化学工程与工艺化工研发中心实习报告_第1页
化学工程与工艺化工研发中心实习报告_第2页
化学工程与工艺化工研发中心实习报告_第3页
化学工程与工艺化工研发中心实习报告_第4页
化学工程与工艺化工研发中心实习报告_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

化学工程与工艺化工研发中心实习报告一、摘要

2023年7月10日至2023年9月5日,我在化工研发中心担任研发助理,参与新型催化剂的合成与性能测试。通过为期八周的工作,我完成了3批次催化剂的实验室制备,其中第2批次的产率提升至78.5%,较初始方案提高12.3个百分点,并优化了反应温度从180℃至160℃的工艺条件,能耗降低18%。核心工作涉及原料配比精密调控、反应动力学数据采集(采集样本量达120组)及数据可视化分析。期间,我将《化工原理》课程中的流化床理论应用于实际操作,并运用Origin软件处理实验数据,验证了理论模型与实际操作的偏差系数为0.07。该方法论可推广至其他多组分催化反应体系中,为后续工艺放大提供数据支撑。

二、实习内容及过程

2023年7月10日入职化工研发中心,我的实习目标是通过参与实际项目,掌握催化剂合成与表征的完整流程,并提升数据处理能力。

单位是家专注于新型催化材料研发的团队,主要方向是绿色化工路线的优化。我所在的实验室配备了连续流反应器和静态混合器,平时工作围绕小试放大展开。

第2周开始接触项目,跟着师傅做一种钌基催化剂的制备。原料是氯钌酸铵和硅溶胶,按照摩尔比1:3称量,球磨混合2小时后,在110℃下干燥12小时。第一次操作时,我手忙脚乱,配比算错导致产物颜色发黑,师傅就教我记一个口诀“金属前系数,非金属后个数”,后来我每次都列个小表来核对,成品颜色才稳定到淡黄色。

第4周参与动力学实验,项目是研究不同温度下反应转化率的变化。我负责升温曲线的摸索,从150℃到200℃分5℃梯度测试,记录压力降和产物流出速率。数据采集花了整整3天,用气相色谱分析出口气体组分时,发现低温区转化率提升慢,师傅说这是活性位点需要热活化,我就去翻书查了金属晶格扩散那部分,晚上做了个动力学拟合图,结果R²值达到了0.94,比之前小组的0.88高不少。

遇到最大困难是第6周调试连续流反应器,进料液滴分布不均导致堵塞。我盯着相机看了半天,发现是静态混合器内衬角度不对,改完重新装填后效果立竿见影,这个经历让我明白流化床设计里材质硬度匹配多重要。

实习最后阶段,我整理了20组文献数据,用Excel交叉验证了三种吸附模型的适用范围,还帮团队优化了实验室标准操作程序里的烘箱温度曲线,把24小时恒温从200℃降到150℃,能耗省了将近30%。

这8周让我最直观的感受是,课本上“反应工程”那章讲的全混釜模型,实际操作里要考虑液滴直径和停留时间分布的加权平均,这让我开始琢磨放大时是不是该用响应面法替代正交试验。单位培训机制其实挺随性的,没人系统讲安全规程,都是看师傅操作就上手,后来我自己翻安全手册做了份清单,他们才象征性收走给我签字。岗位匹配上觉得挺浪费能力的,我做了不少重复性合成,要是能接触更多过程模拟就完美了。改进建议是给新人配个电子手账模板,现在每次写实验记录都像在写小说,关键参数总漏掉。这段经历让我想往工艺开发方向发展,但知道手头实验数据深度还差得远,打算下学期啃完《化工热力学》再回来。

三、总结与体会

2023年9月5日结束的这八周实习,像把书本里的催化剂分子式搬到了眼前,让我明白课堂上学到的流化床反应器传质效率,真要变成工业上每立方小时能处理多少吨原料,中间差着十万八千里。最值钱的是师傅让我独立优化烘箱温度曲线那件事,把24小时恒温200℃改成150℃,仅此一项实验室电费就能省下多少,当时光想着数据好看,现在才懂这是工艺工程师该操的心。

这段经历像给我的职业规划打了根钉子,原本想当研发员,现在看工艺开发更带劲。比如第6周调试连续流反应器时,我硬是把静态混合器角度从教科书推荐的30°磨到25°才搞定堵塞问题,这让我意识到,那些公式背后的参数,实际操作里得靠反复试错和经验积累,这就是为什么企业要花几个月时间培养一个工艺员。

行业里现在都在搞原子经济性,我的项目里用氯钌酸铵替代贵重金属,最终产率做到了78.5%,比文献报道的76.2%高出了两个点,这让我看到,绿色化工不是喊喊口号,真要做,就得在物料平衡上下死功夫。但实习中也暴露了我的短板,比如做动力学实验时,我套用全混釜模型拟合数据,R²值算出来是0.94,但后来才明白,实际反应器更接近活塞流,这种认知偏差要是带到工作中,放大后损失可能就超乎想象。

心态转变最明显的是责任感,以前做实验觉得数据不对就重做,现在明白每次称量、每次升温都像在签责任状。比如第3周配催化剂前,我多算了5%的硅溶胶,虽然最终调整过来了,但师傅说要是放到万吨级反应器里,这个误差可能直接导致产品报废。这种细节控的毛病,下学期打算考个注册化学工程师基础资格证先改改。

展望未来,我把实习里做的120组动力学数据整理成了电子表格,还自学了Python处理反应路径图,感觉现在看文献能直接抓到关键参数,比如某篇论文里提到浆料粘度对传质影响,我就能联想到之前调试混合器时的堵料现象。这种把理论模型和实际工况关联起来的能力,估计是以后求职的加分项。至于行业趋势,我觉得数字化工厂是迟早事,下阶段学习打算重点补补计算流体力学这块,毕竟现在连催化剂孔道分布都得靠模拟软件预测了。

四、致谢

感谢化工研发中心提供这次实习机会,让我有机会把课堂上学到的流化床理论、反应工程知识,应用到实际催化剂合成项目中。

特别感谢导师悉心指导,从原料配比计算到反应器调试,每个细节都耐心讲解,尤其是在我第6周遇到连续流反应器堵塞时,帮我分析出是静态混合器内衬角度问题。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论