



全文预览已结束
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2 0 0 8 年第5 期 华 中 电 力 第2 1 卷 2 0 0 mw 汽轮机通流部分改造及效果分析 查冰峰 f 圈电儿 江发 电7 江西 九江3 3 2 0 0 0 ) 摘要: 国电九江电厂 3 号汽轮机由于原设计制造技术落后的原因, 机组性能差, 效率低 , 热耗高, 经济性差, 对其通流部分进 行改造。改造后的机组热耗大幅度下降, 经济效益和社会效益显著 , 达到了机组节能降耗预期的效果 关键 词 : 汽轮 机 ; 通流部 分 : 热耗 中图分 类号: t k 2 6 7 文献标识码 : b 文章编号 : 1 0 0 6 6 5 1 9 ( 2 0 0 8 ) 0 5 0 0 4 0 0 4 t h e re c o n s t r u c t i o n o f t h e 2 0 0 mw t u r b i n e f l o w s e c t i o n a n d i t s e f f e c t zha bi n g - f e n g 国 电九 江发 电厂 3号机 组 ,型 号 n 2 1 0 1 3 0 5 3 5 5 3 5机组( 6 9型) , 系哈尔滨汽轮机厂制造 的超 高压 、 中间再热、 三缸 、 双排汽 、 凝汽式汽轮机 1 9 9 1 年 4月投 产 。由于该 机型设 计 年代较 早 , 受 当时设 计水平和工艺手段的限制 , 且机组长期运行中汽轮 机通流部分磨损严重 , 使其经济性较差 , 热耗增高 , 热耗从投产时的 8 3 7 1 6 k j ( k w h ) 上升至改造前的 8 9 3 5 3 3 k j ( k w h ) 。为此 , 采用 目前国内最为先进 的准 四维 全 四维设 计 技术 对 该机 通 流部 分进 行技 术 改 造 。改 造 于 2 0 o 7年 0 9月 2 0日至 2 0 0 7年 1 2 月 0 9日结束( 受交货影响) , 启动一次并 网成功。 这 是继 1 2 5 mw 机组通 流部分现代化改造成功后 , 2 0 0 mw 机组应用 国产第 四代汽轮机技术通流部 分现代化改造 的又一具体实践 ,在我省 尚属先例 , 经过 三个 月 的 连续 运行 表 明 机组 能在 设 计 额 定 功 率 2 2 0 mw 工况下稳定运行( 最大 2 2 7 8 mw) , 热 耗率为 8 2 3 7 2 6 k j ( k w h ) ,改造取得了明显的增 效降耗 效果 。 1 改造前 3号机组存在 的主要 问题 f 1 )机组 的经济 性能差 3号机组是哈汽上世纪 8 0年代末生产的汽轮 机 。 其设计 、 制造年限较早 、 工艺落后 , 采用的设计 技术基本上是上世纪 7 0年代 的设计技术 ,通流效 率低 , 热耗高 , 主要指标与设计值与当今先进水平 偏 差 很 大 ;该 型机 组 热 耗 的设 计 值 是 8 2 6 0 6 k j ( k w h ) , 而机组的实际热耗水平为 8 3 7 0 k j ( k w h ) 。 收 稿 日期 : 2 0 0 80 52 1 作者简介 : 查冰峰( 1 9 7 2 一 ) , 男, 工程师, 长期从事汽轮机技术管理工作 4 0 ( 2 )机组 的安全可靠性差 3号机组 的安全可靠性差主要表现以下几方 面 :一是低压缸末级叶片断裂和拱形 围带裂纹 问 题 ; 二是轴封套 、 中压隔板 、 隔板套变形及裂纹问 题 ; 三是 低压转 子 叶轮瓢偏 。 2 技术改造总体方案 2 1 改造 目标 ( 1 )通过 改 造 , 纯 凝工 况 机组 额 定功 率 增加 到 2 2 0 mw , 最 大 功率 为 2 3 0 m w 机组 具 有 良好 的变 负荷性能和灵活的调峰运行能力。 ( 2 )通过改造机组能在纯凝及工业供汽工况下 长期安全运行 , 改造后机组 的额定非调整工业抽汽 能力为 6 o , 最大工业抽汽能力为 8 0 t h 。 ( 3 1通过改造 , 消除机组 目前存在的主要问题 , 提高机组的可靠性 、 经济性 。改造后机组在热耗验 收( t h a) 况下热耗水平不高于 8 1 6 0 k j ( k w h ) 。 2 2改造 原则 ( 1 1通流部分采用 当代更为先进的 、 具有 当代 国际领先水平的准 四维 全四维技术进行改造方案 的设计 , 提高机组的经济技术性能 ; 同时对关键部 件 的结构强度采用 当代最先进的有限元进行计算 校核 , 使机组具有最高的可靠性 , 确保机组能长期 安全 、 可靠运行。 ( 2 )通 过通 流 改造 , 达 到 节 能 、 降耗 、 增 容 的 目 的 。 并使机组具备非调整工业供汽能力 , 提高机组 的综合 热效 率 。 第2 l 卷 2 0 0 mw 汽轮 机通流部分改造及效果分析 2 0 0 8 年第5期 ( 3 )通流改造将采用原有主轴 , 保持轴承座和 现有安装位置不变。 f 4 1通流改造保持汽轮机与发 电机 的连接方式 不变 高压转子与主油泵的联接方式和位置不变 ; 盘车装置连接方法及位置不变 。 f 5 )通 流 改 造保 持 原 有 热力 系统 不 变 , 各 级 回 热 抽汽 参数基 本不 变 。 f 6 )通流改造保持基础不动 , 基础载荷基本不 变 , 改造后 设 备满 足现 场安装 要 求 。 f 7 1通 流改造 后 机组 能适应 快速 启 停及 调 峰运 行的要求 , 改造后机组能在抽汽工况下及纯凝工况 下 长期安 全运 行 。 ( 8 )通流改造工程的设计、 制造 、 检验符合相应 的国家标准和行业标准。 3改造 的主要部件及 设计特 点 3 1 高 中压 缸部 分 3 1 1 调 节级 子午 面收 缩静 叶栅 对 于调节级 静叶栅 , 由于其 相对 叶高很短 , 二次 流损失占叶栅总损失比例很大 ,因此使用子午面收 缩的收益相当可观 , 这对提高高压缸效率十分重要 。 子午面收缩其主要优点是降低静叶栅通道前段的负 荷 , 减少叶栅的二次流损失。 高压缸调节级中采用了 子午面收缩静叶栅 , 可使调节级效率提高 1 7 。 一 于 午 收 缩 通 道 常 规 平 直 通 道 图 1子午收缩通道与常规平直通道的 比较 3 1 2新 型优 化 高效静 叶 叶型 新设计 的高 、 中压 缸共 2 1 个压力 级隔板 静叶 片 均为新型优化高效静叶叶型优化新 吁型,采用进口 五轴联动数控机床铣制加工, 确保叶片型线精度。 3 1 3 高压缸 隔板静 叶 分流 叶栅 高压缸 2 1 2级隔板采用分流静叶栅 可使叶 栅损失大幅度降低 。 高压级采用分流叶栅可使缸效 率提高 4以上。隔板为焊接钢隔板。 3 1 4新 型动 叶 片型 线 采用新型动叶叶型 , 速度分布光滑改善 了速度 分布 , 减少了动叶损失 , 采用进 口五轴联动数控机 床铣制加工 , 确保叶片型线精度。 加强筋结构 分流叶栅 图 2分流叶栅与加强筋结构 的比较 3 1 5采 用 焊接 钢 隔板 新 设计 隔板 全 部采 用焊 接钢 隔板 。 焊 接钢 隔板 材质好 、 叶栅部分加工精度高 , 能保证静叶栅达到 设计气动热力性能, 并可延长隔板使用寿命。, 3 1 6弯扭静 叶 片 中压缸 1 3 2 2级的隔板静叶全部采用弯扭静 叶片 , 采用进 口五轴联 动数控机床铣加工 , 保证 叶 片 型线 精度 。隔板 为焊接 钢 隔板 。 冒 审 弯扭叶片 普 通叶片 图 3普通叶片与弯扭叶片的 比较 3 1 7 自带 冠动 叶 片 高中压缸各级动叶片采用 自带围带整圈联接, 动 叶围带加工为内斜外平结构, 使子午面形成光顺通道。 图 4自带 冠 围带 3 1 8多齿 汽封 所有各级动叶顶部汽封齿均 由原设 计的两片 增 加为 四片 , 可 减少 漏 汽损失 。且 叶顶 汽封 由 目前 在隔板外缘 的固定式汽封改造为安装在高压 内缸 和 1 号隔板套上的可退让式汽封。 3 2低 压 缸部 分 3 2 1 弯扭静 叶 片 低压缸 2 x 5级隔板静叶全部采用弯扭静 叶片, 采用进 e l 五轴联动数控机床铣制加工 。 确保叶片型 线精度 。 3 2 2新 型动 叶叶 型 采用新型动叶叶型 , 速度分布光滑改善了速度 一 41 2 0 0 8 年第5 期 华 中 电 力 第2 1 卷 分布 , 减少 了动叶损失 , 采用进 口五轴联动数控机 床铣制加工 ,确保叶片型线精度 。末级 叶片采用 0 c r l t n i 4 c u 4 n b材料 , 其材料综合性能较高 , 并焊 接整条司太立合金片 , 提高抗水蚀能力。 3 2 3 自带 围带 低压各级动叶顶部均为 自带围带、 内斜外平结 构 , 动 叶片形 成整 圈联接 , 安全 可靠 , 通 流子午 面光 顺损失减少。仅末级动叶片保留一根松拉金。 3 2 4采用 焊接 钢 隔板 新设计隔板全部采用焊接钢隔板。 焊接钢隔板 材质好、 叶栅部分加工精度高 , 能保证静叶栅 达到 设计气动热力性能, 并可延长隔板使用寿命。 3 2 5 多齿 汽封 低 压 1 4级 动 叶顶 部 汽封 均 由原 设 计两 片增 加 为 四 片 , 末 级 增加 三 片 汽封 齿 。 这 样 可减少 漏汽 损 失 。 3 2 6防水蚀措 施 2 0 0 mw 机组有 中间再热 , 低压缸设计排汽湿 度约为 7 因此低压末级防水蚀措施与无再热机 组相比不很突出。 新设计中除继续采用常规方式的 防水蚀措施( 设置疏水槽) 外 , 主要通过末级动叶进 汽侧焊整条司太立合金片, 同时叶片材料采用综合 性 能 更 为 优 良 的 进 口材 料 1 7 4 p h f 牌 号 为 0 c r l 7 n i 4 c u 4 n b ) 。 另外 ,在通流气动设计时提高末级根部反动 度 , 改善末级气动性能 , 更好地防止 了在低负荷时 末级根部通常容易出现的脱流和倒流以及 由此带 来的动叶根部出汽边水蚀现象, 大大提高了低压缸 运行安全可靠性 , 增强了机组调峰运行能力。 4改造施工的主要工序 f 1 1汽缸 保 温全 部 折 除 , 对 所 有 支 吊架进 行 检 查 不牢固的要采取临时加 固措施 , 口径较大的管 道 应用槽 钢临 时 固定 。 f 2 1按常规方法进行汽缸 、 转子 、 隔板、 轴承的 解体工作。按厂家要求做好有关测量工作 , 并保存 好原始记录。 测量主要包括 : a 、 转子扬度( 解开对靠 前 、 后数据 ) ; b 、 测 量轴系中心 、 张 口; c 、 测轴 瓦间 隙 : d 、 转子相对油档中心( 1 、 2 、 3 、 4 、 5号瓦轴 承座 油档处) ; e 、 高中压缸前后开挡( 轴向) 尺寸 f 、 通流 部分间隙; g 、 测量高中压缸洼窝中心。 ( 3 1拆除高压下缸下部的管道, 吊出高压汽缸 , 抬 起 中压缸 。 f 4 1吊 出 1 、 2号轴 承 座 , 对 1 、 2号 轴 承座 滑 销 一 4 2一 系统检查调整。 ( 5 )高中压下缸就位及轴承安装 , 测量调整轴 系中心 调整高中压缸洼窝中心。 ( 6 )高 、 中、 低隔板就位检查调整各配合间隙。 ( 7 )高、 中、 低压流通部分间隙的调整、 安装 。 ( 8 )高、 中、 低压汽轴封安装 、 间隙调整。 f 9 )高 、 中 、 低缸 回装 。 ( 1 0 )复测轴系中心 , 高 、 中、 低对轮铰孑 l , 联接。 ( 1 1 )各轴承及轴承盖的回装 , 油循环。 ( 1 2 ) 汽缸外接管道回装 , 汽缸保温, 化妆罩装复。 ( 1 3 )静态试验、 盘车 、 启动。 5 改造 的效果分析 5 1 热 力性能 考核试 验 5 1 1 试验 条件 试 验时 机组 为单元 制运行 一 切与 试验 无关 的 汽水阀门均关闭严密 , 要求主蒸汽和再热蒸汽参数 维持额定值且稳定,试验期间凝汽器停止补水 , 锅 炉 停止 定期 排 污 及连 续 排 污 ,加热 器 全部 正 常 投 入 试验前对上述条件进行全面检查 , 各项条件满 足试验要求 。 5 1 2试 验 工 况 试验负荷分别为 2 2 0 , 2 0 0 , 1 8 0 , 1 6 0 , 1 4 0 mw。 调 整 到试 验 负荷 后 , 稳 定 6 0 rai n , 然后 开 始 进 行采 集 和记 录试 验数 据 , 记 录时 间为 6 0 mi n 。 5 1 3参数测 量 压力 、 温度、 流量信号从 电厂 d a s系统引线接 0 0 1 级 i mp数据采集系统f 编号: 6 0 8 2 5 ) 进行统一采 集和存储, 功率信号用 0 0 5 级 g x m3 0 5型多用校验 仪f 编号: 0 0 7 2 ) 进行测量并引线接 0 0 1 级 i mp数据 采集系统进行统一采集和存储。 5 2试验 结果汇 总及分 析 试 验结果 汇总见 表 1 。 表 1试 验 结果 汇 总表 项 目 设计值 2 2 0 mw 2 0 0 mw 1 8 0 mw 1 6 0 mw 1 4 0 mw 试验功率, 1 【 w 2 2 0 1 2 5 1 9 8 9 7 7 1 8 0 3 0 2 1 6 0 4 4 9 1 4 0 0 3 9 修正后功率 k w 2 2 2 8 1 6 1 9 3 6 6 7 1 7 5 3 7 2 1 5 4 9 4 4 1 3 5 1 9 8 试验热耗率 1 8 4 7 9 1 -i 8 3 4 34 0 8 3 4 7 4 3 8 2 9 6 1 9 8 4 8 0 0 【 l ( j ( k w h )j 2 修正后热耗率 8 5 1 4 7 ,, 【r ( ) - i j1 8 1 4 4 3 8 2 3 7 2 6 8 2 7 9 1 7 8 3 1 1 0 6 8 4 0 2 3 6 k j k w h 2 高压缸 内效率, 8 6 7 8 5 9 0 8 3 1 8 8 o 7 7 7 7 o 6 7 2 6 0 中压缸 内效率 9 2 2 9 2 2 3 9 2 2 l 9 2 1 9 9 2 2 4 9 2 2 6 试验机组效率 o 0 4 3 1 5 4 3 1 3 4 3 - 3 9 4 2 7 7 4 2 4 6 修正后机组效率, 4 3 7 o 4 3 4 8 4 3 3 2 4 2 8 5 4 2 2 8 第2 l 卷 2 0 0 mw 汽轮机通流部分 改造及 效果分析 2 0 0 8 年第5 期 机组在 2 2 0 mw 工况 时试 验热 耗率 为 8 3 4 3 4 0 k j ( k w h 1 , 比经 过 参 数 修 正 到 额 定 工 况 后 热 耗 率 8 2 3 7 2 6 k j ( k w h 1 偏大 1 0 6 1 4 k j ( k w h ) , 其中 : f 1 )主蒸汽压力f 1 2 7 8 mp a ) 高于设计值( 1 2 7 5 mp a ) , 使机组热耗降低 1 2 0 k j ( k w h ) ; ( 2 )主蒸 汽温度( 5 2 1 5 4 c c ) 低 于设 计值( 5 3 5 0 ) , 使机组热耗升高 3 3 5 2 k j ( k w h ) ; f 3 )再热 汽温 度( 5 1 7 4 8) 低于设 计值( 5 3 5 0 ) , 使机组热耗升高 2 5 0 1 k j ( k w h ) ; ( 4 )再热器压损( 1 1 8 8) 高于设计值( 1 1 5) , 使机 组热 耗升 高 0 5 0 k j ( k w h 1 ; f 5 )汽机排汽压力f 7 4 k p a ) 低于设计值( 5 9 k p a ) , 使机组热耗升高 4 8 7 4 k j ( k w h ) 。 机组在 2 2 0 mw 工况时试验 热耗 率经过修 正 到额定参数热耗率为 8 2 3 7 2 6 k j ( k w h ) ,与设计 值厂家设计值( 8 1 4 4 3 k j ( k w h ) ) 相 比 , 高出 9 2 9 6 k j ( k w h ) , 引起热耗率增大的主要原因有 : ( 1 )汽轮机通流部分高压缸内效率对热耗的影响, 在试验2 2 0 mw 工况下, 高压缸内效率为 8 5 9 , 低于 设计值 0 8( 设计 值 : 8 6 7) ,使机 组热耗 增加 1 5 7 6 k j ( k w h ) 。中压缸内效率为 9 2 2 3, 高于设 计值 0 0 3( 设计 值 : 9 2 2) ,使 机组热 耗减少 0 8 5 k j ( k w h 1 。 ( 2 )试验期间过热器减温水量为 3 7 1 0 k g h , 使 得热耗增加 1 3 7 k j ( k w h ) 。 ( 3 )7号高加上端差增大 7 1 4c c , 热耗增加1 2 9 8 k j ( k w h ) ; 6号高加上端差增大 9 2 4,热耗增加 7 2 6 k j ( k w h ) ; 5号高加上端差增大 6 5 7 o c。 热耗 增加 3 8 9 k j ( k w h ) 。 大修改造前 、 后额定工况试验结果比较见表 2 。 从表 2可以看出 :经过通流部分 现代化改造 后 , 3号汽轮机额定 出力较大修前提高 2 o mw, 额 定工况热耗率下降 6 9 8 0 5 k j ( k w h 1 。 表 2大修改造前后额定工况试验结 果 5 - 3试 验结 果 f 1 )改 造后 3号机 组 变更 为 c 2 1 0 5 2 2 0 1 2 7 5 5 3 5 5 3 5型超高压、 中间再热、 三缸、 两排汽、 抽汽凝汽 式汽轮机 2 0 0 8 年 3月 1 9日至 2 0 0 8年 3月 2 4日对 该机组进行 了大修 后的热力性能试验 。 在 2 2 0 mw 工 况下试验热耗为 8 3 4 3 4 0 k j ( k w h ) ,经过参数修 正后热耗为 8 2 3 7 2 6 k j ( k w h ) ; 经过通流部分现代化 改造后 , 3号汽轮机额定出力较大修前提高 2 0 mw, 额定工况热耗率下降 6 9 8 0 5 k j ( k w h ) ,可降煤耗 2 3 8 g ( k w - h 1 。 ( 2 ) 按照机组年运行 4 5 0 0 h计算。每年节约标 煤 2 3 5 6 2 6 t ,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 45897.2-2025医用气体压力调节器第2部分:汇流排压力调节器和管道压力调节器
- 山东省日照市莒县2024-2025学年八年级(下)期末物理试卷(含答案)
- 河南省新乡市新乡县2024-2025学年四年级下学期6月期末数学试题(含答案)
- 北京市海淀区2024-2025学年高一下学期期末物理试卷(含答案)
- 新零售业态研究
- 绿色消费趋势及对市场影响的分析
- 氢能产业园氢气市场需求与供应链管理
- 供水管网数据统计与分析技术方案
- 胎盘早剥汉中马晖12课件
- 物流公司财务管理方案
- 2025年秋季新学期全体中层干部会议校长讲话:在挑战中谋突破于坚实处启新篇
- 2025年幼儿园保育员考试试题(附答案)
- 【《惠东农商银行个人信贷业务发展现状及存在的问题和策略分析》15000字】
- 2025中国医师节宣传教育课件
- 光伏项目开发培训课件
- 消防设施操作员(监控方向)中级模拟考试题及答案
- 2025秋季学期中小学学校学生校服采购工作方案
- 高中数学选修一(人教A版2019)课后习题答案解析
- 中国农业银行笔试题库(含答案)
- GA 1808-2022军工单位反恐怖防范要求
- GB/T 4745-2012纺织品防水性能的检测和评价沾水法
评论
0/150
提交评论