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文档简介
2026年印染废水处理试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.印染废水中导致色度超标的主要物质是?A.表面活性剂B.染料分子C.无机悬浮物D.重金属离子答案:B(染料分子含共轭双键或发色基团,是色度的主要来源)2.某印染废水pH为12,预处理阶段应优先采用?A.混凝沉淀B.中和调节C.气浮分离D.活性炭吸附答案:B(高pH需先通过投加酸中和至中性,避免影响后续生物处理)3.水解酸化池在印染废水处理中的主要作用是?A.直接降解CODB.提高废水可生化性C.去除重金属D.降低氨氮答案:B(水解酸化将难降解大分子有机物分解为小分子,B/C比可从0.2提升至0.35以上)4.芬顿氧化法处理印染废水时,关键反应的催化剂是?A.H₂O₂B.Fe²⁺C.O₃D.活性炭答案:B(Fe²⁺催化H₂O₂生成羟基自由基·OH,氧化分解有机物)5.膜生物反应器(MBR)用于印染废水深度处理时,主要截留的物质是?A.溶解性有机物B.胶体和微生物C.无机盐离子D.挥发性脂肪酸答案:B(膜孔径0.10.4μm,可截留悬浮物、胶体及微生物,出水浊度<1NTU)二、简答题(每题8分,共40分)1.简述印染废水的水质特点及其对处理工艺的影响。答案:印染废水水质特点:①色度高(染料种类多,如活性染料、分散染料);②COD浓度高(10003000mg/L),B/C比低(0.20.3),可生化性差;③pH波动大(412);④水温高(4060℃);⑤含盐量高(硫酸钠等助剂导致TDS20005000mg/L)。对工艺的影响:需预处理调节pH、降温;需通过水解酸化或高级氧化提高可生化性;深度处理需脱色(如混凝、吸附或臭氧氧化);高盐度抑制微生物活性,需控制污泥负荷(F/M<0.2kgCOD/(kgMLSS·d))。2.比较混凝沉淀与气浮法在印染废水预处理中的适用场景。答案:混凝沉淀适用于去除密度较大的悬浮物和胶体(如活性染料形成的絮体),需设置沉淀池(停留时间1.52h),对疏水性染料(如分散染料)效果较好;气浮法通过微小气泡附着絮体上浮,适用于密度接近水的亲水性染料(如酸性染料)或油类物质,分离效率高(停留时间1530min),可同步去除部分溶解性有机物(COD去除率2040%)。实际中,活性染料废水常用混凝沉淀,阳离子染料废水常用气浮。3.说明A²/O工艺处理印染废水时各段的主要功能及控制参数。答案:A²/O工艺分为厌氧段、缺氧段、好氧段。厌氧段:释磷并水解大分子有机物(DO<0.2mg/L,HRT23h);缺氧段:反硝化脱氮(DO0.20.5mg/L,HRT34h,C/N比>4);好氧段:硝化、吸磷及降解有机物(DO24mg/L,HRT812h,污泥浓度MLSS30004500mg/L)。印染废水需控制污泥龄(SRT2025d)以保证硝化菌生长,同时投加碳源(如葡萄糖)补充反硝化所需碳源(COD/TN>8)。4.简述臭氧氧化法脱色的机理及影响因素。答案:机理:臭氧(O₃)通过直接氧化(与染料分子双键加成)和间接氧化(分解产生·OH,无选择性氧化)破坏发色基团(如偶氮基N=N、蒽醌基)。影响因素:①pH(碱性条件促进O₃分解为·OH,脱色效率提高3050%);②臭氧投加量(一般50100mgO₃/L,活性染料需更高);③接触时间(1530min,过长易生成副产物);④水温(2030℃最佳,高温加速O₃分解);⑤污染物浓度(高浓度需延长反应时间)。5.列举三种印染废水回用的预处理技术,并说明其作用。答案:①超滤(UF):截留胶体、悬浮物(分子量>10万),降低浊度(出水浊度<0.5NTU),保护后续反渗透膜;②活性炭吸附:去除溶解性有机物(如表面活性剂、残留染料),COD去除率3050%,改善出水口感;③电渗析(ED):通过离子交换膜去除无机盐(脱盐率7090%),降低TDS(从5000mg/L降至1000mg/L以下),满足回用水电导率要求(<1000μS/cm)。三、计算题(每题10分,共20分)1.某印染厂废水流量为2000m³/d,原水COD为2500mg/L,采用“水解酸化+好氧活性污泥法”处理,水解酸化COD去除率20%,好氧段污泥负荷F/M=0.2kgCOD/(kgMLSS·d),污泥浓度MLSS=3500mg/L,求好氧池有效容积。解:水解酸化后COD=2500×(120%)=2000mg/L好氧段需去除COD量=2000m³/d×2000mg/L=4000kg/d由F/M=Q×S₀/(V×X)得:V=Q×S₀/(F/M×X)=4000kg/d/(0.2kgCOD/(kgMLSS·d)×3.5kgMLSS/m³)≈5714.3m³(注:X=3500mg/L=3.5kg/m³,S₀为好氧段进水COD浓度2000mg/L=2kg/m³)2.某印染废水采用PAC混凝脱色,原水色度1000倍,投加量为150mg/L时,色度去除率85%。若废水流量为1000m³/h,PAC固体含量为30%(w/w),求每日PAC投加量(按有效成分计算)。解:每日废水量=1000m³/h×24h=24000m³PAC有效投加量=150mg/L×24000m³=150g/m³×24000m³=3,600,000g=3600kg(有效成分)因PAC固体含量30%,故实际投加量=3600kg/30%=12,000kg=12吨四、案例分析题(20分)某印染厂废水处理站采用“调节池→混凝沉淀→水解酸化→接触氧化池→二沉池”工艺,近期出水色度(80倍)和COD(180mg/L)均超标(排放标准:色度≤50倍,COD≤100mg/L)。监测数据显示:混凝沉淀池出水色度600倍(设计值400倍),接触氧化池DO=1.2mg/L(设计值24mg/L),污泥沉降比(SV30)=15%(设计值30%)。分析可能原因并提出解决方案。答案:可能原因:①混凝沉淀效果下降:PAC投加量不足(原水染料浓度升高,投加量未调整);pH未控制(如酸性条件下PAC水解不充分,絮体形成差);混凝时间过短(搅拌强度或反应时间不足,絮体细小)。②接触氧化池供氧不足:DO=1.2mg/L低于设计值,好氧微生物活性受抑制,有机物降解不完全;同时,低DO导致硝化菌活性下降,部分有机物(如胺类)未彻底氧化。③污泥浓度过低:SV30=15%(正常30%),MLSS可能低于2000mg/L(设计3000mg/L),微生物量不足,处理负荷(F/M)升高(>0.3kgCOD/(kgMLSS·d)),导致COD去除率下降。解决方案:①优化混凝工艺:检测原水pH(若pH<6,投加NaOH调节至78);通过烧杯试验确定PAC最佳投加量(如从150mg/L增至200mg/L);延长混凝反应时间(从15min增至20min),提高絮体沉降性。②增加供氧:检查曝气设备(如更换堵塞的曝气头),将鼓风机风量提高20%,使DO升至2.53.5mg/L;若接触氧化池填料老化(生物膜脱落),需补充新填料(填充率从50%增至60%)。③提高污泥浓度:减少剩余污泥排放量(SRT从10
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