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文档简介
提名愈向蔺钛辆复合救
理接质量一次合得率
小组名称:小蜜蜂QC小组
小组注册编号:YEJ-2015-23-02
课题注册编号:YEJ-KT-2015-02
课题类型:现场型
撰稿人:
河南省第二建设集团有限公司
目录
一、工程概况.............................................3
二、小组简介.............................................3
三、课题选择.............................................4
四、现状调查.............................................5
五、设定目标............................................6
六、分析原因............................................7
七、要因确认............................................8
八、制定对策...........................................17
九、对策实施...........................................17
十、效果检查...........................................19
十一、制定巩固措施....................................21
十二、总结及今后打算...................................21
一、工程概况
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目位于宁夏回族自治区宁
东能源化工基地,其动力站装置2#烟囱混凝土外筒高232.5米,土
().()()()米标高处外筒直径28米,232.5米标高处外筒直径19米,烟囱
内部设7层钢平台,顶标高分别为19.35米、60米、105米、140米、
175米、210米、230米,烟囱内部设置3管钢内筒,内筒直径均为6
米,1#筒高度4.9米〜240米,2#、3#筒高度18.35米〜240米,三个钢
内筒60米以上部分均悬挂于210米平台,60米以下部分悬挂于19.35
米平台,钢内筒采用钛钢复合板,厚度8+1.2mm(局部加强位置厚
度为20+1.2mm)。
二、小组简介
表2-1(-)小组基本情况
小组名称小蜜蜂QC小组
课题名称提高钢内筒钛钢复合板焊接质量一次合格率
小组成立时间2014年8月15日课题类型现场型
2014年8月15日
小组活动时间小组所属
-2015年10月15日神华宁煤动力站烟囱项目部
项目部
小组活动人数10
表2-2(二)小组成员简介
序号姓名性别年龄职务技术状况职务组内分工
1孙磊男33项目经理工程师组长全面负责
2赵新亮男32技术负责人工程师副组长技术指导
3秦善男37生产经理工程师副组长施工协调
4张文豪男25质检员技术员组员成果整鼠
5陈化行男23施工员技术员组员活动实施
6陆金林男45技术员组员活动实施
7王海朋男39焊接组员焊工组员活动实施
~~
8男35焊接组员焊工组员活动实施
9刘彬男28焊接组员焊.工组员活动实施
10刘汉国男40焊接组员焊工组员活动实施
制表人:赵新亮制表日期;2014.08.15
为保证钢内筒钛板焊接质量,还必须再提高其焊接合格率,因此,
我们确定本次活动课题为《提高钢内筒焊接质量一次合格率》。
四、现状调查
为了找出影响钢内筒焊接质量的原因所在,我们对缺陷进行了分
类,具体数据如下:
表4-1钢内筒复合板焊接质量缺陷统计表
缺陷种类气孔夹鸨氧化裂纹其他合计
钛板横缝322618352
基板横缝242819154
钛板纵缝352521256
基板纵缝342318250
累计1115102768212
制表人:陈化行日期:2014.10.20
表4-2影响钢内筒焊缝合格率问题调查频数统计表
A氧化10210248
B裂纹7617884
C夹鸨1519391
D气孔1120496
E其它8212100
制表人:陈化行日期:2014.10.20
影响钢内筒钛纲复合板焊接质量因素排列图
图4-1制图人:陈化行日期:2014.10.20
调查结论:从表中可以看出,氧化和裂纹是影响钢内筒钛钢复合
板焊接一次合格率的主要因素,占总数的84%,因此要提高焊接合格
率必须解决氧化和裂纹问题。
五、设定目标
根据现状调查,钢内筒钛钢复合板焊接一次合格率平均97.55%,
氧化和裂纹不合格率占不合格焊缝的84%,根据以上数据我们可得
(1-97.55%)X84%=2.1%97.55%+2.1%=99.65%
目标确定:钢内筒钛钢复合板一次焊接合格率99.65%。
图5-1目标对比图
制图人:陈化行日期:2014.10.20
六、分析原因
针对氧化和裂纹对钢内筒钛钢复合板焊接合格率存在较大的影
响,小组开展了全面的分析讨论,运用头脑风暴法,研究各种相关因
丁丁保护不当、上
测于90%环法
影响钢内筒钛钢复合板焊接质量因果图(一)
制图人:陈化行日期:2014.10.20
/裂纹,
吊运过程中未
料采取保护措施机
焊高度低于\
"村\3机其选》不当V<J
技术交底不济.
使用钛丝»'..…a】
*钛材受污染■・操…作不i当->■\WW
,•一,,>
环境温度湿度
j陆7ri/
。”
名gi制•度…7;未洲环境f原材料不合格;
■
■
未/料存片环境温度低于JQ
放领用制度法。度环测
影响钢内筒钛钢复合板焊接质量因果图(二)
制图人:陈化行日期:2014.10.20
七、要因确认
2014年11月10日由组长孙磊带领小组成员对12条末端因素进
行分析,确定和验证要因。
表7要因确认计划表
序
末端因素确认内容确认方法标准负责人时间
号
焊工缺乏专焊工培训合2014年11
1是否进行了培训现场调查赵新亮
业培训格持证上岗月11口
技术交底内容及交底要符合2014年11
2技术交底不清现场调查赵新亮
交底范围要求月12日
焊丝熔化区
焊接时氨气2014年11
3鼠气有效保护现场验证得到有效保陈化行
保护不当月12日
_护J
钛材焊前被钛材焊前是否清焊前确认无2014年11
4现场验证陈化行
污染洁灰尘月13日
吊运过程中与钛材接触
2014年11
5未采取保护是否采取措施现场验证的吊具进行张文豪
月10日
措施_隔离_
与钛材接触
卷制过程中是否采取隔离防2014年11
6现场验证的馄筒进行张文豪
未隔离防护护月12日
隔离
原材料不合质量证明及入场符合技术标2014年11
7现场调查张文豪
格检测准规范月11口
未执行材料
材料管理制度及制度齐全并2014年11
8存放领用制现场调查陈化行
执行情况按照执行月12日
度
焊缝高度低焊接过程使用钛焊缝焊道高2014年11
9现场验证陈化行
于母材丝填焊于钛贴条月12日
焊接线能量焊机电流在焊缝无氧化2014年11
10现场验证陆金林
大120〜145A变色月14日
环境温度低焊接环境温度大温度符合要2014年11
11现场测量张文豪
于0度于0C求月12日
环境湿度大焊接环境湿度小湿度符合要2014年11
12现场测量张文豪
于90%于90%求月12日
制表人:陈化行日期:2014.02.01
要因确认一:
末端因素:焊工缺乏专业培训
要因确认二:
末端因素:技术交底不清
确认方法:现场调查验证人:赵新亮验证时间:2014年11月12日
确认标准:交底内容涵盖从钛板卷制、运输、安装、清理、焊接全过程,所有技术
要点清晰明确。
确认过程:
通过查阅烟囱钢内筒钛钢复合板技术交底文件,所有施工人员参加了由业主、监
理、厂家代表、项目部参与的技术交底会议,交底内容涵盖从钛板卷制、运输、
安装、清理、焊接全过程,所有技术要点清晰明确。
结论:非要因
要因确认三:
£端因素:焊接时氨气保护不当
确认方法:现场验证|验证人:陈化行验证时间:2014年11月12日
确认标准:氨气在焊接过程中对焊缝有效保护
确认过程:
1、进入现场的氨气均有合格证,纯度达到要求。
2、与供应单位签订质量保证协议,确保所有氨气符合要求。
3、焊接机具班前检查,气带及焊枪进行检查,发现有漏气现象立即更换。
结论:非要因
要因确认四:
亲端因素:钛材焊接前被污染
确认方法:现场验证验证人:陈化行验证时间:2014年11月13日
要因确认五:
___________I
末端因素:吊运过程中未采取保护措施
确认方法:现场验证验证人:张文豪验证时间:2014年11月10日
确认标准:吊运过程全程防护
确认过程:
1、吊运过程全程有人监护。
2、钛钢复合板吊运过程与吊具接触点均设防护。
结论:非要因
要因确认六:
末端因素:卷制过程中未隔离防护
确认方法:现场验证验证人:陈化行验证时间:2014年11月12日
确认标准:卷制过程中全程防护
确认过程:
1、卷板机短筒上包裹厚塑料膜,保证了卷制过程钛面不受污染。
2、卷板时,仝程有专人负责保证不污染钛板。
结论:非要因
要因确认七:
末端因素:原材料不合格
要因确认八:
茶端亩素:未执行材料存产领用制度
确认方法:现场调查验证人:张文豪验证时间:2014年11月12日
确认标准:制定材料保管及领用制度并严格执行。
确认过程:
1、焊材、板材等原材料有专门存放处,并配备了专业管理人员。
2、制定了《焊材领用及回收制度》,完善领月程序,按照要求填写领用及回
收记录。
要因确认九:
末端因素:焊缝高度低于母材
确认方法:现场验证验证人:张文豪验证时间:2014年11月12H
确认标准:焊缝高度是否低于母材。
确认过程:
1、现场外观验收,抽查10处焊缝低于母材的位置,其中2点有肉眼可见裂
纹,有1点做PT检测发现微观裂纹。
结论:要因
更因确认于「I
亲端因素:焊接线能量大
确认方法:现场验证验证人:陈化行验证时间:2014年11月14日
确认标准:焊接电流控制在120〜145A,焊接时未出现停顿。
确认过程:
1、现场抽查10段氧化严重的焊缝,有.6段是因焊接速度慢(熔合不好处停
留时间长),有4段是因焊接电流大(145A以上)造成焊接线能量过大引
起的。
2、焊接线能量大造成焊缝温度过高,钛板受热氧化。
3、熔焊时由焊接能源输入给单位长度焊缝上的热量,称为焊接线能量。
线能量的计算公式:q=IU/v式中:I—焊接电流AU—电弧电压V1)—
焊接速度cm/sq—线能量J/cm
结论:要因
末端因素:环境温度低于0℃
确认方法:现场测量验证人:陈化行验证时间:2014年11月12日
确认标准:工作环境温度高于
确认过程:
1、统计宁东月平均温度。
2、现场测量平均温度如下表。
月份891011
平均温度℃2215.79.42.1
结论:非要因
要因确认十二1
募因素:衰境湿度高于90%
确认方法:现场测量验证人:陈化行验证时间:2014年11月12日
确认标准:环境湿度低于90%。
确认过程:
1、检测环境湿度。
2、通过现场的湿度计测量,环境湿度见下表。
月份8月9月10月11月
相对湿度%51484541
结论:非要因
八、制定对策
针对确定的要因,制定对策表。
表8对策表
,序执行
要因对策目标措施负责人完成期限
号i也点
1、钛丝及钛条使用
钛材但钛材在焊前前用丙酮溶液和干年
焊前对钛材施工现201411
翁受污保持清洁率净棉布清理。陈化行月日至所
1进行清理场15
染100%2、贴钛条前清理焊有焊接完成
缝上下左右位置。
、焊接时务必使用
焊缝高度大1
焊缝高足够的钛丝熔于焊年
加大焊缝高于母材,所有施工现201411
度低于缝处。陆金林月日至所
2度控制检查焊缝高度符场15
母材、对每条焊缝进行有焊接完成
合要求。2
检查控制。
控制焊接电、不得随意加大焊
1年
焊接线减小焊接线流在接电流。施工现201411
陆金林月日至所
3能量大能量之、调整焊机电流,场15
120〜145A2有焊接完成
间。并监督焊工操作。!
制表人:陈化行日期:2014.11.15
九、对策实施
根据制定的对策表,我们小组在活动中及时按对策表进行实施,
落实各项对策:
L对策实施一上:焊前对钛材进行清理
11月15日,小组成员讨论决定在钢内筒组对平台配备丙酮溶液
和干净棉布,及时清理被污染的钛条及钛丝。
清洗钛丝及钛条用
的丙酮稀释液槽
图9-1钛材酸洗清理照片
11月180,焊工刘汉国在贴1#钢内筒第10节水平贴条时用丙
酮溶液把焊接部位仔细擦洗干净,由刘彬进行点焊。
图9-2钢内筒钛条煌接
11月20日焊工王海朋焊接前用丙酮溶液把焊丝擦洗干净。
实施效果:11月15日至11月30日,钢内筒预制焊接完成25节,
共约750米钛焊缝,PT检测只有1处出现裂纹缺陷,合格率达到
99.9%o
因策实施二工加大焊缝高度控制检查
仃月i5H召开技术质量会,组长孙磊在会上着重强调焊接时及
时填充焊丝的重要性,要求焊接时务必使用足够的钛丝熔于焊缝处,
此项内容作为对焊工考核的重要标准必须执行到位。
焊丝填充后焊缝饱
满圆润且均高于母
材。
图9-3钢内筒钛焊缝
由专人负责现场监督,对每条焊缝进行检查控制,发现一处不按
规定执行的焊工严厉考核,再次发现后清退出场。
实施效果:焊后经检查,所有焊缝高度符合要求。
a策实施m减小焊接线能量
焊接工艺规程规定钛板焊接电流控制在120〜145A,小组成员通
过讨论认为焊工采用大电流很容易产生氧化缺陷,因此规定焊接过程
不得超过145A,由施工队长陆金林调整焊机电流,并监督焊工不得
使用高于145A的电流进行施焊。
实施效果:钢内筒贴钛条时与钛板紧密结合,11月15日至20
日对焊接的钛条进行检查,所有贴条贴合紧密无缝隙,焊接流畅无停
留,通过检测无氧化缺陷。
十、效果检查
通过开展小组活动,我们对采取措施后缺陷数量进行统计分析,
以检测的钢内筒焊缝长度3800米为样本,共检查3800处,不合格处
计11处,见表10-lo
表10-1活动后钢内筒焊缝问题调查频数统计表
A氧化5545.4
B裂纹3872.7
C夹鸨19
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