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文档简介
自动喷水灭火系统试压记录第一章试压前准备与系统核查1.1设计符合性复核试压作业启动前,项目技术负责人组织设计、监理、施工三方对自动喷水灭火系统施工图、设计变更单、材料设备清单进行逐条核对。重点核查管网布置、管径梯度、末端试水装置位置、压力等级、阀门编号与流向标识,确保与现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084及项目所在地消防支队审查意见一致。经复核,共发现三处管径由DN80调整为DN65的变更已办理正式手续,其余参数无偏差。1.2材料进场复检所有镀锌钢管、沟槽管件、喷淋头、压力表、止回阀、泄水阀、法兰及螺栓按批次抽样送第三方实验室,检测项目包括:镀锌层厚度、椭圆度、拉伸强度、密封圈硬度、喷淋头响应时间指数RTI。复检报告编号2024-F-012至2024-F-027,结果全部合格。现场同步核对实物喷码,确保炉批号与质保书一致,杜绝混批混用。1.3试压区段划分依据建筑防火分区及楼层功能,将系统划分为四个独立试压段:地下二层车库及设备用房(A段)地上一至三层商业(B段)四至十五层办公(C段)十六至二十层酒店客房(D段)每段设置进水口、排水口、排气口、压力表、盲板及安全阀,避免交叉影响。A段因层高差异大,再细分为A-1、A-2两个子段,确保最高与最不利点压差不超过0.60MPa,满足强度试验精度要求。1.4试压介质与温度控制采用市政生活饮用水作为试压介质,氯离子含量18mg/L,pH7.2,电导率420μS/cm,符合GB50261对金属管网腐蚀性控制要求。进场水温16℃,预计试压持续8h,温升不超过3℃,计算热膨胀增量0.09MPa,已在压力表读数中预修正。现场配备2台备用冷水机组,若环境温度突升可立即切换,防止超压误判。1.5人员与设备配置成立试压专项小组,岗位分工如下:岗位姓名资质证号职责总指挥王珂一级建造师京111200701234全面协调、应急决策技术负责李骁注册给排水2020-05-0188方案审批、数据判定安全监督赵鹏注册安全工程戒区设置、能量隔离压力读表孙淼高级仪表工1101098700123456双表同步读数、误差校核记录审核周倩资料员京建资2021-08-0155实时记录、影像归档应急维修吴疆高级管点抢修、盲板拆装主要设备:电动试压泵4DSY-165/6.3两台(一用一备),精度0.4级压力表Y-150四块(量程0–2.5MPa),数字温度表TM-100两支,便携式超声波流量计TUF-2000一套,对讲机6部,防爆照明灯4盏,应急药箱1套。第二章强度试验实施过程2.1注水与排气以A-1子段为例,系统容积3.8m³。开启市政补水阀,流量控制在6m³/h,泵前压力0.28MPa。注水同时开启末端试水阀及立管顶部排气阀,当水流连续、无气泡喷出3min后关闭排气阀,表明空气基本排尽。现场采用透明软管观察气泡,确认无白色气柱后,再持续补水5min,确保管网处于满水状态。2.2升压速率控制关闭补水阀,启动电动试压泵,升压速率设定为0.05MPa/min。该速率兼顾效率与安全,避免水锤冲击导致镀锌层剥落。每升高0.3MPa停泵稳压2min,巡检人员沿管线敲击检查,重点为沟槽接口、法兰、变径、弯头、三通部位,发现渗漏立即泄压处理。当压力升至1.20MPa(设计工作压力0.8MPa的1.5倍)时,进入强度试验稳压阶段。2.3稳压与观测稳压30min期间,压力表读数最高1.22MPa,最低1.19MPa,压降0.03MPa,小于规范允许0.05MPa。巡检人员使用可记录红外测温仪检测管壁温度,排除因温升导致的压升假象。同步进行外观检查,未发现渗漏、变形、异响。稳压结束前5min,再次紧固所有外露法兰螺栓,力矩值180N·m,确保密封可靠。2.4强度试验结论A-1子段强度试验合格,可进入严密性试验。其余B、C、D段按相同流程执行,结果汇总如下:区段试验压力MPa稳压时间min压降MPa结论A-11.20300.03合格A-21.20300.02合格B1.20300.04合格C1.20300.03合格D1.20300.02合格第三章严密性试验与漏点精修3.1试验压力与保压时长强度试验合格后,将系统压力降至设计工作压力0.8MPa,进行严密性试验。依据GB50261,保压24h,压降不超过0.05MPa且无渗漏为合格。为提升可靠性,项目内部标准提高至0.03MPa。3.2漏点定位技术采用分段关闭阀门与超声波泄漏仪协同定位。以C段为例,保压12h后压降0.04MPa,超过内控。关闭C段立管分区阀,将系统拆分为东、西两个半区,分别加设临时压力表。东半区2h压降0.01MPa,西半区2h压降0.03MPa,判定漏点在西部。进一步使用ULTRAPROBE9000超声波仪扫描,于12层走廊吊顶内发现DN50沟槽三通接口处异音峰值56dB,高于背景18dB。拆检后发现密封圈局部缺肉1.2mm,更换同批次三元乙丙圈后复压,24h压降0.02MPa,达标。3.3修补与复验所有漏点修补完成后,重新进行2h预压,确认无新漏点后,进入正式24h保压。最终严密性试验结果如下:区段试验压力MPa保压时长h压降MPa漏点数量复验结论A-10.80240.020合格A-20.80240.010合格B0.80240.021合格C0.80240.021合格D0.80240.010合格第四章末端试水与流量验证4.1末端试水装置检查每个防火分区选取最不利点末端试水阀,核对压力表、试水接头、排水漏斗、标识牌。打开试水阀,记录静压、动压、流量。以十六层酒店D段为例,静压0.47MPa,开启阀门后动压0.41MPa,使用19mm口径标准试水接头,实测流量1.25L/s,高于设计值1.20L/s,满足规范要求。同步用秒表与量桶比对,误差2.4%,在允许范围。4.2喷淋头动作温度抽检每批次抽取2%且不少于10只隐蔽型喷淋头,在恒温水槽中升温,记录玻璃球爆破温度。设计动作温度68℃,实测范围67.2–68.9℃,全部合格。爆破后使用游标卡尺测量溅水盘脱落位移,平均3.1mm,不影响布水。4.3系统联动模拟在B段三层3号防火分区,模拟两只喷淋头同时动作,启动喷淋泵。泵房出水压力由静压0.42MPa升至0.93MPa,流量28.6L/s,满足设计28L/s需求。湿式报警阀15s内动作,水力警铃声压85dB,压力开关正常启泵信号反馈至消防控制室,联动逻辑验证通过。第五章数据整理与签字确认5.1原始记录归档试压全过程采用双记录模式:纸质手写记录与平板电脑电子记录同步。每30min拍照留存,照片自动附加GPS与时间水印,防止篡改。纸质记录使用不退色墨水笔书写,更改处采用双横线划改并签字,保持追溯链完整。5.2签字栏与结论试压记录经四方签字确认后生效:单位签字人职务日期结论建设单位陈辰项目副总2024-04-28符合设计要求,同意验收设计单位林岚专业负责人2024-04-28压力、流量满足规范,签字确认监理单位何淼总监代表2024-04-28过程受控,资料齐全,合格施工单位王珂项目经理2024-04-28自检合格,报请验收5.3资料移交试压记录、复检报告、漏点修补影像、末端试水视频、联动模拟报告共5卷117页,移交城建档案馆及物业运营部各一份,电子扫描件上传至BIM协同平台,权限设定为设计、施工、监理、消防维保四方共享,便于后期运维查询。第六章后续运维建议6.1压力监测建议物业在屋面增设数字远传压力表,接入楼宇自控系统,设定低压报警0.35MPa、高压报警1.00MPa,短信推送至消防值班室,实现24h不间断监控。
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