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文档简介
通风系统调试施工方案1工程概况本项目为某高层科研办公楼,地下2层、地上24层,总建筑面积4.7万m²,空调区域3.9万m²。通风系统包含:新风系统12套、排风系统8套、排烟系统6套、补风系统4套、局部工艺排风20套、地下车库诱导通风1套,总风量约58万m³/h。系统形式以变风量(VAV)+定风量(CAV)混合为主,末端采用压力无关型VAVbox312台,风机动力型末端36台,双风机空气处理机组(AHU)14台,排烟风机采用耐高温280℃/30min轴流风机。本次调试目标:风量一次验收合格率≥98%,噪声≤45dB(A),室内空气平衡值±5Pa,自控投入率100%,系统能效比≥4.2,调试周期18日历天。2编制依据(1)GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》(2)GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(3)JGJ/T141-2017《通风管道技术规程》(4)项目施工图、设计变更、设备技术说明书(5)项目部《机电系统调试管理程序》第3版(6)业主《科研楼实验室负压控制技术标准》2022-03(7)厂家提供的VAVbox、变频器、DDC、风阀、传感器出厂测试报告3调试组织3.1组织架构项目经理→调试总负责→专业工程师4人→班组技工12人→安全员1人→资料员1人→厂家技术支持2人。3.2职责划分调试总负责:审批方案、签发指令、协调资源;专业工程师:风量、水压、自控、噪声、平衡、消防联调;班组技工:操作仪器、挂牌、封堵、清洁、记录;安全员:每日班前教育、高空作业票、动火票、应急药品;资料员:实时录入数据、扫描、编号、归档、移交。3.3仪器配置序号仪器名称型号精度数量校验日期1电子微压计DP-Calc5815±1Pa4台2024-03-152热球风速仪TSI8380A±3%读数6台2024-02-283超声波流量计Portaflow330±1%2台2024-03-014噪声计AWA6228+±0.7dB2台2024-03-105转速表DT-2234B±0.1%3台2024-03-056红外热像仪FLIRE8-XT0.05℃1台2024-03-127漏光检测灯LED100W无光衰4套2024-03-018漏风量测试机Q90±2%1套2024-03-084调试流程4.1路线总图设备单机→风阀动作→风量平衡→自控联调→噪声复测→消防联调→资料移交。4.2关键节点T0:完成配电、空吹、清洁、孔洞封堵;T1:漏光、漏风量合格;T2:风机6小时连续运行无异常;T3:VAVbox最大、最小风量标定完成;T4:楼控BA平台远程指令响应100%;T5:第三方检测合格、竣工资料同步完成。5调试准备5.1现场条件核查(1)机房装修完成,地面荷载≥500kg/m²,排水沟畅通;(2)正式电源到位,电压偏差≤±5%,频率50±0.2Hz;(3)空调水系统已冲洗,水质透明无杂质,pH7~8;(4)防火阀、排烟阀已标号,手柄无阻挡,易熔片完好;(5)风管内壁吸尘完毕,无建筑垃圾,滤袋安装完成;(6)楼控网络交换机通电,IP地址、网关、VLAN已分配。5.2技术交底采用BIM+AR方式,将风管、桥架、阀门模型投射到实体空间,逐一核对风口编号、走向、标高,发现3处风口被吊顶龙骨遮挡,当场调整吊杆。5.3安全防护风险源等级措施责任人高空作业Ⅲ2m以上系双绳安全带,搭设满堂脚手架班组长A临时用电Ⅲ三级配电、二级漏保、电缆架空2.5m电工B噪声伤害Ⅱ佩戴SNR30耳塞,限时作业安全员机械伤害Ⅱ风机联轴器加护罩,盘车前打铃技工C6设备单机调试6.1风机(1)点动:确认叶轮与机壳无刮擦,转向正确;(2)空载:关闭风阀,运行5min,测轴承温升≤30℃;(3)负载:逐步开阀至100%,记录电流、电压、转速、振动;(4)判定:电流≤额定值105%,振动速度≤4.6mm/s(ISO10816-3,GroupB)。6.2风阀(1)电动风阀:模拟0%、25%、50%、75%、100%开度,反馈信号与实测开度偏差≤2%;(2)防火阀:手动关闭,7s内叶片完全闭合,微动开关输出到位信号;(3)排烟防火阀:280℃温感器置于油浴槽,升温速率5℃/min,实际动作温度280±10℃,关闭后漏风量≤700m³/(m²·h)。6.3空气处理机组(1)皮带张紧度:按压15mm,无打滑啸叫;(2)换热器:水压1.6MPa保压30min,压降≤0.05MPa;(3)冷凝水盘:注水至溢流口,观察15min无渗漏;(4)加湿段:电极式加湿器通软化水,电流从0升至额定值时间≤30s,高水位保护动作正常。7风量平衡调试7.1测试截面选择矩形风管:当量直径≥250mm时,采用“横5竖3”网格法;圆形风管:采用“等面积环”法,3~5环;静压箱出口:采用“45°对角线”法,测点≥9。7.2测量步骤(1)将热球风速仪探头置于风管中心,保持3s读数稳定;(2)每个测点重复3次,取算术平均,剔除与平均值偏差>5%的异常值;(3)计算风量L=3600×F×V,F为截面积,V为平均风速;(4)与设计风量对比,偏差≤±10%为合格,>±10%需调整。7.3调整方法系统类型调整手段优先级备注定风量系统更换风阀开度1优先调分支,后调主管变风量系统修正VAVbox最大风量设定值1保证最小新风量排烟系统调整风机转速(变频)2不超140%额定电流补风系统调节多叶阀+变频2与排烟风量差≤50m³/h8自控系统联调8.1网络连通Ping包测试:DDC→交换机≤1ms,丢包率0%;8.2传感器校准温度:冰水两点法,0℃与30℃,误差≤±0.5℃;湿度:饱和盐溶液法,LiCl11.3%RH、NaCl75.3%RH,误差≤±2%RH;压差:微压计比对,0、25、50、75、100Pa五点,线性度R²≥0.999;CO₂:标准气体400ppm、1000ppm,误差≤±30ppm。8.3控制逻辑验证(1)新风机组:根据回风CO₂浓度调节新风阀开度,浓度每升高100ppm,阀开度增加5%,响应时间≤120s;(2)实验室负压:设定-5Pa,门开启后30s内恢复至-3Pa以下;(3)夜间低温通风:室外干球温度≤18℃且室内负荷<30%时,免费冷却模式启动,回风阀关至20%,新风阀开至100%;(4)火灾模式:FAS给出信号后1s内,空调机组停机,排烟风机启动,补风机启动,非消防电源切除,反馈信号上传至BAS。9噪声与振动复测9.1测点布置机房内:距风机1m、高1.2m,四点平均;办公区:距风口1m、高1.2m,取最大值;实验室:工作台面上0.5m,三点平均。9.2判定办公区≤45dB(A),机房≤75dB(A),实验室≤50dB(A);振动:楼板1Hz~80Hz加速度有效值≤0.05m/s²。9.3整改若超标,优先更换低噪声风机叶轮→加减震垫→包覆50mm厚离心玻璃棉→调整转速避开共振频率±5%。10节能与性能验证10.1能效比测试工况:室外35℃/28℃,室内26℃/60%RH,50%负荷;测量:AHU总冷量/(风机功率+水泵功率+压缩机功率);结果:实测4.35,设计4.2,达标。10.2热回收效率转轮式热回收机组:新风35℃、排风24℃,实测效率68%,设计≥65%,合格。10.3漏风率系统工作压力500Pa,漏风量测试值3.2m³/(m²·h),规范限值5.0m³/(m²·h),合格。11消防联调11.1排烟口风速开启着火层及上下层共3层排烟口,实测风速8.9m/s,规范≥7m/s,合格。11.2补风口风速同一防火分区补风口风速5.2m/s,规范≤7m/s,合格。11.3风压差楼梯间与走道:50Pa;前室与走道:28Pa;均满足GB51251-2017。12系统平衡报告12.1风量汇总楼层系统编号设计风量(m³/h)实测风量(m³/h)偏差(%)结论1FAHU-012500024800-0.8合格3FVAV-03-0512001180-1.7合格14FSUP-14-0136003650+1.4合格B2EAF-B2-014500046100+2.4合格12.2平衡率总测点312个,一次合格306个,合格率98.1%,剩余6个经二次调整后全部合格。13成品保护(1)风口用塑料薄膜+胶带密封,防止灰尘;(2)风机进出口加盲板,避免异物;(3)控制箱上锁,钥匙由调试组专人保管;(4)每日离场前断电、断水、挂牌。14资料移交14.1纸质调试记录表、平衡报告、合格证、校验证书、整改单、交底签字表,按楼层、系统编号装订,共3册。14.2电子PDF扫描件、原始Excel、照片、BIM模型、视频,存入业主NAS,目录深度≤3级,文件名含日期+系统编号。15应急预案15.1风机轴承温升>70℃立即停机,启动备用风机,通知厂家更换轴承。15.2变频器过流检查电机绝缘、叶轮堵塞、电流钳表比对,排除后复位,记录故障代码。15.3人员伤害现场设置急救包,24h值班电话:×××-××××××××,3km内医院车程10min。16培训与交接16.1业主操作培训分3批次:管理人员、运行班组长、值班员;内容:启停、滤网更换、故障代码读取、季检流程;考核:笔试+实操,80分合格。16.2维保单位交接提供专用维护手册、备品清单(轴承、皮带、过滤器、传感器)、推荐库存量。17总结与改进本次调试共发现主要问题7项:(1)2台AHU皮带轮对中不良,导致振动偏大,已用激光对中仪重新调整;(2)1层新风管保温铝箔破损,漏热导致送风温度升高1.2℃,已更换50mm厚橡塑保温;(3)14FVAVbox通信掉线,原因为网线水晶头压接不良,重新压接后正常;(4)地下车库CO传感器安装高度原设计1.5
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