失效分析案例ppt课件.ppt_第1页
失效分析案例ppt课件.ppt_第2页
失效分析案例ppt课件.ppt_第3页
失效分析案例ppt课件.ppt_第4页
失效分析案例ppt课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、欢迎分析故障实例,中国材料显微镜网络论坛交流故障分析问题1,实例3 328钢热锻模具淬火裂纹原因分析,1背景2检验内容及结果2 1原材料化学成分2硬度测定2 3裂纹形态(1)宏观检验(2)裂纹微观检验2. 4微观组织分析3讨论4结论,2,1, 在背景同一模具上打开了预锻和精锻两个模腔,发现加工时模具毛坯锻件硬度高,150型洛氏硬度修正,硬度为30。 为了便于加工,该工厂对模具进行了一次降低硬度的退火,但温度和时间没有记录。 加工后的模具由我公司热处理,淬火加热炉采用箱型电阻炉。 为了防止氧化,在模具的周围填充旧的渗碳剂进行保护。 模具淬火时,首先以500、850预热2次,然后以10504保温,

2、冷却介质选择15号油。 淬火中如果听到模具破裂的声音,立刻停止冷却,放入630的炉膛烧门,烧门时破裂继续扩大,模具成为多个碎片。 因为发现了金属模具破裂,所以中止了退火。 3、2检验内容及结果2 1在原材料化学成分分析模具上取样,测定模具的化学成分(质量百分率、% )时,如下所述为:030、8、2、5、035、032、030、0032、0028。 与12992000 (合金工具钢)相比,符合标准。 2 2硬度测定用150洛氏硬度试验机测定的锻造品的表面硬度为2830,模具退火后的表层硬度为4041,心部硬度为4748。 4、23断口形态(1)宏观检查模具横向多处断裂,断裂特征有直裂、弯折裂纹和

3、圆弧裂纹,在模具碎片的横截面表层观察到约30个细瓷状断口(参照图2 )。 断口内部有山脊状的扩展形态,表示放射线中心朝向模具中心部,裂纹源形成在模具中心部。 心部是粗晶状的断口,有非常明显的金属光泽。 根据上述特征,可以判定该模具的裂纹是由于心部脆性劈开破坏引起的。 用断口微观检查用扫描电子显微镜观察细瓷状断口、粗晶状断口,结果参照图3、4。 粗晶状断口扫描电镜照片显示,断口有明显的劈开步骤,是穿晶劈开断裂的特征。 6,2.4微观组织分析在模具裂缝处,就粗晶状裂缝、细瓷状裂缝切取试样,制备样品后,用4%硝酸醇溶液在短时间内轻微腐蚀,之后在相显微镜下观察。 照片上虽然组织不太清楚,但观察到淬火前

4、的奥氏体晶粒分布(参照图5 )。 用奥氏体结晶粒度评价基准2评价结晶粒度等级为6级,粗晶状断口处的结晶粒和组织粗大(图6 ),结晶粒度等级为1级。 观察发现碳化物分布严重呈带状(参照图8 )。 细瓷状和粗晶状的切断口的连接有大小的晶粒变得不均匀的现象。 7、8、3研究文献3、4介绍328钢为压铸钢,含钨和铬多,热膨胀系数小,耐腐蚀性优良。 钨能提高钢的耐热性,减少淬火脆性和热处理变形。 由于该钢的碳含量低(0 25%0 40% ),因此具有良好的导热性和充分的韧性。 加入少量的钒可以使晶粒微细化,提高耐磨损性。 328钢为过共析钢,正常淬火组织为细马氏体、残留奥氏体、少量粒状碳化物。 淬火温度

5、过高,得不到粗大的马氏体。 图4所示的模具断口中心部呈粗晶状断口形态,具有脆性劈开断裂的特征。 图6的金相组织显示,奥氏体晶粒粗大,马氏体粗大,是明显的过热现象。 但是,模具表层的细瓷状断口(图2、3 )和细粒(图5 )属于正常的淬火组织。厂家在模具加工时锻造品的硬度很高,虽然进行了一次降低硬度的退火,但是退火保温时间不够,只要将表层再结晶微细化,就会出现表层的细粒和细瓷状的缺口。 9、由于模具心部不透热,因淬火加热出现组织遗传现象,形成粗大奥氏体晶粒,冷却时产生粗大马氏体。 模具的心部受到组织应力和热应力的双重作用,形成裂纹源,裂纹扩展,引起表面裂纹。模具横截面出现许多横裂纹、裂纹、弧状裂纹

6、,这主要与锻造质量有关。 碳化物带状分布表明锻造不充分,是弯曲裂纹和弧形裂纹的主要原因,可以从宏观形态和金相组织特征推测,锻造起始温度高,引起组织过热,提供锻件时用户没有说明,用户在正常温度淬火时发生了裂纹事故。 4结论热锻模具裂纹的主要原因是锻造组织存在严重缺陷,即粗大的奥氏体晶粒(锻造过热组织)和严重的碳化物带状分布,模具淬火前不进行充分的退火,使晶粒微细化,引起正常的温度淬火裂纹。10、壳体4漳平发电厂1号机叶片断裂故障分析、1、背景2检查、试验2.1宏观检查2.2断口微观检查23化学成分24硬度试验26金相检查3分析4结论、11、1、背景漳平发电厂1号机系北京重电机厂制造的冲动式汽轮机

7、, 其高压转子八级叶片材料于20 1998年4月大修后发现,该级叶片绷带缺损约10cm,有一个叶片在根部断裂丢失,部分绷带铆钉头被弹开的现象。 修复工作由发电厂委托北京重电机厂,其修复过程为:拆除5层包围带和43片叶片,更换断裂和损伤的2片叶片和损伤的2层包围带,将安装后的叶片和包围带焊接固定,将2层包围铆钉的头部弹起的部位磨光后焊接修复,修复后的机组2000年5月7日,汽轮机发出异响,振动不断加剧,汽缸剥落后,高压转子的第8级叶片掉落19片,部分包围带脱落,第9级叶片和第8、9、10级隔板磨损变形。 根据1998年4月的大修记录,今年丢失的19片叶子大部分是当时经过修复处理的叶子。 由于这次

8、刀片断裂事故对转子的损伤很大,所以将整个转子送给制造商进行修理。 为了找出刀片断裂的原因,开展了一系列故障分析工作。12、2检查、试验2.1宏观检查中掉落的19片叶的断裂部位均位于叶的倒/沟根的横截面(参照图1 ),13、肉眼观察断裂表面呈红褐色和灰褐色,有锈迹。 断口平坦分为两个区,其中大面积区呈光滑形状,小面积区呈纤维状,个别断口大部分呈光滑形状。 可知拆卸时叶片根部的安装松弛,容易拆卸。 2 2断口微检断口经超声波清洗干净后,在扫描电镜下低倍(10倍)观察,具有典型的疲劳断裂特征,有疲劳源、疲劳裂纹传播区(颗粒状脆性破坏区)和最终的快速断裂韧性纤维区,其中疲劳源和疲劳裂纹传播区占大部分面

9、积。 图2为疲劳源和疲劳裂纹传播区,其中可明显观察到贝壳状条纹,是疲劳破坏的典型特征。 进一步放大观察的话,切断口有阶梯状的线段(参照图3、图4 ),这些线段不平滑,是由于疲劳过程在不稳定的滑动面上引起快速的龟裂扩展所致。 另外,观察到裂纹的存在,从源极区域向中心部发展。 在疲劳裂纹扩展区域观察到颗粒状脆性破坏特性(参照图5 )。 断口开裂以穿晶断裂为主,无沿晶断裂征象,也无介质腐蚀引起的应力腐蚀断口形态。 这表明快速断裂区域是以韧窝为主的塑性断裂。 14,23化学成分分析损伤叶的抽样分析结果如表1所示。 由表1可知,破坏叶材料的化学成分合格。 15、24硬度试验破断翼根部侧面布氏硬度试验结果

10、如表2所示。 根据表2推测,断裂叶片的硬度值稍高,叶片材料的强度高。16、25冲击试验、26金相检查选择断裂翼根侧面进行金相检查分析,首先检查未蚀刻的试料表面,发现在一个倒形槽的根部存在微裂纹(微裂纹平坦且与断面平行)。用氯化铁盐酸水溶液蚀刻试样表面后,观察其金相组织为具有取向的烧烤源体(参照图6 ),图7为带微裂纹的金相照片,组织状态正常。 17,3分析(1)断裂叶的金相组织是正常的焙烧源体,材料化学成分合格,主要性能指标也基本正常。 (2)叶片的断裂部位是倒*形槽根部的横截面,即应力集中部位,是裂纹源萌发地,断口具有典型的疲劳断裂特征,裂纹扩展是穿透晶体的方向。 (18 )、(3)叶片根部的疲劳破坏与组装质量有关,在安装高压转子叶片时通常要求根部紧贴,但破裂的初级叶片根部是松弛的嵌合,在运转中叶片振动传递到根部,根部和叶轮槽表面产生摩擦,根部表层的晶粒持续滑动,容易产生龟裂之后裂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论