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主机机头处EH油管接头漏油处理方案一.发生过的现象 主机EH油系统机头处控制系统管路较为复杂,且在运行中均不可隔离,所以一旦运行中漏油必须停机处理。过去一共发生过3次因漏油导致停机事件,分别为1号机1次,2号机发生过2次。1号机组在2016年3月份A修结束后启机的过程中,模块下部的EH油管接头直接脱落,导致一次启动不成功;2号机在2016年4月份B修启动以后,EH油管路机头去变送器及压力表的一个等径三通漏油、伺服阀下平面密封O型圈漏油导致停机两次。二.漏油原因 (1)#1机组机头模块下部EH油管接头脱落原因是机头处位置狭小,且布置有很多EH油控制油管路,接头位置安装检修难度大,检修人员稍有疏忽就发生了安装不牢靠问题所导致; (2)#2机等径三通漏油,为原安装时的接头,A修、B修均不需拆卸,O型圈老化及安装时存在缺陷所导致; (3)#2机伺服阀下O型圈处泄漏导致停机是因为B修时专业供应商提供的O型圈与原装的规格稍有偏差(偏大0.5mm左右),安装时O型圈被挤压损坏而产生泄漏。三.改进方案(1)因EH油系统运行中不可隔离的特点,同时接头大多用O型圈密封,持久运行的可靠性不够高(O型圈老化、拆装困难等问题),所以本次考虑处理的原则是,在保证设备、控制元件可拆卸的前提下,尽量将原用密封圈密封的接头更换为焊接接头,彻底提高系统的可靠性;(2)为此对#1/#2机机头、EH油站等可能存在的油管接头问题处进行细致的统计、清查。(附表)(3) 根据图纸与现场油管路比较,1号机机头处左侧模块至压力开关有9处可更换为焊接接头(10),右侧有5处可更换为焊接接头,10等径三通3个、25等径三通1个与25/10异径三通1个,共计五处可更换,其他压力变送器及控制元件的接头均不可更换;EH油站处有3个三通,均不可更换。一号机组总计14处,2号机组与1号机组数量相同,需准备焊接接头28个。四.更换措施(1)准备好一台机组所有的接头及三通备件后,才安排一次性更换;(2)油系统动火作业,严格按照重点防火区域安全措施实行;(3)更换焊接接头的过程中,EH油管路一定要注意清洁,保证油管路在现场焊接时无明显飞扬尘土,拆卸后套管用白布封住管子出口,不让灰尘进入管道中,特别是打磨焊口时特别应防止渣、屑掉入管内;(4)为保证焊后管内不留焊渣,所有接头焊接均应采用氩弧焊,并且保证焊接头质量,焊后应进行X光探伤或着色探伤;(5)在焊接前应把可拆卸接头解开,焊后探伤合格,最后复装可拆卸的接头。(6)所

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