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500kV500kV 电流互感器爆炸原因分析电流互感器爆炸原因分析 摘要:本文介绍了 500kVLB2-500W2 型电流互感器存在 的主要缺陷是主绝缘包扎不满足工艺要求,在运行中发生 局部放电,最后发生爆炸。 关键词:电流互感器主要缺陷绝缘 某变电站安装有 500kVLB2-500W2 型电流互感器 36 台, 出厂日期是 97 年 8 月,投运日期是 98 年 8 月。 爆炸情况 该变电站 500kV 电流互感器在运行中发生爆 炸并发生火灾,电流互感器中约 3t 变压器油和绝缘纸一起 燃烧,40 分钟后扑灭了明火。除已爆炸的电流互感器外, 相邻的三只电流互感器的外瓷套部分损坏,一台 500kV 刀 闸严重损坏,五台刀闸部分绝缘瓷瓶损坏。发生爆炸的电 流互感器外瓷套完全炸碎,但是,电流互感器的防爆玻璃 完好无损。最远爆炸碎片飞了 72 米。 二、爆炸设备的情况 该台电流互感器在交接试验时,油中含有乙炔,并超 过注意值,达,厂家对此问题的答复是这台电流器在出厂 时由于漏油,对它进行了补焊,可能是补焊时产生的乙炔, 厂家在现场进行了 47 小时冲氮脱气处理,含气量由%降到 了%,乙炔也降到。 在投运后 1 年的预检中发现,该电流互感器的乙炔又 增大到,跟踪取样测试,乙炔为。厂家认为,电流互感器 本身没有问题,同时告诉我们在有停电机会的时候,可以 将油中的乙炔气体脱掉。该电流互感器的其它试验数据无 异常。 该电流互感器爆炸后,对爆炸原因进行了初步分析, 认为:该台电流互感器存在制造固有缺陷,由于产品质量 原因造成这台电流互感器在正常运行中,内部发生突发性 绝缘击穿短路,引起互感器爆炸。 主要原因是: (1) 、该电流互感器在制造过程中存在绝缘包扎缺陷, 主要体现在零屏外,直径从 98mm 到 126mm 范围内的绝缘包 扎有断层、凹坑现象; (2) 、由于电流互感器绝缘层包扎缺陷引起局部放电, 导致电流互感器内部绝缘层损坏,最后发生爆炸。 有关问题的讨论 该公司的 500kV 电流互感器发生了多 次次爆炸,其它电流互感器解体发现的问题也是绝缘包扎 有缺陷。 如何搞好该类设备的绝缘监督,避免同类事故的发生, 是大家关心的问题。 1、质量管理 同类设备连续三次发生爆炸,说明该厂在绕制绝缘时 确实存在工艺控制不严,只有制造厂家提高产品,消除设 备的固有缺陷,才能保证设备安全运行。在产品制造过程 中,一次线圈的包扎主要是将宽 16mm 厚的电缆纸带,半叠 均匀绕在一次绕组上,每台需包扎约两百多层,因此,工 人对绕制工艺的执行好坏直接影响到产品质量。发生事故 后,制造厂家在一次线圈绝缘绕制工序中从五个方面进行 了质量整改,加强了对一次绕组绝缘包扎的质量监督管理。 2、局部放电试验 对于这种缺陷,用局部放电试验可以比较有效地发现 缺陷。在现场,由于试验电压较高,现场电场干扰大,电 晕放电噪音大,基本上无法进行该项试验。因此,要认真 作好出厂试验中局部放电试验,从技术上把好质量关。 国家标准对局部放电试验有两个程序,即程序 A 和程 序 B。 程序 A:工频耐压试验之后,在降压过程中,降到局部 放电测量电压,在 30S 内测量局部放电量。 程序 B:工频耐压试验后,进行局部放电试验,施加的 电压是工频耐压的 80%,持续时间不少于 60S。然后,直接 降到规定的局部放电测量电压,在 30S 内测量局部放电量。 测量电压 Um 时,局部放电量不大于 10pc,测量电压为 (/)时局部放电量不大于 5pc。 该电流互感器的厂家是按照程序 B 进行的。这些设备 出厂试验的局部放电量合格,为什么运行后又发生事故? 厂方对此进行了分析和对比试验,认为:一是由于局部放 电测量是在工频耐压试验后进行,可能在 680kV 时激发的 局部放电已经消失。二是局部放电测量的预加电压较低, 不能激发局部放电。因此,厂家改进了局部放电的试验方 法:加电压 680kV 做工频耐压试验,耐压 1 分钟,降至 550kV。1 分钟后,测量局部放电量,其值不大于 5pc。 据厂家介绍,他们按新试验程序发现,通过新程序的 电流互感器绝缘包扎良好,符合图纸及工艺要求。而未通 过新程序的产品,绝缘包扎有断层,内侧起棱现象。 3、油色谱 厂家对油色谱进行了一定的分析,对新局部放电试验 方法,查处有问题的两台产品,反复做了局部放电试验和 色谱分析,其结果如下:当放电量达到 10 万 pc 时,加压 40 小时,油色谱中乙炔从 0 上升到。 三、运行中监督 该厂的这种型号的产品已经运行了二十多年,全国目 前已有 600 多台在运行,在 1997 年发现 93 年、94 年出厂 的产品,由于混油问题(大连油和锦西油混用)造成的介 损上升问题,目前又出现绝缘包扎的问题。由于在现场无 法检测哪些设备的绝缘包扎存在缺陷,因此,该站的同类 设备全部还厂重新包扎绝缘,按照新的局部放电测量方法 测量局部放电,确保产品质量。 这批电流互感器投运后,由于油色谱超标,现场充氮 脱气处理了两台次,同样由于油色谱超标,更换了 3 台, 新安装时由于二次绕组绝缘电阻不合格(为 0)更换了一台。 1999 年,一台电流互感器由于油色谱中氢(H2)含量超过 20,000ppm,解体检查发现 CT 内部一次引线的螺丝松动造 成氢含量超标。 这批电流互感器投运后的油色谱中都含有乙炔(C2H2) 。 由于电流互感器绝缘层较多,如果是内层的绝缘包扎 不好,出现局部放电,产生的乙炔气体是很难逸出到油中, 因此,油色谱检测的及时性和有效性值都较差。但是,我 们仍然发现爆炸的电流互感器的色谱数据和其它电流互感 器之间的差别,增长速度和绝对值比其它的要大。目前, 我们已将注意值定为,检测周期改为 3 个月
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