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文档简介

化工仿真技术实习报告实 习 名 称: 吸收系统 学 院: 专 业: 班 级: 姓 名: 学 号 指 导 教 师: 日 期: 年月日 一、 实验目的1、熟习吸收塔的操作方法;2、掌握吸收系统各部分的作用及操作,加深对吸收的了解;3、了解吸收系统的一些常见故障及排除方法和技巧。二、实验内容1、工艺流程简介来自前一工序的生成气(富气,其中C4 组分包括C3、C2占25.13%,CO和CO2占6.26%,N2占64.58%,H2占3.5%,O2占0.53%),从板式吸收塔DA-302底部经手操阀V1进入,与 自上而下的吸收油(贫油,C6油)接触, 将生成气中的C4组分吸收下来,未被吸收的不凝气(贫气)由塔顶排出,经手操阀V2进入盐水冷却器EA-306的壳程和尾气分离罐FA-304,通过手操阀V22 回收冷凝的C6和C4,尾气经压力调节器PIC-308输出调节阀排至放空总管 进入大气。PIC-308的输出调节阀设有前阀V4、后阀V5和旁路手操阀V3。冷却盐水经手操阀V26进入EA-306的管程,通过手操阀V27排出。 C6油通过手操阀V6 进入吸收油贮罐FA-311,经罐底出口阀V7和V8至泵G2A(G2B 为备用泵),由出口阀V9排出,通过吸收油流量调节器FRC-311的输出调节阀(其前阀为V12,后阀为V13)打入塔顶,与自下而上的生成气接触,吸收其中的C4组分成为富油,从吸收 塔底排出。塔底富油经出口阀V14、出口富油流量调节器输出调节阀(其前阀为V15,后阀为V16),再经贫、富油热交换器EA-311的壳程,通过手操阀V17进入解吸塔DA-303。 解吸塔塔顶生产出C4产品,解吸塔底部的C6油通过塔釜液位调节器LIC-312 的输出调节阀(其前阀为V19,后阀为V18)进入贫、富油热交换器EA-311的管程,出口经手操阀V20进入贫油冷却器EA-312的壳程,再经手操阀V21反回吸收油贮罐FA-311循环使用。冷却器EA-312采用冷冻盐水使贫油温度下降,有利于提高吸收效率。盐水由入口阀V24进入EA-312管程,出口经温度调节器TIC-312的输出调节阀,再经手操阀V25排出。随着生产过程的进行,尾气分离罐的液位将上升,吸收油因部分损耗导致贮罐的液位有所下降。要定 期用V22排放尾气分离罐内的液体,用V6补充新鲜C6油入贮罐 。主要工艺条件和指标: 吸收塔顶压1.2MPa左右吸收油温度46富气流量5000 kg/h质量指标吸收塔顶尾气中贫油流量13300 kg/hC40.5%,C60.6%2、 工艺流程图3、开车步骤1、开车前的准备工作:将各调节器置手动,且输出为零;将各手操器和开关关闭;开“GYG”、“YBT”、“N2S”、“N2H”;2、建立吸收塔和解吸塔系统C6又冷循环和热循环:开V6,向FA-311引入贫油,LI-311上升;当LI-311上升置50%之前,先全开V7、V8,启动泵G2A,然后开V9、V12、V13。当LI-311上升置55%左右,手动开FRC-311的输出为20%,当塔内持液量建立后,吸收塔液位LIC-310上升。注意调整V6阀,保证LI-311不超限;当LIC-310达到50%之前,全开V14、V15、V16和V17。当LIC-310接近50%时,手动开FIC-310,C6油进入解吸塔,LIC-312上升。当LIC-310达到50%时将LIC-310和FIC-310同时投入自动和串级;当LIC-312达50%之前,全开V18、V19、V20、V21、V24和V25。当LIC-312达50%时投自动。此时已建立C6油的循环;3、氮气升压 开氮气阀VN2,当DA-302压力大于1.0MPa,关VN2;4、接收富气 确认热循环已建立,氮充压已完成,可开始进富气:逐渐开V1,同时开V2;约10%20%左右;开V4、V5,当PIC-308压力升至1.2MPa左右时投自动;随压力上升,逐渐开大V1、V2,使FI-308达到2000kg/h左右;进富气达到一定负荷,开V26、V27,调整两阀使TI-308在5以下,以便在FA-304中分离C6油;5、手动开TIC-312的输出 使温度降低至5左右,投自动;6、投自动和比值调节 设“AKB”为53.5%左右,将FRC-311投自动和比值调节(以串级表示);7、提升进富气负荷 逐渐开大V1和V2,待吸收塔顶温TI-309下降置7.0左右,是进气流量缓缓提高到5000kg/h左右;8、将系统调整到正常工况 设计值范围如下:FI-3085000kg/hFRC-31113300kg/hPIC-3081.20MPaTI-3085.0TIC-3125.0LIC-31050%LIC-31250%LI-30950%LI-31150%AI-3010.6%AI-302 0.8%,不合格。周期性呈现塔压差变大,超过0.05MPa,塔顶温度上升。事故原因:汽、液相流量过大。处理方法:断开FRC-311的比值调节。手动关小V1,调节FI-308为5100kg/h以下。手动或自动关小FRC-311使之小于13400kg/h。合格标准:使系统回到正常运行合格状态。2、停电(F3)事故现象:贫油流量FRC-11为0.0,泵指示灯灭,报警。吸收塔不正常,塔顶C4组分变大,塔顶温度上升,塔釜液位有下降波动。处理方法:断开FRC-11的比值控制。关HV1,手动关PIC-08输出,以维持一个较高的压力。关FIC-10输出,关LIC-12输出,以维持两个塔的液位。关HV24、HV25、HV26、HV27停供盐水。合格标准:及时发现并处理,保持塔压及液位。3、停仪表风(F4)事故现象: 按调节阀的气开/气关设置,PIC-308输出全开,FRC-311输出全关,FIC-310输出全关,LIC-312输出全关,TIC-312输出全开。 塔压下降,塔顶C4上升,塔顶温度上升。处理方法: 关阀 V1,同时关阀V2,保压。 开V22,将FA-304的液体排至解吸塔。关V24、V25、V26、V27,停盐水。合格标准:及时处理、保压、保液。4、停盐水(F5)事故现象: TIC-312温度上升。 TI-308上升,冷凝量减少。 塔顶温度上升。塔顶C4组分和C6组分上升。处理方法:断开FRC-311的比值调节。关闭V1,同时关闭PIC-308输出。关FRC-311的输出。关FIC-310,关LIC-312。合格标准:完成停车操作。5、G2A泵坏事故现象:FRC-311流量降到0.0,且报警:塔顶C4上升,顶温上升;塔釜液位下降。处理方法:关V9,停G2A泵,关V8。开V10,开启G2B泵,开V11。由FRC-311手动调其流量到正常值,在投入自动及比值调节。合格标准:及时处理并回复到正常运行工况。三、数据处理及思考题数据记录TIC-12 /PIC-08 /MPaAI-1 /%AI-2 /%AI-3 /%5.001.200.4310.750.4617.001.200.6511.220.655.001.151.6814.011.50思考题1、吸收过程开车前必须做好哪些准备工作?将各调节器置手动,且输出为零;将各手操器和开关关闭;开“GYG”、“YBT”、“N2S”、“N2H”。2、本吸收过程正常工况的工艺指标是什么?FI-3085

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