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文档简介
附件二:河南永安水泥余热电站1*10MW余热发电调试进度报告-汽轮发电机组一、概述河南永安水泥有限公司余热发电工程汽轮机选用杭州汽轮机集团有限公司生产的10MW单缸、冲动式补汽凝汽式汽轮机,型号为:BN10-1.6/0.35,额定功率为10MW,额定转速3000r/min,进汽压力:1.6(0.1)MPa(a),进汽温度:310(10),补汽压力:0.35(0.05)MPa(a),补汽温度:180(5),额定进汽量为46t/h,额定排汽压力0.0066MPa(绝对),临界转速为2140r/min,额定转速时振动值0.03mm,临界转速时振动值0.15mm。锅炉选用四川川润动力设备有限公司生产的余热锅炉,AQC炉型号为:QC240/360-20(4.4)-1.6(0.35)/350(192),SP炉型号为:QC360/320-21.5-1.6/310,2台锅炉总的额定蒸发量为45.9t/h,锅炉出口额定蒸汽压力1.6(0.35)MPa,额定蒸汽温度320(192)。工程于2011年11月份开始分系统调试,12月17日至22日AQC炉中压段、低压段进行吹管并顺利完成。 12月26日完成主机调节保安系统静态试验等试运步骤,2011年12月27日8:00AQC炉启动,12:59升速至3000r/min,12月27日13:22做超速试验正常,2011年12月27日发电机做各项试验。机组在空负荷运行时其它各项技术指标均为优良。 N3.6-1.3型单缸直联冷凝式汽轮机参数:序号名 称单 位数 据1汽轮机型式低压、单缸、冲动、补汽凝汽式2汽轮机型号BN10-1.6/0.353额定功率KW100004汽机额定转速r/min30005旋转方向顺汽流方向看为顺时针6主汽压MPa1.6(0.1)7主汽温310(10)8补汽压MPa0.35(0.05)9补汽汽温180(5)10汽机一阶临界转速r/min214011额定排气压力MPa0.00712冷却水温度23(最高温度33)二、分系统调试情况调试对象和范围 汽机所属给水除氧系统、凝结器及真空抽气系统、凝结水系统、主蒸汽及辅助蒸汽系统、油系统、循环水系统及其设备等。(一)循环水系统1、2011年11月26日冷水塔补水至正常水位,试1循环泵运行正常,压力0.15MPa,电流230A;试2循环泵运行正常,压力0.15MPa,电流226A。循环泵运行循环水系统打循环;2、11月26日厂家在场试冷却塔风机运行正常;3、2011年12月1日启动循环泵水循环,试冷油、冷风冷却水系统,冷油器端盖法兰漏水,安装人员进行处理;4、2011年11月27日、12月1日、2012年1月4日分别三次对冷水塔放水对水池进行清理;4、2011年12月22日循环水系统恢复后做循环泵联动正常,出口电动门联动正常;(二)、凝结器汽侧查漏2011年11月28日10:10用消防水对凝结器汽侧灌水查漏并由安装人员配合处理, 15:10灌水至汽轮机汽封凹窝低10cm处。主要漏点有:(1)、热水井水位计下法兰;(2)、凝结器空气门(西)法兰;(3)、新蒸汽至均压箱疏水法兰;(4)、新蒸汽至均压箱法兰;(5)、疏水膨胀箱汽平衡法兰;以上漏点经处理全部消除。(三)真空抽气系统1、2011年11月28日对射水箱进行清扫后补水至正常;14:30试运#2射水泵运行正常,压力0.56MPa,电流49A;试运#1射水泵运行正常,压力0.54MPa,电流49A;射水抽气器体堵头漏水,当天下午处理后正常;2、2011年11月30日试#1、2射水泵互联正常;3、2011年12月2日试抽真空至-35KPa,合格。(四)、凝结水系统1、2011年11月25日凝结泵未安装空气管,通知安装处理安装。2、11月29日10:30试#1、2凝结水泵正常,电流27A,压力0.4MPa,振动正常;3、2011年11月30日试#1、2凝结水泵互联正常;(五)、给水除氧系统1、2011年11月29、30日启动凝结泵向除氧器上水冲洗除氧器,除氧塔大法兰漏水,安装人员进行处理。2、2011年12月1日向除氧器射水箱补水,14:50启动除氧器射水泵,压力0.26MPa,电流26A,电机振动稍大(电机基础不牢固),抽除氧器真空至-40KPa。3、给水泵试运(1)、2011年12月8日,除盐水正常,向除氧器、疏水箱上水,14:30启动#2给水泵,机械密封漏水,停泵;15:40启动#1给水泵,机房外给水管道漏水,停泵;(2)、12月9日给水管道漏点处理后,14:20启动#1给水泵,电流192A,压力2.8 MPa,振动正常;(3)、12月10日上午8:40启动#1给水泵向AQC炉上水,电流192A,压力2.85MPa,10:30因进水滤网堵塞切换为#2给水泵运行;13:45向SP炉上水冲洗;(4)、2011年12月11日试#1、2给水泵互联正常,联动电动出口门正常。(六)油系统1、2011年12月2日分别启动辅助油泵及交流润滑油泵,打油循环,辅助油泵电流64A,压力0.88MPa。试排油烟风机正常;2、12月3日试直流润滑油泵正常;3、12月3日油质合格,10:40试投盘车,运行正常;4、二瓦进油压力表装在调节阀前,通知安装人员12月10日进行改在阀后;5、油压保护:(1)低于0.65MPa联动辅助油泵正常;(2)润滑油压低于0.08MPa,联动交流油泵正常;(3)润滑油压低于0.07MPa,联动直流油泵正常; 6、12月20、21日油循环,滤油,(七)主蒸汽及辅助蒸汽系统2011年12月17日至21日AQC炉中压段、低压端吹管至合格;三、机组整体启动试运情况(一)主机保护联锁2011年12月26日做机组保护联锁试验:1、手动打闸两次,动作正常;2、手动跳机两次,动作正常;3、速关组合装置手动停机试验正常;4、真空0.07 MPa报警,真空0.06MPa停机,动作正常; 5、各轴承回油温度达75停机,动作正常;各轴瓦温度达105停机,动作正常;6、低油压保护:润滑油压低于0.07MPa停机正常;7、轴向位移0.4mm报警,轴向位移0.6mm停机,动作正常;8、相对膨胀-2 +3 mm报警,相对膨胀-2.2 +3.3 mm停机,动作正常;8、机组转速达3300转/分停机,动作正常;9、机组振动0.50mm报警正常,达0.643mm停机,动作正常;10、发电机故障停机,动作正常;11、DCS停机,动作正常;12、505跳闸开关动作正常。(二)汽轮机整体调试情况1、第一次启动(1)、2011年12月27日8:00 AQC炉来汽开始暖管;(2)、11:10汽轮机冲转,11:15升速至600转/分暖机;(3)、11:57升速至1000转/分暖机;(4)、12:34机组升速过临界至2000转/分,过临界#3瓦最大振动0.03mm;(5)、12:49升速至2600转/分;(6)、12:59机组转速升至3000转/分,检查各部正常;(7)、13:19切换高压油泵为主油泵工作(直接停高压油泵),主油泵进口油压由0.06MPa降至0.04MPa,出口油压0.95 MPa;(8)、13:20做机械超速试验: 第一次:动作转速3294转/分;第二次:动作转速3290转/分。(9)、试验完毕后,重新升速至3000转/分,电气做试验;(10)、16:22电气部分试验完毕后,打闸停机;(11)、16:41转子站稳投入盘车运行,惰走时间19分钟。机组启动中各阶段运行参数(12月27日):项目 时间 项目11:0011:1512:0012:4713:0514:35转速 转/分06001000260030003000汽温260264281288294274汽压MPa1.31.351.411.471.241.15真空KPa688082828088上/下缸温度10.9/10.348/4198/53130/86133/92151/129调速油压MPa0.960.960.950.930.980.98主油泵进口MPa0.060.060.060.060.060.05二次油压MPa0.160.180.190.200.2050.27润滑油压MPa0.270.260.240.230.250.25油动机行程mm045897润滑油温3536.738.930.438.134.1排汽温505050789070轴向位移mm-0.23-0.10-0.12-0.16-0.15-0.11相对膨胀mm-0.080.921.00.890.841.15热膨胀mm000011循环水进出温(进/出)6.2/6.25.6/6.46.2/6.46.9/7.97.5/8.913/14正推力瓦温1/235/3237/3741/4036/3645/4540/40副推力瓦温1/235/3538/3739/3940/3849/4745/41一瓦油压MPa0.080.0750.0750.070.080.08轴温35.737.739.640.94640回油温383840384440振动um56554um910101415um111291212二瓦油压MPa0.110.120.1050.0950.110.12轴温32.94044.955.658.458.9回油温263036364143振动um56121011um101091011um1213242323三瓦油压MPa0.140.120.100.100.110.12轴温33.538455457.557.6回油温364041394541振动um55965um1010171621um1214242323四瓦油压MPa0.140.1150.090.080.090.09轴温32.539.744.74649.148.9回油温303236424849振动um56765um1014202024um1216265032(12)、电气做短路试验,12月27日17:28冲转;(13)、17:38机组升速至3000转/分;(14)、18:50因电气原因无法试验,打闸停机;(15)、19:07投盘车。四、整体调试中出现的问题及建议: 1、新机组透平油中杂质仍较多,建议运行中加强监视油系统滤网前后压差的变化
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