版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、提高站位 加强支撑 2019年钻井工程工艺进展及下步重点工作,华北油气分公司石油工程技术研究院 2019年12月,汇报人:张辉,前言,2019年是坐实采气厂的开局之年, 围绕高效支撑“大牛地综合调整开发”、“大牛地硬稳产”、”150天会战”,在分公司领导、各机关处室、采气一厂及各单位的大力支持下,工程院持续深入一线、科研前移,努力克服钻井工作量大幅上涨态势,高效发挥支撑作用,切实解决现场生产难题,为采气一厂打好“大牛地硬稳产战役”提供高效的技术支撑。,汇 报 提 纲,一、2019年工作概况 二、主要做法及取得成效 三、存在的难点 四、下步重点工作,(一)2019年工作对象及目标,4,主要开发区
2、域:上古加密调整区(大8-大10、大66、大17井区),下古DK13井区 新建产能目标:2亿+1亿方 天然气产量目标:30亿方 井数目标:计划开钻105口,(二)工艺难点及技术对策,结合地质部署,针对工艺难点,从提速提效、技术集成、储层保护等方面提出相应的技术对策:,(三)2019年工作量及效果,2019年大牛地共完成钻井工程设计152份,钻井设计101份,完井设计23份,封井设计28份,设计及时率100%,较2018年同比增长171.4%;完成开发、可研、后评估方案共计11份,较2018年同比增长37.5%;开展国家重大专项、石化项目群、四大工程等项目共计7项;完成清单计价97口、EPBP共
3、计90口,完善了设计的造价及信息化的普及推广。,(三)2019年工作量及效果,2019年完钻井97口,其中直井、定向井完钻40口,较2018全年增加185.71%,水平井完钻57口井,较2018全年增加200%。其中有导眼水平井钻井周期缩短3.10%;无导眼水平井钻井周期缩短9.45%;大井眼定向井钻井周期缩短9.64%,小井眼钻井周期缩短12.45%,提速提效效果较好。,(三)2019年工作量及效果,2019年围绕提速提效,工程院和采气一厂紧密合作,针对钻完井技术难点,通过成熟工程工艺优化推广、新工艺技术攻关试验,围绕一体化、降本增效、剩余储量高效动用、高效勘探、储层保护、提速提效七方面开展
4、,取得了较好的效果,钻井施工连续刷新近五年的18项指标,高效支撑了2019年产能建设任务。,汇 报 提 纲,一、2019年工作概况 二、主要做法及取得成效 三、存在的难点 四、下步重点工作,二、主要做法及保障措施,(1)小井眼大井丛集约化钻完井技术 (2)大靶前距三维水平井优快钻井技术 (3)二级结构水平井优快钻完井技术 (4)盐下探井二级结构提速钻井技术 (5)无土相硅酸盐储保型钻井液体系 (6)水平井“三个一趟钻”提速试验 (7)大位移水平井高效延伸技术 (8)分公司自主提速增产一体化试验,钻井提速提效 主要做法及保障措施,1、开展小井眼大井丛集约化钻完井技术攻关,提高钻井成效,(一)钻完
5、井提速提效主要做法,为进一步降本减费,提高区域剩余储量动用程度,论证形成了6 “井眼+4 ”套管固井完井小井眼钻完井技术,试验丛式井组快速搬迁、防碰绕障、钻井液重复利用等集约化钻井技术,形成了单排单钻机施工、单排钻压一体、双排双钻机井场部署方案,实现提速提效。,D1-537六井组轨道设计,小井眼: 2019年成功实施17口井,其中小井眼下古井13口,机钻提高15.04%,钻井周期缩短24.84%,完井周期缩短21.21%; D1-544井钻井周期13.33天,刷新鄂北工区小井眼钻井记录。,正在实施两个小井眼丛式井组: D1-537六井组和D1-546三井组完钻6口井,周期依次缩短,最短14.8
6、8天,较2019年平均钻井周期缩短36.57%; 搬迁时间1.92天,创大牛地最短搬迁记录; 节约井场面积6.4个,钻井液重复利用率达到33.3%。,(一)钻完井提速提效主要做法,1、开展小井眼大井丛集约化钻完井技术攻关,提高钻井成效,(一)钻完井提速提效主要做法,1、开展小井眼大井丛集约化钻完井技术攻关,提高钻井成效,钻井完井:非抗硫小井眼井费用减少28.38万元;抗硫小井眼井费用减少43.80万元,废弃物处理量及水泥浆用量均减少40%以上。,废弃物处理减少率:大牛地气田小井眼较常规井眼减少394m3;减少48.46%; 水泥浆用量减少率:大牛地气田小井眼较常规井眼减少41.25m3;减少4
7、4.84%; 应用套管节省费用:抗硫套管节省97.24元/m,预计单井节约套管费用30.35万元(2600m抗硫套管,3500m深); 非抗硫套管节省56.30元/m,预计单井节约套管费用19.71万元(3500m深)。,2、推广大靶前距三维水平井优快钻井技术,解决征地及剩余储量动用难题,针对征地环保要求日益严格,推广试验大靶前距三维水平井优快钻井技术。采用恒工具面法进行三维轨道设计,针对偏移距/靶前距增大特点,优化三维井眼轨道降摩减扭配套技术。2019年完钻11口,在偏移距增大102.88 %、扭方位增加78.45 %的情况下,钻井指标不断刷新。,偏移距/靶前距增大,水平段气层钻遇要求提高,
8、上移造斜点,控制井眼曲率6/30m 配套强造斜能力钻头+1.75螺杆,三维设计追气层钻进,提高砂岩钻遇率 水平段扭方位曲率34/30m,增斜扭方位井段,D17-P18井创三维水平井最短钻井周期(31.5天); D17-P16井创三维二开钻井最短周期(11.23天)。,(一)钻完井提速提效主要做法,3、推广二级结构水平井优快钻完井技术,提供全通径井眼条件,针对长裸眼井壁稳定及提速难题,采用倒装钻具组合、油基钻井液润滑剂和抗盐抗高温防塌降滤失剂,保障长裸眼有效加压和井壁稳定,首次突破近煤系地层、三维水平井二级结构井的应用,共计应用9口井,平均钻井周期57.64天,较前期同类型井缩短7.45%,最长
9、水平段1500m。,设计二级三维水平井,二级井身结构水平井,(一)钻完井提速提效主要做法,4、优化盐下探井二级结构设计,推动勘探井提速提效,针对盐下探井地层研磨性强引起机钻偏低、盐高层发育容易污染泥浆,通过优化二级井身结构设计、试验高效PDC微芯钻头和大扭矩等壁厚螺杆,优化穿盐层钻井液抗钙、抗盐性能,保障了勘探井的井壁稳定性。2019年完钻6口井,钻井周期缩短47.1%,机械钻速提升18.56%。,优选S1646FGA型PDC钻头,保证钻头进尺与机速,防止泥包。 优选大扭矩等壁厚螺杆,提高输出扭矩,解决常规螺杆扭矩值低易憋泵的问题。 试验微芯钻头,提高探井机械钻速,解决牙轮钻头机械钻速慢的问题
10、,大深1井4.91m/h,提升一倍以上。,钙侵:Ca2+与钠蒙脱石中Na+发生离子交换,转化为钙蒙脱石;压缩双电层使扩散层厚度减小,水化膜变薄。 盐侵: Na+浓度增大,压缩双电层使扩散层厚度减小,粘土颗粒的静电斥力减小,水化膜变薄,颗粒的分散度降低。,(一)钻完井提速提效主要做法,5、试验无土相硅酸盐储保型钻井液体系,强化井壁稳定及储层保护,针对鄂北气田双石层泥岩易坍塌、储层渗透率低易伤害及环保要求高的特点,引入半透膜理论井壁稳定理论,采用无土相、可酸溶设计理念,优化抗盐抗钙性能,研发形成无土相硅酸盐储保型钻井液体系,渗透率恢复值91.63%,顺利完成2口井试验,创勘探井钻井周期最短记录。,
11、大125钻井周期28.33天,创大牛地勘探井钻井周期最短记录,较平均钻井周期缩短47.65%,盐膏层井径扩大率较大122缩小24.28%; D1-539马五5完钻,平均井径扩大率5.2%,整井井径较为规整,比六井组前三口井平均井径缩小33.07%。,具有以下优点: 无土相、亚微粒子含量低、机械高 半透膜成膜封堵确保双石层井壁稳定 强的抗盐膏和粘土污染能力 处理剂环保可降解 废弃岩屑不需固化直接达标 返出岩屑保持原色,便于地质识别,成膜封堵井壁稳定,包被抑制性强,大122最大井径 扩大率为37.8%,大125最大井径 扩大率13.52%,D1-539 平均井径 扩大率5.2%,(一)钻完井提速提
12、效主要做法,6、开展水平井“三个一趟钻”提速试验,推动水平井提速提效,采用强化参数钻井设计理念,依据可钻性极值研究,优选各井段强研磨钻头,优化提升施工排量,加大钻压,强化水力射流和机械研磨参数匹配设计。大牛地实现2口井“三个一趟钻”,钻周期31.46天,创2019年下古和水平井最短钻井周期记录。,M1655FGA2,加深水道,提高钻头排屑效率,中等密度布齿,斧型齿,实现较高机钻速。 2019年实现大牛地直井段“一趟钻”的占比是87.5%,平均机械钻速34.8m/h。该钻头鄂北最高机械钻速76.89m/h。,S1646FGA,S1653FG型,中心部位镶锥形齿,适用中等硬度含有夹层地层。 201
13、9年该钻头在大牛地平均进尺574m,斜井段“一趟钻”占比45.4%,平均机械钻速7.38m/h;最高机械钻速14.25m/h。,较高密度布齿,井口复合片角度13-15,满足在较硬且复杂地层中提高机械钻速及使用寿命要求。 2019年该钻头在大牛地平均机械钻速7.81m/h,最高机械钻速12.36m/h。,(一)钻完井提速提效主要做法,7、推广大位移水平井高效延伸技术,提高单井储量动用程度,为提高剩余储量的动用程度,提升常规水平井井眼延伸能力,通过优化4寸复合刚性钻具组合和强抑制钾铵基悬浮乳液钻井液,有效提高了钻具延伸和岩屑携带能力, 2019年水平井完钻56口,水平段1300m以上水平井占比61
14、.66%,上古、下古最长水平段1900米和1800米。,4寸复合刚性钻具:6PDC+1.25螺杆+150扶正器+无磁钻铤*2+4钻杆*163+3 1/2加重钻杆*27+3 1/2钻杆,4寸复合刚性钻具强度校核分析,4 + 3 1/2 复合钻具组合设计,2019年水平井完钻56口,水平段1300m以上水平井占比61.66%, 上古最长水平段1900米; 下古最长水平段1800米; 二级结构最长水平段1500米; 水平井最大位移2300.43米; 二级结构水平井最大位移2043.63米; 导眼最大位移1393.49米。,(一)钻完井提速提效主要做法,8、分公司自主提速增产一体化试验,(一)钻完井提
15、速提效主要做法,分公司联合焦恩开展地质工程一体化试验,采用无固相LATIDRIL钻井液、低伤害高性能压裂液体系,建立近平衡钻井和密切割、大规模体积压裂设计理念,严格控制液、固相侵入,配合解堵完井液实现全程储层保护。D28-P2平均日产5.9万方,产量达到同层邻井2倍左右,成效显著,为剩余储量动用开辟更加高效途径。,低密度:1.05-1.10g/cm3; 低失水:API失水:2.84.0ml; 低固相:7% 低坂含:14g/L 可酸溶:5m超钙暂堵,97%酸化; 致密饼:0.2mm 强润滑:12-20 m/h。,无固相LATIDRIL钻井液(314m和411m泥岩),0.3%低浓度胍胶; 两种粘
16、土稳定剂,解决储层粘土膨胀、运移及微颗粒运移带来的储层伤害; 高效非离子表面活性剂降低表面张力,有效防止气井水锁伤害; 高温生物酶破胶剂,保障液体彻底破胶,最大限度降低残胶的伤害。,D28-P2周边共有8口生产井,平均无阻流量7.6万方/天,平均初期日产气3.2万方/天; D28-P2井测试无阻流量16.1万方/天,平均日产气5.9万方/天,在水平段和物性相近的条件下,无阻流量和初期产量达到邻井2倍左右。,高性能、低伤害压裂液体系,邻井试气产量对比,8、分公司自主提速增产一体化试验,为进一步“对标长庆、学习焦恩”,努力实现技术国产化和自主化,充分发挥“地质+工程+现场+管理” 一体化作业优势,
17、探索分公司一体化项目管理模式,D12-P45井提速增产一体化试验,1500米水平段密度1.1g/cm3,实现了钻进过程中低压差条件下的井壁稳定及储层保护,但是对于泥岩的长期稳定性需要完善攻关。,低密度:1.08-1.1g/cm3 (1.05-1.10) ; 低失水:3.6-4.4ml(2.84.4); 低固相:4(7%) 低坂含:3.6(14g/L) 可酸溶:5m超钙暂堵,97%酸化; 致密饼:0.1mm(0.2)。,无固相全酸溶储保型钻井液体系,实钻水平段长1500米; 泥岩段长59m; 砂岩段长1441米,占比96.1%; 显示砂岩段1050米,占比70%; 全烃183.675,平均10.
18、842%; 邻区砂岩钻遇率最高。,钻遇效果对比,强耐研磨钻头M1655FG+等壁厚螺杆 直井段“一趟钻”,单只钻头进尺1791.5m,用时4.13天,2019年直井段单只钻头进尺最长和周期最短。 水平段“两趟钻”单只进尺803m。 40.33天,邻井同等进尺周期最短。,强复合片钻头、动力提速,解水锁剂G311,邻井基本情况,水平段轨迹图,现场检测,(一)钻完井提速提效主要做法,8、分公司自主提速增产一体化试验,(一)钻完井提速提效主要做法,本井整体效果相对邻井较好,为大12井区钻井提速及储层保护提供了重要借鉴意义。 本井整体费用远低于焦恩地质工程一体化,可以在后续继续完善攻关,持续开展相关试验
19、。 对于出套管即为泥岩的井,相对于泥岩在后续水平段的处理空间较窄,且大牛地和杭锦旗类似井均出现大量的后期处理工作,多为回填侧钻,无法继续钻进,对于后期试验要充分考虑大牛地地层非均质性,提升泥浆的全面全井段维护效果。 水平段周期泥岩坍塌周期,将是水平段一趟钻提速的重点要求方向,钻井提速主要依靠优质钻头、高效长寿命螺杆和优质泥浆维护,是主要研究优化方向,后续试验将进一步压缩成本。 焦恩贝壳钻井液与国内钻井液针对泥岩的重要不同是,贝壳钻井液是化学抑制做到极致,而国内多在物理比重支撑的基础上进一步提升化学抑制效果,优化空间往往受限;后期钻井液攻关应持续以化学抑制为主,减弱物理支撑的理念,强化井壁稳定和
20、储层保护兼顾效果。 完井期间本井仍然坚持低密度低压差,延伸出泥岩段提升比重,后续砂岩仍然坚持低比重的整井分段比重控制方案,相对减弱了储层伤害,但是钻井液对于泥岩的长期稳定性需要完善攻关。,1、建立完善的设计审查机制,保障设计安全、及时、经济、信息化建设,(三)工艺技术及人员保障措施,为高效支撑“150天会战”,建立“3+5”所内钻井设计审查反馈机制保障设计安全,钻井设计时间由3天缩短为2天,特殊设计由7天缩短为3天,完井设计控制在12h以内,EPBP控制在设计下发后2天以内,清单计价控制在工程设计编写2天以内。,2、强化现场沟通,持续优化钻井设计,实现源头降本,(三)工艺技术及人员保障措施,钻
21、井轨道设计便于现场施工,讨论包括: 造斜点 造斜率 三维扭方位段 丛式井组轨道 。,J30-9-P1,钻井液性能、钻井参数适当放开,基于施工方空间,水平段储层保护严格约束,2、强化现场沟通,持续优化钻井设计,实现源头降本,2019年钻井工程设计依据SY/T 5333-2012 钻井工程设计格式进行完善,结合分公司实际,不断修订完成。设计共执行国家标准2项、行业标准20项、企业标准3项、分公司井控细则1项、各级规定要求4项;钻井工程设计及时查新,更新各类标准2项,修改完善井控设计共计10项。,(三)工艺技术及人员保障措施,3、重点、核心、前沿课题协同调研论证,提高技术突破的创新能力,(三)工艺技
22、术及人员保障措施,在综合调研论证的基础上,共同联合工程技术管理部等相关部门,确定提速提效新工艺运行方案;针对工程公司提出的提速提效新工艺,开展评价技术、经济的可行性。,4、院长带队进行院厂交流,工程院以有效保障大牛地硬稳产提速提效为落脚点,强化钻完井技术攻关,全力支撑大牛地气田经济高效开发为目标,进行钻井工艺技术交流及设计宣贯、新工艺对接。,(三)工艺技术及人员保障措施,5、全年不间断的人员现场支撑,2019年工程院钻井所现场跟踪28人次,302天,现场技术支撑73井次,圆满完成采气一厂交办的各项工作,为现场施工提供强有力的支撑。,D12-P45现场技术支撑,D1-537井6井丛及无土相硅酸盐
23、技术交流,陈院长现场指导施工,李院长现场指导施工,(三)工艺技术及人员保障措施,产能建设科联系与交流,D17-P2现场技术服务,无土钻井液评价,D12-P19后评估,汇 报 提 纲,一、2019年工作概况 二、主要做法及取得成效 三、存在的难点 四、下步重点工作,三、存在的难点,随着大牛地勘探开发不断深入,井网密度持续增大,征地、环保要求日益严格,储层品味逐步变差,垂向层位较多,地面限制条件日益增多,如何在现有井网条件下实现低品位储层的立体、高效、整体动用,是工程工艺技术亟需攻克的难题。,有效井网下实现最大程度储层动用: 上古层位的立体开发(下石盒、山西、太原) 下古层位的高效动用(马五1+2
24、、马五5、盐下) 上、下古层位的整体动用,大牛地井位,1、综合调整低品位储层的立体、高效、整体动用需要攻关,2019年钻井施工整体呈现单井指标突破明显,在位移等复杂结构井应用基础上整体指标略有提升,而队伍差异比较大,进一步提升效益开发,需加强工艺集成及复制推广; 井网密度持续加大,2020年利用上古直井开窗侧钻定向井,提高下古动用程度为重要方向; 下古规模化提速仍是效益开发的主要难点,对于大段纯盐层的钻井液抗污染能力(大深1井)需要优化。,三、存在的难点,2、工艺集成复制推广及老井侧钻需要进一步突破,大深1井(连续12m盐膏层)4m纯盐膏层,钻井液粘度大幅上升至220s,围绕剩余低品位储层的动
25、用,地面剩余面积及井网井距限制条件不断增多,部署的三维(扭方位89.23)、长水平段(1900m)、五段制大位移(1100m)等复杂结构井施工难度逐步提升。摩阻扭矩等上升明显,需要加快配套4寸钻具及适应性工程工艺。,三、存在的难点,3、上古储层井网持续加密,复杂结构井施工难度持续提升,三、存在的难点,4、小井眼测井遇阻需要完善配套工艺,D12-74、D1-546、D1-545小井眼三口井出现缆测测井遇阻现象,设计优化最大井斜角由3035降低至1520,降低定向降斜钻进及测井难度,增加轨迹的平滑性,受限于造斜点限制,目前建议强化固井前通井、钻井液润滑、测井小仪器配套及大位移五段制定向井可采用钻输测井。,三、存在的难点,5、固井质量需要进一步提升,2018大牛地固井漏失14口,主要在大12、大66、大28和DK13,其中漏失比例63.16%;优化1.25g/cm3低密度水泥浆体系的区域应用,固井漏失比例下降50.79%,正注反挤能够实现有效对接。但是提高规模压裂对固井质量提出更高要求,小井眼施工压力高及长水平段顶替效率低,需要进一步完善,加大低密度水泥浆的应用范围。,D12-P19井(1900m水平段)部分井段固井质量图,汇 报 提 纲,一、2019年工作概况 二、主要做法及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026湖南郴州文旅集团郴心游分公司招聘2人备考题库及答案详解参考
- 2026广西河池市罗城仫佬族自治县农业农村局招聘就业见习人员3人备考题库及答案详解(真题汇编)
- 2026广西北海市海城区地角街道办事处公益性岗位招聘劳动保障协管员1人备考题库附答案详解(a卷)
- 2026海南琼海市劳动人事争议仲裁院公益性岗位招聘1人备考题库完整答案详解
- 2026广东阳江高新区人民医院招聘7人备考题库及答案详解(夺冠)
- 2026山东潍坊滨海经济技术开发区招聘中学教师20人备考题库附答案详解(预热题)
- 2026年福建泉州石狮市粮油与物资储备中心公开招聘工作人员备考题库含答案详解
- 2026昆明同仁医院国际医疗中心高端医疗人才招聘备考题库(含答案详解)
- 2026年福建泉州晋江市陈埭民族中学专职工作人员招聘备考题库含答案详解
- 2026云南昆明农副产品食品全产业链经营企业社会招聘9人备考题库及完整答案详解一套
- JG/T 355-2012天然石材用水泥基胶粘剂
- 合伙贷款合同协议书
- 2025年高考英语复习难题速递之语法填空(2025年4月)
- GB/T 2878.1-2025液压传动连接普通螺纹斜油口和螺柱端第1部分:斜油口
- 美团电子合同协议
- 水库溃坝分析报告范文
- 中成药处方大全-仅作参考
- 【MOOC】3D工程图学-华中科技大学 中国大学慕课MOOC答案
- DB32T 2178-2012 淮麦25 标准规范
- 2024至2030年中国重组(酵母)乙型肝炎疫苗数据监测研究报告
- LCD1602液晶显示实验报告
评论
0/150
提交评论