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文档简介

2026年室内消火栓系统安装施工方案1项目概况与编制依据本项目为××市××综合体二期,地下2层、地上28层,建筑高度99.8m,总建筑面积11.4万m²,耐火等级一级。室内消火栓系统按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2022、《建筑防火通用规范》GB55036-2022及2026年地方补充条文设计,设计流量40L/s,火灾延续时间3h,最不利点栓口动压0.35MPa。施工范围涵盖泵房、管网、栓箱、试压冲洗、系统调试及第三方检测全过程。2施工部署2.1组织机构项目经理部下设“消防专业组”,组长由一级建造师(机电)担任,成员含深化设计、BIM、材料、质检、安全、资料六大模块,实行“设计—采购—施工—检测”一体化管理。2.2进度计划采用BIM5D模拟,关键路径为“泵房土建移交→套管预埋→主干管安装→试压→隐蔽→精装配合→系统调试”。总工期92d,与机电总包同步完成,预留7d整改与复检。2.3场地与运输地下一层设置200m²封闭堆场,配备2台5t液压升降平台,管材按规格码放≤1.5m高,距墙≥0.6m,每日下班前覆盖防火布,设专人值守。3深化设计与BIM协同3.1碰撞检查利用Revit2026对DN200及以下管道与桥架、风管、结构梁进行三级碰撞:一级为模型自检,二级为机电总包会审,三级为监理、设计、业主联合签确,累计消除碰撞点312处,其中主干管翻越梁底改为上翻+套管做法,节省净高180mm。3.2支吊架计算按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2022进行抗震支吊架选型,侧向、纵向加速度0.4g,水平地震作用组合值1.3。经MidasGen计算,DN150管道最大间距9.5m,采用Q235B槽钢41×41×2.5,锚栓M12后扩底,抗拔力≥7.5kN。3.3预留预埋图出具套管定位图(±2mm精度),套管采用热镀锌防水型,高出完成面50mm,并增加PVC护口,避免浇筑偏位。4材料与设备4.1管材管径范围材质标准壁厚防腐方式使用寿命DN65-150内外涂环氧钢GB/T5135.20-20224.5mm内涂≥350μm,外涂≥250μm30年DN200-250球墨铸铁ISO2531K9外喷锌+环氧煤沥青35年4.2阀门采用“暗杆弹性座封闸阀”RVHX-16Q,阀体QT450-10,阀杆2Cr13,密封EPDM,启闭次数≥10000次,每批100%壳体、密封试验,附第三方检测报告。4.3消火栓箱铝合金框、钢质门,箱体1.5mm,箱门开启角度≥175°,配置SN65栓头、25m衬胶里水带、Φ19直流/喷雾双功能水枪、消防软管卷盘JPS0.8-19/25,整箱通过3C认证。4.4水泵接合器SQS150-1.6型,本体球墨铸铁,安全阀开启压力1.2倍系统工作压力,接口采用K型快速接头,设置单向阀、闸阀、泄水阀三合一模块,便于检修。5施工流程与工艺5.1安装顺序测量放线→套管预埋→支架安装→主干管吊装→分支管安装→阀门、栓箱就位→试压→冲洗→防腐补口→系统调试→成品保护。5.2管道加工1.切割:DN≤100采用滚刀切管机,DN≥125采用等离子坡口机,切口倾斜≤0.5mm。2.套丝:采用自动套丝机,螺纹有效长度≥1/2管径,螺纹数9~11扣,断扣≤1扣。3.二次镀锌:现场切割部位采用冷喷锌+环氧富锌双重修补,膜厚≥100μm,附着力≥5MPa。5.3沟槽连接1.滚槽深度按厂家模板控制,误差±0.2mm;2.胶圈采用三元乙丙,硬度邵尔A75±5,安装时涂抹食品级硅油;3.卡箍螺栓采用对角同步紧固,扭矩值50N·m,二次复拧。5.4焊接工艺(泵房大管)1.坡口角度30°±2°,钝边1mm,间隙2mm;2.采用氩弧焊打底+焊条电弧焊填充,焊条E4315,Φ3.2mm;3.层间温度≤250℃,焊缝余高0.5~2mm,宽度每侧增宽1~2mm;4.100%RT检测,Ⅱ级合格,不合格返修≤2次。5.5支架安装1.采用“综合支吊架+抗震支吊架”组合,间距按计算书;2.膨胀螺栓选用M12后切底,钻孔深度90mm,清孔≥3次;3.防晃支架在阀门、三通、弯头处增设,距节点≤300mm。5.6栓箱嵌墙1.预留洞口每边+20mm,箱体背面距装饰完成面≥50mm,用C20细石混凝土填实;2.栓口中心距地1.1m,垂直度≤2mm,箱门与装饰面平齐,缝隙≤2mm;3.水带挂钉采用304不锈钢,承重≥45kg,45°斜向下,确保抽拉顺畅。6试压与冲洗6.1分段试压管段设计压力试验压力稳压时间允许压降判定低区-3~7层1.0MPa1.5MPa30min≤0.05MPa合格高区8~28层1.6MPa2.4MPa30min≤0.05MPa合格试压前安装精度0.4级压力表,量程为试验压力1.5~2倍,两端设置盲板,盲板厚度≥10mm,焊缝100%MT。6.2冲洗采用消防水池水源,冲洗流速≥3m/s,顺序:先室外后室内、先干管后支管、先地下后地上。出口处设置50目滤网,目测无杂质、无砂粒、水质透明为合格,历时≥2h。7系统调试7.1静压测试屋顶试验栓静压0.15MPa,稳压24h,压降≤0.01MPa。7.2动压测试同时开启最不利层及次不利层各2支水枪,实测栓口动压0.37MPa,流量12.2L/s,充实水柱≥13m,满足规范。7.3水泵联动模拟火警信号,消防主泵30s内启动,备用泵自动投入时间≤60s,稳压泵启停压力差0.08MPa,运行无异常振动,轴承温升≤35K。7.4水泵接合器加压利用移动式加压泵从1号接合器注水,5min内系统压力升至0.9MPa,确认止回阀无倒流,安全阀无提前开启。8质量通病与防治通病原因分析预防措施检查方法栓口渗漏螺纹未缠生料带或过量采用聚四氟乙烯带,顺螺纹方向2层手摸+0.8MPa试压管道异响支架间距大、未设防晃按计算加密支架,弯头300mm内加防晃通水监听栓箱门卡滞门轴锈蚀、装饰面不平门轴采用304不锈钢,安装前复核洞口175°开启测试镀锌层破损切割后未二次防腐冷喷锌+环氧富锌,膜厚检测测厚仪抽检10%9成品保护1.管道安装后采用PVC封帽,防止砂浆进入;2.栓箱用加厚珍珠棉板全包裹,精装喷漆时周边贴美纹纸+塑料薄膜;3.泵房设临时门禁,非作业人员禁止进入,每周巡检记录。10安全文明1.动火作业执行“三级审批、双监护”,配备2具6kg干粉灭火器;2.临时用电采用TN-S系统,电缆架空≥2.5m,末端箱设30mA漏电保护;3.地下室作业配置24V安全照明与排风机,CO浓度≤24ppm;4.每周一次“行为观察”,重点纠正不系安全带、不戴护目镜现象。11绿色施工1.切割、套丝设备底部设集油盘,废机油交由有资质单位回收;2.试压水经三级沉淀池后回用于场地降尘,回用率≥80%;3.包装物按金属、塑料分类,回收率100%,现场严禁焚烧。12验收与移交12.1分项验收按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2022附录D执行,资料含:材质单、焊口探伤、试压记录、冲洗影像、调试报告。12.2第三方检测委托省消防检测中心进行“系统功能”与“管网密封”两项检测,出具CMA报告,不合格项24h内整改复测。12.3竣工移交竣工图采用BIM模型导出PDF+DWG双格式,二维码植入构件ID,运维单位扫码即可查看材质、压力、维保记录,实现数字孪生交付。13维保培训向业主移

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