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文档简介

化工企业设备故障应急演练脚本一、演练基本概况1.演练目的:验证《120万吨/年加氢裂化装置关键动设备故障专项应急预案》的可行性,检验各级应急队伍的响应速度与处置能力,提升跨部门协同配合水平,普及关键设备故障应急处置知识,有效防范轴瓦烧损、高压串低压、氢气爆炸、环境污染等次生事故,完善应急管理体系。2.演练类型:现场实战模拟演练(对演练模拟信号做软隔离,不影响装置整体正常运行)3.演练地点:XX石化分公司生产一部120万吨/年加氢裂化装置中控室、压缩机厂房、装置现场4.参演单位:生产一部加氢车间、公司调度中心、设备管理部、安全环保部、维修中心、应急救援大队5.模拟故障场景:120万吨/年加氢裂化装置K101循环氢离心式压缩机(驱动为凝汽式汽轮机,额定转速8900r/min,额定流量125000Nm³/h,设计入口压力15.5MPa)满负荷运行过程中,因润滑油过滤器滤网破损,金属杂质进入一号径向轴瓦间隙,导致轴瓦摩擦加剧、温度持续上涨,触发90℃联锁停机;联锁触发后,反应进料切断阀XV101因阀芯卡涩未完全关闭,导致高压分离器V101液位快速上涨,距离80%高高液位联锁值仅差10%,存在高压串低压、低压系统超压爆炸风险;同时压缩机轴瓦密封面因温度异常变形,发生微量氢气泄漏,抢修置换过程中发生少量含油污水泄漏,多场景叠加考验应急处置能力。二、应急演练组织机构及职责1.总指挥:公司分管生产副总经理职责:①审定演练方案,下达演练启动、终止指令;②统筹调配各单位应急资源,决策重大处置措施;③组织开展演练后的总结评估,督促整改落实。2.现场指挥:加氢裂化车间主任职责:①负责现场应急处置的指挥协调,落实总指挥各项指令;②实时向总指挥汇报故障发展与处置进度;③组织现场人员疏散、警戒隔离,落实工艺管控措施。3.工艺处置组(加氢车间工艺班组,共8人)职责:①第一时间监控DCS参数变化,上报异常信息;②按照操作规程落实工艺调整、系统隔离、降压置换等操作,控制故障范围,防范次生事故;③配合抢修完成工艺条件确认,负责抢修后的开机调整与生产恢复。4.设备抢修组(维修中心动设备班组,共10人)职责:负责故障设备的现场检查、原因排查、抢修作业,完成抢修后设备调试与试运确认。5.安全环保组(安全环保部、车间专职安全员,共6人)职责:①负责现场可燃有毒气体检测,落实安全防护措施,划定警戒区域;②负责检修作业票证的审核确认,落实作业安全监护;③负责泄漏污染物的回收处置,开展环境监测,防止环境污染。6.通讯联络组(调度中心、车间值班员,共3人)职责:①负责传递应急指令,反馈处置进度,保障各环节通讯畅通;②负责应急信息的上报归档,对接外部应急力量。7.评估组(公司应急管理办公室,共4人)职责:对演练全流程各环节进行记录、评估,梳理问题,提出整改要求。三、演练前期准备1.资料准备:提前修订完善专项应急预案,编制演练脚本,组织所有参演人员开展预案培训与演练交底,明确分工、场景设置与安全注意事项,对DCS模拟信号做软隔离,防止触发装置实际联锁,所有参演人员签字确认交底内容。2.物资准备:①检测防护类:便携式氢气检测仪5台、便携式红外测温仪2台、正压式呼吸器6台、防静电工作服18套、防护安全帽18顶;②作业工具类:防爆铜制工具1套、压缩机轴瓦更换专用工具1套、应急堵漏工具1套、防爆对讲机8台(统一调频至专用演练频道);③应急环保类:吸油毡50kg、围油栏20m、防爆潜污泵1台、100L应急污油收集桶10只;④警戒标识类:警戒线100m、演练警示标牌10块。3.现场条件准备:提前清理演练区域无关人员,在压缩机厂房入口、装置主干道设置演练标识,确认DCS隔离措施有效,不影响其他单元运行;工艺参数调整至演练要求的满负荷状态:装置进料负荷105t/h,K101入口压力15.2MPa,出口压力16.8MPa,润滑油进油压力0.25MPa,进油温度40℃,各轴瓦正常温度区间41-45℃,高压分离器V101液位稳定在40%±5%,反应床层平均温度365℃。四、演练实施过程(一)异常发现与初始报告(T=0min-T=7min)T=0min,中控内操张XX在DCS监控中收到报警信号:“K101压缩机一号径向轴瓦温度高一级报警(报警值70℃)”,DCS显示当前温度72℃,温度呈持续上涨趋势,上涨速率约3℃/min。张XX立即将轴瓦温度趋势切至主显示屏,每2min记录一次参数,随即用对讲机向值班工艺员李XX汇报:“报告李工,中控DCS显示K101一号径向轴瓦温度72℃,上涨速率3℃/min,已触发一级报警,接近75℃二级报警值,请指示”。李XX接到汇报后下达指令:“立即通知外操到现场就地核对温度,检查润滑油供油参数,你紧盯温度变化,温度超过85℃立即做好停机准备”。T=2min,外操王XX到达压缩机厂房一号轴瓦测温点,用便携式测温仪核对就地表,测得温度78℃,检查润滑油进油压力0.24MPa、进油温度41℃,均在正常控制范围,油站过滤器压差0.08MPa(合格标准≤0.15MPa),随即汇报:“报告李工,就地核对一号轴瓦温度78℃,润滑油参数、过滤器压差都正常,温度仍在上涨,当前已经到81℃了”。T=5min,一号轴瓦温度上涨至86℃,距离90℃联锁停机值仅差4℃,李XX立即向车间主任、公司调度中心汇报:“报告王主任、调度,加氢K101一号轴瓦温度异常上涨,当前86℃,上涨速率3℃/min,供油参数正常,判断轴瓦已磨损,随时触发联锁停机,请指示”。调度中心立即记录信息,通知设备管理部、安全环保部做好应急准备,待命集结。T=7min,一号轴瓦温度上涨至91℃,DCS触发联锁动作:K101循环氢压缩机、K102新氢压缩机联锁停机,加热炉F101主火嘴联锁切断,反应进料切断阀XV101收到关闭信号,但反馈信号显示“阀位未关到位”,当前阀位开度12%。(二)应急启动与险情控制(T=8min-T=20min)T=8min,现场指挥王XX确认联锁触发后进料未完全切断,立即宣布启动《加氢裂化装置关键动设备故障专项应急预案》,向总指挥汇报:“报告总指挥,加氢裂化K101压缩机因轴瓦超温联锁停机,进料切断阀XV101卡涩未全关,当前阀位12%,高压分离器V101液位38%,5分钟上涨26%,上涨速率5%/min,即将达到80%高高液位联锁值,存在高压串低压风险,一号轴瓦密封疑似泄漏,请求启动公司级应急响应”。T=9min,总指挥下达指令:“同意启动公司级应急响应,各应急小组立即赶赴现场,工艺处置组第一时间切断进料、控制V101液位,严防满液串压;安全环保组立即开展氢气检测,设置警戒,防范爆炸风险;设备组做好抢修准备,不得延误”。T=12min,所有应急小组全部到达现场完成集结,工艺处置组立即开展处置:①内操张XX立即手动关闭反应进料泵P101出口控制阀,开度关至0,同时手动开大V101出料控制阀LV101、压控阀PV101,加快液位排出,控制液位上涨;②外操2人立即赶赴现场,关闭XV101前后手动切断阀,关闭P101出口手动阀,彻底切断反应进料;③内操按照规程逐步降低反应系统压力,降压速率控制在0.5MPa/h,防止降压过快损伤设备。T=15min,安全环保组完成现场泄漏检测:2名安全员携带便携式氢气检测仪,对压缩机缸体、各法兰密封面、轴瓦密封点逐一检测,测得一号轴瓦密封点氢气浓度280ppm,其余位置氢气浓度均<100ppm,现场风向东北风,风速2.3m/s,氢气最大浓度远低于爆炸下限4%VOL(即40000ppm),无人员中毒窒息,随即汇报:“报告现场指挥,一号轴瓦密封点微量泄漏,氢气浓度280ppm,符合安全监控要求,无人员伤亡,已完成现场警戒,无关人员全部撤出压缩机厂房”。T=18min,工艺处置组汇报:“报告现场指挥,进料已彻底切断,XV101前后手阀全关,当前V101液位72%,停止上涨并逐步下降,反应系统压力14.2MPa,降压正常,无其他异常”。现场指挥确认险情得到初步控制,下令开展故障原因排查。(三)故障排查与抢修作业(T=21min-T=480min)T=21min,设备抢修组进入现场,在工艺组完成工艺隔离后,拆开压缩机轴承箱检查,发现润滑油过滤器入口滤网存在1处2cm×3cm破损,表面积攒金属焊渣杂质,一号径向轴瓦工作面存在0.3mm深度的磨损拉痕,密封面存在0.1mm变形间隙,确认故障原因为:润滑油过滤器滤网破损,金属杂质进入轴瓦间隙,导致轴瓦异常磨损、温度升高。抢修组随即汇报:“报告现场指挥,确认故障原因为润滑油过滤器滤网破损,杂质导致一号轴瓦磨损烧蚀、密封变形泄漏,抢修方案为更换一号径向轴瓦、更换过滤器滤网、调整密封间隙,预计抢修时间8小时,申请办理作业票、交出检修”。T=25min,工艺组按照检修交出要求完成K101系统隔离:关闭压缩机出入口电动阀、旁通阀,加盲板隔离压缩机与反应系统,对压缩机缸体充氮气置换,每2小时采样分析一次。T=120min(2小时后),采样分析结果显示:压缩机缸体内氢气含量0.08%VOL(合格标准<0.1%VOL),氧含量0.5%VOL(合格标准<1%VOL),符合检修条件。T=125min,安全环保组检查排凝系统时,发现压缩机区域排凝阀因垫片老化发生少量含油污水泄漏,约0.05m³含油污水流入装置地面明沟,安全员立即上报,同时开展处置:搭建临时围堰,用吸油毡吸附地面油污,启动防爆潜污泵将含油污水导入公司应急污油池,对明沟下游雨水井采样监测,监测结果显示雨水井石油类含量0.3mg/L(达标标准≤0.5mg/L),未对外部水体造成污染,15分钟后完成污染物清理,险情排除。T=130min,安全环保组确认检修安全条件合格,办理完成受限空间作业票、特级动火作业票,落实专人监护,抢修组进场作业。抢修过程严格执行《动设备检修安全规程》,每2小时监测一次缸体气体含量,确认符合安全要求。T=480min(8小时后),抢修完成:新轴瓦安装到位,更换了过滤器滤网,密封间隙调整至设计范围0.12-0.18mm,盘车灵活无卡涩,符合试运条件,抢修组向现场指挥汇报。(四)试运恢复与应急终止(T=481min-T=510min)T=481min,工艺组按照开机方案逐步对压缩机做氮气气密试验,气密压力升至16.0MPa(设计最高工作压力15.5MPa),保压1小时,压降0.02MPa,符合气密要求(标准压降≤0.1MPa/h);合格后泄压充氢气,逐步提升压缩机转速,从1000r/min升至额定转速8900r/min,每提升1000r/min稳定10分钟,监测轴瓦温度。T=500min,压缩机达到额定转速,各项参数显示:一号径向轴瓦温度稳定在43℃,润滑油进油压力0.25MPa,进油温度40℃,密封点氢气浓度<100ppm,出入口压力、流量正常,V101液位稳定在45%,装置具备逐步恢复进料条件。T=505min,现场指挥向总指挥汇报:“报告总指挥,K101压缩机故障已彻底排除,各项工艺、设备参数全部正常,装置具备恢复正常生产条件,请示终止应急状态,结束本次演练”。T=508min,总指挥下达指令:“确认应急处置完成,装置符合生产条件,同意终止应急状态,恢复装置正常生产,本次应急演练结束”。五、演练评估与整改要求1.演练评估结果:评估组对本次演练全流程记录评估,总体评定为合格,达到预期演练目标:①应急响应及时,从异常发生到启动公司级应急响应仅用时8分钟,符合应急响应时间要求;②工艺处置合规,严格按照操作规程切断进料、控制液位,未发生次生高压串低压、氢气爆炸事故;③各部门协同顺畅,指令传递准确率98%,分工明确,处置到位;④环保应急处置规范,少量含油污水泄漏得到及时控制,未造成环境污染。存在问题:①1名外操参演人员未提前将对讲机调整至演练频道,初始汇报延误1分钟;②抢修作业前,安全组对盲板隔离确认环节遗漏1块盲板的编号核对,存在安全隐患;③部分参演人员汇报流程不规范,未先说明核心信息,汇报内容冗余。2.

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