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文档简介

环境工程环保工程环保技术员实习报告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在XX环保技术公司担任环保技术员,负责废水处理站的日常运维与数据分析。通过8周实习,我参与完成3次污水处理厂提标改造工艺调试,使出水COD浓度从85mg/L降至62mg/L,氨氮浓度从25mg/L降至15mg/L,达标率提升至98%。运用专业软件模拟优化A/O工艺运行参数,将曝气系统能耗降低12%,年节约电费约5.2万元。独立完成10份水质检测报告,采用紫外分光光度计测定COD、氨氮等指标,误差控制在±3%以内。掌握HJ/T912019标准下的现场采样规范,累计采集水样218份,确保数据符合环评要求。形成了一套基于水量水质关联模型的预处理工艺调整方法,可复用于类似工况的工况。二、实习内容及过程1实习目的去年暑假前就想着找个机会摸摸真实的污水处理流程,看看学校学的那些东西到底怎么用。本来想找个设计院看看工艺图,后来机会来了,在XX环保技术公司找到个环保技术员的实习岗位,就想趁暑假去看看,实际操作层面是怎么运作的。2实习单位简介公司不大,但干的是环保技术活儿,主要做些污水处理厂的提标改造、设备运维这块儿。规模不算大,但项目挺杂,从工业园区到乡镇污水处理厂都有涉及。我实习那会儿,刚好有个化工厂的废水处理项目在调试阶段,老板让我跟着学学。3实习内容与过程我7月1号到的,第一周就是熟悉厂里的情况,跟着师傅看厂区,认识各种设备。厂里用的是A/O+MBR工艺,但化工厂进水COD浓度高,氨氮也有点顶,所以他们在A段加了预缺氧段,提高反硝化效率。第二周开始跟着师傅做现场采样,每天得跑两三次,早上6点前得到氧化池取水样。记得7月8号那天,取化工厂来水样,COD直接测到320mg/L,氨氮150mg/L,吓了我一跳。标准要求出水COD要低于60mg/L,氨氮低于8mg/L,这来水太难处理了。师傅说,预处理得跟上,所以他们加了个Fenton氧化预处理,投加剂量得实时调整。我跟着学调加药量,用紫外分光光度计测混合液pH值,发现加双氧水后pH波动挺大,有时候会到3左右。师傅教我用石灰乳中和,但得控制加量,加太快会冲击生化系统。那段时间,我每天下午都在中控室看数据,水量、DO、pH、加药量,记了小本子,慢慢找规律。7月15号左右,厂里开始调整曝气量,我跟着学看氧传递效率,用风量计和溶解氧仪配合着测。他们发现A段溶解氧控制在0.5mg/L左右效果最好,既能促进反硝化,又能省电。我算了一下,调整后曝气系统电费确实低了点,但具体多少得月底结算。8月初,化工厂来水突然变酸,pH低到2.8,COD也飙到400mg/L,估计是他们的原料泄漏了。厂里赶紧加石灰中和,但我发现加药后沉淀池里污泥上浮,出水浑浊。师傅说这是pH波动太剧烈,得改用更温和的中和方式,比如逐步投加液碱。我赶紧去备料,虽然只是个小事,但那天真学到了应急处理。4实习成果与收获整个实习期间,我独立完成了10份水质检测报告,COD、氨氮、总磷这些指标,误差控制在3%以内。还参与了预处理工艺的优化,建议调整Fenton氧化反应的投加频率,从原来的按次投加改成按流量比例投加,师傅后来试了效果还不错,COD去除率稳定在85%以上。最重要的是,我理解了水量水质关联模型怎么用,比如化工厂来水COD和氨氮浓度高的日子,就得加大曝气量,同时增加反硝化细菌的投加量。以前在学校做实验,都是固定参数,现在才知道实际工况太复杂,得灵活调整。这次实习也让我意识到,现场运维不光要懂工艺,还得会跟设备打交道。比如7月20号,曝气风机突然报警,师傅带我去检查,原来是轴承缺油了,得定期维护。虽然只是个小问题,但让我明白设备管理的重要性。5问题与建议厂里管理上有点乱,比如采样时间不太固定,有时候领导临时要数据,就得半夜去取。而且培训机制也不太完善,我来了一个多月,就给我讲了次安全规范,没系统地教过操作流程。岗位匹配度上,技术员活儿挺多,但都是基础操作,像设计、成本控制这些高级活儿接触不到。我建议厂里可以搞个轮岗制,让我这种实习生多接触中控室、实验室、设备间,这样印象更深。或者搞个每周一学的,比如讲讲某个设备的维护要点,或者分享个典型故障案例。另外,可以开发个内部系统,采样记录、加药量这些自动记录,避免手写容易出错。三、总结与体会1实习价值闭环这8周,从7月1号到8月31号,感觉就像把课本里的理论扔进实际的污水处理厂里淬炼了一把。刚去的时候,面对化工厂那种高COD、高氨氮的来水,说实话挺懵的,学校实验水都是标准化的。后来跟着师傅们调整预处理工艺,比如Fenton氧化反应的投加频率,从按次投加改成按流量比例投加,COD去除率真的从82%提到86%以上,这个数据我记得清清楚楚,是在7月18号那批水样里看到的。这让我明白,书本知识得落地,还得靠数据分析、现场调试这些实际操作。每天看着中控室屏幕上水量、DO、pH的变化,再结合取的水样数据,慢慢就能找到规律,这种从理论到实践的闭环,比单纯做实验收获大太多了。最让我感慨的是,那些看似琐碎的采样、记录、报数据的工作,其实都是工艺优化的基础。比如7月25号那天,我发现曝气池污泥沉降比持续偏低,跟师傅查了进水悬浮物浓度,发现是预处理沉淀池排泥量太大了,一调整,效果立马显现。这种“细节决定成败”的感受,在学校很难体会。2职业规划联结这次实习让我更清楚自己想干啥了。以前觉得环境工程师可以分很多方向,现在看来,我对实际的水处理工艺调试、中控系统优化更感兴趣。8月的时候,厂里有个项目是利用MBR出水的反渗透浓水做资源化处理,我当时就主动去跟了两天,学到了不少关于膜污染控制和再生水回用的知识。虽然只是旁观,但感觉挺兴奋的。现在想想,以后要是真想往这个方向发展,得赶紧补补反渗透、电化学修复这些课,下学期争取去图书馆借几本相关方向的论文看看。师傅跟我说过,现在环保行业特别看重实操能力,光会理论不行,这让我意识到,得抓紧时间考取一些上岗证,比如水质检测资格证,或者关注下高级工这类技能证书,感觉这些都是以后求职的加分项。实习期间,厂里那个负责工艺的工程师,经常在晚上调数据,有时候为了优化一个参数能盯到12点。他跟我说,现在环保项目要求越来越严,像化工厂废水这种难处理的,没点真本事根本干不好。这番话让我挺触动,感觉自己现在还是太嫩,得学的还多。3行业趋势展望感觉现在环保行业变化很快,特别是数字化这块。我实习那会儿,厂里刚开始用某个云平台远程监控水质数据,虽然还不完善,但师傅说以后趋势就是大数据+AI优化运行参数。比如通过机器学习预测来水水质,提前调整处理工艺。这让我意识到,以后做环保技术员,光懂传统工艺肯定不行,还得懂点编程、数据分析这些。8月30号那天,厂里又引进了一套智能加药系统,说是能根据实时水质自动调节药剂投加量,比人工控制精准多了。这让我觉得,行业变化太快,得持续学习,不然很快就被淘汰。另外,绿色化、资源化也是大方向。那个化工厂废水处理项目,最后他们打算把反渗透浓水用来做土壤修复,我觉得挺有意思,把污染变成资源,这可能是未来环保发展的重要方向。我在实习最后那几天,就琢磨着要不要把这件事当毕业设计方向,感觉挺有前景的。4心态转变刚开始实习那会儿,比如7月10号第一次独立去采样,腿都有些发软,生怕拿错瓶子或者量不准。现在8月底走了,再去采样已经完全没问题了,甚至开始琢磨能不能优化采样路线,节省点时间。这种变化挺大的,以前觉得环保技术员就是跑跑跳跳、测测数据,其实不然,责任挺重的。比如7月22号,曝气系统突然出故障,如果处理不及时,可能导致整个生化系统崩溃。那天师傅带着我检查,虽然我啥都没干,但那种紧张感让我明白,任何一个环节出错都可能带来麻烦。现在再回头看,觉得实习前自己太天真了,觉得学校学的东西够用了,结果发现现场问题复杂得多,需要很强的抗压能力和解决问题的能力。这种心态上的转变,可能是这次实习最大的收获。四、致谢8周的实习时光说长不长,说短不短,在XX环保技术公司这段经历挺宝贵的。真心感谢带我的师傅,虽然话不多,但教我的都是实在的活儿,比如怎么根据水样颜色初步判断问题,这种经验课本上可学不到。还有中控室那边帮忙调数据的同事,那些夜班数据挺枯燥的,但人家一直很耐心。他们让我明白,做技术得沉得住气,不能光想当然。也要谢谢学校里

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