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文档简介
电机轴承装配工艺对电机噪声振动的影响上海电器科学研究所 应菩成 在小型异步电机的噪声振动问题中, 轴承常常起着举足轻重的作用, 同一台电机噪声、振动往往可能因为轴承噪声、振动的变化从优级变成不合格品, 噪声大小之差可达20dB以上, 引起轴承噪声变化的原因有三个方面一是轴承本身的质量问题(这是一个主要的间题), 二是电机的轴承结构, 尺寸配合公差和加工质量问题, 三是轴承的装配工艺问题。本文所谈的是第三个方面的问题。一、电机轴承安装工艺对噪声、 振动的影响实践证明, 电机轴承安装工艺对电机噪声、 振动的影响很大, 正确的安装工艺是降低电机噪声, 振动的重要措施。为此, 根据实践我们编写了“ 电机轴承安装工艺参考”这个文件(以下简称参考工艺),为了验证, 我们分别采用日本轴承NTN和洛阳轴承厂的206Z1轴承, 用不同的安装工艺在同一台电机(Y100-4;2.2kW)上进行试验, 测试结果见表1。表1噪声、振动测试结果轴承型号轴承质量振动加速度dB安装工艺实测噪声声功率级dB(A)实测振动速度mm/S日本NTN20638一般770.46洛阳206Z147.1参考工艺58.750.216 从表1可见, NTN轴承的质量虽然优于国产洛阳轴承厂生产的轴承, 两者本身的振动加速度相差9.1dB。但是由于用洛阳206Z1轴承安装时, 采用了比较合理的工艺, 因而, 实测电机噪声声功率级反而比优质NTN的轴承低18.25 dB, 振动速度低0.244mm/S。另外, 我们还专门作了这样一个试验,在同一台Y160M-4,11 千瓦的电机上, 分别用热套和手锤敲击轴承内圈的方法进行装配(其它清洗, 上脂等均相同)。实测电机噪声, 振动结果见表2。表2两种装配方法,电机噪声、振动水平比较轴承型号组别轴承质量振动加速度dB安装方式实测噪声声功率dB(A)振动速度mm/S日本NTN630946.5手锤敲击轴承内圈65.21.7日本NTN630941手锤敲击轴承内圈65.71.35济南309Z152热套631.4济南309Z150热套621.4 从表2可见, 日本NTN轴承单件振动加速度值比济南轴承小3.5dB11 dB, 质量优于济南, 由于装配方式不同, 济南轴承的装机噪声反比日本的小2.95 dB(A)。这个试验同祥也证明安装工艺的重要。二、电机轴承的正确安装工艺 电机轴承的安装工艺主要包括安装前的清洗和安装两部分, 目前轴承的安装方式,常见下列四种:(1)热套,(2)冷压,通过轴承内圈受力进行压装;(3)敲击,用手锤或其它工具, 经套圈敲击轴承内圈进行装配;(4)通过轴承外圈,保持架或别的其它部分受力, 将轴承压入或打入轴。这四种方法中, 第三、四种方法, 可以说在三十年前就不提倡使用, 但是直到目前为止, 个别工厂仍在采用, 这应该说是不允许的。从降低电机轴承噪声的角度来讲, 以热套最好, 冷压次之, 第三、四种工艺重申严禁采用。1热套 我们是这样进行的, 先在轴承上按要求上好润滑脂, 然后放入烘箱加热, 到一定温度后, 保温一段时间, 再进行装配。我们认为, 均匀的加热, 使轴承的变形最小, 而且由于加热前已上好了润滑脂, 在加热的过程中, 使得润滑脂均匀地附着在轴承的沟道表面和钢球表面。形成良好的润滑情况。另一方面润滑脂对于噪声, 振动有一定的阻尼作用。 热套的关键是轴承的加热方法和控制加热的温度, 过去一般加热有两种方法:(1)用烘箱加热;(2)用油槽加热。 最近我们和有关单位的试验证明, 以烘箱加热为好。这主要是因为轴承在矿物油中加热时, 矿物油粘附在轴承表面, 使得轴承润滑脂与轴承零件的粘附变差, 一运转就有可能将润滑脂甩出。即使密封轴承, 液态的油也会通过密封圈渗入轴承内部。当电机运转时, 油和润滑脂将不断地进行搅拌, 使得润滑脂的性能变坏, 以致影响轴承的使用。 在轴承加热的过程中应注意, 轴承的受热必须均匀, 加热的温度一般来讲不要超过100, 有时由于装配的需要, 希望温度高一些, 但最好不要超过120, 而且时间也不宜过长。这主要是由于(1)轴承温度超过120其金相组织会发生变化(特殊规格例外);(2)润滑脂的使用温度也不允许超过120。2通过轴承内圈进行冷压压力经套圈传给轴承内圈将轴承压入轴上, 冷压与热套相比有两个不足之处,(1)润滑脂与轴承的粘附不牢固, 当电机运转时容易将脂甩出轴承, 造成钢球与沟道之间的短时干摩擦。使得噪声增加。运转一段时间后, 轴承温度有所升高, 润滑脂将进入沟道, 润滑情况有所变好, 因此, 往往是开机的短时间内噪声比较大。(2)冷压的过程中压装设备上的脏物容易进入轴承内部, 造成轴承噪声, 振动不稳定。3用手锤敲击轴承内圈进行装配的轴承一般来讲, 噪声振动比热套、冷压的大, 我们分析, 这主要是手锤的冲击力, 使轴承受冲击那边的沟道波纹变坏(如图1),同时还可能在造成如图2的情况,在内圈的一边受冲击力,外圈与钢球将向与冲击力相反方向运动,造成内圈沟道, 钢球, 外圈沟道之间的相互碰撞, 使得他们之间的波纹度变坏。由于轴承波纹度变坏, 使得轴承的噪声、振动变差。另一个使轴承噪声、振动变大的主要原因是, 由于手锤敲打,不可能使轴承内圈受力均匀。这样往往使得轴承内圈与轴相对倾斜, 而损坏了轴承档的配合面。我们曾遇到过这样一台电机,轴承采用手锤敲击法安装, 实测电机噪声声功率级80.6dB。我们将该电机的轴承拆下检查, 发现轴承中部,有很深的一条倾斜的伤痕,轴颈的尺寸精度也遭到破坏, 大小差16。将轴顶修复, 用热套的方法换了一只新的轴承, 该电机噪声声功率下降为57.8dB(A), 降低了22.8 dB(A), 由此可见, 用手锤敲击的方法害处有多大。4.通过轴承外圈, 保持架受力进行压装这种方法和手锤敲击法一样, 早就不提倡采用, 因为这种装配使轴承受力不合理,力是通过外圈沟道钢球内圈沟道, 这样使钢球与沟道之间造成压伤, 使得噪声、振动增大。曾作过这样一个试验, 用国产沪南轴承厂的204Z1轴承与日本SK6204DDUC3P3A轴承, 利用某厂现在使用的一条装配流水线, 进行压装, 轴承一端通过内圈压入轴颈, 另一端藉此压力将端盖, 轴承一起压入。这一端轴承的受力就不合理, 其受力情况端盖轴承外圈钢球轴承内圈;这样使得该端轴承的滚动接触面都遭受相同程度的损坏, 因而实测的噪声, 振动值均很接近。见表3表3 JO3-80-4-1.1kW装机噪声,抓动32台平均值实测值轴承型号日本NSK6204DDUC3P3A沪南180204Z1沪南204Z1噪声声功率数dB(A)68.5 69.470.85振动速度mm/S1.4651.1831.225压装第十八号电机时, 由于轴承与端盖未放正, 压的过程中, 发出清晰的“ 轧” 的一声, 我们认为该机的轴承已受严重损伤,随即在该机上作好记号,实测噪声声功率级达90 dB(A)。将该轴承解体, 在轴承内外圈沟道和钢球表面有肉眼可见的明显伤痕, 图3是该轴承的圆图仪测绘图形。三、轴承的清洗 1.清洗的目的 清洗要达到两个目的, 一是洗去轴承上的防锈剂, 二是洗去轴承中可能存在的脏物, 排除固体污染。 脏物进入轴承, 除了使电机噪声增大外, 还使得电机噪声不稳定。 电机专用轴承与普通轴承就制造工艺来讲, 主要是电机专用轴承对钢球,内、外圈沟道的密波波高严加控制, 以204Z1轴承为例,其钢球的密波波高控制在0.05范围内,内、外圈沟道密波波高控制在0.1范围内。轴承噪声与钢球, 内、外圈沟道的密波波高成正比。如果一个优质的轴承中进入一个直径为0.5mm的杂物, 这样的脏物与轴承密波波高相比相差一个数量级。可以设想当某一个钢球在运行中轧着它的话, 将会发出多大的噪声和振动, 更何况与脏物相轧时, 会给钢球, 沟道造成伤痕, 脏物也可能被轧成更多的微粒, 这样, 又增加了相轧的概率, 所以脏物进入轴承的危害是不应该忽视的。 2清洗 目前国内轴承使用的防锈剂, 大致有三种:油剂防锈剂、水剂防锈剂与气相剂。同一类型的轴承, 由于生产厂不同所采用的防锈剂也不同。甚至, 有的厂在同一轴承中采用两种不同的防锈剂。不同的防锈剂需采用不同的溶剂进行清洗, 因此, 清洗前必须搞清楚轴承所用何种防锈剂。如果防锈剂不洗干净, 运行中会造成固体污染。 四、上润滑脂 润滑脂除了对轴承噪声有影响外, 更重要的是影响轴承的使用寿命。润滑脂最好在安装前装入, 这样一方面可以使润滑脂真正进入轴承沟道, 另一方面在加热过程中可使它均匀地附在轴承的滚动表面。 润滑脂的用量以沟道有效空间的1/31/2于为好, 用量多了, 除在运行中被甩出轴承外, 还将产生空气搅拌声。 五、结论 1为了降低和控制电机的噪声, 振动要注意轴承的选用, 应选用电机专用轴承,特别应优先选用电机专用的180型全封闭轴承。其单件的振动加速度(dB)值应符合表4的要求。 2装配方式尽可能采用热套和通过内圈受力的冷压。
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