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文档简介

除尘高频电源试验及应用案例分析目录TOC\o"1-3"\h\u227除尘高频电源试验及应用案例分析 152771.1高频电源试验 1117111.1.2空载试验 415601.1.3负载试验 5286101.1.4实验结论 7124861.2改造前后的对比分析 7202471.2.1经济效益 789031.2.2环境效益 8125421.2.3社会效益 91.1高频电源试验在除尘电源现场运行工况制约下,本文首先开展模拟现场试验,通过电容和电阻并联模拟现场粉尘负荷,构造模拟试验平台。其次测试各种负载下除尘电源装置运行情况,接着进行模拟火花放电实验,验证装置的可行性。1.1.1模拟实验按照要求依次选择90kΩ、150kΩ与1.2MΩ负载条件,完成装置稳态运行实验。如图1.1所示,90kΩ与150kΩ条件下,且输出电压约为70kV,运行于CCM模式。(a)90kΩ实验波形(b)150kΩ实验波形图1.1系统重载实验波形Figure1.1Systemheavyloadtestwaveform图1.2是1.2MΩ实验波形,运行于DCM模式,选择脉冲运行方式。图1.2系统轻载实验波形Figure1.2Systemlightloadtestwaveform按照磁通复位抑制偏磁原理来看,缩减磁通复位时间,会给实际作用造成不良影响。验证结果参见下图1.3,结合图例进行说明,图(a)、(b)磁通复位时间分别取2.5ms、2ms,根据图示波形不难发现,时间缩减情况下,电流尖峰随之形成,也就是存在直流偏磁。复位2.5ms(b)复位2ms图1.3磁通复位原理实验验证Fig.1.3Experimentalverificationofmagneticfluxresetprinciple面向除尘电源开展模拟火花实验,通过针-针放电模拟现场火花击穿现象。电源火花放电期间,变压器输出是负高压,烟囱壁接地是零电位。详情参见下图1.4,结合图例进行说明,铁丝a、b分别接电源输出高压、接地,调整a、b间距,就能调整间隙击穿电压。图1.4模拟火花放电实验示意图Fig.1.4Schematicdiagramofsimulatedsparkdischargeexperiment通过调节a、b间距,把气隙击穿电压调节到约65kV。采用150kΩ负载电阻开展火花放电实验,所得波形参见下图1.5,图1.5(a)、1.5(b)分别是火花漏检、误检波形。结合图1.5(a)进行说明,前两次火花放电系统未检测出来,直至第三次才检测出来,然后完成火花处理,漏检问题可能造成拉弧现场乃至破坏装置;结合图1.5(b)进行说明,正常运行期间没有出现火花放电,但系统出现误判,直接封锁PWM信号,误检问题导致输出平均电压减小,不利于保证除尘效率。按照实际情况改变软件内火花判定阀值系数,能够获得正确判定波形,详情参见下图1.5(c)。(a)火花漏检波形(b)火花误检波形(c)火花正常检测波形图1.5模拟火花放电实验波形Fig.1.5Simulatedsparkdischargetestwaveform1.1.2空载试验试验流程介绍如下:IGBT驱动信号可否有效传输、互锁。观察风机转向。充电检测一次、二次电流波形。检测装置高压联锁有无异常。设定一次过流电压比较值V_CS约为1.20V。上述环节确认无异常后,启动装置。变压器油温不大于85℃,IGBT不大于70℃。装置连续工作到油温稳定。自动连续模式下,连续工作多余2h。设定供电参数,确保装置连续工作。调试记录所有设备工作情况。图1.6是空载运行期间一室一电场伏安曲线:图1.6空载运行时一室一电场伏安曲线Fig.1.6Voltammetriccurveofoneroomandoneelectricfieldunderno-loadoperation如上图所示,在空载运行时,一室一电场的伏安曲线呈线性分布,二次电流和二次电压存在正相关性。1.1.3负载试验负载试验流程大体相似,具体是根据除尘装置电场中烟尘介质含量完成再试验。实验数据如图1.7与图1.8所示。图1.7一室一电场高压实验数据Fig.1.7HighvoltageexperimentaldataofoneRoomoneelectricfield(a)(b)图1.8系统运行实时数据Fig.1.8Realtimedataofsystemoperation图1.7和图1.8为一室一电场在高压负载试验环境下的实验数据,此时一室一电场的一次电压为535V,一次电流为30A,二次电压为42kV,二次电流为340mA,其中,二次电压的峰值达到了55kV,二次电流的峰值达到1200mA。1.1.4实验结论通过对系统数据的实时记录进行分析,整流滤波后直流电压没有产生明显的波动,可以很好的满足稳定运行要求。由此可判断出在现行的功率水平下,系统中的滤波电感、电容都在合理的范围内,为系统的可靠平稳运行提供支持。且开关管关断时输出电压的平稳性高,没有产生明显的尖峰。由此也可判断出设计的电路符合要求,对高频电源的改造设计可以正常投入使用。1.2改造前后的对比分析1.2.1经济效益1.节能效果本文在一定实验基础上对比了改造前后电除尘性能,对所得的实验结果进行对比分析可知,#4机组在大修前,负荷320MW条件下运行过程中总除尘效率大约为98.7%。改造之后在同样条件下达到99.78%。高压能耗:150kW,也符合相关要求。对比分析可知改造后每天节能2503.2kWh(320MW工况下),统计数据如表1.4所示:表1.4 #4机组节能效果分析Tab.1.4Analysisofenergy-savingeffectofUnit#4淮阴#4机组工频电源(kW)高频电源(kW)节电率(%)每日省电量(kW·h)一次侧能耗248.915039.72503.2遵循年运行6000万0.33元/kW·h来算,整年创造效益为62.58×0.33=20.65万元。2.排污费烟尘排放减少遵循年利用3500h标准,锅炉烟气量采用1071639按测试排放浓度为51.1mg/m3左右,年排放烟尘191.66吨,电除尘装置改造后排放浓度3.4mg/m3计,年排放烟尘12.75吨,进行这种改造后对比分析可知每年减少排放粉尘达到了178.91吨平均每天少排放490千克。排污费的减少在此分析时主要是根据污染当量0.6元的标准,通过如下表达式计算出污染当量:进行查表分析确定出“烟尘”排放当量值2.18kg;这样可判断出改造后每年排污费减少情况如下:减少的排污费(元)=0.6×减少的污染物污染当量=0.6×设备腐蚀减少开支。1.2.2环境效益随着工业各领域快速发展,世界范围内环境问题越来越严重。尤其伴随各发展中国家工业发展突飞猛进,污染物排放量始终保持迅猛增长态势。在环境问题日益严重的今天,对于人类发展、生态建设均有许多不利影响,直接威胁人身健康安全,因此人们纷纷认识到环保工作必要性与迫切性,环保理念也慢慢深入人心,成为当今社会最受瞩目话题之一。电厂所排放烟尘作为空气污染重点来源,新版《火电厂污染物排放标准》由2014年7月正式推行,故而烟尘治理迫在眉睫,必须引起足够重视。我国电厂烟尘治理工作已经推行许多年,但有关除尘装置技术研发进程相对缓慢,根本原因在于当时国内排放标准较低,烟尘排放量并未进行科学管控。按照权威资料来看,火电厂每年烟尘排放量约350万t,约占全国烟尘排放量35%,而经过#4机组除尘改造工程,每年单台锅炉可少排放180多t粉尘,将有效提高当地大气环境质量,为淮安地区甚

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