桥台搭板施工方案及工艺方法_第1页
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文档简介

桥台搭板施工方案及工艺方法1适用范围与编制依据1.1适用范围本方案适用于××至××高速公路第×合同段(K××+×××~K××+×××)所有重力式U型桥台及肋板式桥台的台后搭板施工,搭板长度5~8m,厚度0.3~0.4m,混凝土强度等级C30,设计荷载公路Ⅰ级,抗震设防烈度Ⅷ度。1.2编制依据(1)JTG/T3651—2022《公路桥涵施工技术规范》(2)JTG3362—2019《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(3)GB50982—2014《建筑与市政地基基础工程施工质量验收规范》(4)第×合同段两阶段施工图设计(第三册桥涵分册)(5)总监办〔2023〕15号《台后回填及搭板施工质量管理细则》(6)项目部《安全文明施工标准化手册》(2023版)2工程概况与特点2.1工程数量全线共设桥台搭板36处,混凝土总量1860m³,钢筋148t,沥青土工布4320㎡,橡胶止水带864m。2.2特点与难点(1)台后回填高度最大12m,沉降控制≤10mm;(2)雨季施工期长达4个月,含水率易超标;(3)桥下施工净空仅4.5m,大型压路机无法就位;(4)邻近营运铁路,爆破及强振作业受限。3施工准备3.1现场准备(1)完成台帽、台身混凝土强度达到设计100%且台背防水层验收合格;(2)台后回填至搭板底标高+0.1m处,压实度≥96%(重型击实),平整度≤10mm/3m;(3)预埋钢筋已采用φ12mm不锈钢套管保护,套管口用胶带密封;(4)搭板范围外10m设置截水沟,沟底坡度≥2%,防止雨水倒灌。3.2技术准备(1)测量组采用LeicaTS16全站仪放样,搭板边线误差≤3mm;(2)试验室出具C30混凝土配合比:m(水泥):m(砂):m(石):m(水):m(减水剂)=1:1.68:2.45:0.42:0.015,7d强度≥25MPa;(3)制定《桥台搭板首件制实施细则》,首件选定K××+×××左幅,面积42㎡。3.3材料与机械(1)钢筋:HRB400E,直径12、16、20mm,厂家提供质保书及第三方复验报告;(2)混凝土:自建HZS90站,距离现场≤1km,罐车运输时间≤15min;(3)机具:25t汽车吊1台、0.5m³料斗2个、φ50mm插入式振捣棒4根、平板振捣器1台、驾驶式小型压路机(1.8t)2台、手持式激光整平机1台。4施工工艺流程(文字+流程图)测量放线→基底清理及验收→垫层混凝土(厚10cmC15)→橡胶止水带安装→底层钢筋绑扎→架立筋及保护层垫块→顶层钢筋绑扎→侧模安装(钢模+φ16mm对拉杆)→混凝土浇筑→一次收面→二次收面(激光整平)→覆膜+养生布→刻槽(横向间距250mm,深3~5mm)→拆模→台后过渡段回填→沥青土工布铺设→质量验收→交工。5关键工序作业指导5.1测量放线(1)采用坐标法放设搭板四角,用50mm钢钉+红漆标识;(2)高程以桥台背墙顶为基准,采用DS05水准仪往返测,闭合差≤2mm;(3)放样成果经测量监理、专业监理双签后方可进入下道工序。5.2基底处理(1)清除回填表层的松散土、杂物,超挖部分用C15混凝土填充;(2)基底承载力≥200kPa,采用轻型动力触探(N10)检测,每100㎡检测3点,不合格者换填50cm厚级配碎石并分层压实。5.3垫层施工(1)模板采用[10槽钢,内侧贴双面胶防漏浆;(2)混凝土坍落度120mm,平板振捣器+人工搓平,平整度≤3mm/2m;(3)垫层初凝前预埋φ6mm钢筋头,露出3cm,用于搭板底层钢筋定位。5.4橡胶止水带(1)选用350mm×10mm中埋式钢边橡胶止水带,拉伸强度≥12MPa;(2)搭接长度≥30cm,采用厂家配套胶水冷粘,接头错开≥1m;(3)用φ8mmU型卡每50cm固定于底层钢筋,防止浇筑时上浮。5.5钢筋工程(1)保护层厚度:底面4cm、侧面3cm,采用花岗岩垫块(强度≥50MPa),每平方米不少于4块;(2)上下层钢筋间设φ16mm马凳筋,梅花形布置,间距0.8m;(3)搭板与桥台背墙连接处增设φ20mm锚固筋,长90cm,植入背墙深度15d(≥30cm),植筋胶采用HiltiHITRE500,拉拔试验值≥115kN。5.6模板体系(1)侧模采用6mm厚钢模,高40cm,背楞[8槽钢@50cm;(2)对拉杆水平间距60cm,竖向两道,拉杆外套φ20mmPVC套管,拆模后割除拉杆并用微膨胀水泥砂浆封堵;(3)模板内侧涂刷乳化脱模剂,严禁使用废机油。5.7混凝土浇筑(1)一次连续浇筑,时间≤初凝时间80%,夏期(≥30℃)控制在90min内;(2)分层厚度≤30cm,斜向推进,振捣棒移动间距≤40cm,插入下层5cm;(3)桥台与搭板交界部位采用φ30mm振捣棒二次复振,确保密实;(4)表面初凝前用激光整平机+铝合金刮尺二次找平,平整度≤2mm/2m。5.8养生与刻槽(1)初凝后立即覆盖0.12mm厚塑料薄膜+10cm厚养生布,洒水频率保持表面湿润≥7d;(2)抗压强度达5MPa后采用刻槽机横向刻槽,槽深3~5mm,宽3mm,间距250mm,误差≤10mm;(3)刻槽完成后喷涂白色水泥养护剂,用量0.2kg/㎡。5.9拆模与回填(1)同条件试块强度≥15MPa方可拆模,拆模后外观无掉角、无露筋;(2)台后过渡段采用4%水泥改良级配碎石,分三层回填,每层厚≤20cm,采用1.8t小型压路机+冲击夯互补压实,压实度≥96%;(3)回填至搭板顶面后铺设200g/㎡沥青土工布,搭接宽度≥20cm,用φ3mmU型钉@50cm固定。6质量检验标准与检测方法6.1主控项目(1)混凝土强度:每100m³取1组,28d抗压强度≥30MPa;(2)搭板厚度:尺量,允许偏差+10mm/−5mm;(3)平整度:3m直尺,≤5mm;(4)钢筋保护层:采用Profometer650扫描仪,合格率≥90%,最大偏差≤+8mm/−5mm。6.2一般项目(1)宽度:±10mm;(2)纵断高程:±5mm;(3)横坡:±0.15%;(4)刻槽深度:抽检10处/100m,合格率≥80%。6.3检测频次自检:施工班组→项目部质检→驻地监理;抽检:总监办中心试验室按30%频率平行抽检;不合格处理:一律返工至合格,并召开质量分析会,48h内提交《纠正预防措施报告》。7安全文明施工措施7.1危险源清单(1)车辆伤害:罐车、吊车频繁出入;(2)高处坠落:搭板边缘作业;(3)触电:振捣棒电缆破损;(4)机械伤害:刻槽机锯片飞溅。7.2控制措施(1)设置环形封闭围挡,进出口设专人指挥,限速5km/h;(2)搭板两侧设1.2m高钢管护栏+18cm踢脚板,悬挂密目网;(3)振捣棒电缆加设30mA漏电保护器,操作人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套;(4)刻槽机加装防护罩,作业人员佩戴护目镜、防尘口罩。7.3文明施工(1)混凝土罐车出料口接设防撒漏布袋,落地灰及时清理;(2)夜间施工办理《夜间施工许可证》,噪声≤55dB;(3)施工废水经三级沉淀池+油水分离器处理,SS≤70mg/L后回用。8环保与职业健康8.1扬尘控制(1)回填材料100%覆盖,风速≥6级停止土方作业;(2)雾炮机每30m一台,PM10在线监测>150μg/m³自动启动。8.2噪声控制(1)选用低噪声发电机(静音罩≤75dB),强噪声设备设隔音棚;(2)敏感点(距村宅30m)设置移动声屏障2.5m高。8.3职业健康(1)高温季节调整作业时间,11:00—15:00禁止露天作业;(2)现场设冷风机+遮阳棚,配藿香正气水、十滴水;(3)粉尘作业人员每半年进行胸片检查,建立职业健康档案。9进度计划与资源配置9.1节点工期首件验收:20240405;大面积展开:20240410—20240630;全部完成:20240715。9.2劳动力钢筋工12人、模板工8人、混凝土工10人、机驾工4人、普工6人,合计40人/作业面。9.3材料周供水泥:P·O42.5,每周400t;碎石:5–25mm连续级配,每周1200t;钢筋:每周40t,现场储备≥7d用量。10应急预案10.1混凝土供应中断(1)站内设2×500kW柴油发电机,市电中断5min内自启动;(2)与相邻标段签订《应急互供协议》,30min内可调配6辆罐车。10.2暴雨(红色预警)(1)30min内覆盖彩条布,基坑内积水采用4台φ100mm潜水泵抽排;(2)已浇筑混凝土表面覆盖塑料膜+沙袋压边,防止雨水冲刷。10.3人员伤害(1)现场设应急医药箱(含止血带、颈托、夹板),距××市人民医院8km,120救护车15min可达;(2)建立“一键报警”系统,GPS定位,30s内通知项目安全总监。11成本控制措施(1)钢筋采用BIM优化下料,损耗率控制在1.8%以内(定额3%);(2)混凝土掺Ⅱ级粉煤灰15%,节约水泥28kg/m³,单方成本降低9.6元;(3)模板循环次数≥30次,采用水性脱模剂,每次清理费用降低40%。12信息化管理(1)搭板施工全过程使用“××高速BIM+GIS协同平台”,每日上传施工照片、检验批、试验数据;(2)预埋RFID芯片(直径12mm)于搭板角部,存储混凝土强度、钢筋编号、责任人信息,实现全寿命周期追溯;(3)采用无人机每周航拍,生成正射影像,与BIM模型比对,土方量核算误差≤2%。13经验总结与改进建议(基于K××+×××首件)13.1成功经验(1)采用激光整平机后,平整度由传统6mm降至2mm,减少后期调平层5cm,节约造价3.2万元;(2)刻槽机改装金刚石锯片,一次成型,效率提高50%,工人由6人减至3人。13.2问题与改进(1)问题:搭板与背墙交界出现0.15mm收缩裂缝;原因:单面浇筑,温升峰值62℃,里表温差28℃;改进:二次跳仓浇筑,

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