2025年通风空调工(高级)实操试题(附答案)_第1页
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文档简介

2025年通风空调工(高级)实操试题(附答案)考试时长:180分钟满分:100分合格分数线:60分考核说明:考生需使用现场提供的加工设备、测量仪器、工具耗材完成实操操作,同步提交检测记录、整改方案、调试报告等书面材料,所有操作符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015及《通风空调工国家职业技能标准(高级工)》要求,违规操作造成设备损坏或安全隐患的直接判定为不合格。模块一:通风部件加工与组装实操(满分25分,考核时长40分钟)【试题内容】某办公建筑通风系统需定制1件阻抗复合式消声弯头,对应风管规格为1000mm(长边)×500mm(短边),设计要求曲率半径R=1.5B(B为风管短边长度),吸声层采用密度48kg/m³离心玻璃棉,厚度50mm,穿孔护面板穿孔率20%、孔径φ6mm,弯头两端配置共板法兰接口。请现场完成该消声弯头的下料、组装及成品质量检验,所有参数符合设计及规范要求。【评分标准】1.下料精度(5分):曲率半径误差≤±5mm,板材剪切误差≤±2mm,法兰预留边尺寸符合共板法兰加工要求,每超差1项扣2分,扣完为止。2.组装质量(10分):离心玻璃棉无外露、无空隙,穿孔板安装平整无变形,法兰对接间隙≤1mm,咬口连接严密无开裂,漏光检测无明显漏光点,每发现1项不符合项扣2分,扣完为止。3.成品检验(7分):弯头外观无磕碰变形,阻力现场测试值≤30Pa(设计要求),法兰螺栓孔距偏差≤±1mm,每1项不符合扣2分,扣完为止。4.安全文明操作(3分):正确使用剪板机、咬口机等加工设备,佩戴安全帽、防护手套等劳保用品,操作完成后清理场地,每1项不符合扣1分,扣完为止。【参考答案及解析】1.下料步骤:(1)依据1.5倍短边的曲率要求,计算弯头展开尺寸:R=1.5×500mm=750mm,弯头角度为90°,展开后板材长度为1/4×2πR=1178mm,预留共板法兰折边尺寸每端20mm,总下料长度为1218mm,宽度对应风管长边1000mm,误差控制在±2mm内。(2)穿孔板下料尺寸与外部镀锌钢板一致,提前完成钻孔作业,确保穿孔率20%,孔径误差≤±0.5mm。2.组装步骤:(1)先完成外部镀锌钢板的咬口组装,形成弯头外壳,内侧粘贴离心玻璃棉,棉块拼接缝隙≤5mm,表面覆盖玻纤布防止玻璃棉飞散。(2)安装穿孔护面板,采用自攻螺丝固定,螺丝间距≤150mm,确保护面板平整无凸起,避免增大风阻。(3)压制两端共板法兰,调整法兰平整度,偏差≤±1mm。3.质量检验依据:符合GB50243-2016第5.2.7条要求:消声器制作所使用的吸声材料,应符合设计规定的防火、防潮、卫生和声学性能要求;消声器的穿孔板孔径、穿孔率应符合设计要求,穿孔处不应有毛刺;吸声材料的铺设应均匀、平整,不得有外露现象。成品检测时采用毕托管测试弯头前后压差,风速按设计风速8m/s测试,阻力≤30Pa即为合格。模块二:通风空调系统安装质量检验与整改(满分25分,考核时长40分钟)【试题内容】现场提供一段已安装完成的高压送风系统段(设计工作压力1500Pa),包含1000mm×500mm镀锌钢板风管、70℃防火阀、阻抗消声器、静压箱、方形散流器各1组,安装场景为办公区吊顶内。请依据规范完成该系统段的全项质量检验,至少排查出3项不符合项,编制对应整改方案,并现场完成防火阀安装问题的整改作业。【评分标准】1.问题排查(12分):每排查出1项符合规范要求的不符合项得4分,最多得12分,排查问题不符合规范要求的每项扣2分。2.整改方案编制(8分):每个不符合项对应整改方案符合规范要求、可落地得2分,最多得8分,方案不可行的每项扣2分。3.现场整改(3分):防火阀整改完成后动作灵活、安装方向正确、符合规范要求得3分,整改后仍存在问题不得分。4.安全文明操作(2分):高空作业佩戴安全带,断电操作电动工具,工完场清得2分,每违规1项扣1分。【参考答案及解析】1.常见不符合项(任意排查3项即可):(1)防火阀安装方向错误,易熔片朝向背气流侧,不符合GB50243-2016第6.2.5条要求:防火阀安装方向、位置应正确,易熔件应迎气流方向,安装后应做动作试验,动作应灵敏、关闭应严密。(2)消声器未设置独立支吊架,依托风管承担荷载,不符合GB50243-2016第6.2.2条要求:消声器、静压箱的安装应设置独立支、吊架,固定应牢固。(3)风管吊架间距为3.2m,不符合GB50243-2016第6.3.4条要求:高压系统风管支、吊架间距不应大于2.5m。(4)法兰垫料采用厚度3mm普通橡胶板,设计要求采用厚度5mm闭孔海绵橡胶板,接口处采用直缝对接,存在漏光点,不符合高压风管密封要求。(5)方形散流器与风管连接采用透明胶带粘贴,漏风率超标,应采用软接帆布连接,四周用螺栓固定。2.整改方案:(1)防火阀整改:拆除原有防火阀连接螺栓,调整阀体方向使易熔片朝向气流来向,安装后手动测试阀门动作灵活性,调整阀体安装位置使距墙距离≤200mm,符合规范要求。(2)消声器整改:在消声器两端增设2组角钢支吊架,支吊架承载力满足消声器重量要求,与消声器外壳连接牢固,避免荷载传递到风管上。(3)风管吊架整改:在原有吊架中间增设1组吊架,调整吊架间距为2.4m,吊架与风管接触紧密,固定牢固。(4)法兰密封整改:更换原有垫料为5mm厚闭孔海绵橡胶板,垫料接口采用梯形榫接,不得直缝对接,垫料不得凸入风管内部。(5)散流器连接整改:拆除原有胶带,采用300mm长防火帆布软接连接风管与散流器,四周用螺栓固定,软接松紧适宜,不得扭曲。3.现场整改注意事项:防火阀整改完成后需做动作测试,确认阀门关闭严密,无卡涩现象,做好阀位标识。模块三:集中空调系统故障排查与处理(满分25分,考核时长50分钟)【试题内容】某商场集中式全空气空调系统运行时出现3项异常:①三层北侧区域送风温度实测24℃,远高于设计送风温度18℃;②空调机组送风机运行电流较额定值低15%;③机组回风口处负压实测40Pa,较正常值(10Pa)高30Pa。请通过仪器检测排查故障原因,编制处理方案,并现场完成核心故障的修复,修复后系统运行参数符合设计要求。【评分标准】1.故障逻辑分析(5分):能准确关联3项异常现象的因果关系,排查逻辑清晰得5分,逻辑混乱不得分。2.排查操作规范(8分):仪器使用正确,检测步骤符合要求,检测记录准确得8分,每违规操作1项扣2分。3.故障原因判定(7分):核心故障原因判断准确得7分,判断错误不得分。4.故障修复效果(3分):修复后回风口负压降至10-15Pa,送风温度降至18±1℃,风机电流回归额定值±5%范围得3分,参数不达标不得分。5.安全文明操作(2分):带电检测时做好绝缘防护,设备启停遵循操作规程得2分,违规操作不得分。【参考答案及解析】1.故障逻辑分析:3项异常现象存在明确因果关联:回风口负压过高说明回风侧阻力过大,风机进风不畅导致实际送风量大幅降低,风机轴功率随风量下降而降低,因此运行电流低于额定值;送风量不足导致表冷器与空气换热不充分,送风温度升高,因此核心故障点集中在回风侧阻力异常环节。2.排查步骤:(1)采用压差计检测回风中效过滤器前后压差,若实测压差≥250Pa(设计终阻力为200Pa),即可判定为过滤器堵塞,为核心故障。(2)若过滤器压差正常,检查风机进口调节风阀开度,若开度≤30%可判定为风阀误关。(3)若风阀开度正常,检测风机皮带挠度,若挠度≥20mm可判定为皮带打滑。3.处理方案:(1)过滤器堵塞:拆除原有堵塞的中效过滤器,更换同规格(F7级)中效过滤器,清理回风口格栅处堆积的杂物,更换后启动风机测试,回风口负压降至10-15Pa即为正常。(2)风阀误关:将风机进口风阀调整至设计开度(90%),固定阀位并悬挂标识牌,防止后续误操作。(3)皮带打滑:调整电机底座固定螺栓张紧皮带,将皮带挠度控制在10-15mm范围内,若皮带磨损严重直接更换同型号三角皮带。4.修复验证:故障修复后启动机组运行30分钟,检测送风温度稳定在17-19℃范围内,风机电流回归额定值的±5%范围,回风口负压稳定在10Pa左右,即为故障排除。解析:本故障是集中空调系统运行阶段最常见的故障之一,高级工需掌握多现象关联分析的排查逻辑,避免盲目拆解设备,提升故障排查效率。模块四:冷水系统调试与节能优化(满分25分,考核时长50分钟)【试题内容】某酒店中央空调冷水系统已完成安装,设备参数如下:冷水机组额定COP=5.8,冷冻水设计供回水温差5℃,设计流量200m³/h,冷却水设计供回水温差4℃,设计流量240m³/h。现系统首次投运,需完成冷水系统水力平衡调试、冷水机组运行参数优化,要求调试后系统水力失调率≤10%,冷水机组实际运行COP≥额定值的90%,符合公共建筑节能设计要求。【评分标准】1.调试流程合规(7分):调试步骤符合规范要求,前置条件核查到位得7分,流程错误每处扣2分。2.水力平衡调试结果(6分):所有末端支路流量偏差≤10%得6分,每出现1个支路超差扣2分。3.机组运行参数达标(7分):冷水机组实际COP≥5.22(额定值的90%)得7分,COP每低0.1扣1分,扣完为止。4.调试记录完整(3分):调试过程参数记录完整,优化方案可落地得3分,记录缺失每项扣1分。5.安全文明操作(2分):设备启停遵循操作规程,无违规操作得2分,违规操作不得分。【参考答案及解析】1.调试前置条件核查:确认冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、末端风机盘管均已完成单机试运转合格,系统管道已冲洗干净,所有排气阀处于开启状态,阀门标识清晰。2.冷冻水水力平衡调试步骤:(1)在每个末端支路回水端安装超声波流量计,开启冷冻水泵,运行10分钟待系统稳定后开始调试。(2)按照“先近端、后远端”的原则调节支路阀门:先调整最靠近冷冻水泵的近端支路阀门开度,将流量控制在设计值的±5%范围内,再依次调节远端支路,每调整1个支路后重新检测已调支路的流量,避免水力耦合干扰,直到所有支路流量偏差均≤10%,锁定所有支路阀门并悬挂标识牌。3.冷却水系统调试:(1)开启冷却水泵、冷却塔,检测冷却塔布水是否均匀,若存在偏流调整布水器角度,清理填料表面杂物,确保换热效率。(2)检测冷却水供回水温差,若温差<3℃,调整冷却塔风机运行台数或转速,将冷却水进水温度控制在30-32℃范围内,供回水温差≥4℃。4.冷水机组优化调试:(1)启动冷水机组,逐步加载至100%额定负荷,稳定运行30分钟后,检测冷冻水供水温度7℃、回水温度12℃,流量200m³/h,计算实际制冷量Q=4.186×200×(12-7)/3.6≈1163kW。(2)检测冷水机组输入功率,计算实际COP=制冷量/输入功率,若COP<5.22,优先排查冷冻水供回水温差:若温差<4℃说明存在“大流量小温差”问题,通过变频降低冷冻水

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