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文档简介

学习情景三

挖掘机液压系统原理学习单元3.1【挖掘机构造与维修】1工作装置液压系统目录CONTENTS学习目标知识准备实践技能课堂练习学习目标Learningtarget学习目标了解挖掘机工作装置的结构组成1了解挖掘机工作装置的工作原理2知识准备一、工作装置的结构组成

工作装置的结构如图,挖掘机工作装置结构组成为:动臂斗杆摇杆连杆铲斗知识准备二、工作装置的原理及操作

大臂控制原理及操作1动臂液压回路简图如图,当动臂动作发生故障时,根据这张图进行分析。(1)概述知识准备大臂控制原理及操作1(2)基本工作原理①主回路:主泵→主控阀→动臂油缸。二、工作装置的原理及操作知识准备大臂控制原理及操作1(2)基本工作原理②控制回路:由PPC回路/泵控制回路/安全回路/电控回路组成二、工作装置的原理及操作知识准备大臂控制原理及操作1(2)基本工作原理③泵控制回路:由PC阀/LS阀/LS-EPC阀电磁阀/PC-EPC电磁阀/伺服活塞/及泵内的机械机构组成。二、工作装置的原理及操作知识准备大臂控制原理及操作1(2)基本工作原理④安全回路:由主溢流阀、卸荷阀和安全吸油阀组成。二、工作装置的原理及操作知识准备大臂控制原理及操作1(2)基本工作原理⑤电控回路:由电脑自动给出泵分流/合流的命令,对泵进行分流/合流。二、工作装置的原理及操作知识准备大臂控制原理及操作1(3)故障诊断大臂升主泵最大压力=230kg/cm2(其它装置OK)①主泵由于其他装置OK,所以主泵OK②自减压阀由于其他装置OK,所以自减压阀OK③主溢流阀由于其他装置OK,所以主溢流阀OK④卸荷阀由于其他装置OK,所以卸荷阀OK⑤动臂主阀主阀芯移动没有(卡死,PPC压力低)⑥安全吸油阀主泵压力是否从安全吸油阀漏回油箱⑦动臂油缸主泵压力是否从油缸漏回油箱二、工作装置的原理及操作知识准备

小臂控制原理及操作2小臂轻负载挖掘操作时,设置了回油的可变再生回路,提高速度。小臂中负载挖掘时,切换可变再生回路,配置了2台泵的自动合流回路,提高速度。小臂液压控制原理(1)概述二、工作装置的原理及操作知识准备小臂控制原理及操作2(3)故障诊断故障现象:故障结果:故障分析:故障处理:小臂操纵杆动作(小臂空行程),但小臂动作缓慢(其它动作正常)。共同点:泵、主溢流阀——由于其它动作正常所以OK。可能点:卸荷阀——检查OK,PLS压力OK。

最大PPC压力P3=20kg/cm2,太低,检查结果PPC阀内漏(滑阀磨损太大)。油太脏,脏物进入PPC阀,造成PPC阀滑阀1摩损。更换小臂PPC阀,清洗小臂PPC阀油管更换液压油滤芯。(2)基本工作原理(参考大臂,略)二、工作装置的原理及操作知识准备二、工作装置的工作原理

铲斗的控制原理及操作3铲斗的挖掘和外扬操作均由一台泵动作。铲斗液压控制原理如图。铲斗液压控制原理(1)概述知识准备铲斗的控制原理及操作3(3)故障诊断故障现象:故障分析:处理方法:铲斗挖掘无力。经检测怀疑油缸内漏。打开铲斗油缸非常费时,现介绍一个简单的判断油缸内漏的方法(看上图),将油缸移动到右端处,拆下末端油管后加力,观察分开处漏油情况,若无漏油,则无内漏,否则油缸内漏。(2)基本工作原理(参考大臂,略)二、工作装置的原理及操作知识准备工作装置升压4打开工作装置升压开关,则主溢流阀压力上升,工作装置的力量约上升15%。二、工作装置的原理及操作动臂上升油路工作原理知识准备加载模式5使用加载模式开关进行大臂上升旋转同时操作时,可以调整大臂上升合流限制。二、工作装置的原理及操作知识准备工作装置与行走的同时操作6KPSS开关选择[D模式]时,通过将阀门切换为直进行走模式,即使是工作装置动作,行走速度也被固定。在D模式关闭,阀门被切换为行走优先模式时,即使工作装置动作也可以直进行走。二、工作装置的原理及操作实践技能工作装置驱动配管:1.液压油箱和控制阀间的配管;2.控制阀和油缸间的配管;3.工作装置·先导系统;4.工作装置·先导配管;5.工作装置·先导液压动作说明。课堂练习1简答题请简述大臂控制的基本原理。2.请简述铲斗控制的故障诊断。答:(1)主回路:上图中加粗的线条及相关的部件为主回路,从中可以很清楚看出从主泵打出的高压油到达动臂的途径(主泵→主控阀→动臂油缸)。

(2)控制回路:控制回路比较复杂,动臂控制回路由PPC回路/泵控制回路/安全回路/电控回路组成。答:故障现象:铲斗挖掘无力。

故障分析:经检查怀疑铲斗油缸内漏。

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