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文档简介
大 冶 铁 矿 选 矿 车 间 破 碎 工 区 队 Q C 小 组,提 高 入 磨 粒 度 合 格 率,一、小组概况,大冶铁矿2006年QC成果,制表人:张雷 时间:2004年10月,大冶铁矿2006年QC成果,二、选题理由,大冶铁矿2006年QC成果,车间要求,入磨粒度合格率 18mm85%,工序问题点,课题选定,2002年7月至2003年6月,入磨产量粒度-20mm合格率仅为 75.28%,对后道工序球磨台时影响较大,只有入磨粒度合格率指标达到-18mm85%以上,才能使台时产量达到矿考核指标。,提高入磨粒度合格率,大冶铁矿2006年QC成果,三、现状调查,大冶铁矿2006年QC成果,1、工序介绍:,破碎工序在大冶 铁矿选矿车间起 着“龙头”效益, 整个工艺由粗碎、 中碎、细碎三段 工序组成,进选 原矿由板式进入 粗碎机,中碎机 和细碎机后直接 从细碎机排矿口 经皮带输送到球 磨矿仓。,大冶铁矿2006年QC成果,图一:破碎工艺流程图 制图人:张雷 时间:2003年7月,2002年7月至2003年6月生产统计表 表二,制表人:张雷 时间:2003年7月,2、生产统计:,大冶铁矿2006年QC成果,从上表可以看出,入磨粒度合格率与球磨台时有线 性相关关系,入磨粒度合格率越高,球磨台时产量 越高,反之,入磨粒度合格率越低,球磨台时产量 越低。,大冶铁矿2006年QC成果,3、我们对影响入磨粒度合格率的各种因素进行了调查分析:,车间技术组对入磨粒度合格率的抽查为2-3次/天, 据统计2002年七月2003年六月共进行质量抽 查906次,其中224次粒度未达标。,大冶铁矿2006年QC成果,2002年7月2003年6月间影响入磨粒度的原因统计表 表三,大冶铁矿2006年QC成果,给料不均,原矿有杂物,接矿板漏矿,其 它,下矿口跑粗,167,从图上可以看出:造成入磨粒度合格率低的主要问题是下矿口跑粗。,图二:影响入磨粒度合格率的各种因素排列图 制表、制图人:张雷 时间:2003年7月,28,12,7,10,大冶铁矿2006年QC成果,四、确定目标及可行性依据,大冶铁矿2006年QC成果,入磨粒度合格率由20mm粒度75.28提高到18mm粒度达85以上,图三:目标值柱状图 制图人:张雷 时间:2003年12月,大冶铁矿2006年QC成果,、我们QC小组成员均由工段管理人员及专 业技能较高的班组骨干组成,具有较高的理论 知识和解决现场技术难题能力。,、大冶铁矿于2003年7月投入资金对破碎 系统进行技术改造, 并将引入世界上最先进 的诺德伯格C100颚式破碎机,GP300、HP 500型圆锥破碎机 , 技改工作将为我们活动 目标的实现做出有利保证。,、2003年37月间,我们岗位职工先 后二 次接受了设备生产厂家的技术培训, 操作水平 有了大幅提高,并在实践中取得 了丰富经验。,目 标 可 以 实 现,制图人:张雷 时间:2003年12月,大冶铁矿2006年QC成果,五、原因分析,大冶铁矿2006年QC成果,目标确定后,我们对下矿口跑粗的诸多因素从 “人员”、“环境”、“设备”、“方法”、 “材料”五个方面入手,进行认真分析,并绘 制了“因果图”。,大冶铁矿2006年QC成果,下矿口跑粗,图四:下矿口跑粗因果分析图 制图人:张雷 时间:2004年2月,大冶铁矿2006年QC成果,六、要因确认,大冶铁矿2006年QC成果,要因确认表 表四,制表人:张雷 时间:2004年2月,大冶铁矿2006年QC成果,通过上述分析,得出三个要因:,1、筛孔易磨 损变形。,2、排矿口检 测不规范。,3、工艺存在 缺陷。,大冶铁矿2006年QC成果,七、制订对策,大冶铁矿2006年QC成果,对策表 表五,大冶铁矿2006年QC成果,八、对策实施,大冶铁矿2006年QC成果,实施一:对筛孔进行重新设计,我们用20mm35mm的椭圆形筛孔筛板代替25mm30mm 方形筛孔筛板,筛孔磨损率降低,发生变形开裂现象减少, 如图所示:,原筛板筛孔尺寸,制图人:张雷 时间:2004年10月,技术改进后筛板筛孔尺寸,大冶铁矿2006年QC成果,实施二:规范排矿口检测标准,新HP500圆锥破碎机投入试运行后,我们根据该厂定的细碎 机排矿口为14-18mm左右的控制标准进行了实践论证,经过 3个月实践摸索,根据我矿的原矿性质,我们确定将排矿口的 粒度控制在15-17mm之间比较准确,在测量排矿口的方式上 我们改为磨膛卡尺测 量法使数据更具有真 实性、可靠性和操作 性。我们还制订了每 周一、三、五对排矿 口进行测量上报的管 理制度,有效地保证 了产品的质量。,大冶铁矿2006年QC成果,实施三:改进工艺流程,破碎技术改造三段一闭路工艺流程图 制图人:张雷 时间:2004年10月,破碎工艺新增 加了水洗和回 路工序,粒度 不合格的产品 将由细碎机排 矿口通过皮带 运输又被重新 输送到细碎机 中进行二次破 碎,确保产品 能够合格。,大冶铁矿2006年QC成果,九、效果检查,大冶铁矿2006年QC成果,1、2004年12月份,我们完成了以上实施过程,经过 12个月的实际运行和巩固,取得明显效果。,2005年元月份-2005年12月份生产统计表,制表人:张雷 时间:2005年12月,大冶铁矿2006年QC成果,活动前后入磨粒度合格率对比图,制表人:张雷 时间:2005年12月,大冶铁矿2006年QC成果,2、按照考核标准球磨台时为 65吨/小时计算,活 动后球磨台时为71.55吨/小时, 2005 年元月至2005 年12月间, 破碎工段共进选原矿达 1971301吨, 2005 年矿对选矿车间制定的电单耗为 39.59 Kw.h / t, 2005年选矿车间实际电单耗为36.47 Kw.h/t。处理 每吨矿石的成本按60元计算,电费0.5元/度。,大冶铁矿2006年QC成果,(一)年节约生产成本 = 活动期球磨共处理矿石量/球磨台时 (活动期球磨台时矿考核值)处理每吨矿石成本 =1971301/71.55(71.55-65)60 =1082.77(万元),大冶铁矿2006年QC成果,(二)节约电耗成本=处理原矿量(电耗考核值-实际电耗发 生值) 电费/度 =1971301(39.59-36.47)Kwh/t 0.5元/度 =307.52万元,(三)合计节约成本:1082.77万元+307.52万元 =1390.29万元,大冶铁矿2006年QC成果,十、巩固措施,大冶铁矿2006年QC成果,1、加强对筛板的检查和维护,提高 设备作业率和完好率。,2、加强对排矿口制度的检查力度, 确保各项制度落实。,3、完善新工艺流程的操作标准,加 强岗位培训,提高职工操
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