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文档简介

电力线路迁改工程施工方案第一章项目总述1.1迁改背景220kV双回架空线路××线1528段穿越××市轨道交通4号线二期施工红线,轨交隧道结构外皮距最近导线水平距离5.3m,垂直距离6.8m,无法满足《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T2022013)第5.2.1条“隧道外边线两侧15m范围内禁止220kV架空线路”的强制要求。经××市住建局、××供电公司及轨道公司三方2023年11月15日联席会议(纪要编号:2023111503)决议,对该段线路实施迁改,迁改长度3.7km,新建双回电缆线路2.3km,新建角钢塔4基、钢管杆6基,拆除旧塔7基、旧线3.7km。1.2迁改目标2024年6月30日前完成全部电气设备投运,确保轨道交通4号线二期2024年8月30日联调节点;施工期间不降低区域供电可靠性,用户年均停电时间≤0.5h;迁改后线路对地净空≥8.5m,对轨交结构水平净距≥20m;零人身伤亡、零电网事故、零有责投诉。1.3适用法规与标准《电力法》第52条、《电力设施保护条例》第18条、《电力建设工程施工安全监督管理办法》(发改委28号令)、《架空输电线路施工及验收规范》(GB502332022)、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB501682021)、《电网企业安全生产标准化规范》(DL/T14052022)、××省《电力线路迁改工程管理细则》(2022版)。第二章组织机构与职责2.1项目法人××供电公司运检部,负责立项、资金、物资、停电计划、并网验收。2.2总承包单位××省送变电工程有限公司,负责设计、采购、施工、调试、质保。2.3专业分包土建基础:××基础工程有限公司;组塔架线:××线路工程有限公司;电缆敷设:××电缆工程有限公司;继电保护调试:××电气试验院。2.4现场指挥部指挥长:××供电公司副总经理(A证);副指挥:送变电公司项目经理(一级建造师);成员:安监、质监、物资、调度、监理、轨道公司、交警支队。每日17:00召开日例会,形成《××迁改日报》微信群即时发布。2.5职责矩阵设计变更:设计经理24h内出具变更单;停电申请:调度专员提前30天报省调;交通占道:安监经理提前7天报交警支队;青赔协调:属地供电所3天完成签字;物资到货:物资经理每日08:30更新“到货看板”;应急抢修:抢修队长15min内到场。第三章施工准备3.1技术准备3.1.1图纸会审:2024年1月5日完成,形成《图纸会审纪要》17项修改意见全部闭环。3.1.2三维建模:采用BentleyOpenUtilities建立全线BIM,识别交叉跨越23处,输出《交叉跨越风险清单》。3.1.3施工复测:全站仪RTK复测塔位坐标,误差≤2cm,发现16塔位与轨交围护桩冲突,向北平移3.2m获设计签认。3.2物资准备3.2.1导线:JL/G1A400/35钢芯铝绞线28t,中标厂家××铝业,2024年2月10日前到货;电缆:YJLW03127/220kV1×1200mm²单芯电缆4.6km,2024年2月15日前到货。3.2.2塔材:Q345B角钢87t,采用热镀锌≥85μm,附第三方锌层检测报告。3.2.3应急物资:90kW柴油发电车2辆、UPS不间断电源20kVA3套、120mm²柔性电缆200m,现场24h待命。3.3现场准备3.3.1施工电源:从10kV临电箱变引下,安装630kVA临时变压器1台,设三级配电二级漏电保护,漏电动≤30mA·0.1s。3.3.2围挡:采用2.5m彩钢瓦+喷淋降尘,围挡上方安装220VLED警示灯夜间常亮。3.3.3临时便道:新建4m宽泥结碎石便道1.2km,厚度30cm,压实度≥93%,满足25t吊车通行。3.4法律手续3.4.1占道挖掘许可证:××城管2024××号,有效期2024年3月1日—6月30日。3.4.2林木采伐:市园林局核发《林木采伐许可证》××号,伐移香樟126株,补偿费用82.4万元已支付。3.4.3夜间施工:环保局出具《夜间施工意见书》,限噪≤55dB,22:00—06:00禁止高噪声设备。第四章施工技术方案4.1总体流程施工复测→基础开挖→接地网敷设→基础浇筑→养护→组塔→放线→紧线→附件安装→电缆敷设→电缆头制作→耐压试验→参数实测→保护整定→旧线拆除→场地恢复→竣工验收。4.2架空线路部分4.2.1基础工程(1)开挖:采用1.2m³反铲,坑口尺寸=基础底板+0.5m作业面,坑壁放坡1:0.3,遇流沙打6m长9m钢板桩支护。(2)垫层:C15混凝土10cm厚,平整度≤5mm/2m。(3)钢筋:HRB400,保护层70mm,采用扎丝梅花绑扎,间距误差≤10mm;地脚螺栓M42用8.8级高强钢,丝扣涂黄油包塑料膜防污染。(4)浇筑:C30商品混凝土,一次连续完成,插入式振捣器振捣,坍落度160±20mm,现场留样3组试块。(5)养护:覆膜+毛毡双层保温,养护7天,日洒水≥3次,强度≥22MPa方可组塔。4.2.2接地工程接地极:Φ16热镀锌圆钢,垂直接地极2.5m间距5m,顶部埋深0.8m;水平接地体50×5扁钢,搭接焊长度≥100mm,双面焊;接地电阻≤4Ω,实测1.8Ω,附《接地电阻测试记录》。4.2.3组塔(1)吊车选型:主吊130t汽车吊,副吊50t;吊点采用专用尼龙吊带,防止锌层破损。(2)螺栓紧固:扭矩4.0级280N·m,采用电动扭矩扳手双螺母防松,扭矩抽检10%,不合格复紧。(3)防坠落:全程使用速差防坠器,塔上设临时安全围栏,工具系防坠绳。4.2.4放线(1)牵张场布置:张力场设于20塔小号侧80m处,牵引场设于27塔大号侧100m处,场地平整30m×40m,铺设2cm钢板防沉陷。(2)导引绳展放:初级Φ3锦纶绳无人机展放,二级Φ8防扭钢丝绳牵引,三级Φ16防扭钢丝绳过渡,最终牵引导线。(3)张力控制:导线放线张力22kN,安全系数≥2.5,与轨交结构保持25m安全距离,设专人持对讲机警戒。4.2.5紧线与附件(1)弧垂观测:采用异长法,温度25℃时设计弧垂f=6.42m,实测6.38m,误差0.6%,合格。(2)耐张线夹:液压型400号,压接2模,压后外径35.4mm,压接长度125mm,每模保压5s,压接后探伤100%。(3)防震锤:FD6型,安装距离线夹出口1.25m,双锤对称,误差≤±30mm。4.3电缆线路部分4.3.1电缆通道采用2×Φ200HDPE管群+1根Φ100七孔梅花管,埋深≥1.0m,穿越轨交段采用2×Φ150涂塑钢管,壁厚6mm,外浇C30混凝土包封20cm。4.3.2电缆敷设(1)牵引力计算:T=kWLμ=0.8×46kg/m×2300m×0.2=17kN,小于允许40kN,安全。(2)敷设方式:履带输送机+电动卷扬机联合,每隔30m设滑轮,转弯半径≥3m,敷设速度6m/min,全程在线护层环流监测。(3)蛇形布置:水平蛇形节距6m,偏置0.5D,吸收热伸缩。4.3.3电缆头制作(1)环境:移动防尘棚内,温度1525℃,湿度≤60%,设2台3kW除湿机。(2)剥切尺寸:外护套1050mm,金属护套850mm,半导电层650mm,按厂家工艺卡第3.2版执行。(3)环氧套筒:混合比例100:28,搅拌3min,真空脱泡5min,固化2h后方可移动。4.3.4试验(1)主绝缘耐压:1.7U030min无闪络,即216kV30min,泄漏电流≤15µA。(2)外护套耐压:10kV1min,不击穿。(3)参数实测:正序阻抗0.278Ω/km,零序0.963Ω/km,与系统计算误差≤5%。第五章停电过渡方案5.1负荷分析220kV××线正常潮流180MW,N1后由220kV××Ⅱ线转供,转供能力280MW,裕度100MW,满足。5.2停电窗口2024年5月20日06:00—18:00,共12h,省调批复文号:2024××T0520。5.3倒闸操作(1)05:30断开××线两侧开关,验电、挂接地线;(2)06:00拆除旧线,08:00新线接入,11:00电缆耐压通过;(3)12:00保护向量检查,13:00省调远程遥控充电3次;(4)17:30拆除全部接地线,18:00恢复送电,全过程312项操作零差错。5.4应急备用若18:00前无法完工,立即启动500kW中压发电车2辆,通过10kV临时箱变向重要用户供电,可保负荷1.2MW,支撑4h。第六章质量管控6.1质量目标分项工程一次验收合格率100%,分部工程优良率≥98%,零缺陷投运。6.2关键工序质量控制点W点(见证):基础钢筋隐蔽、电缆压接、耐压试验;H点(停工待检):塔脚板水平度、弧垂、保护向量;R点(文件审查):材质单、扭矩记录、探伤报告。6.3质量通病防治(1)基础蜂窝:采用二次振捣+二次抹面,气泡≤3个/m²;(2)导线磨损:放线全程包胶护套,跨越点挂滚轮;(3)电缆进水:封头采用3层自粘胶带+1层防水胶泥,0.2MPa水压24h不渗漏。6.4验收流程班组自检→项目部复检→监理初检→业主专检→质监站竣工检,五级签字后方可转入下道工序。第七章安全管理7.1危险源清单高处坠落、物体打击、吊车倾覆、感应电、轨交结构破坏、夜间交通碰撞、COVID19聚集感染。7.2控制措施(1)高处作业:100%双钩安全带,塔下设1.5倍塔高安全警戒区,红白旗绳封闭;(2)吊车稳装:支腿全伸+枕木垫板,沉降观测≤5mm,六级以上大风停止作业;(3)感应电:牵张设备接地电阻≤2Ω,导线临锚使用双绝缘锚线器;(4)轨交保护:与隧道外边线20m内禁止机械成孔,采用人工挖孔+钢护筒;(5)交通:与交警支队签订《临时占道安全协议》,夜间设2名交通疏导员+LED爆闪灯;(6)防疫:进场48h内核酸、每日体温、分餐制,储备口罩5000只、抗原200份。7.3应急预案7.3.1触电:立即切断电源,心肺复苏→120→上报,现场配AED1台;7.3.2倒塔:启动应急广播,疏散半径200m,向119、95598报告,2h内完成现场封锁;7.3.3火灾:干粉灭火器4kg×20具,消防沙2m³,起火3min内控制,5min内报119;7.3.4轨交沉降:沉降≥10mm立即停工,启动轨道公司Ⅲ级响应,注浆加固。7.4安全考核实行“红黄牌”制度,违章1张黄牌罚款500元,连续2张停工3天,出现红牌清退出场。第八章环保与文明施工8.1扬尘控制围挡喷淋+移动雾炮机2台,PM10在线监测≤150µg/m³,超标自动报警。8.2噪声控制高噪声设备设隔音棚,夜间使用低噪液压工具,边界噪声≤55dB。8.3废弃物塔材包装铁皮集中堆放,每日18:00前清运;电缆皮称重登记,交有资质单位回收,禁止焚烧。8.4复绿基础回填后表层50cm种植土,撒播草籽120kg/hm²,30天覆盖率≥90%。第九章进度计划9.1里程碑20240220施工复测完成20240310基础全部浇筑完成20240415组塔全部完成20240505放线完成20240520停电过渡完成20240615旧线拆除完成20240630竣工验收、投运9.2关键路径基础养护28天→组塔10天→放线3天→电缆试验2天,任何延迟≥1天立即启动夜间加班,确保总工期不变。9.3进度奖惩提前1天奖1万元,延迟1天罚2万元,上限50万元。第十章成本控制10.1目标成本批复概算4862万元,目标成本4600万元,节约262万元。10.2节约措施(1)导线由JL/G1A400/50优化为400/35,节省28t,节约86万元;(2)电缆路径缩短120m,减少220kV电缆240m,节约96万元;(3)旧塔材回收87t,拍卖收入52万元;(4)采用铝包钢地线代替镀锌钢绞线,减少8万元腐蚀更换费。10.3签证管理现场签证3日内完成监理、业主、审计三方签字,逾期不予认可。第十一章信息及档案管理11.1数字化平台使用“电网建设e安全”APP,每日上传人员定位、视频、照片≥30张,自动形成电子日志。11.2竣工资料纸质3套+电子1套,包含施工记录312份、试验报告86份、声像资料8GB,竣工后15日内移交市档案馆。第十二章试运行与移交12.124h空载试运行2024年6月

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