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第3 3 卷 第1 1 期 2 0 1 1年 1 1月 华 电技术 Hu a d i a n T e c h n o l o g y Vo 1 3 3 No 1 l NO V 2 01 1 油泵无出力故障原因分析 王 辉 ( 广东大唐国际潮州发电有限责任公司, 广东 潮州5 1 5 7 2 3 ) 摘要: 介绍了某电厂 1 0 0 0MW汽轮机润滑油系统 3台电动油泵出口窝空气形成气阻, 造成油泵无出力和汽轮机烧瓦 的事故, 对油泵经过 2次改造才成功解决气阻问题的原因进行了分析, 供相关人员参考。 关键词: 气阻; 油泵 ; 出力; 两相流 中图分类号: T K 2 6 3 8 文献标志码: B 文章编号: 1 6 7 41 9 5 1 ( 2 0 1 1 ) 1 1 0 0 6 3 0 2 1 设备概况 汽轮机润滑油系统为汽轮机轴承提供润滑油, 主要 由油箱 、 油泵系统 、 冷油器 、 汽轮机轴承等组成。 油泵系统包括 1台由汽轮机主轴驱 动的 主油泵 、 3 个 电动油泵和油涡轮泵 。 某 电厂为新建 l 0 0 0 MW 火力发电机组 , 3个电 动油泵安装在主油箱上 , 分别是主吸油泵 、 交流润滑 油泵和直 流事故 油泵。主吸油泵为 主油泵入 口供 油 ; 交流润滑油泵在盘车装置运行时 , 为轴承供油以 运转汽轮机并作 为主油泵的备用油泵 , 以防油压异 常降低; 直流事故油泵在润滑油压异常降低时自动 启动。其中主吸油泵出 口油压为 0 : 2 3 M P a , 出 口管 直径为 D N 2 5 0 , 流量为 8 9 0 0 L ra i n ; 交流润滑油泵 为 7 8 5 0 L rai n ; 直流事故油泵 出口油压为0 3 6 M P a , 出口管直径为 D N 2 0 0 , 流量为 7 0 2 0 L m i n 。油箱内 部及油泵结构示意图如图 1所示。 2 事故经过 该机组在进行 1 6 8 h 试运行时 , 3台电动油泵时 常有不出力现象 , 表现为启动后电流偏小 , 达不到额 定值。1 6 8 h 试验完成停机时, 油泵联启后不出力, 造成 了主机烧瓦的较大事故并 因此停机检修达 1 个 月之久 , 给企业造成 了巨大的经济损失。 3 事故处理经过 油泵不出力运行时 , 通过松开油泵出 口倒 u形 弯处法兰盘排气后可恢 复正常 出力。因此 , 在该 u 出口油压为 0 4 3 MP a , 出口管直径为 D N 2 0 0 , 流量 形弯处增加了手动排气阀 , 发生不出力故障时可临 人 , 、 最 高油面 0日一 0日一 _ 0 日 一 _ 直流事 故油 泵 2 7 3l 0 2 7 3 1 O j 流 目滑油泵 2 7 3 l 0 主 油泵 油涡轮增压泵 l o 2 7 3 1 0 3 2 5 1 0 去冷 b 器 3 2 5 1 O 2 7 3l 0 、 o 2 7 3 1 0 3 2 5 1 0 去 冷 油 器 3 2 5 1 0 l 图 1 油箱内部及油泵示意图 收稿 日期 : 2 0 1 1 0 6 0 6 ; 修回日期: 2 0 1 1 0 8 0 2 时手动排气。由此可确定, 造成油泵无出力的原因 为油泵出口倒 u形弯处存在气阻现象。 油泵出口逆 6 4 华 电技 术 第 3 3卷 止门安装于油箱内部水平管路 , 油泵停运后空气通 过倒 u形弯处法兰盘渗入油泵出 口管路并积聚于 倒 U形弯最高处 , 当油泵开启运行时 , 倒 u形弯处 空气无法排 出, 减小 了油泵出 口截面积并吸收油泵 出 口压力形成气阻 , 造成油泵无 出力 。 通过手动排气可解决该 问题 , 当机组发生事故 时 , 油泵从启动到正常工作时问非常短 , 手动排气不 能满足要求。因此 , 与汽轮机厂技术人员协商后 , 决 定将该排气管路改为 自动排气 , 即在主吸油泵 、 交流 油泵 、 直流事故油泵出口倒 u形 弯最高点处加装一 排气管路 , 排气 管路末 端伸 至低低 油位 液面 以下 0 5 1 1 并在末端加装 3 mm节流孔 。伸人液面以下 是为了防止停泵时有大量空气被吸人 u形弯处 ; 加 装节流孔是为了不影响油泵 出力。 改造后 , 油泵无出力的现象未能得到解决 , 在机 组正常运行期间进行定期试验时油泵仍旧存在不出 力的现象 , 气阻现象仍然存在。 后经再次改造 , 将增加的排气管路接入油箱 , 末 端位于液面以上 , 不伸入液面 以下。改造完成后经 反复试验未再出现无 出力的现象 , 气阻现象消失。 4原 因分析 气阻的形成是因为弯头处进入空气 , 当泵运行 时 , 在此处形成了气 一液两相流 , 气泡在液体 中由于 密度小而上浮, 同时会带动一部分液体上升。在弯 管段中, 流体转弯时受到离心力和重力的合成作用 , 形成各种不对称的流型: 液体流速较低时 , 离心力对 液体的作用小于重力的作用 , 因而气泡偏 向弯头外 侧 ; 当液体速度增大时, 离心力对液体的作用大于重 力 的作用 , 因而气泡偏 向弯头 内侧。因为离心力 和 重 力作用方 向相反 , 因此形成 了一个流动不稳定 区 域 , 在气速和液速均较低时, 液体只能间歇性地流过 弯管段 。该弯头处的两相流状态较为复杂多变 , 无 法通过理论精确计算 。弯头垂直 向下 的 u形 管中 的气 一液两相流流型如图 2所示。 对照 西安交通大学 u形管 中气 一液两相 流试 验的结果 , 对改造原因认真分析, 得出第 1次改造失 败的主要原因是: 油泵停运后, 加装的排气管路因伸 入了液面以下 , 排 气管路充满部分 油液 ; 开启 油泵 后 , 因油泵流量较大 , 油液速度较快 ( 约 3 m s ) , 离 心力大于重力 , 倒 u形管中的气体排 出时受到排气 管中充满部分油液的阻力而造成排气速度较慢 ; 当 存在的气体没有全部排 出时 , 两相流的状 态可能 已 成为波状分层流或分散泡状流, 此时排气管路只能 排出油液, 而位于弯头内壁的空气无法再排出, 造成 a塞状 流 C波状分层流 d 环 状 流 e 泡 状 流 f分 散 泡 状 沉 图 2 弯头垂直 向下的 U形管 中的气 一 液两相流流型 管路内径变小 , 油泵无流量 。 第 2次改造后 , 排气管路末端位于液面以上 , 减 小 了排气管路中存在油液对排气产生 的阻力 , 增大 了排气速度 , 相同时间内多排出了弯头内的空气量 , 降低了弯头处的含气量 , 改变了两相流的流型 , 增大 了通流面积, 但可能依旧存在部分空气。 5 结束语 气阻现象在 日常生活中普遍存在 , 气阻现象的 产生导致系统出现滞流 、 管道振颤 、 管道撕 裂 、 运行 不稳等现象 , 给系统设备造成重大安全隐患 , 严重影 响系统的正常运行 , 会给企业带来重大的经济损失。 气阻的计算较为复杂, 存在诸多不确定因素, 造 成理论计算结果与实际不符 。因此 , 在条件允许的 情况下应做相应试验 , 防止造成不必要 的经济损失。 设计人员在系统设 计时应给予重视 , 对 可能产 生气阻的系统设 备采取 措施 , 保证 系统 设备 正常 运行 。 参考文献 : 1 安金龙 长输管道排水过程 中的气阻现象 气阻定律 J 石油工程建设 , 2 0 1 0 ( 5 ) : 1 31 6 2 孙宏志, 韩志山 热水采暖系统气阻现象的分析 J 科 协论坛 ( 下半月 ) , 2 0 0 9 ( 3 ) : 8 5 8 6 3 阎昌琪 气 一液两相流 M

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