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文档简介

影响脱硫石膏品质的常见缘由

烟气中灰尘含高。烟气中的灰尘在脱硫过程会因

洗涤而进入浆液中,浆液中的杂质含量高时,不能随着脱水

而全部排出,使成品石膏中的杂质含增加,影响石膏品质。

烟气中灰尘含量高的缘由主要是煤质差及电除尘效果差所

致,当入口烟气中灰尘含量超标时刚好联系锅炉运行检查电

除尘运行状况,适当关小增压风机静叶开度,削减进入脱硫

的烟气量,待电除尘复原正常后再复原脱硫系统的正常运

行。也有可能是脱水后废水排放少,使汲取塔的杂质越积越

多。

汲取塔浆液中亚硫酸钙含量高。亚硫酸钙含量上

升的主要缘由是氧化不充分引起的,正常状况下由于烟气中

含氧量低(4%〜8%左右),锅炉燃烧后产生的烟气中的硫氧

化物主要是二氧化硫,在脱硫过程中浆液汲取二氧化硫而生

成亚硫酸钙,脱疏系统通过氧化风机向汲取塔补充空气,强

制氧化亚硫酸钙生成硫酸钙,硫酸钙与2个水分子结合生成

石膏分子,当石膏达到肯定饱和程度后结晶析出,经脱水后

产生成品石膏。而由于种种缘由不能使亚硫酸钙得到充分氧

化时(缘由包括氧化空气流量不够;氧化空气压力达不到要

求;汲取塔搅拌器搅拌效果不佳等),浆液中亚硫酸钙的含

量就会上升,最终使成品石膏品质下降,同时会造成脱水效

果差、脱硫系统脱硫效率差、石灰石消耗量增加等一系列不

良影响。此时要检查氧化风机运行状况(压力、电流、流量

等),氧化空气母管是否有漏气现象,必要时适当削减进烟

量;也可以排出一部分汲取塔浆液,增加簇新水,待汲取塔

内浆液品质改善后再复原正常运行。

汲取塔浆液中碳酸钙含量高。碳酸钙作为脱硫的

汲取剂,在脱硫系统运行过程中要不断的补充,为了保证脱

硫效果,汲取塔内要保持肯定的PH值,有时PH值保持较高,

这样浆液中的碳酸钙含量就会较高;也有可能石灰石活性较

差,石灰石浆液补充到汲取塔内后,在短时间内不能充分电

离,也就不能和二氧化硫发生反应,最终会随脱水而进入石

膏中。这两种状况也会影响石膏品质。运行中要适当限制PH

值,兼顾脱率效果和石膏品质,同时要留意石灰石浆液的补

充量,当补充大量石灰石而PH上升不明显时有可能是石灰

石活性差,必须要让石灰石有充分的时间在汲取塔内电离。

滤饼冲洗不充分。滤饼冲洗主要作用是降低石膏

中的氯离子浓度,正常要求成品石膏中氯离子的浓度小于

lOOPPm,通过滤饼冲洗水的冲洗能达到这一要求,有时由于

滤饼冲洗水流量不足,有可能会使石膏中氯离子浓度超标;

也有可能石膏浆液中本身氯离子浓度较高,最终使石膏中含

量也高,这是可能烟气中氯化氢含量,也有可能是脱水过程

中废排放量少,最终使汲取塔内浆液氯离子浓度不断上升所

致。实行方法是增加滤饼冲洗水流量,同时增加废水排放量。

脱水效果不佳,含水量超标。脱水效果不好的缘

由较多,有可能是一级脱水时进入水力旋流器的压力太低,

一级脱水效果不好引起总体脱水效果不好,但这种影响一般

来说影响比较小,可适当提高压力;脱水真空度不够会引起

脱水效果不好,此时要检查真空泵的运行状况(电流、真空

泵密封水、真空度、真空母管有无堵塞、真空管道有无漏气

现象、滤液水箱液位是否偏低,所以不能保持真空),检查

真空皮带密封水是否正常,滤饼厚度是否太溥、真空皮带是

否有不平现象,真空皮带上滤饼裂缝是否大引起漏气等。

(1)石膏浆液中杂质过多。杂质主要指飞灰以及石灰石中带

来的杂质等,这些杂质干扰了汲取塔内化学反应的正常进行,

影响了石膏的结晶和大颗粒石膏晶体的生成;另一方面杂质

夹在石膏晶体之间,堵塞了游离水在石膏晶体之间的通道,

使石膏脱水变得困难。

(2)石膏浆液中CaC03或CaSO3“/2H2O过多。这是汲取

塔内pH值限制不好以及氧化不充分所致。若pH值过高,则

石膏中的CaCO3就会增加,一方面导致浆液品质恶化脱水

困难,一方面又不经济。假如生成的CaSO3・l/2H2O得不到

充分的氧化,会导致石膏中CaSO3-l/2H2O含量过高,脱水

困难。

(3)废水系统不能正常投用,系统中杂质无法排出。脱硫系

统中排出的废水取自废水旋流器的溢流,主要为飞灰、石灰

石中带来的杂质以及未溶的石灰石。由于这些杂质大多质量

相对较轻,当石膏浆液流到皮带机滤布上时,较轻的杂质漂

移在浆液的上部,并且颗粒较石膏颗粒细且粘性大,因此石

膏饼表面常被一层呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,

且很快会析出水分。假如废水系统不能正常投用,系统中杂

质就会累积,导致石膏脱水越来越困难。

(4)石膏浆液过饱和度限制不好,导致结晶颗粒过细或舟现

针状及层状晶体G

(5)煤种硫分偏高导致烟气脱硫装置(FGD)进口烟气中含

硫量超标。假如进口烟气中SO2的含量严峻超标,会带来两

方面负面影响:一方面导致CaSO3d/2H2O氧化不充分;另

一方面也导致石膏晶

体结晶的时间过短,不能生成大颗粒的石膏晶体,从而脱水

因难。

(6)汲取塔浆液或石膏浆液的含固量达不到要求。汲取塔浆

液的含固量达不到要求,则干脆导致石膏旋流器底流出来的

石膏浆液含固量偏低。而假如石膏浆液含固量达不到要求,

则干脆影响脱水效果。

(7)真空皮带机真空达不到要求。详细缘由有真空皮带机处

管道漏真空、气液分别罐到真空泵的管道结垢堵塞或滤布孔

径过小等。假如真空泵及皮带机的管道漏真空、气液分别罐

到真空泵的管道结垢堵塞,那么真空泵的抽吸实力就会减弱,

就不能将皮带机上石膏滤饼中的游离水吸出,导致石膏含水

率超标。另外滤布孔径过小则口」.能被杂质堵住,也会影响脱

水效果。

3石膏含水率高的解决过程

比照石膏含水率高的主要因素并结合扬二厂脱硫系统的实

际状况,对从石灰石至石膏整个生产流程进行充分分析,找

诞生产流程中存在的各种问题,尤其发觉石膏中杂质及

CaC03含量偏高、石膏浆液的含固量偏低、真空皮带机工

作参数不正常等影响石膏脱水的因素,有针对性地实行下列

措施。

3.1降低系统中杂质含量以提高石膏浆液的纯度

(1)提高静电除尘器各电场的参数,降低电除

尘出口的烟尘含量。

(2)提高石灰石的品质,使石灰石CaCO3含量大于93%,

从而削减汲取塔中杂质,保证石膏品体的结晶能正常进行,

使晶体颗粒的形态趋于规则化。

(3)对石膏浆液进行抛弃,在经过连续3天的彻底抛弃后石

膏浆液的品质得到了大幅度提高,石膏脱水时滤饼表面看不

到深褐色物质覆盖,石膏的颜色也变白了。

(4)对废水进行改造,实现废水的正常排放。

实行以上措施后,系统中的杂质大幅度削减,汲取塔中浆液

的品质得到了提高,这从汲取塔中氯离子的含量可以看出,

以1号炉为例,实行措施前后氯离子含量见表1。

3.2对表计进行校正

由于表计的精确性时刻影响着整个脱硫系统的正常运行,影

响着石膏的脱水效果,因此对偏差较大的表计全部进行了校

正及整改。

(1)对pH计进行了校正,将偏差范围限制在0.2内,使pH

计能刚好精确地反映汲取塔内的真实pH值;

(2)对汲取塔的密度计进行改造,在主管道上加装了节流孔

板,提高了密度计前后的压差。改造之后显示值和便携式相

比误差均在40kg/m3以内,在线密度计误差明显减小。pH

计及密度计精确性提高后,pH值大幅波动的状况削减了,

运行人员将参数调整在5.2〜5.7的最佳范围内,不但石膏中

CaCO3及CaSO3*l/2H2O的含量大幅削减,石膏的含水率

大幅降低,而且也提高了石膏品质。表计校验前后参数见表

2o

3.3提高汲取塔内浆液的含固量

由于密度计校验后比较精确,通过取样分析,将含固量和密

度对应起来,再依据浆液密度很好地将汲取塔的含固量保持

在20%左右。

3.4提高石膏旋流器底流的含固量

石膏旋流器底流的含固量凹凸对脱水来说至关重要,因此提

高石膏旋流器底流的含固量也是这次试验一个重点,从2个

方面着手进行了整改。

(1)提高石膏旋流器进口的压力,依据埋论探讨,旋流器进

口的压力越高分别效果越好,把旋流器的进口压力从130

kPa提高到150kPao

(2)对石膏旋流器的沉砂嘴尺寸进行了调整,将原来的直径

由D20mm调整到D17.5mm,提高了旋流器的分别效果。

通过以上两方面的工作,把原来的30%的含固量提高达到

50%左右,达到了设计要求。以1号炉为例,详细数据见表

3o

3.5对真空皮带机进行检查

通过检查发觉皮带机下方的塑料真空管有漏点,全部更换后

真空皮带机的真空达到正常水平。在真空泵及皮带机运行正

常的状况下,真空泵的真空度及电流是脱水效果好坏的一个

重要表征,平常可

以通过真空度和电流大致推断石膏的含水率。

3.6限制石膏的结晶时间

石膏结晶须要肯定的时间,假如时间过短,则生成的石膏颗

粒过小,不易脱水,假如结晶时间过长,则生成针状或者层状

的晶体,假如进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其黏性大

难以脱水,所以限制石膏的结晶时间特别关键。针对石膏结

晶时间不够、脱水困难这个问题,实行了以下3个措施。

表1实行措施前后氯离子含量比照

实行措施前:7月30日10575;8月1日9756;8月2日11268。

实行措施后:8月16日8681;8月17日8185;8月19日

3247o

表2表计校验前后参数比照表%

校验前校验后

8月6日8月7日8月15日8月17日

石膏中CaCO32.882.770.250.54

石膏中CaSO3-l/2H2O0.080.380.030.43

含水率16.3513.639.0810.07

表3.1改造前后含固量对比%

改造前:8月1日8月2日8月3日8月4日8月5日8

月6日

393936393034

改造后:8月16日8月16日8月17日8月17日8月19

日8月19日

525454585050

(1)提高汲取塔内的液位,让浆液达到脱水密度的时间变长,

延长石膏的结晶时间。

(2)提高汲取塔内浆液的密度,这事实上也是变相地延长石

膏的结晶时间。

(3)在实行上面2个措施未取得明显效果后,又对1号炉的

石膏浆液进行了彻底地抛弃,将汲取塔浆液的密度降到1

020kg/m3o然后让石膏渐渐生长满意其结晶时间,待达到脱

水密度后再进行脱水。满意晶体生长时间后的晶体从形态来

看明显比抛弃之前规则,见图1、2o从达到脱水密度后的几

天取样数据来看,石膏含水率平均在10%以内,达到了设

计要求,详细数据见表4。对3、4号炉汲取塔浆液的抛弃也

取得了同样志向的效果。

4结论

石膏含水率的影响因素较多,各种因素之间又相互影响,要

分析起来特别困难,通过这次试验,找出了一些对扬二厂来

说影响特别大的因素并进行了调整,解决了石膏含水率超标

问题,但要把石膏脱水率长期限制在10%以下,就必需坚持

做到以下儿点。

(1)尽量削减杂质对石膏结晶及脱水的影响。

①保证电除尘正常投用,提高电场的参数,限制烟气中的

含尘量在145mg/m3以下。

②提高石灰石的品质,保证石灰石中CaCO3的含量要大于

93%O

③废水系统要

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