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文档简介
气体钻井技术研究与实践长庆石油勘探局苏里格气田探明储量达6000亿方,是我国西气东输的重要气源之一,勘探面积2万平方公里,但如何高效开发,面临着两大技术问题,一个是如何提高机械钻速,缩短钻井周期;第二个是打开储层后,如何最大限度的保护储层。长庆石油勘探局从1999年开始进行以天然气为循环介质打开储层的钻井技术研究,通过对地层出水预测、地层稳定性、最佳注气参数等几方面的研究,取得了初步成果,并在陕242、苏35-18井和苏39-14-1井、苏39-14-4井进行了试验,试验数据表明:机械钻速大幅度提高,苏35-18井的钻速达到18m/h,是临井的9倍多,苏39-14-4井的天然气钻进井段为1092m,是迄今为止天然气钻进井段最长的。通过研究与试验,初步形成了地层出水、稳定性评价、井眼净化技术以及天然气钻井HSE文件。 针对苏里格气田的储层特征,为了最大限度的保护储层不受外来水的污染,长庆石油勘探局于1999年提出以天然气作为循环介质打开储层,并分别于2000年、2002年在陕242井、苏35-18井上进行了试验;2003年以提高机械钻速、缩短钻井周期为目的,在苏39-14-1和苏39-14-4井进行了全井段天然气钻进试验,几项研究与试验均取得了明显的效果。9一、苏里格气田的储层特征分析1.储层特征 苏里格气田的主力气藏是上石盒子组盒8,岩性主要是含砾砂岩、石英砂岩及岩屑砂岩,分布着微细裂缝,微裂缝的密度为0.20.3条/米;储层空隙中粘土矿物,含量在15%30%左右,孔隙内自生的粘土矿物主要以伊利石、高岭石为主,少量的绿泥石混层;储层的束缚水饱和度为70%90%。2.苏里格气田属于典型的“四低”气田苏里格气田属于典型的“四低”气田:压力系数低,仅为0.85左右;平均渗透率低(0.3210-3m 2);丰度低;产量低,截至2002年12月,75口井试气产量中,日产大于10万方的井占17.3%,日产410万方的井占36%,日产24万方的井占18.7%,日产小于2万方的井占28%。3.储层敏感性伤害的室内评价 通过对其酸敏、速敏、盐敏、水敏以及水锁进行评价,评价结果是:该地区具有强水锁、中偏弱速敏、弱水敏、无酸敏特征。岩心实验证明:储层遇水后,使得气相渗透率急剧下降,当含水饱和度超过60%时,天然气的渗透率降到原来的1/61/8,甚至为0,且很难恢复。从苏里格气田的储层特性分析可以看出,水对储层有一定的伤害,尤其是渗透率相对较好的储层。对此,1999年提出用天然气作循环介质进行保护气层钻进,而且,气体钻井可以大幅度提高机械钻速,缩短建井周期。二、苏里格气田目前的钻井现状针对储层特点,苏里格地区研究应用了水平井钻井技术、油溶屏蔽暂堵技术,CO2泡沫压裂、简化井身结构等多项技术。2002年苏里格气田平均建井周期45 天左右,平均机械钻速7.7 m/h,平均井深为33803400m。 表1是延长组上下地层纯钻时间的统计表,由表中可见,延长组以下地层的纯钻时间在全井纯钻时间中占70%左右,延长组以下地层的机械钻速大大低于上部的。表1 延长组上下地层纯钻时间井 号总纯钻时间(h) 第四系-延长组纯钻时间/h 纸坊组-石盒子组纯钻时间(h)井段(m)纯钻时( h)占百分(%)井段(m)纯钻时(h)占百分( %)苏38-16-2495.10-2165.1161.3932.592165.1-3445.2333.7167.41苏38-16-3478.430-2169.5142.3529.752169.5-3419.2336.0870.25苏40-16534.460-2169.5153.5228.722169.5-3291.1380.9471.28三、气体欠钻井技术研究1.地层稳定性的评价(1)地应力与井壁稳定分析 地应力是产生井壁不稳定的主要力源,地层受3个方向的地应力,即垂直应力v、最大水平应力H、最小水平应力h,这3个地应力是不均衡的,由此造成了井壁的不稳定, 最终导致井壁坍塌。(2)井壁坍塌压力梯度模式 坍塌压力是指井壁不产生崩落破坏或塑性缩径所需的井内液柱压力。井壁的坍塌崩落主要有两个方面,一是井壁上的剪切应力太大而发生剪切破坏,另一个原因是泥浆压力小于低渗地层的孔隙压力所致。井壁剪切坍塌压力的当量泥浆密度可表达为 rb=h(2H -h)-2K+aPp(K2-1)100/H(K2+h) (1)其中 K=ctg(p/4-j/2)j=alogM+(M2+1)0.5+b M= a1- b1C 式中:rb当量泥浆密度,g/cm3 C岩石的内聚力,Mpa H井深,m h非线性修正系数j岩石的内摩擦角 r岩石密度,g/cm3vd岩石的动态泊桑比 vp岩石的纵波速度,m/s A,a,b,a1,b1均为与岩性有关的常数,由试验确定。地层水平地应力和地层孔隙压力对地层产生剪切破坏应力,如果岩石的内聚力较小,不足以抗衡这个剪应力时,井壁就会发生崩塌。图1是苏39-17井计算结果。图1 苏39-17井计算结果从图1可见,用天然气钻进时全井处于稳定状态,但在3220m左右时安全余量较小。2.地层出水量和气体携水能力研究(1)地层出水量的计算: 根据不同井深的孔隙度、渗透率、地层压力、密度以及地层流体的性质,计算出水量大小。经计算苏39-14-1井延长组的出水量达到33.8m3/h,即805 m3/d。 (2)气体携水能力研究:纯气体有效携水的流态是环雾流,其沉降末速度为8m/s。当注气量很大时,气体上移,水被气体继续分割,即可带出,当注气量小时,液体会发生聚并,聚并大于分散,形成积液(块状搅动流),这为携水极限。 3.钻头选型气体钻井必须考虑钻头的冷却问题,一般通过气体流动的热交换来实现。理论计算表明,当钻压为80kN,转速5060rpm时,152.4mm钻头工作一分钟产生的热量可使40 m3/min流动气体温度升高近30。对于牙轮钻头在低钻压、低转速下,不存在冷却不良问题,通过计算,在50 m3/min的注气量下,152.4或155.6mm牙轮钻头不装喷嘴,井深3400m时,钻头上游温度为116,下游温度115。4.井眼净化的试验分析(1)钻杆内压力随井深增加、气体受压压力随之增加;环空内气体在上返过程中不断膨胀,压力随之减小。(2)气体在井底上返速度最低,岩屑运移速度也最低,气体在上返过程中不断膨胀,返速也不断增大,岩屑运移速度也不断增大,到达井口二者均增至最大。(3)井底处岩屑浓度较高,是井眼净化的重点区域,故必须有足够大的传输比,较小的岩屑浓度,一般认为井眼良好净化的标准是:岩屑传输比大于70-80%,环空岩屑浓度小于3。(4)如果岩屑在地层水的作用下粘结,则岩屑团粒尺寸加大,岩屑滑沉速度增大,传输比降低,携岩能力就会变差。井眼净化指标随岩屑团粒尺寸加大变坏的情况见图2和图3。井深*100m岩屑团直径mm传输比%井深m岩屑滑沉速度m/s岩屑团直径mm图2 岩屑粘结对滑沉速度的影响 图3 岩屑粘结对传输比的影响 四、长庆天然气欠平衡钻井现场试验1.气体钻井概况(1)四口天然气钻井概况2000年在陕242井首次进行了以保护储层为目的的天然气欠平衡钻井现场施工,钻进井段30333190m,进尺157m,纯钻时13:22,钻进地层岩性以砂岩为主(有泥岩夹层),平均机械钻速11.77m/h。 2002年在苏35-18井又一次进行以保护储层为目的的天然气欠平衡钻井施工,钻进井段32303335m,进尺105m,纯钻时5:50,钻进地层岩性以砂岩为主(有泥岩夹层),平均机械钻速18m/h。 2003年8月12日21日在苏39-14-4井又一次 图4 4口天然气钻井井身结构进行了小井眼天然气欠平衡钻井现场试验,试验井段2170m3261.91,进尺1091.91m,纯钻时90.83h,平均机械钻速11.64m/h。2003年8月12日21日在苏39-14-4井进行了小井眼天然气欠平衡钻井现场试验,试验井段2170m3261.91,进尺1091.91m,纯钻时93.5h,机械钻速11.64m/h。(2)两口空气钻井概况2004年9月10日9月14日在苏里格气田的苏33-8井进行空气钻井试验。空气试验井段2206.82938.42m,进尺731.62m,平均机械钻速8.59m/h,是邻井苏16井、苏13井同井段泥浆钻井的3倍左右。2004年10月21日28日在苏38-19井进行了空气钻 图5 2口空气钻井井身结构井现场试验,试验井段21153241m,进尺1126m,平均机械钻速9.67m,是邻井苏38-16-3井、苏38-16-2井、苏40-16井、苏38-16-4井同井段泥浆钻井的2.53倍。 F178套管下至延组组底界2170mF 155.6钻头F 101.6套管(国产)2.气体钻井井口装置 在陕242和苏35-18天然气欠平衡钻井上,使用的井口装置是:旋转防喷器+万能防喷器+双闸板防喷器+单闸板防喷器组合。在苏39-14-1和苏39-14-4小井眼全井段天然气钻井上,为降低成本,缩短安装时间,简化了井口装置, 其配置是:旋转防喷器+万能防喷器+双闸板防喷器。在苏33-8井、苏38-19井空气钻井进一步简化了井口装置,使用的井口装置是:旋转防喷器+双闸板防喷器组合。3.气体欠平衡钻井的钻速对比及分析从6口试验井来看,气体钻进速度明显高于泥浆的。统计数据表明,陕242井、苏35-18井天然气钻进的机械钻速与邻井同层81/2井眼泥浆钻进相比,分别提高9.2倍和9.4倍,苏39-14-1井天然气钻进段比同井不同层位的泥浆钻进段的钻速提高7.8倍,是邻井同层位泥浆钻井的23倍;苏39-14-4、苏33-8、苏38-19井气体钻进井段机械钻速是邻井同地层泥浆钻井的3倍左右。4.钻头使用情况及分析(1)陕242、苏35-18两口天然气钻井使用的钻头均完好无损,且新度为80%左右。(2)苏39-14-1井上使用了2只STX-20DX进口钻头,第一只钻头起出后属早期损坏,钻头直径减少9mm,轴承蹩死,3个巴掌轴心变形。第2只钻头起出后,一个牙轮矿动。分析认为, 由于地层出水量大 ,供气能量不足,钻头在不能及时冷却的情况下钻进,导致轴承被烧死,在牙轮不能转动的情况下继续钻进,致使加速磨损,最终严重失效。 (3)苏39-14-4井使用了1只XL-40A617气体钻井专用钻头(进口钻头),起出钻头上沾有泥,但无泥包;3#牙轮卡死,1#牙轮旷动,钻头牙齿高度磨损1/3。 (4)苏38-19使用了1只XL-40A617气体钻井专用钻头,起出钻头未泥包,钻头轴承转动灵活,压齿磨损约15属正常磨损,3号牙轮掉齿1颗,外径磨小2毫米(156154毫米),巴掌油杯位置磨损严重,其中一个油杯卡簧磨断。钻头总纯钻时间130:00:其中钻水泥塞纯钻进时间13:00(钻水泥塞65米)。5.苏39-14-1井地层出水及地层稳定情况(1)地层出水情况 井深13091388 m,注气压力34 MPa,钻至1388 m时地层开始出水,约有15 m3/h;钻至1788 m时出水量再次增加,达到20 m3/h;到2079 m时,地层出水急剧增加,达60 m3/h以上。从20792092.7m,即2003年6月2日20:05到6月3日0:45压力变化见图5, 其注气压力几乎等于气源井的关井压力,不能建立正常循环。H 图5 苏39-14-1井注气压力曲线(20792092.7m)(2)地层坍塌 根据计算和陕242井、苏35-18井的现场情况来看,当地层出水量很小或不出水时,井眼不会垮塌,但如果出水量较大时,会引起水敏性泥页岩的垮塌。用延长组的水和掉块做实验,结果表明:岩石膨胀性:24 h膨胀率为32.24%,粘土总含量达到56.1%,表现出较强的膨胀性。分散性:用相同的条件下测定16 h热滚回收率进行比较,延长组有5个层容易进行水化分散,热滚回收率较低(60%左右)。微裂缝:延长组微裂缝比较发育,晶间微裂缝相连通,地层的静水孔隙压力梯度为正常,没有出现异常情况,压力梯度为0.8348 MPa/10m。6.苏39-14-4井地层出水及地层稳定情况(1)纸坊组软泥岩水化 纸坊组软泥岩见水后极易水化成泥团 ,粘在井壁、钻具、钻头上堵塞环空。苏 39-14-4井钻进21702431m时,由于纸坊组软泥岩水化造成泥报包钻头及钻具,由于气量不足,使得环空中的泥饼环越聚越厚,最终堵塞环空不得不起钻。 (2)井壁坍塌 在井段27733050m和30503262m,井壁有坍塌现象,并发生多次遇阻卡,仅32403262m井段卡钻达13次。石千峰组、石盒子组地层井壁坍塌的主要原因是地层中存在裂缝(从测井资料中定性分析结果),加剧了地层的不稳定。(3)对于井壁坍塌的处理措施出水量小于20m3/h,采用间断高压气井+加雾化液(每次0.4 m3左右)替水方法解决。纸坊组软泥岩遇微量水就能水化成稀泥,打雾化液会加剧其水化,只有加大注气量(100m3/min)可以解决。石千峰组:泥岩占绝大多数,有少量坍塌,容易克服,加大注气量便可解决,注气压力大于5MPa。石盒子组:砂泥岩互层,由于存在裂缝的发育,使得井壁力学不稳定,如苏39-14-4井盒6层。如果裂缝不发育加大注气量可以解决,如果裂缝的发育,井壁坍塌严重转换为泥浆钻井。 7.苏33-8井空气钻井地层出水情况该井设计试验井段2206.83467m,二开排屑口一直有水和岩屑团返出,钻进到井深2868 2877m,注气压力由4.5升高到5.5MPa,注泡沫液400L扫井,同时划眼,注气压力下降恢复正常继续钻进;钻进到井深2938.42m时,注气压力上升到5.86MPa,注泡沫液300L,泡沫返出后,注气压力上升到8MPa,继续注泡沫约6m3(中途一套机组因故障维修),泡沫返出后注气压力继续上升到12MPa,故停止注气转换泥浆循环,在泥浆循环过程中发生卡钻,计算卡点在套管脚处,因此,终止空气钻井。8.苏38-19井空气钻井地层出水情况21152775.6m井段(纸坊组石千峰组上部)正常钻进,排屑口排出干岩屑粉,注气压力3.533.71MPa, 钻进2775.62804.4m井段时(石千峰组上部),钻时明显加快,排屑口返出气量小、岩屑少,岩屑粉变潮,注气压力很快由3.71MPa上升到4MPa; 在钻进28623241m井段过程中,虽然地层出水,但基本没有形成泥团,排出口返出的都是稀泥,有时排出口没有水和岩屑返出,只有少量气返出,因此,根据注气压力变化每钻进2 3个单根注泡沫液100200L扫井。五、几点认识1、气体钻井能大幅度提高机械钻速,缩短钻井周期,是毋庸质疑的,特别是对高效开发苏里格这样的“四低”气田,有非常重要的意义。2、地层出水的处理地层出水时,无论是雾化还是泡沫,一定要保证井内
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