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文档简介

环保科技公司环保设备污水处理实习报告一、摘要

2023年7月10日至9月25日,我在一家环保科技公司担任污水处理工艺助理实习生。在为期8周的实习中,我参与了两套日处理能力分别为2000吨和5000吨的污水处理设备的运行调试,通过优化曝气系统参数,使A/O工艺段氨氮去除率从72%提升至86%,COD去除率从65%提高至78%。核心工作包括监测进水水质(BOD5/COD为0.45,总磷浓度由8mg/L降至1.2mg/L),记录运行数据,并协助完成设备维护日志。应用了水力学计算、微生物学原理和自动化控制系统知识,掌握了基于在线监测数据的动态调整工艺参数的方法。提炼出通过调整曝气时间比改善污泥沉降性能的具体操作流程,该方法可推广至类似规模的污水处理厂。

二、实习内容及过程

实习目的主要是把书本上学到的污水处理知识用到实际操作中,了解环保设备的具体运行流程,看看理论在现实里怎么变通。

实习单位是家做工业污水处理设备的公司,主要帮工厂解决废水问题,有几种不同规模的成套设备,从几百吨到几万吨每天的都有。我在那待了8周,大部分时间都在设备调试现场,跟着师傅们一起看数据、查问题。

实习内容挺具体的。刚开始,我跟着工程师去一个食品加工厂,他们用的是A/O+MBR工艺,但运行效果不太好,氨氮老是降不下来,有时候甚至反弹。我负责每天测进出水的水质,主要是BOD5、COD、氨氮、总磷这些指标,记得那段时间进水BOD5/COD比值挺低的,才0.3出头,微生物脱碳能力跟不上,COD去除率就卡在60%左右。师傅教我怎么看在线监测数据,发现曝气池中后期溶解氧波动挺大,而且污泥沉降比一直偏小,说明污泥老化或者负荷太重。我们调整了曝气时间比,前段增加了好几个小时的好氧时间,后段适当减少,同时加大回流比,过了一个星期,数据慢慢就上来了,氨氮去除率稳在了85%以上,COD也提到了75%左右。这个案例让我挺受打击的,原来理论上的参数最优解在实际里得根据具体情况不断调整。

还遇到过一个问题,是设备膜组件清洗后恢复通量不够。有一次去一个电镀厂,他们的MBR系统运行一年多了,膜通量明显下降,反洗也效果不好。我们检查了跨膜压差,初期是10kPa,洗了三次后恢复到15kPa,还是有点高。后来师傅教我用气水冲洗的频率和压力,说膜表面结的污泥层主要是丝状菌在上面搭架子,得用高压空气搅松再冲掉。我跟着操作,调整了空压机供气压力,从0.4MPa提到0.6MPa,同时缩短了气水冲洗间隔,从半小时一次改成15分钟一次,连续弄了两天,最后通量才恢复到设计值的80%左右。这让我明白,膜处理这行特别考验操作经验,光看手册不够,得动手试试。

在实习单位,我参与了两个项目,一个是有机化工厂废水处理,水量5000吨每天,用了Fenton氧化预处理+生物处理工艺,我负责监测预处理效果,发现铁剂量控制在0.8g/L时,色度去除率最高,COD降解也能多5个百分点;另一个是制药厂项目,水量2000吨每天,他们用的是SBR工艺,但初期运行效果差,污泥膨胀严重,后来通过投加硅藻土和调整污泥龄解决了问题,我的实习日志里详细记录了每天的水力停留时间、污泥浓度和沉降性能的变化。

实习最大的收获是学会了看运行数据,以前觉得那些参数都是理论值,现在知道它们怎么影响实际效果了。比如曝气池溶解氧波动范围最好控制在2mg/L以内,太高浪费电,太低影响效率。还学会了怎么根据水质变化调整工艺参数,比如进水BOD5/COD比值低时,得增加前置反硝化。最大的转变是觉得污水处理没那么神秘了,很多问题都是经验加上数据分析慢慢解决的。

遇到的困难主要是初期不太懂现场操作,比如第一次见气水脉冲洗膜,看着那些压力表数字都懵,差点把气水比例设错。后来就多看师傅们怎么操作,他们调整参数前都会告诉我为啥要改,比如提高气水比是为了增加剪切力,打散污泥膜。还学会了怎么用PH计和溶解氧仪现场校准,以前觉得这些仪器挺麻烦的,现在觉得是基本功。

实习成果主要是跟着完成了两个项目的调试,数据上能体现出来,比如前面说的食品厂项目氨氮去除率提升12个百分点,电镀厂膜通量恢复到80%以上。我也整理了两个项目的操作手册初稿,师傅说写得挺实在的。

这段经历让我更想往工艺调试方向发展了,现在看各种废水处理工艺书都特别有感觉,感觉跟它们打交道了那么久,得深入学学。不过实习也让我看到一些问题,比如单位对实习生的培训比较随意,就是让我跟着转,没系统的教什么东西,有时候一个星期都碰不到核心设备,有点浪费时间。另外我所在的岗位主要是辅助工程师,跟设计、销售这些岗位接触少,对整个行业生态了解不够。如果单位能提供更系统的培训,比如安排几场专题讲座,或者让我们轮换一下部门,肯定对我们成长更有帮助。我建议可以搞个实习生导师计划,让有经验的技术员带一带,而不是只让工程师管。还有岗位设置上,能不能让实习生接触更多不同环节,比如设计院的工艺计算,或者设备厂的安装调试,这样能更全面地了解环保行业。

三、总结与体会

这8周在环保科技公司的经历,让我的知识体系完整了很多。从7月10日刚去时连在线监测仪表参数都看不太懂,到现在能根据进出水BOD5、COD、氨氮浓度变化,结合曝气池溶解氧和污泥沉降比数据,初步判断工艺运行状态,甚至参与调整参数,感觉像是经历了一次小型“成人礼”。实习的价值在于把学校教的活性污泥法、膜生物反应器这些理论,真真切切地用在了日处理5000吨和2000吨的废水处理线上,看到参数变化带来处理效果的改善,这种成就感是看书本得不来的。比如在食品厂项目,通过调整好氧区和厌氧区的运行时间比,把氨氮去除率从72%提升到86%,这个数据直接印在我的实习记录里,也让我深刻理解了工艺参数优化的实际意义。

这次实习让我对未来的职业规划更清晰了。我一直想往污水处理工艺工程师方向发展,现在感觉更有底气了。这段经历让我明白,要做好这份工作,光懂理论远远不够,还得掌握看数据、分析问题、动手调试的能力。接下来我打算深化学习水力学计算和微生物生态方面的知识,考虑报考注册环保工程师的基础考试,把学到的东西系统化。实习中接触到的MBR膜处理技术让我特别感兴趣,看到膜通量从15kPa的低位恢复到接近设计值的80%,感觉很有挑战性。未来如果有机会,我希望能更深入地研究膜污染控制或者新型脱氮技术,把实习中遇到的难题,比如丝状菌膨胀和低BOD5/COD比下的运行问题,当作后续学习和研究的重点。

通过实习,我对环保行业的发展也有了更直观的认识。现在很多工厂的废水处理要求越来越严,像电镀废水的重金属浓度控制,制药废水的COD要求低于50mg/L,对处理技术和设备的要求都高了。我看到公司最近在搞一种基于人工智能的智能加药系统,能根据水质在线调整药剂投加量,减少浪费,提高效率,这让我觉得技术迭代很快,必须得持续学习才能跟上。同时我也感受到行业里的一些现实问题,比如中小型工厂的废水处理设施运行维护不到位,导致效果差,还有环保设备成本高,企业不愿意投入。这让我觉得,做环保不光要有技术,还得有推动技术落地的能力,可能需要跟客户多沟通,帮他们算经济账,找到适合他们的解决方案。

心态上最大的变化是责任感明显增强了。实习刚开始时,看到中控室那么多数据,有点手足无措,怕自己弄错了影响处理效果。后来跟着师傅们处理紧急情况,比如一次进水COD突然飙到30000mg/L,得赶紧调整处理流程,那种压力让我明白,操作间里的每一个数字都关系到下游的环境和工厂的生产。现在再看到数据,不再只是觉得它们有趣,而是会想它们代表什么问题,需要怎么解决。这种从学生到“准职场人”的心态转变,是这段实习最宝贵的收获之一。我会把这种责任感带到后续的学习和未来的工作中,继续琢磨怎么让废水处理做得更好,更经济,更环保。

四、致谢

在实习期间,得到了很多帮助。感谢公司提供实践平台,让

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