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煤矿主井提升司机年度工作总结报告一、年度工作概述本报告针对202X年度主井提升司机岗位工作进行全面总结,报告主体为XXX煤矿主井提升班司机XXX(工号:XXX)。本年度负责操作的主井提升系统为单绳缠绕式提升机,型号JK-3.5×2.5,提升高度680米,主要承担原煤提升、人员上下井及材料运输任务。全年出勤320天,累计操作提升机18200次,完成原煤提升量125万吨,人员提升2.1万人次,材料及设备提升1200吨,无重大安全事故、无“三违”记录,各项核心指标均超额完成年度目标。指标名称年度目标实际完成完成率提升原煤量120万吨125万吨104.17%提升人次2.0万人次2.1万人次105%设备故障影响生产时间≤10小时2.5小时25%安全事故次数00100%“三违”次数00100%本年度工作严格遵循《煤矿安全规程》(2022版)、《主井提升机操作规程》及公司各项管理制度,以“安全第一、精准操作、高效运行”为核心准则,确保主井提升系统的稳定可靠运行。二、核心工作执行情况2.1提升作业标准化执行严格落实“班前确认、班中规范、班后总结”的作业流程,每班操作前完成12项必查点检内容,涵盖滚筒衬板磨损量、钢丝绳断丝数、制动系统闸瓦厚度、信号系统灵敏度、液压系统油压等关键参数。操作过程中严格执行“一停、二看、三启动”的规范动作,提升前确认信号清晰、提升容器位置准确,运行中实时监控提升速度、电流、油压等数据,确保提升过程平稳无冲击。针对不同提升任务制定差异化操作方案:原煤提升时采用“匀速启动、稳定运行、精准停靠”模式,减少提升容器晃动;人员提升时严格控制加速度≤0.5m/s²,停靠精度控制在±0.1米以内;材料提升时提前确认装载重量,严禁超载运行,全年未发生因操作失误导致的提升容器过卷、过放或重载掉落事故。2.2设备日常维护与故障处置建立“操作-点检-维护”闭环管理机制,每班完成设备表面清洁、润滑点加注润滑脂等日常维护工作,每周配合维修班组完成深度点检,包括钢丝绳无损检测、滚筒轴承间隙测量、制动系统性能测试等。年度内累计配合完成钢丝绳检测12次,最大磨损量0.12mm,远低于《煤矿安全规程》规定的0.3mm限值;制动闸瓦厚度平均保持在22mm以上,符合不低于15mm的安全要求。全年处置设备小故障12起,处置率100%,影响生产时间累计2.5小时:10月15日,提升机运行中出现制动油压异常,立即执行紧急停车规程,通知维修班组排查出油压泵密封圈老化,更换后45分钟恢复运行;9月8日,发现提升机运行时存在轻微震动,及时反馈维修班组,排查出滚筒轴承间隙过大,调整后消除震动隐患;7月22日,信号系统出现短暂中断,立即切换备用信号系统,确保提升任务正常进行,后续配合维修人员更换信号传输线路解决问题。2.3生产效率优化通过优化操作流程提升提升循环效率,将原煤提升的单次循环时间从原来的4.2分钟缩短至4.0分钟,全年累计节省提升时间约120小时,相当于多提升原煤约3.2万吨。同时,合理安排提升任务的优先级,在人员上下井高峰时段优先保障人员运输,非高峰时段集中提升原煤,提升系统的日运行效率提升8%。三、安全管理与合规运营3.1安全制度全落实严格遵守《煤矿安全规程》《主井提升机安全操作规范》及公司各项安全管理制度,全年参加安全培训12次,考核全部合格,熟练掌握提升系统的安全防护装置、应急处置流程及风险辨识方法。执行班前安全宣誓、班中每1小时安全巡检、班后安全总结制度,每日记录安全巡检内容,累计填写安全日志320份,无遗漏或虚假记录。全年无“三违”行为,未因操作不当引发任何安全隐患,主动排查并上报安全隐患3起,包括钢丝绳外层绳股轻微磨损、操作室应急照明故障、提升容器防坠器紧固螺栓松动,全部得到及时整改。3.2应急演练与风险防控年度内参加公司组织的应急演练4次,包括提升机断绳应急演练、信号失灵应急演练、提升容器过卷应急演练、火灾应急演练,每次演练成绩均达优秀等级。针对提升系统的核心风险制定12项防控措施:钢丝绳风险:每月完成1次无损检测,每3个月做1次磨损量测量;制动系统风险:每周测试制动性能,确保制动减速度符合要求;信号系统风险:每日检查主、备用信号系统的有效性,确保信号传输稳定;人员安全风险:提升人员时严格核实人数,严禁超员,提升前确认人员已全部进入提升容器。3.3职业健康与劳动保护严格执行职业健康防护规定,每班佩戴防尘口罩、耳塞、安全帽等劳动防护用品,操作室配备粉尘净化器、空调等设备,年度内操作室粉尘浓度平均为0.2mg/m³,符合国家规定的0.5mg/m³限值;噪声水平平均为72dB,符合85dB的国家标准。年度职业健康体检结果全部合格,无职业病史或疑似职业病症状。四、技能提升与团队协作4.1技能培训与自主提升年度内参加公司组织的提升机操作技能培训6次,涵盖PLC控制系统原理、变频调速技术、设备故障排查等内容,培训考核成绩均在90分以上。自主学习《煤矿提升机维护与检修》《电气控制原理》等专业书籍,累计完成学习笔记12万字,于202X年10月考取煤矿主井提升机高级操作工证书。带教2名新入职提升司机,制定3个月带教计划,包括理论学习、实操训练、应急处置演练等内容,两名新司机均通过上岗考核,独立操作后未发生任何操作失误。4.2团队协作与经验分享建立与维修班组的每日沟通机制,下班后及时反馈设备运行中的异常情况,年度内累计反馈有效信息18条,帮助维修班组提前排查并消除设备隐患6起。参加班组月度经验交流会3次,分享《提升机制动系统异常的快速排查方法》《提升容器精准停靠操作技巧》等经验,其中《提升机制动系统异常的快速排查方法》被班组采纳为标准作业指导书,在全班组推广执行。协助班组完成《主井提升机常见故障处置手册》的编写工作,负责操作层面的内容整理,包括故障现象、应急操作、反馈流程等,手册已作为班组培训的核心教材。五、存在的问题与不足5.1操作技能深度不足对提升机PLC控制系统的编程逻辑理解不够深入,遇到复杂的电气故障无法独立完成排查,只能依赖维修人员,影响故障处置效率。对变频调速系统的参数调整、性能优化等专业知识掌握有限,无法自主优化提升系统的运行效率。5.2应急处置速度有待提升在11月的信号失灵应急演练中,处置时间比标准要求慢10秒,主要原因是对备用信号系统的操作不够熟练,切换过程中出现短暂停顿。对提升机断绳后的应急处置流程的细节掌握不够精准,在演练中存在动作不规范的情况。5.3设备点检精细化程度不够偶尔会忽略对液压系统油温、润滑脂液位的监测,虽然年度内未因该问题引发设备故障,但存在潜在的安全风险。对提升容器的门闩、防坠器等细节部位的点检不够彻底,在一次月度安全检查中被指出门闩紧固螺栓存在轻微松动,虽未造成影响,但反映出点检的精细化程度有待提升。六、下一年度工作计划6.1技能提升计划参加公司组织的PLC控制系统专项培训,掌握编程逻辑及故障排查方法,达到能独立排查电气故障的水平;自主学习变频调速系统的维护与优化知识,考取煤矿主井提升机技师证书;每月阅读至少1本专业书籍,完成学习笔记不少于5000字,每季度参加1次行业技能交流活动;针对薄弱环节制定专项训练计划,每周进行2次备用信号系统操作演练,确保应急处置时间符合标准要求。6.2安全管理提升计划完善个人点检清单,增加液压油温、润滑脂液位、提升容器门闩等监测内容,执行“点检-记录-反馈-整改”闭环管理;每月开展1次自我安全风险评估,识别自身操作中的安全隐患,制定改进措施;全年参加不少于12次安全培训,考核成绩全部达到90分以上,全年无“三违”记录,无安全事故;主动排查并上报安全隐患不少于5起,配合维修班组完成隐患整改。6.3生产效率提升计划优化提升操作流程,将原煤提升的单次循环时间缩短至3.9分钟,年度提升原煤量目标130万吨;配合维修班组完成提升系统的性能优化,提升系统的日运行效率提升10%;合理安排提升任务优先级,确保人员运输、原煤提升、材料运

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