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罩光漆涂饰验收记录第一章项目概况与验收范围1.1工程背景本项目为××市轨道交通3号线车辆段检修库钢结构外立面罩光漆涂饰工程,检修库全长312m,宽48m,檐口高度14.7m,主体结构为门式钢架+冷弯薄壁檩条体系。外维护系统采用0.8mm铝镁锰直立锁边板,表面覆以氟碳罩光清漆,设计干膜厚度35μm,预期耐候年限25年。罩光漆涂饰施工于2024年3月11日开工,2024年4月18日完成全部喷涂,累计施工面积18640m²,共消耗涂料2317L,施工期间经历3次中雨、2次6级大风及1次沙尘天气,现场采取移动式防雨棚及防尘网措施。1.2验收单元划分依据《钢结构防护涂装施工质量验收标准》GB/T50205-2020,将检修库外立面划分为12个检验批,每检验批长度≤30m,面积≤1600m²;同时以钢架跨度为自然分隔,形成48个独立测量区。验收范围涵盖:基层清洁度、涂层附着力、干膜厚度、光泽度、色差、硬度、耐冲击、耐盐雾、耐人工气候老化、涂层缺陷及成品保护等11项核心指标。第二章验收依据与判定准则2.1规范与合同1.设计文件:××市政工程设计研究总院《车辆段检修库外立面涂装设计说明》第C-03版;2.产品标准:HG/T3793-2019《氟碳罩光清漆》;3.施工规范:GB/T50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》;4.合同条款:第5.6条“罩光漆涂饰工程一次验收合格率≥95%,返修部位不得超过3处/1000m²,返修后仍须达到100%合格”。2.2判定阈值检测项目检测方法合格阈值备注基层清洁度ISO8501-1目视对比Sa2½级,残存污渍≤5%附着力(划格)GB/T92860级(无脱落)附着力(拉拔)GB/T5210≥5.0MPa干膜厚度GB/T13452.230–40μm任测5点/10m²,90%测点≥30μm光泽度(60°)GB/T975485±5GU色差(ΔE)GB/T11186.3≤1.0铅笔硬度GB/T6739≥H耐冲击GB/T1732≥50cm·kg无裂纹、无剥落耐盐雾GB/T17711000h,≤1mm扩蚀耐人工气候老化GB/T18651000h,保光率≥80%,色差ΔE≤2.0缺陷密度目测+5×放大镜流挂、针孔、颗粒≤2处/m²,最大直径≤0.5mm第三章验收流程与组织3.1验收小组构成岗位姓名单位资质职责组长周××建设单位高工主持验收、签发结论副组长李××监理单位注册监理过程见证、资料审查专业检测王××第三方检测机构一级检测师独立抽检、出具报告施工代表陈××涂装分包项目经理整改回复设计代表赵××设计院一级注册结构设计符合性确认3.2流程节点1.资料预审:4月19日完成产品合格证、施工记录、气象日志、自检报告等32项资料审查;2.现场实测:4月20–22日,采用“分区—抽样—复测”三步法,每区按10%随机抽样,不合格点加倍复测;3.专项试验:4月23–28日,送样至省建材质检中心进行盐雾、老化、冲击等破坏试验;4.整改复验:4月29–30日,对3处厚度不足区域进行补涂并二次检测;5.结论会议:5月6日形成终验纪要。第四章现场实测记录4.1基层清洁度采用ISO8501-1标准图谱对比,现场抽取120个检测点,结果如下:检验批编号检测点数Sa2½级占比不合格点描述处理措施1-A10100%——1-B1090%点状油渍1处溶剂擦洗后复测合格2-A10100%——2-B10100%——3-A10100%——3-B1090%灰尘吸附1处干燥压缩空气吹扫后合格……………12-B10100%——结论:基层清洁度一次合格率96.7%,经整改后100%合格。4.2干膜厚度采用非磁性测厚仪(ElektroPhysikMiniTest4500),每10m²测5点,取平均值与最小值,共测1240点,统计结果:厚度区间(μm)测点数量占比备注<30625.0%需补涂30–3582166.2%35–4032726.4%>40302.4%不影响性能不合格点集中在1-B、4-A、7-C三区,经补涂并复测后最小厚度达31μm,满足规范。4.3附着力(拉拔法)采用PosiTestAT-A自动拉拔仪,φ20mm锭子,加载速率1MPa/s,每区抽2组,共24组,结果:检验批拉拔强度(MPa)破坏形式结论1-A6.3胶层内聚合格1-B5.7胶层内聚合格2-A6.8胶层内聚合格…………12-B5.9胶层内聚合格最小值5.2—≥5.0MPa,合格4.4光泽度与色差采用BYKmicro-gloss60°光泽仪及CM-700d分光测色仪,随机抽30个测区,结果:指标设计值实测范围平均值标准差结论光泽度(GU)85±581–8985.31.7合格色差ΔE≤1.00.3–0.90.550.15合格4.5缺陷普查采用5×放大镜配合LED强光手电,平行光侧照,普查面积18640m²,缺陷统计:缺陷类型数量(处)密度(处/m²)最大尺寸(mm)处理方案流挂120.00064长12×宽0.4砂纸打磨+局部补漆针孔80.00043φ0.3补漆笔点补颗粒150.00080φ0.5刀片剔除+抛光总计350.00188—全部整改后复验合格第五章实验室专项验证5.1耐盐雾试验依据GB/T1771,试件尺寸150×75×0.8mm,划线宽度1mm,试验条件:5%NaCl,35℃,连续喷雾1000h。结果:试件编号扩蚀宽度(mm)起泡等级结论1#0.40(无泡)合格2#0.50合格3#0.30合格5.2耐人工气候老化依据GB/T1865,型A荧光紫外,0.89W/(m²·nm)@340nm,黑标温度65℃,循环102min光照+18min冷凝,持续1000h。结果:项目老化前老化后保持率结论光泽度(GU)867182.6%≥80%,合格色差ΔE—1.4—≤2.0,合格粉化等级00—合格5.3耐冲击与硬度冲击试验:1000g±1g钢球,Φ50mm,50cm高度自由落体,试件无裂纹、无剥落;铅笔硬度≥H,通过。第六章成品保护与清洁6.1防护记录施工期间采用0.12mm加厚针织棉+防紫外线薄膜双层包裹检修库屋顶天窗,避免漆雾污染;地面铺设双层彩条布,每日收工后使用高压无气喷涂机反向吹扫,减少积尘。现场设专人巡查,发现破损立即更换,累计更换彩条布1260m²。6.2清洁验证采用白手套擦拭法,随机选取20处,每处往复擦拭5次,白手套无污染痕迹;使用尘埃粒子计数器(MetOne3313)检测,≥0.5μm粒子浓度≤1200个/m³,满足洁净要求。第七章质量问题与纠正措施7.1主要问题1.1-B区第3檩条下沿干膜厚度28μm,原因:喷枪移动速度不均,局部重叠不足;2.4-A区采光带边缘出现0.6mm颗粒,原因:周边道路沙尘天气,过滤棉未及时更换;3.7-C区脚手架内侧遗漏补涂,原因:工序交接不清,责任未落实到人。7.2纠正与预防问题编号纠正措施完成时间责任人预防措施1采用φ1.0mm喷嘴,降低压力至0.35MPa,补喷一道2024-04-29陈××增设湿膜卡实时监测,每5m记录一次2颗粒处局部打磨,吸尘后补漆;更换过滤棉,加设防尘帘2024-04-30李××沙尘天气预警时停止户外作业,过滤棉每日检查3遗漏区域补涂并复测;重新签署工序交接单2024-04-30周××采用二维码扫码确认,未扫码不得拆除脚手架第八章综合评定与结论8.1数据统计本次验收共检查11项指标,累计获取有效数据3847组,一次合格率96.3%,整改后合格率100%;资料齐全率100%;安全文明施工得分92分(满分100)。所有指标均达到或优于合同及规范要求。8.2评定结论经建设单位、监理单位、设计单位、第三方检测机构及施工单位五方现场实测、实验室验证及资料核查,一致认为:×

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