过热器壁温超温原因分析及防范措施.pdf_第1页
过热器壁温超温原因分析及防范措施.pdf_第2页
过热器壁温超温原因分析及防范措施.pdf_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

J 电 力 安 全 技 术 第1 6 卷( 2 0 1 4 年 第 5 期 ) 过热器壁温超温原因分析及防范措施 丁佳成 ( 神华国华徐 州发 电有限公司,江苏 徐 州2 2 1 1 6 6 ) 摘要介 绍了某 电厂一起超超临界锅炉过热器壁温超温事故,叙述 了事故过程 中出现的 7 次超温情况,分析 了过热器壁温超温的原因,总结 出水煤比失调及低 负荷燃烧调整不 当是引起过热 器壁温超温的主要原因,并针对这 2个原因提 出了防范措施。 关键词过热器;壁温;超温 ;水煤比;调整 1 设备概况 某 电厂 l 0 0 0 MW 机组锅炉 是 3 0 9 9 t h超 超 临界参数变压运行的螺旋管圈直流炉,单炉膛塔式 布置、一次中间再热、四角切 圆燃烧 、平衡通风、 固态排渣 、全钢悬吊构造 、露天布置。该炉采用 中 速磨煤机正压直吹式制粉系统 ,配置 6台中速磨煤 机 ( 5台运行 ,1 台备用 ) 。 煤粉燃烧器按高度方向分 3 组 ,最上面 l 组燃 烧器是分 离燃尽风 ( S O F A) ,分 6层风室 ;下面 2 组是煤粉燃烧器 ,每组风箱有 6层煤粉喷嘴,对应 3台磨煤机。煤粉燃烧器采用典型的 L N T F S ( 直流 式四周布置) 方式,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风 ( 周界风 ) ,每台磨对应的相邻 2层煤粉喷嘴之间布 置有 1 层燃油辅助风喷嘴,每台磨对应相邻 2 层煤 粉喷嘴的上方布置 了 1 个组合喷嘴。在主风箱上部 设有 2层紧凑燃尽 风 ( C C 0 F A) ,将部分二次风送 入炉膛。设计的一 次风率 为 1 6 6,二 次风率为 8 0 1 ( 其 中S OF A风为 2 3,CC O F A风为 4, 周界风为 1 6 6 ) 。锅炉水冷壁为气密式鳍片管 , 由螺旋管水冷壁和垂直管水冷壁 2部分组成 ,在炉 膛燃烧区域采用螺旋管水冷壁,用以减少炉管热偏 差 ;在烟道 区域采用垂直管水冷壁,用 以简化炉体 结构。 锅炉上部沿着烟气流动方向依次布置有一级过 热器 、三级过热器 、二级再热器、二级过热器、一 级再热器、省煤器。锅炉过热蒸汽温度设计值为 6 0 5,由于投产初期未进行燃烧调整优化及控制 系统优化, 运行人员对超超临界机组运行操作不熟 一 一 悉 ,导致三级过热器部分出口管壁温存在超温现象 ( 限值为 6 3 1) ;而实际运行中控制的过热蒸汽温 度约为 5 9 2,远低于设计值 ,对机组的安全性、 经济性影响较大 。 2 过热器壁温超温事故经过 查 阅过热器壁温超限期间的负荷 、壁温和排烟 温度的变化曲线,发现过热器壁温超温期 间机组负 荷较低 ( 5 0 07 0 0 MW) ;正常情 况下过热器壁温 不应超温 ;但在约 2 5 h时间内,排烟温度持续上 升 ,过热器壁温出现明显的 7 个尖波,其 中尤其以 第 3次超温持续的时间最长 ( 4 0 mi n ) ,直到第 4个 尖波一直处于超温状态。 过热器壁温超温前工况为 :AGC ( 自动发 电控 制系统 ) 投入 ,负荷 由9 0 0 Mw 降至 7 0 0 MW 的过 程 中,l ,2 ,3 ,5号制粉系统运行 ;6号磨停用前 吹扫过程 中给煤机停运,4号磨煤机检修结束,未 恢复。 7次过热器壁温超温 隋况如下。 ( 1 )l 1 : 5 0 ,l 号给煤 机断煤 ,经疏 通无效 后 启动备用的 6号给煤机。期 间 AGC投入 ,负荷 由 6 5 0 MW 升至 6 7 0 MW ,煤量 由 2 6 2 t h最高升至 2 9 9 t h后 降至 2 4 4t h,水煤 比由正常 时的 7 2 9 最低降至 6 0 8 。由于协调控制系统的超调作用与 制粉系统停运抽粉 的因素叠加 ,造成第 1 个超温 尖波出现。虽然采取加大减温水量的方法 ( 流量由 7 9 t h升至 1 7 7 t h) , 但是过热器壁温仍不断升高 , 由 6 1 0升至 6 3 0。期间排烟温度由 1 2 2升至 第 1 6 卷 ( 2 0 1 4 年第 5 期 ) 电 力 安 全 技 术 1 2 6 。 ( 2 )解 除 AGC以稳 定 负荷 ,待壁 温 下 降后 ( 最低至 6 1 8) ,再 次投入 A G C ,负荷 随即由 6 5 0MW 升至 6 9 0 MW ,煤 量 由 2 6 6t h最高升至 3 1 6t h后 降至 2 6 1 t h 。在这 期 间 1 号 磨煤机保 持通风 ,风量约为 1 4 0t h,2 ,3 ,5 ,6号制粉系 统为运行状态。为稳定燃烧 ,启动 4号制粉系统, 停运 6号制粉系统。上层制粉系统运行 及底层 磨 通风使得 炉膛火焰 中心抬高 ,由于协 调控制系统 的超调作用引起温度升高,启、停制粉系统加剧 了超温,3重因素共 同作用使过热器壁温最高升至 6 3 4,水煤 比最低降至 6 L 6 ,排烟温度由 1 2 6 升至 1 3 3。 ( 3 )l 2 : 3 0 ,2 号磨煤机因热风调节门卡涩造成 出口温度高而跳 闸,1 号磨 因失去点火 能量跳 闸, 机组燃料 R B( 快速减负荷 ) 动作 ; 启动 6号给煤机 , 过热器壁温逐渐升至 6 3 8。为了降低该壁温,采 用 降负荷 ( 由 6 5 0 MW 逐 渐 降至 5 5 0 MW) 、调整 二次风 ( 开大 S O F A二次风 ,减少最下层二次风 ) 、 降低上层磨煤机 出力等方法进行调整 ,但整个过程 中 2台跳 闸的磨煤机始终保持通风 ,导致过热器壁 温居高不下 ,排烟温度 由 1 3 3升至 l 3 8。 ( 4 )l 3 : l 4 , 停运 6号磨煤机、 启动 2号磨煤机 , 以降低火焰中心高度 ,进而降低主汽温及过热器壁 温。但 2号磨跳磨时残余煤粉及 6号磨停磨抽粉的 共同作 用使壁温持续升高。1 3 : 1 8 ,过热器壁温最 高升至 6 4 5,排烟温度 由 1 3 8升至 1 4 4。 ( 5 )l 3 : 2 l 一1 3 : 2 4 ,机组负荷 由 5 5 0 MW 升至 5 9 0 MW ,给煤量 由 2 2 8 t h最 高升 至 2 7 6 t h后 降至 2 4 1 t h,水煤 比最低至 6 1 6 ,过热器壁温最 高至 6 4 0,排烟温度由 1 4 4升至 1 4 8。 ( 6 )1 3 : 4 8 ,2 号磨煤机因热风调节门卡涩造成 2号磨 出口温度高跳闸 ,底层大量一次冷风使得火 焰 中心升高,又由于停磨抽粉的作用 ,二者互相影 响导致过热器壁温最高升至 6 3 9。 ( 7 )l 4 : 0 5 ,在过热器壁温仍超温 的情况 下启 动 2号磨煤机 ,大量残余煤粉进入炉膛使该壁温最 高升至 6 3 8。 3 过热器壁温超温原因分析 通过上述对锅炉过热器壁温严重超温事件的分 J 析可知 ,其影响因素主要包括 以下 3点 : ( 1 )制粉系统异常,给煤机断煤、热风门卡涩 引起磨煤机跳闸; ( 2 )燃烧调整不当,导致机组严重偏离正常运 行工况 ,主要体现在对磨煤机一次风停运控制上; ( 3 )协调控 制系统性能差 ,超调严重 ,造成水 煤 比失调 。 其 中,制粉系统异常属于不可控因素,可通过 设备治理来降低其发生的可能性。因此 ,下面主要 对后 2 个 因素进行分析。 表 1 为此次锅炉过热器壁温严重超温过程的相 关数据。为减少数据波动对分析的影响, 取每 0 5 h 的平均值分析壁温变化趋 势。其 中第 1 ,2项为壁 温超温发生前数据,第 37 项为壁温超温过程 中 数据,第 81 0 项为壁温超温后期恢复正常运行 数据。根据这些数据分 别做 出壁温 一风量变化趋 势曲线 ( 见 图 1 ) 和壁温 一水煤比变化趋 势曲线 ( 见 图 2 ) ,并分析如下。 表 1 过热器壁温超温过程相关数据 序 号嚣 壁 oC温 总 t 风 h 量 一 次t 风h 量 一 次 嚣 比 率水 煤 比 M W l 7 5 2 6 1 1 6 6 24 5 5 6 3 2 , 2 5 。 7 4 7 2 4 2 6 4 6 6 0 9 O 4 2 2 8 9 6 4 5 2 8 1 8 6 9 6 3 6 6 9 6 2 5 8 9 2 2 7 2 7 5 2 3 3 1 0 6 6 8 4 6 2 4 6 2 9 5 2 l 5 4 7 9 3 3 6 8 2 6 6 6 5 5 6 3 6 3 4 7 8 2 0 5 1 7 7 4 3 7 7 4 6 4 6 6 5 6 4 6 2 8 0 5 2 01 5 6 8 1 3 3 8 O 6 5 7 7 5 l 3 6 2 7 4 6 l 9 0 5 6 7 8 3 5 5 9 6 6 9 8 5 2 0 6 1 7 3 I 1 9 5 8 6 6 9 3 4 1 7 6 3 4 9 5 8 9 5 9 7 6 5 2 0 5 5 6 1 5 2 9 9 3 6 8 2 1 0 6 8 2 5 9 5 9 2 2 4 7 6 7 1 2 9 8 6 6 6 7 ( 1 )燃烧调整 不当导致制粉系统偏离正常运 行工况,这对过热器超温影响巨大,尤其在低负荷 情况下更是如此。如图 1 所示,整个超温过程负荷 相对较低且呈下降趋势,总风量下降,一次风量上 升,导致过热器壁温居高不下。同时由表 l 数据可 知,一次风比率偏高 ,尤其在超温阶段 ,均保持在 3 0 以上 ,远大于设计的一次风 比率。此次锅炉 过热器严重超温的一个根本原因是没有及时关闭停 运的磨煤机的冷风门,以致大量的冷风从底部进入 炉膛 ;因总风量一定,二次风相对减少 ,在抬高火 焰中心的同时, 使燃烧推迟 , 对流受热面吸热增加 , 一 9一 J 电 力 安 全 技 术 第 1 6 卷( 2 0 1 4 年 第5 期) 因而导致主汽温、过热器壁温、排烟温度升高 。 ( 2 )由图 2可知 ,水煤 比失调对壁温影响明显 , 在 同样负荷及燃烧条件下,水煤比降低 ,单位介质 的吸热量增加,水冷壁出口蒸汽温度升高 ;但炉膛 部分总吸热量减少 ,炉膛 出口温度升高 ,对流受热 面吸热增加 , 过热蒸汽温度升高 , 过热器壁温升高 , 排烟温度升高。图中 78期间水煤 比降低,壁温 也降低,其原因是底层磨煤机启动,虽然水煤比降 低 ,但风量变化不大 ,炉膛火焰 中心下降 ,锅炉燃 烧回复正常工况, 所以壁温会持续下降, 趋于正常。 一 _ 、 、 、 一 一 一一_ 、 - 、 、 I一 - l 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 + 壁温 一 总风量 + 一次风量 * 一次风比例 负荷 图 1 壁温 一风量变化趋势曲线 、 、 、一 、 ,r 、 ,_ 、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 + 壁温 + 水煤比 图 2 壁温 一水煤比变化趋势曲线 4 防止过热器壁温超温的措施 为防止锅炉过热器壁温超温, 应注意 以下 3点。 ( 1 )保持正常燃烧工况 ,磨煤机及风门挡板与 负荷相 适应。对 于 l 0 0 0 MW 机 组,一 般在 负荷 低于 7 5 0 MW 时保持 4台磨煤机运行。负荷低于 5 5 0 MW 时保持 3台磨煤机运行 ,严禁停运磨煤机 长期通风,否则会引起排烟温度升高。 ( 2 )保持合适的水煤 比。注意隐性的水煤 比失 调 ,包括停磨时抽粉及跳闸磨的投运 ,这些均会在 在短期内造成实际进人炉膛的煤量增加 ,从而引起 汽温 、壁温波动。 ( 3 )运行人员养成 良好的操作习惯。投停制粉 系统是最平常也是最容易忽视的引起超温的操作, 在高负荷工况下尤其要注意。 如投下层磨停上层磨, 从长期来看是降低火焰中心,有利于减少超温现象 发生,但在汽温、壁温已经到最高限值工况时要慎 重 ,需待温度下降一定裕度后再进行操作。 参考文献: l王洪涛,王信强过热器超温问题的研究 【 J 】 华北电力 技术 ,2 0 0 7 ( 1 1 ) 2 李长锁锅炉运行调整如何加强对过热器的保护 f J J 电 力安全技术,2 0 1 2 ( 4 ) 收稿 日期 : 2 0 1 4 一 O 1 1 5 。 作者简介 : 丁佳 成 ( 1 9 7 4 一) ,男 ,工程 师 ,主要 从 事 发 电厂 运 行 工作 e ma H:2 4 4 9 2 0 g h e p c c o m。 2 0 1 4年 3月份全国电力安全生产情况 2 0 1 4年 3月份 ,全国没有发生较大以上电力人身伤亡事故,没有发生 电力安全事故,没有发 生较大以上电力设备事故,没有发生电力系统

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论