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文档简介
风管严密性检测记录第一章项目与系统概况1.1工程基本信息本工程为××市××区××综合体机电安装项目,总建筑面积127600m²,地下3层、地上24层,空调风系统采用双风机变风量(VAV)全空气系统,风管材质为镀锌钢板,板厚0.5mm~1.2mm,接口形式以角钢法兰+TDC咬口为主,保温采用30mm厚橡塑板材。系统工作压力分区:低压系统(P≤500Pa)占比62%,中压系统(500Pa<P≤1500Pa)占比31%,高压系统(P>1500Pa)占比7%。1.2检测范围与判定依据本次严密性检测覆盖全部低压、中压、高压风管管段,共计1847段,总面积28430m²。判定标准执行GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.3条,允许漏风量指标如下:低压:≤0.1056m³/(h·m²)(基准压力500Pa)中压:≤0.0352m³/(h·m²)(基准压力1000Pa)高压:≤0.0117m³/(h·m²)(基准压力1500Pa)1.3检测环境与设备检测时间:2024年03月12日~2024年03月28日,环境温度8℃~18℃,相对湿度42%~68%,大气压力99.2kPa~100.5kPa。主要设备:名称型号量程精度校准有效期风管漏风量测试仪TLT-5000A0~3500m³/h±2.5%2024-12-05数字微压计TESTO521-30~2000Pa±0.5Pa2024-11-20热式风速仪TSI8380A0~50m/s±3%读数2024-10-18第二章检测前准备2.1管段封堵方案采用0.8mm镀锌钢板加EPDM密封垫制作专用盲板,盲板与风管法兰之间用M8螺栓紧固,扭矩22N·m;非检测口采用防火布+自粘型铝箔复合膜双层封堵,搭接宽度≥150mm。2.2稳压及保压预检向管段鼓风至1.25倍工作压力,保压5min,压降≤50Pa为合格,提前排除明显漏点,减少正式检测失败率。2.3检测人员分工岗位姓名职责资质检测组长王××总体协调、数据复核一级建造师(机电)设备操作员李××仪器操作、读数记录中级技工证(暖通)封堵工赵××、钱××盲板安装、密封检查高空作业证安全员孙××旁站监督、应急处理安全生产C证第三章检测流程与关键点控制3.1步骤分解①管段编号→②封堵→③仪器连接→④逐级加压→⑤稳压120s→⑥记录漏风量→⑦泄压→⑧拆除封堵→⑨现场签字确认。3.2加压梯度低压系统:250Pa→500Pa;中压系统:500Pa→1000Pa;高压系统:1000Pa→1500Pa。每级稳压时间≥60s,取三次读数,相对偏差≤5%时取平均值。3.3异常处理若漏风量超标,立即采用皂泡法定位,标记漏点后继续加压至下一级,记录“漏点数量+位置+尺寸”,修复后复测,复测值覆盖原值即可停止。第四章数据采集与计算4.1漏风量换算公式Q标=Q测×(ρ测/ρ标)×(T标/T测)其中ρ标=1.204kg/m³,T标=293.15K;ρ测、T测为实测密度与温度。4.2典型计算示例以管段F-R-3-15(中压,面积15.6m²)为例:工况实测漏风量Q测实测温度实测密度换算后Q标允许值结论1000Pa0.398m³/h12℃1.247kg/m³0.382m³/h0.549m³/h合格4.3数据追溯所有原始记录采用双签字:操作员记录+监理旁站,纸质扫描件同步上传至项目BIM协同平台,形成不可篡改的PDF时间戳文件。第五章检测结果汇总5.1分段统计压力等级检测段数一次合格一次合格率复测后累计合格最终合格率低压1146108394.5%1146100%中压57352992.3%573100%高压12811287.5%128100%5.2漏点分布漏点类型数量占比主要位置处理措施法兰角部4238.5%直管段与弯头连接更换角钢密封胶条TDC咬口3128.4%直管中部打胶+铝箔胶带补贴阀门轴套1816.5%防火阀两端增加PTFE垫片支吊架穿透1110.1%吊杆与风管接触加装护套+密封胶其他76.5%临时开孔焊接镀锌钢板补片5.3质量趋势对比行业同类项目,本工程一次合格率高于《中国安装协会2023年度行业报告》平均值7.8个百分点;高压系统首次合格率虽为87.5%,但经二次整改后达到100%,满足“一次成优”目标。第六章不合格段剖析与改进6.1典型案例:F-R-7-23(高压,面积22.4m²)初测1500Pa时漏风量0.382m³/h,超标0.382/0.262=1.46倍。漏点定位:①防火阀法兰角部密封胶条老化;②风管与静压箱焊接处连续气孔30mm。整改:①拆除原胶条,更换三元乙丙3mm×20mm实心胶条;②气孔处打磨后采用MAG焊补焊,焊缝做100%渗透检测。复测结果:0.248m³/h,合格。6.2经验总结1.高压系统法兰螺栓紧固必须采用对角线顺序,扭矩值25N·m,过大易压溃胶条,过小则密封不足;2.TDC咬口线应在工厂预制时同步涂抹聚氨酯密封胶,现场补胶均匀性难以保证;3.防火阀轴套处漏风常被忽视,建议出厂前做1000Pa保压筛查。第七章复测与验证7.1复测比例按GB50243-2016第6.2.5条,不合格段复测100%,且随机抽取同批合格段10%进行验证性检测,共复测205段,结果均满足要求。7.2第三方见证建设单位委托××市建设工程质量检测中心有限公司进行5%见证抽检,抽检92段,全部合格,出具报告编号2024-03-TF-092,与自检数据偏差≤3%,一致性良好。第八章结论与后续建议8.1结论本工程风管系统严密性检测结果表明:在设计工作压力下,全部1847段风管漏风量均低于规范限值,系统整体气密性能优良,为后续风量平衡及节能运行奠定了良好基础。8.2运行维护建议1.竣工后每两年采用便携式漏风仪抽检5%,重点针对高压段及法兰接口;2.若改造或增加风口,必须重新进行严密性验证,避免破坏原系统平衡;3.建立漏风量历史数据库,与BA系统实时风量对比,偏差>10%时触发报
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