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文档简介

隧道光面爆破施工工艺1光面爆破技术原理与隧道适配性1.1能量定向释放机理隧道光面爆破的核心在于“能量-裂纹”双控:通过缩小单孔装药直径、降低耦合系数(一般0.25~0.35),使爆轰波峰值压力P_max从常规8~12GPa降至2~4GPa,低于围岩动抗压强度而高于动抗拉强度,岩面仅产生径向微裂隙,无粉碎区。相邻炮孔间应力波叠加形成导向裂纹,在毫秒延时8~15ms内贯通成平整破裂面,半孔率≥85%,不平整度≤10cm。1.2围岩-支护协同理念光面爆破并非孤立工序,其设计参数必须与初期支护刚度匹配。Ⅲ级围岩允许爆破振动速度v≤15cm/s,Ⅳ级围岩v≤10cm/s;若支护采用“喷射钢纤维混凝土+长锚杆”组合,则爆破后0.5h内可承受0.8MPa围岩压力,为光面效果提供“零位移”窗口期。2地质-爆破一体化勘察2.1岩体可爆性分级采用RMR-Q双指标法:现场取芯测定岩石单轴抗压强度σ_c、岩体纵波波速V_p、节理间距J_s,代入公式BQ=90+3σ_c+250(V_p/V_{p0})其中V_{p0}为完整岩块波速。BQ≥550为易光面,450~550为中等,<450需调整孔网。围岩等级BQ值建议孔距E(cm)线装药密度q_l(g/m)单孔药卷直径d(mm)Ⅲ≥55045~55100~12020Ⅳ450~55040~4580~10017Ⅴ<45035~4060~80152.2地应力场反演采用水压致裂法在隧道轴线两侧30m范围钻3孔,测得最大水平主应力σ_H、最小水平主应力σ_h。若σ_H/σ_c≥0.15,表明高地应力,光面孔需加密10%,并采用“导向切缝管”降低孔壁初始损伤。3爆破参数精细化设计3.1轮廓孔布置隧道光面孔分三类:顶拱120°范围、边墙、仰拱。顶拱曲率半径R≤8m时,孔距E=45cm;R>8m时E=50cm。边墙孔上仰3°~5°,防止“根底”欠挖;仰拱孔下俯2°,避免底部抬升。3.2装药结构采用“空气-水-药”三相耦合:底部0.3m为增强药包,线密度1.5倍;中部1.2m为正常药包;上部0.5m为空气间隔,降低顶部拉裂。药卷采用φ20mm低爆速乳化炸药(VOD3200m/s),用导爆索串联,孔口0.3m用炮泥反向堵塞,堵塞长度L_s≥12d。孔别孔深(m)单孔药量(kg)堵塞长度(m)起爆段别(ms)顶拱光面孔3.20.450.30MS-9边墙光面孔3.50.500.35MS-11底板光面孔3.00.400.30MS-133.3起爆网路采用“孔内毫秒延时-孔外半秒接力”混合网路:轮廓孔内用MS9~MS13(延时310~460ms),圈外辅助孔用MS3~MS7(50~200ms),掏槽孔MS1(0ms)。孔外采用双股导爆索环向闭合,确保单孔拒爆时冗余传爆。4钻孔精度控制体系4.1钻具选型Ⅲ级围岩采用液压凿岩台车,钎杆长3.7m,钻头直径φ42mm;Ⅳ级围岩改用“导向钻杆+中心水冲”工艺,钻头直径φ40mm,降低30%孔斜率。台车配备激光定位系统,实时显示钻孔倾角、方位角,偏差阈值:倾角±0.5°,方位角±1cm/3m。4.2孔位放样采用全站仪三维坐标放样,每循环放样3个基准点:拱顶、两侧起拱线。轮廓孔放样误差≤1cm,用红色自喷漆标记,严禁手扶目测。钻孔完成后,用内窥摄像检测孔深、孔底偏移,超差>5cm必须补孔。5装药与堵塞作业5.1药卷加工在洞外防爆棚内预制“串装药串”:将3节φ20×200mm药卷用导爆索捆扎,间距20cm,再套PVC软管(内径22mm)形成柔性药串。每串长度2.4m,质量0.6kg,编号后装入防爆箱运至掌子面,全程不超过30min。5.2堵塞材料堵塞料配比:黏土70%、砂20%、水10%,揉捏至“手握成团、轻捏即散”。堵塞分三次捣实:第一次0.1m用木棍轻压,第二次0.15m用风钻顶杆压实,第三次0.05m用炮棍整平,确保堵塞密度1.4g/cm³。6毫秒延时起爆与振动监测6.1起爆前检查设“三人连锁”:爆破员检查网路电阻,安全员复核段别,技术员校核延时序列。总电阻偏差≤±0.3Ω,否则逐孔排查。采用防爆型起爆器,充电电压900V,起爆能量≥3.0kJ。6.2振动速度控制在距掌子面20m、50m、100m处布置三向速度传感器,实时上传数据。若v≥12cm/s(Ⅳ级围岩),立即调整下循环单段最大药量Q_max,按公式Q_max=R³(v/K)^{3/α}其中K=120,α=1.5,R为爆心距。经验表明,Q_max每减少0.1kg,振速降低1.2cm/s。7通风与危石处理7.1水幕降尘爆破后5min启动水幕系统,喷嘴雾化粒径80~120μm,覆盖全断面,10min内粉尘浓度由300mg/m³降至5mg/m³以下。配合2×110kW射流风机,风速0.5m/s,3min完成掌子面换气。7.2危石判定采用“声发射-红外”双检:用0.5kg铁锤敲击岩面,若回声沉闷且红外热像显示温差>3℃,判定为松动危石,立即用液压破碎头清除。光面后岩面1m²内凹凸高差≤10cm,无肉眼可见裂纹。8质量验收与缺陷修复8.1半孔率量测用5m直尺贴岩面,统计残留半孔长度,每2m一个测区,共测10区。半孔率=残留孔长/设计孔深×100%,要求≥85%。若局部70%~85%,采用“风镐修凿+喷射钢纤维混凝土”补平;<70%则补打φ25mm浅孔,装0.1kg药卷二次修整。8.2不平整度检测采用三维激光扫描仪,点密度5mm,生成三角网模型。计算2m弦长范围内最大凹凸差,要求≤10cm。超差点用红漆标注,人工凿除突出部分,凹陷处用微膨胀混凝土回填,抗压强度30MPa,粘结强度≥1.5MPa。9典型工程案例复盘9.1工程概况某双线高铁隧道,Ⅳ级灰岩,开挖断面120m²,埋深180m。原采用常规爆破,半孔率55%,超挖25cm,初支混凝土超耗28%。改用光面爆破后,循环进尺3.5m,半孔率88%,超挖降至8cm,初支混凝土节省22m³/延米,直接成本降低1260元/延米。9.2参数优化过程首循环按表3参数施工,振速14cm/s,局部出现15cm超挖。分析发现σ_H=18MPa,属高地应力,遂将边墙孔距由45cm加密至40cm,线装药密度由90g/m降至80g/m,单段药量由0.5kg减至0.4kg,振速降至9cm/s,半孔率提升至90%,超挖7cm,达到预期。10常见故障与快速处置故障现象可能原因现场处置预防措施半孔率骤降孔底偏移大补孔0.5m重新起爆每孔内窥验收振速超标单段药量过大下循环减药20%实时振速反馈孔口冲炮堵塞不足重新堵塞0.4m堵塞长度≥12d轮廓面岩爆高地应力喷水软化+锚杆加固超前应力解除孔11绿色施工与职业健康11.1噪声控制爆破噪声限值85dB(A),在洞口设置3m高吸声屏,采用毫秒延时减振,实测噪声78dB(A)。为作业人员配备SNR=30dB耳塞,每班更换一次。11.2氮氧化物治理爆破后5min内用移动式尾气净化车(处理能力500m³/min)抽排,NOx浓度由120ppm降至5ppm以下。掌子面配置2台便携式气体检测仪,报警阈值10ppm,确保职业接触限值达标。12技术经济对比指标常规爆破光面爆破差值半孔率(%)5588+33超挖量(cm)258-17初支混凝土(m³/延米)2821-7掘进工效(m/月)85105+20直接成本(元/延米)15

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