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文档简介

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 电除尘高效节能运行方式的探索 摘 要电除尘是电厂重要的环保 设备和电力消耗大户,电除尘运行效果 的好坏直接影响电厂的经济运行指标和 环保指标能否达标。在全社会高度重视 节能环保的今天,如何保证电除尘节能、 高效、稳定的运行,以最小的能耗获取 最佳的除尘效果,就成为我们研究和解 决的问题。 中国论文网 /1/view-12797691.htm 关键词 电除尘 调整 高效 节能 中图分类号:X324 文献标识码: A 文章编号: 1009-914X(2015)30- 0158-01 正文 电除尘器在运行过程中所面临的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 烟气工况是复杂多变的,如煤质粉尘特 性的改变、锅炉燃烧工况的变化等。在 实际运行中我们必须根据烟气工况的变 化,对电除尘运行参数进行实时调整, 使电除尘的运行参数始终适应烟气工况 的变化,才能实现高效节能的运行目标。 一、电除尘运行方式和参数设置 对除尘效率和节电的影响分析 除尘效率的高低可以从出口烟道 安装浊度仪在线监测装置判断,对粉尘 排放信息进行实时记录和检测,电除尘 的效率可以精确的反映在浊度仪曲线上, 根据浊度曲线数据的变化,我们就可以 找出最佳的运行方式和经验数据。下面 就几种常用的运行方式和使用要求介绍 如下: 1、火花跟踪控制方式,电除尘 出厂前一般都设定在该方式,具有恒流 恒压控制特性,我们所说的电场空载试 验、保护跳闸试验必须在该方式运行, 但该方式并不是热态运行的最佳方式, -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 因为在反电晕工况下,输出低电压、大 电流,看起来运行很稳定,其实这时候 除尘效率较低,电耗很大,并不能起到 高效节能的效果。 2、最佳火花率自动控制方式, 此方式是应用最普遍又最先进的控制特 性。但是,在煤质较差时,可能出现较 强的反电晕,尤其靠后的电场会出现低 电压、大电流现象,因为本身不产生火 花,所以该方式作用等同于常规的火花 跟踪控制方式,电场闪络比较严重。这 时候我们必须用火花率控制方式控制电 场电压,找出最佳的火花率,使电场维 持比较高的运行电压,才能保持电除尘 高效运行。不断调试找出二次电压、电 流最高平均值,以确定最佳火花率的范 围。因为火花率太低,电压在高端停留 时间太短,电场电晕不足;火花率太高 时,一方面电场介质击穿后来不及恢复, 容易产生拉弧,运行电压下降,另一方 面由于火花放电本身消耗功率太大,电 场能量泄放太多,这时候输出电流看起 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 来增加了,其实用于电晕放电上的有效 功率反而减小了。因此这种方式在实际 运行中不容易控制,一般不宜采用。 3、间隙供电方式。该方式通过 调节供电时间和间歇时间(即所谓占空 比或充电比) ,使输出高压波形发生间 歇性变化,间隙供电方式属于脉冲供电 方式的一种,即毫秒级(5-20ms)脉冲。 脉冲供电在高比电阻粉尘、严重反电晕 场合,特别是后电场低电压、大电流场 合时使用,抑制反电晕效果明显,可以 达到提高收尘效率和降低电耗的目的。 采用间歇脉冲供电抑制反电晕,提高除 尘效率需要选择合适的占空比(充电比) ,具体方式如下: a 、根据实际工况,改变占空比 (1:2 1:41:20) ,注意比较观察 烟囱排放气体和浊度仪显示变化,在现 场反复比较后选择最佳的占空比,确保 浊度仪曲线值最低。一般情况,间歇脉 冲供电时占空比由前电场到后电场是逐 渐增大的,这是因为后电场灰细、比电 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 阻相对较高,积灰比较严重,容易产生 反电晕。 b、选择最佳占空比还可以根据 电场峰值电压或谷值电压的变化,使电 场工作在较高峰值或较高谷值电压而占 空比最小的工作方式(如 1:20)达到 提高效率和节能的目的。 4、根据电除尘节能高效运行方 式,对电除尘进行了一系列调整,全波 供电和间歇供电时的除尘效果和节电效 果对比如下。 全波供电火花跟踪方式的电场 运行参数和浊度值 最佳工况状态,此时 A 侧浊度值 为 90%左右,B 侧浊度仪灯泡坏了,指 示不准。二次电流 800mA-1000mA,二 次电压峰值 55KV-80KV,二次电压平 均值 50 KV 左右. 调整后(采用一电场用 1:6, 其他电场用 1:20 的的间歇供电方式) 的电场运行参数和浊度值 调整电流极限,不发生闪烙,此 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 时浊度值为 54.9%。二次电流 20mA- 100mA,二次电压峰值 55KV-80KV, 二次电压平均值 30-40 KV。 从调整前后对比看出,改用间歇 供电,一是除尘效果有了明显的提高, 浊度值从 90%下降到 54.9%,说明该技 术确实对加强振打清灰、大幅减少极板 积灰、大力改善电场供电输出、提高除 尘效率有着非常好的作用,不失为改进 电除尘运行效率的一种有效手段;二是 二次电流大幅下降,由 800mA-1000mA 降至 20mA-100mA,二次电压平均值降 低 10 KV 左右,节电效果明显,节电达 80%以上,因此间歇供电方式应是电除 尘首先选择的运行方式,符合当今节能 环保的要求。 二、电除尘振打方式对除尘效率 和节电的影响 电除尘设计有连续振打和断电/欠 电振打方式,断电/欠电振打方式是比较 先进的振打方式,一般使用在高比电阻 灰尘场合,对极板或电晕线实施断电振 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 打,清灰效果大增。因为电场断电后电 场强度为零,灰尘失去电场力的吸附作 用,用较小的振打力就可以使其剥离。 有效减少极板灰层厚度,提高运行电压, 改善除尘效果,既保证了极板清灰干净, 提高了除尘效率,又把二次扬尘减为最 低。实际应用中, 断电振打频率的选 择主要观察断电振打前后二次电压变化 情况来定,如果振打后二次电压明显提 高,则可减小断电振打周期,反之则延 长断电振打周期。 例如:振打周期太 短时,由于积灰层太薄,振打时未能形 成块状剥落,二次扬尘严重,而振打周 期太长或振打力不足则积灰太厚,特别 是后电场灰细、比电阻高,灰层越厚电 荷就不易释放,在粉尘形成反电势 V,该电势一方面会排斥后续荷电粉尘, 使之无法沉积于极板而逃逸,另一方面 V 过高导致粉尘层孔隙产生局部击穿 时,粉尘层内会出现闪烁放电现象,释 放大量有害的正电荷,中和电晕区负离 子,结果出现电流大幅增大,电压急剧 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 下降,运行参数不稳定,电除尘性能显 著恶化。 结束语 综上所

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