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文档简介

2025年工业机器人故障诊断与维修技术测试题及答案1.单项选择题(每题1分,共20分)1.1工业机器人伺服驱动器报警代码“AL.85”在安川Σ7系列中代表的含义是A.编码器电池电压低B.电机过载C.再生异常D.编码器通信异常答案:A1.2使用示波器测量伺服电机三相电流波形时,若发现某一相电流幅值持续低于其他两相,最可能的故障原因是A.驱动器母线电容失效B.电机绕组匝间短路C.电机绕组缺相D.编码器零点漂移答案:C1.3在IRB4600更换SMB(串行测量板)电池时,若不接入外部24V维持电源,会导致A.机器人丢失零点位置B.示教器黑屏C.伺服驱动器烧毁D.安全PLC锁死答案:A1.4对六轴机器人进行减速机磨损状态监测时,最有效的频谱分析频段为A.1Hz–10HzB.10Hz–100HzC.100Hz–1kHzD.1kHz–10kHz答案:C1.5当机器人TCP出现周期性偏移,且偏移量随速度升高而增大,应优先检查A.基座螺栓松动B.减速机背隙C.电机转子不平衡D.外部位姿传感器漂移答案:B1.6在Profinet环网中,机器人控制柜作为IODevice,若出现“stationunreachable”报警,最简便的排查步骤是A.更换电源模块B.用PLC扫描工具检测MAC地址冲突C.强制100M全双工D.重启机器人系统答案:B1.7使用FLIR红外热像仪检测伺服驱动器时,若模块散热器温度高于80℃,而风扇正常运转,下一步应A.更换散热硅胶B.检查制动电阻阻值C.降低机器人速度D.校准热像仪发射率答案:A1.8在KUKAKRC4系统中,$VEL_AXIS[3]变量用于A.读取第3轴实际速度百分比B.设置第3轴最大加速度C.读取第3轴电机温度D.设置第3轴减速比答案:A1.9若机器人示教器显示“KSS00273:EMERGENCYSTOPchannelB”,可基本判定A.安全围栏门未关B.双通道急停回路B路断开C.控制柜温度高D.电机抱闸失效答案:B1.10对谐波减速机进行噪声诊断时,出现明显“啸叫”峰值在1800Hz,最可能对应A.柔轮齿圈磨损B.波发生器轴承缺陷C.刚轮偏心D.润滑脂碳化答案:B1.11在EtherCAT网络中,若分布式时钟(DC)漂移大于1ms,应优先A.更换主站网卡B.检查从站电缆屏蔽层C.重新校准DC参考时钟D.降低PDO周期答案:C1.12机器人末端执行器气缸出现“中停”现象,但电磁阀指示灯常亮,首先应测量A.压缩空气露点B.气缸侧向负载C.阀芯切换响应时间D.24V电源纹波答案:C1.13若机器人TCP重复定位精度突然从±0.05mm下降到±0.3mm,且伴随异响,最需优先检查的部件是A.电机风扇B.减速机轴承C.同步带张紧力D.编码器线缆答案:B1.14使用激光跟踪仪标定机器人时,若第5轴出现“跳点”,最可能的原因是A.激光靶球松动B.环境温度变化0.5℃C.跟踪仪水平未调D.机器人基座未灌浆答案:A1.15在FANUCLRMate200iD中,若变量$MOR_GRP[1].$SV_OFF[2]=TRUE,则A.第2轴伺服关闭B.第2轴抱闸释放C.第2轴速度倍率置零D.第2轴进入扭矩模式答案:A1.16对机器人进行年度保养时,减速机润滑脂更换指标中“铁谱分析”要求Fe颗粒浓度不超过A.50ppmB.100ppmC.150ppmD.200ppm答案:B1.17若机器人控制柜24V电源实测23.1V,且负载电流10A,电源模块输出端压降0.3V,则线缆回路电阻为A.30mΩB.60mΩC.90mΩD.120mΩ答案:A1.18在ABBIRC5中,使用ServiceInformationSystem(SIS)监测减速机,若计数器“Gearbox1Runtime”达到8760h,系统提示A.更换电池B.更换减速机C.润滑脂更换D.校准转矩传感器答案:C1.19机器人运行中突然下电,控制柜LED“BS”红灯闪3次,代表A.制动电阻开路B.直流母线过压C.24V短路D.电机温度高答案:A1.20若机器人TCP路径出现随机抖动,且与程序速度无关,应优先排查A.外接摄像头帧率B.编码器接地干扰C.导轨平行度D.工件质量变化答案:B2.多项选择题(每题2分,共20分;每题至少有两个正确答案,多选少选均不得分)2.1下列哪些方法可有效诊断伺服电机转子条断裂A.电流MCSA频谱分析B.低转速扭矩脉动测试C.直流电阻测量D.转子轴向X射线探伤答案:A、B、D2.2导致机器人绝对式编码器多圈数据丢失的原因包括A.电池电压降至2.5VB.编码器+5V供电瞬断50msC.电机轴旋转超过±180°时电池脱落D.编码器EnDat协议版本不兼容答案:A、B、C2.3关于机器人控制柜内UPS电池,下列说法正确的是A.镍氢电池需每半年做一次深度放电B.锂电池循环寿命约500次C.电池内阻>50%标称值应更换D.更换时须断开220V输入并等待5min答案:B、C、D2.4在谐波减速机装配过程中,可能导致“启动力矩过大”的因素有A.柔轮安装螺栓扭矩不均B.波发生器轴承预载过大C.润滑脂型号从SKFLGMT2改为LGHP2D.刚轮与柔轮齿侧间隙0.02mm答案:A、B2.5使用KUKA.EthernetKRL2.0进行远程诊断时,必须满足A.控制柜选项包EthernetKRL已激活B.机器人系统软件≥KSS8.5C.路由表添加0.0.0.0掩码D.Windows防火墙开放端口54600答案:A、B、D2.6下列哪些情况会触发ABBSafeMovePro的“SpeedSupervision”功能A.关节速度超过SLS阈值B.TCP速度超过250mm/sC.外轴速度超过设定百分比D.工具坐标系方向突变答案:A、B、C2.7机器人电弧焊系统出现“粘丝”报警,与机器人本体相关的可能原因A.送丝机轴与机器人第6轴耦合误差B.焊枪TCP校准偏差>1mmC.机器人第6轴减速机背隙D.焊丝干伸长超过25mm答案:A、B、C2.8关于IRB6700的CalibrationOffset,下列描述正确的是A.存储于SMB板EEPROMB.丢失后可用MemoryStick恢复C.可用MoveAbsJ指令验证D.修改后须重启控制柜答案:A、C2.9进行机器人双机协同诊断时,需检查A.主从机Estop回路交叉接线B.MultiMove选项是否激活C.从机U盘剩余空间D.主从机系统时钟同步答案:A、B、D2.10若机器人控制柜内接触器吸合瞬间“啪”一声后跳闸,可能原因A.预充电电阻烧毁B.整流模块短路C.24V电源反接D.制动电阻线破皮答案:A、B3.填空题(每空1分,共20分)3.1在安川伺服中,参数Pn600用于设定________,其默认单位为________。答案:再生电阻容量,10W3.2机器人减速机润滑脂更换周期通常以________和________双指标控制。答案:运行时间,铁谱分析值3.3使用激光跟踪仪进行机器人标定时,靶球安装偏心量应小于________mm,否则需进行________补偿。答案:0.5,偏心3.4当KUKA机器人出现“Accviolation”报警,应检查$ACC________与$REDACC________参数。答案:轴加速度,轨迹减速度3.5FANUC机器人恢复零点时,若使用Master/Restore功能,需将机器人移动到________标记位置,误差不超过________°。答案:机械零点,±0.13.6在ABB系统中,若需要临时屏蔽SafeMove安全功能,须将钥匙开关置于________模式,并在________菜单中确认。答案:手动,安全配置3.7机器人控制柜内三相整流模块输出直流母线电压为________V,允许波动范围________%。答案:540,±103.8使用电流钳测量伺服电机单相电流有效值为5A,则峰值电流为________A,若电机额定7A,则负载率为________%。答案:7.07,713.9若机器人TCP轨迹出现椭圆误差,且长轴方向固定,应首先检查________坐标系________参数。答案:工具,质量矩3.10机器人电弧焊系统送丝机编码器为1024PPR,减速比20:1,则每毫米送丝对应________脉冲,若送丝速度10m/min,则脉冲频率________Hz。答案:204.8,341334.简答题(共6题,每题5分,共30分)4.1(封闭型)简述利用电流频谱诊断伺服电机转子条断裂的步骤。答案:1.在电机50%额定转速空载运行;2.用电流钳采集定子电流;3.FFT分析,查找(1±2s)fslip边频带;4.若边频幅值高于基频−45dB,判定断裂;5.停机复查转子。4.2(开放型)某汽车焊装线IRB6700第2轴减速机异响,列出不少于5种可能原因并给出排查顺序。答案:1.润滑脂不足→油位镜检查;2.轴承疲劳→振动频谱1800Hz峰值;3.齿轮点蚀→拆检齿面;4.安装不对中→激光对中仪;5.柔轮疲劳裂纹→着色探伤;6.紧固螺栓松动→扭矩扳手复检。优先无损检测,再拆检。4.3(封闭型)说明KUKA.EthernetKRL返回“Pingtimeout”时的三层网络排查命令。答案:1.Windows:ping192.168.1.150;2.控制柜:ping–c3192.168.1.10;3.Wireshark抓包过滤arp.dst==192.168.1.150。4.4(开放型)列举并对比三种常用的机器人减速机磨损状态监测技术。答案:1.油液铁谱:离线、精度高、耗时;2.振动加速度包络:在线、对轴承敏感;3.声发射:对裂纹敏感、成本高。4.5(封闭型)写出ABBIRC5更换SMB电池的完整安全步骤。答案:1.机器人回机械原点;2.切换手动模式;3.断开220V,等待电容放电>5min;4.外接24V维持电源;5.拆旧电池,装新,记录更换时间;6.断电重启,确认计数器清零。4.6(开放型)某搬运机器人出现“丢零”但电池电压正常,分析三种非电池原因。答案:1.编码器EnDat协议干扰→屏蔽层断;2.电机轴旋转超限→运输未固定;3.SMB板EEPROM损坏→CRC校验失败。5.应用题(共5题,共60分)5.1计算题(10分)已知:六轴机器人减速机RV320E,额定输出扭矩3200N·m,速比201,效率90%,输入转速2000r/min,求输入电机扭矩及功率。答案:Tout=3200N·mTin=Tout/(i·η)=3200/(201×0.9)=17.7N·mPin=2π·n·Tin/60=2π×2000×17.7/60=3.7kW5.2分析题(15分)某焊接线KUKAKR30在运行20000h后,第6轴重复定位精度由±0.06mm降至±0.18mm,振动频谱出现1800Hz及3600Hz峰值,谐波减速机温度65℃,润滑脂铁谱Fe120ppm。任务:1.判断主要失效部件;2.给出继续运行风险评估;3.提出维修策略。答案:1.柔轮疲劳+轴承外圈剥落;2.精度已超工艺要求±0.15mm,存在焊缝偏差风险,属高风险;3.立即停机,更换谐波减速机,全轴线校准,润滑脂全部更换,送旧件第三方失效分析。5.3综合题(15分)某码垛线使用FANUCM410iB/450,最近出现“伺服报警SV0436(过载)”,负载率峰值130%,周期2s。现场测得气源压力0.5MPa,吸盘真空度−55kPa,抓具质量85kg,纸箱单重18kg×5层,加速度为重力加速度0.5g。任务:1.计算第4轴电机所需静态扭矩;2.判断是否超载;3.提出两种优化方案并量化效果。答案:1.T=m·g·r=(85+90)×9.81×0.85=1460N·m2.电机额定1200N·m,超载21.7%,属实。3.方案A:降低加速度至0.3g,扭矩降至1168N·m,负载率97%;方案B:抓具轻量化至65kg,扭矩降至1275N·m,负载率106%,仍超限,需组合A+B,最终扭矩1010N·m,负载率84%,报警消除。5.4计算题(10分)某伺服驱动器制动

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