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文档简介

曝气系统安装施工方案1项目概况本工程为某市第二污水处理厂提标改造,新建一座高效曝气池,单池尺寸42m×28m×6.5m,设计水量4.5×10⁴m³/d,采用微孔盘式曝气器+变频磁悬浮鼓风机组合。池内共布置曝气盘3168片,服务面积1176m²,设计气水比7:1,氧利用率≥28%,理论动力效率≥5.2kgO₂/(kW·h)。施工范围涵盖鼓风机房、管廊、池内布气系统、自控仪表、电力及吹扫管路,工期45日历天,质量目标一次验收合格率100%,争创省级优质安装工程。2编制依据(1)施工图纸:S-01~S-47、M-01~M-12、E-01~E-18;(2)规范:GB50231、GB50268、GB50242、HG/T21546、CJ/T3015.2、GB50093;(3)厂家资料:曝气盘《安装维护手册》V3.4、鼓风机《技术协议》及《出厂测试报告》;(4)地勘报告:2022-KC-113,地下水位-3.2m,无腐蚀性土;(5)业主例会纪要:2023-03-15、2023-04-02。3施工流程总览测量放线→池底找平→主管焊接→支管熔接→曝气盘固定→鼓风机就位→配管配线→强度严密性试验→单机试车→联动调试→性能考核→竣工资料移交。关键线路为“主管焊接→支管熔接→曝气盘固定”,其自由时差0d,决定总工期。4施工准备4.1技术准备①图纸会审:对S-18曝气盘布置图与结构图进行三维碰撞检查,发现梁底与主管冲突3处,提前出具变更S-18A1;②方案交底:采用BIM+VR方式,对班组进行沉浸式交底,确保作业人员熟悉每根支管角度;③首件制:选定池西北角9m²区域作为样板,经监理、业主、厂家三方确认后大面积展开。4.2材料进场检验序号名称规格型号数量检验要点检验方法合格指标1微孔曝气盘Φ300mmEPDM膜3168膜片硬度、孔径、耐酸系数游标卡尺+硬度计+盐雾箱硬度55±3°A,孔径≤80µm,盐雾48h无裂纹2UPVC支管dn110PN101840m壁厚、静液压静液压试验1.5倍PN1h无渗漏、无局部膨胀3S30408主管Φ219×6168m焊缝射线、钝边错边量RTⅡ级+焊缝尺Ⅱ级合格,错边≤1mm4鼓风机磁悬浮150kW3台动平衡、振动、噪音动平衡机+测振仪+声级计G2.5,轴承振动≤1.8mm/s,噪音≤78dB(A)4.3人员及机械工种数量主要设备数量焊工(持RT)4315A逆变氩弧焊机2热熔工6315V全自动热熔机2测量工2全站仪+水准仪各1起重工250t汽车吊1调试工程师2便携式溶氧仪25关键工序施工方法5.1池底找平层采用C30细石混凝土,内配Φ6@150钢筋网,厚度80mm,表面人工收光,平整度用2m靠尺检查,间隙≤3mm。每2m设一道伸缩缝,缝内填12mm厚低发泡PE条。找平层养护7d后方可上人安装。5.2不锈钢主管安装(1)坡口:采用V型坡口,角度60°±5°,钝边1mm;(2)焊接:氩弧焊打底,焊丝ER308LΦ2.0,电流90-110A,层间温度≤150℃;(3)检验:100%RT,缺陷超过Ⅱ级返修,同一部位返修不超过2次;(4)酸洗钝化:焊缝及热影响区采用膏剂法,蓝点试验30s无蓝点为合格;(5)吊架:主管每3m设一个不锈钢包胶管卡,采用M16化学锚栓固定,拉拔试验≥15kN。5.3UPVC支管热熔①熔接温度210℃±10℃,加热时间壁厚×10s,冷却时间≥4min;②支管与鞍座采用电熔套筒,电阻丝阻值控制在3.5-4.0Ω;③熔接完成24h后进行0.8MPa水压试验,30min压降≤0.05MPa;④为防止紫外线老化,支管安装后及时用黑色防紫外线胶带缠绕。5.4曝气盘固定(1)定位:用全站仪放线,纵横间距750mm,对角线误差≤5mm;(2)打孔:Φ14mm冲击钻头,孔深80mm,清孔后用高压空气吹净;(3)锚固:M12×120304不锈钢膨胀螺栓,扭矩25N·m,扭矩扳手校验;(4)膜片保护:曝气盘拧紧后加防尘帽,池内其他工种作业禁止尖锐工具落地;(5)最终检查:用0.3kg小锤轻敲盘体,声音清脆为合格,哑音返工。5.5鼓风机及配套安装①基础验收:按GB50231,水平度≤0.2mm/m,垫铁每组不超过3块,点焊固定;②减振器:采用阻尼弹簧减振器,静态压缩量18mm,与惯性台座匹配;③对中:激光对中仪,径向偏差≤0.05mm,角向偏差≤0.05mm/100mm;④润滑:磁悬浮轴承无需润滑油,但齿轮箱用VG68合成油,首次运行200h取样,水分≤200ppm;⑤隔音罩:2mm钢板+50mm玻璃棉+0.8mm穿孔板,罩外噪音≤65dB(A)。5.6电力及自控电缆采用YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70,桥架与热气管平行间距≥0.4m,交叉处包防火隔板。溶氧仪、氨氮仪、流量计信号线单独穿镀锌钢管,屏蔽层单端接地。PLC柜接地电阻≤1Ω,防雷器采用Imax40kA,8/20µs。6系统试验6.1强度严密性阶段压力时间允许压降合格标准主管0.9MPa30min≤0.02MPa无渗漏支管0.8MPa30min≤0.05MPa无渗漏整体0.7MPa120min≤0.01MPa肥皂泡无气泡6.2曝气均匀性采用“黑箱法”,池内注水至4m,投加10mg/L亚甲蓝,开启鼓风机,用DJIM300无人机+4K高清吊舱拍摄,图像经MATLAB二值化,曝气盲区面积≤1%为合格。6.3氧转移性能清水条件下,水温20℃,溶解氧零点用Na₂SO₃+CoCl₂脱氧,K_La值≥6.2h⁻¹,标准氧转移速率SOTR≥60kgO₂/h,实测值与设计值偏差≤5%。7特殊季节施工7.1冬季(12-2月)池内温度低于5℃时,热熔机加热板加保温罩,环境温度低于-5℃停止作业;曝气盘膜片搬运至室内预热≥12h,防止低温脆裂。7.2雨季基坑四周设300mm×400mm排水沟,配备4台DN100潜污泵,单台流量80m³/h,雨量>10mm/h时启动。焊机加防雨棚,相对湿度>90%时停止焊接。8质量通病防治通病原因分析预防措施补救方法曝气盘脱落锚栓扭矩不足扭矩扳手100%校验重新钻孔、更换螺栓热熔缩径加热时间过长采用全自动热熔机切除重新熔接焊缝锈蚀钝化不彻底酸洗后蓝点试验重新打磨钝化鼓风机振动大对中不良激光对中仪复测重新调整垫片9成品保护(1)池内安装完成后注水至1m,作为“水封”防尘;(2)鼓风机进出口用8丝塑料薄膜+胶带密封;(3)电缆敷设后,桥架盖板每2m贴警示带,禁止踩踏;(4)移交前24h派专人值守,进出池登记制度。10安全文明①有限空间作业:执行“先通风、再检测、后作业”,O₂>19.5%、H₂S<10ppm方可下池;②动火:三级动火票,监火人2名,灭火器4具,鼓风机房设防火布围挡;③临时用电:三级配电、二级漏保,电缆穿管,夜间照明采用24VLED安全灯;④噪声控制:午休及夜间22:00-6:00禁止空载试机;⑤废弃物:UPVC刨屑、焊渣分类装袋,每日清运,不落地。11进度计划(横道图摘要)工序第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周测量放线████主管焊接████████支管熔接████████曝气盘固定████████鼓风机安装████████系统试验████████联调考核████████12资源曲线劳动力高峰第24-28天,日投入28人;吊车第19-21天连续使用;主要材料在第15天100%到场,避免二次倒运。13成本控制要点(1)曝气盘损耗率控制在1%以内,超耗按采购价105%扣款;(2)焊条实行“以旧换新”,每根焊头≤50mm;(3)热熔机采用“自动计时”模式,减少人为过焊;(4)利用BIM排布,不锈钢主管下料损耗由7%降至3.2%。14竣工验收资料清单类别文件名称份数备注材料曝气盘质保书+检测报告1厂家红章焊接射线底片+评定表168Ⅱ级试验强度、严密性记录3监理签字影像曝气均匀性航拍视频14K,时长≥10min竣工图加盖竣工章4蓝图+PDF培训运维人员培训签到表1≥8学时15运维交接提供《运行维护手册》一本、备品备件清单一份、专用扭矩

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