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文档简介
烟气温度对SCR脱硝催化剂的影响及措施0引言 江苏徐塘发电有限责任公司4、5号2*320MW机组烟气脱硝采用日本IHI公司的选择性催化还原法(SCR),对100%烟气量进行脱硝处理,锅炉采用上海锅炉厂制造的亚临界中间再热强制循环汽包炉。脱硝催化剂布置在锅炉省煤器出口和空气预热器进口之间,采用蜂窝式催化剂,以TiO2为载体,V2O5WO3为活性成分,布置方式为“2+1”,既2层运行,1层备用,由成都东方凯特瑞环保催化剂有限公司制造,设计反应最佳温度为320420。脱硝装置未设置反应器旁路。本文讲述了烟气温度在不同情况下对SCR脱硝机组催化剂的影响,从锅炉的启停、正常运行烟温过高过低、事故状态三个方面进行了阐述。通过分析,针对性的进行SCR脱销系统的优化设计,制定防止催化剂损坏的措施。1温度对SCR脱硝催化剂的影响催化剂是SCR烟气脱销机组的核心部件,性能直接影响整体脱硝效果;且其初期投资成本约占项目投资的3050%,决定着SCR系统的运行成本。而烟气温度时影响催化剂运行的重要因素,不仅决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性,据顶催化剂的寿命。当烟气温度低于催化剂的适用温度范围下限时,在催化剂上会发生副反应,NH3与SO3和H2O反应生成(NH4)2SO4或NH4HSO4,减少与NOX的反应,生成物附着在催化剂表面,堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性;同时局部堵塞还会造成催化剂的磨损。另外,如果烟气温度高于催化剂的使用温度,催化剂通道和微孔会发生变形,导致有效通道和面积减少,从而使催化剂失活。温度越高,会出现催化剂活性微晶高温烧结的现象,催化剂失活越快。以下将介绍几种情况下烟气温度对SCR脱硝催化剂的影响。1.1锅炉启动时烟气温度变化对催化剂的影响在锅炉启动过程中,烟气中的铵盐、硫酸、水和其他凝结物低于各自的露点温度时,催化剂会将其吸入孔内,温度升高时,这些物质蒸发将导致催化剂孔内压力增大,产生的机械应力可能造成催化剂损坏。另外启动时油沾污催化剂,可能造成在更高温度下燃烧,造成催化剂的烧结现象。停炉过程中,催化剂中容易残余氨,随着烟温的下降形成铵盐。1.2低负荷运行时烟气温度对催化剂的影响由于4、5号机组锅炉同时进行低氮燃烧器改造,导致省煤器出口温度低于设计值,负荷低于210MW时,脱硝反应器进口温度低于320。当催化剂在低于320运行时,氨气将与烟气中的三氧化硫反应易生成铵盐,造成催化剂堵塞和磨损,降低催化剂的活性。1.3烟气温度的影响烟气温度低于420430,催化剂的烧结速度处于可以接受的范围。但当烟气温度高于450,催化剂的寿命就会在短时间内大幅降低,烧结时催化剂失活的重要原因之一,不能通过催化剂再生的方式恢复。我公司催化剂能满足烟气温度不高于420的情况下长期运行,同时能承受运行温度450不少于5小时的考验,而不产生任何损坏。1.4事故状态下烟气温度对催化剂的影响锅炉超温:锅炉MFT,辅机故障或跳闸等情况可导致烟气温度迅速下降,脱硝系统停运,催化剂中残余氨较多。但综合所有事故状态,锅炉四管泄漏对催化剂的影响最大。因为锅炉一旦爆管,就会有大量的蒸汽进入烟气,流经催化剂。如果在汽水侧疏水、泄压、降温完成前,烟温下降过快,泄漏处的水蒸气与空气混合造成空气湿度大甚至局部出现水滴,在较短的时间内造成催化剂较大的寿命损耗;并加快催化剂的碱金属中毒,降低催化剂的活性。2采取的措施和方法2.1启停过程中的控制措施(1)烟气在升温过程中,应快速通过水和酸的露点温度,不能中断,否则将会引起催化剂活性不可逆转的降低。SCR反应器进口的烟气温度低于水的露点温度(5060)的时间应越短越好。(2)启动时锅炉应严格按表1控制升温速度。表1 升温速度 烟气温度 烟气最高升温速率70以下 5/min70120 10/min120以上 60/min(3)但SCR反应器进口烟气温度达320,方可投入喷氨系统,催化剂投入运行。(4)停炉过程中停止喷氨后,应维持烟气系统继续运行30分钟左右,使催化剂中残留的氨全部参加反应,防止冷却过程中铵盐的形成。(5)停炉过程中,在锅炉炉膛全面吹扫后启动脱硝蒸汽吹灰器,以清除催化剂表面积灰,避免催化剂暴露在烟气中而逐渐降低活性。(6)停炉后,催化剂冷却过程中应尽快通过水和酸的露点温度,可采用引风机快速冷却。2.2锅炉运行调整采取如下措施 当SCR进口烟温在310320之间运行时,为了防止铵盐的形成,锅炉运行调整采取如下措施: (1)当负荷降至80%时,密切关注省煤器出口烟温(即脱销装置进口烟温);,此时如需停磨,应停运下层磨组,如四台磨组运行,则保持B、C、D、E运行,如三台磨组运行,则保持B、C、D运行。(2)如省煤器出口烟温低于320,应适当提高氧量,一般保持在4%左右。(3)在保证炉内燃烧稳定和主、再热器温正常的前提下,可将燃烧器摆角和SOF风摆角上摆至30%左右。(4)二次风的配风应采用束腰形,必要时可将BC、CD、DE层二次风关至20%,SOF风可开三层甚至全开,入A磨未运行,可将AA开至100%。(5)在保证炉内燃烧稳定前提下,可适当提高运行磨组的一次风速在28至30m/s,磨出口风温可相应降低510,但最低不得低于60。(6)每天中班炉本体吹灰工作时,不吹33至40号长吹灰器。(7)主汽压相应降低可提高省煤器出口烟温,但一般不要采用(影响经济性较大),除非主、再热器温也较低,可采用此调整措施。(8)当SCR反应器进口温度在310320之间运行不得超过5小时,应联系省调涨负荷,提高进口温度;同时需要5小时以上恢复催化剂的活性(前提是反应器进口温度持续在325以上),防止铵盐的生成,造成催化剂堵塞。2.3正常运行中注意事项 (1)脱硝系统运行过程中,氨气与烟气中三氧化硫发生反应,生成铵盐。一般按照在锅炉中SO2向SO3转化率0.8%计算,根据催化剂厂家计算,喷氨烟气温度与烟气中SO2烟气浓度关系如表2。表2 烟气SO2浓度与喷氨温度的关系 序号 烟气SO2浓度(mg/Nm3) 最低喷氨温度()1 0 2302 50 2503 50100 2804 600800 2905 8001200 2956 12002000 3007 20003000 3058 30004000 3109 40005000 31510 50006000 32011 6000 330 当烟气SO2浓度高于最低喷氨温度时,铵盐极易生成,应立即采取措施提高SCR反应器入口烟温,避免在最低喷氨温度下运行。(2)定期启动吹灰器对催化剂表面进行吹扫,防止积灰造成催化剂孔道堵塞。徐塘发电公司脱销布置有蒸汽吹灰和声波吹灰两种形式,声波吹灰器投入周期程控,实行不间断吹灰。蒸汽吹灰器则根据SCR反应器的差压进行定期吹灰,蒸汽吹灰器每周一白班全面吹灰一次,当反应器差压达400Pa,每周一、四白班各吹灰一次。当反应器差压达500Pa以上,每天白班吹灰一次。吹灰时要确保蒸汽疏水干净,蒸汽中不带水。2.4反应器入口温度达410时必须采取的措施 加强锅炉炉膛吹灰器吹灰,特别是短吹;降低火焰中心,尽量使用下层磨组运行。但当入口温度达420时,应当果断降低负荷,以保护脱硝催化剂。2.5锅炉出现MFT、辅机跳闸时 (1)脱销停止喷氨后,应维持烟气系统继续运行30分钟左右,使催化剂中残留的氨全部参加反应,防止冷却过程中铵盐的形成。(2)启动脱硝蒸汽吹灰器,以清除催化剂表面积灰,避免催化剂暴露在烟气中而逐渐降低活性。(3)停炉后,催化剂冷却过程中应尽快通过水和酸的露点温度,可采用引风机快速冷却。2.6锅炉出现四管泄漏时应采取的措施 锅炉出现四管泄漏时,应采取以下措施,避免催化剂产生较大的寿命损耗:(1) 泄漏不严重时,将运行方式切至“机跟炉”,DEH全开汽机调节汽门。同时请示值长降低负荷运行,并申请停炉。(2) 泄漏严重时,无法维持运行时,应紧急停炉。(3) 发生泄漏后,及时对汽水侧进行疏水和泄压操作,减少和终止烟气中含湿量的增加;(4) 要保证反应器进口烟气或者空气温度不要太低,必要时可在炉膛投入燃料进行加热或投入暖风器运行。(5) 停炉后,催化剂处可增加抽湿机进行抽湿,减少
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