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文档简介

化学工程化工企业工艺技术员实习报告一、摘要

2023年7月1日至2023年8月31日,我在一家化工厂担任工艺技术员实习生。通过参与生产线运行优化,我负责收集并分析72小时内的每小时进料流量数据,提出调整方案使产品收率提升3.2%,并将能耗降低了5.1%。核心工作包括操作DCS系统监控反应温度与压力,完成20份工艺参数记录表,运用传递矩阵法校准了3个关键检测单元的精度误差至±0.5%。期间,我应用物料衡算原理优化了溶剂回收流程,使废水排放量减少18吨/天。这项实习让我掌握了工业过程控制中的数据驱动决策方法,验证了课堂所学的反应动力学模型在实际工况下的适用性。

二、实习内容及过程

2023年7月1日到8月31日,我在一家化工厂实习,岗位是工艺技术员。实习目的主要是把学校学的反应工程、分离工程知识用到实际生产里,熟悉工厂的工艺流程和控制系统的操作。

这家工厂主要做精细化工产品,年产各类中间体5万吨,工艺路线涉及液相催化反应、萃取精馏和膜分离几个关键步骤。我跟着带我的师傅,每天上班先看班次交接的记录,了解前后两班的生产情况,然后去现场核对反应釜的温度、压力、搅拌转速这些数据,确保和DCS系统显示的一致。DCS界面挺复杂的,有30多个控制回路需要关注,开始时总手忙脚乱,师傅就教我重点关注反应温度和压力的动态变化,异常波动超过±2℃必须马上处理。

有个挑战是优化一个萃取精馏单元的溶剂比,原来能耗高还影响产品质量。我花了3天时间,每天下班后把近一个月的运行数据整理成物料衡算表,发现溶剂比设置偏高了10%,导致塔顶产品纯度低于98%。根据课堂上学过的最小理论板数计算方法,重新调整了进料组成和回流比,第二天早上上线试运行,纯度直接飙到99.1%,冷却器负荷也降了15%。这个案例让我明白,光看表面数据不行,得深挖物料衡算和能量衡算的细节。

另一个困难是学习操作工厂的仿真系统,用来模拟反应路径和工艺变更。系统挺老版本的,很多模块卡顿,有一次我调整反应温度梯度参数,结果程序崩溃了,差点前功尽弃。后来发现得先备份当前工况,再一点点改参数,还买了套在线监测的近红外光谱仪,用它实时分析反应物浓度,比原来取样分析快多了,误差也控制在0.3%以内。师傅说现在工厂都在用实时分析技术,这让我意识到得赶紧补补这些新设备的知识。

实习期间还参与了废水处理系统的改造项目,主要是调整活性炭吸附柱的运行周期。原来的吸附效率只能维持72小时,我通过查阅文献,结合工厂的水质检测数据,把再生步骤的蒸汽温度从80℃提高到95℃,再生时间缩短到48小时,现在吸附率稳定在92%以上。虽然只是个小调整,但看着每天少排20吨含有机物的废水,感觉挺有成就感。

这8周最大的收获是学会了怎么用数据说话,以前做实验光看现象,现在知道要建立数学模型才能找到根本原因。比如调整萃取溶剂比时,光看塔顶温度变化不够,还得算塔内各板的实际液气比。这种从定性到定量的思维转变,对我以后做研究太重要了。不过实习也暴露了些问题,比如厂里培训机制不完善,新来的员工靠师傅带,标准不统一;还有岗位匹配度问题,我的很多专业知识用不上,比如热力学课程学到的复杂相平衡计算,实际生产里基本不用。如果厂里能组织些针对化工原理的实操培训,比如用流程模拟软件做工艺优化方案,或者建立虚拟实训平台,可能会效果更好。这让我意识到,学校教的和工厂要的还是有差距,以后得更有针对性地下功夫。

三、总结与体会

这8周在化工厂的经历,感觉像是从书本里跳进了现实世界。2023年7月1日刚去的时候,面对DCS控制室密密麻麻的屏幕,心里挺发虚的,很多操作流程都停留在想象阶段。现在8月31日离开,至少能独立处理正常工况下的温度压力波动了。实习最大的价值在于,让我看到课堂上学到的传递矩阵法、物料衡算到底是怎么在工厂里解决问题的。记得有一次调整萃取溶剂比,通过建立简化的数学模型,预测了调整后的塔内浓度分布,结果和实际运行数据偏差不到5%,那一刻觉得大学这几年没白费。

这次经历直接影响了我的职业规划。以前觉得工艺技术员就是看仪表、填记录,现在明白这个岗位需要懂化学反应动力学,还得会流程模拟软件。我打算下学期重点补化工过程模拟这块,已经报名了AspenPlus的线上课程,目标是今年年底前能独立搭建一个年产5000吨的工艺流程模型。实习里接触到的实时分析技术也让我很感兴趣,工厂用的那套近红外光谱仪分析速度快,精度也不错,对比了几个厂家的资料,考虑明年申请个相关方向的奖学金,深入学学在线过程分析技术。

从学生到职场人的心态转变挺明显的。以前做实验失败就想着重做,现在遇到DCS报警,必须先冷静分析可能的原因,比如8月15日反应釜温度突然飙到125℃,幸亏我及时检查到是热电偶保护套管漏水导致的,要是硬着头皮继续运行,后果不敢想。这种责任感是在学校里体会不到的。抗压能力也强了,连续加班三天调试废水处理系统后,虽然累但挺有成就感。

看着工厂里那些年复一年稳定运行的装置,想到化工行业正在推行的数字化转型,包括智能化控制、绿色化工技术,感觉自己就像一块待打磨的璞玉。这次实习让我意识到,光有理论是不够的,还得持续学习行业新动态,比如了解反应强化技术、微反应器这些前沿方向。如果下个实习能接触到更先进的工艺,比如气相流化床反应器,我希望能把学到的流程模拟知识用上,尝试做点工艺优化的方案设计。总之,这段经历让我对化工工程师这个职业有了更深的理解,也明确了接下来要努力的方向。

四、致谢

感谢这次实习机会。感谢单位里带我的师傅,他教我很多实际操作技

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