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文档简介

金石公司降耗提效实践胡文军 邢矿军(金石钢铁有限公司)摘 要:介绍了金石公司加强生产工作中的各个细节的管理,降低焦比,提高效益的具体措施。关键词:降耗 提效 实践1 概况焦比是高炉冶炼中最重要的经济技术指标之一,金石公司自2002年破产重组以来,公司各项铁前配套系统逐步完善,公司的各项生产技术指标有了明显提高。2005年以来,公司在不断提高生铁产量的同时,紧紧围绕降低焦比这一中心议题,以实现高炉顺行前提下的低成本为中心,逐步探索出低耗、高效的冶炼规律,2005年的综合焦比由04年的660Kg/吨铁降低为551 Kg/吨铁,本文重点对金石公司在降低焦比,提高效益方面所采取的技术措施进行总结分析。2 抓好精料工作抓好精料工作是搞好高炉顺行,降低焦比的物质基础,目前,金石公司的燃料主要包括外购焦炭以及烧结和喷吹用煤粉;含铁原料主要包括烧结矿和球团矿,由于两座高炉消耗的烧结矿数量较大,公司自产的烧结矿满足不了两座高炉的使用,故有三分之一的烧结矿需要外购;球团矿在2005年3月份以前为外购,3月15日竖炉投产后,均为自产。自产的球团矿不仅质量好,而且成本低,在保持高炉顺行的前提下,加大球团矿的入炉比例,减少外购烧结矿量,也是降低成本的一个重要方面。2.1 提高入炉品位,降低渣量经验表明,品位每提高1%,可降低焦比2%。金石公司首先提高了进厂精粉的品位,使自产烧结矿品位提高,在提高烧结矿碱度的情况下,烧结矿品位较去年仍有所提高。其次通过调整炉料结构,加大品位较高的球团矿入炉量,使入炉品位提高,05年度较04年度提高达2%,(见表1),仅此一项即可降低焦比4%。表1 入炉品位统计表 %月份123456789101112品位55.9855.655.6956.4756.3456.2958.5158.1458.658.1957.2457.46通过提高入炉品位,不仅使生铁产量明显提高,而且也减少了出渣量,从而降低了焦比。2.2 提高焦炭质量提高焦炭质量不仅能降低焦比,提高产量,而且对提高喷煤比也意义重大,金石公司改变过去多家进焦,质量参差不齐的现象,重点对口生产能力强,产焦量高的大企业,保证焦炭质量逐步提高。在不断提高焦炭内在质量的同时,也对焦炭强度指标进行了严格考核,公司自制了焦炭转鼓设施,对每个焦炭客户每月不少于3次进行耐磨和抗碎强度测试,焦炭强度逐步提高,促进了炉况顺行。表2 焦炭质量统计表 %年度2002年2003年2004年2005年C固83.4881.482.0784.72M4078.3078.8679.5881.25 M1010.9011.868.438.31 2.3 减少原燃料的浪费 原燃料成本在我公司的生产成本中占有很大的比例,减少原燃料的浪费,提高利用率,对公司降低成本,提高效益,意义重大。2.3.1加强高炉仓下筛粉管理,减少出粉量。2004年两座高炉月出返粉8600吨,吨铁出粉率达到了30%以上,大量的返粉造成机烧生产返粉配比高,机烧品位低,而且搬倒工作量大、费用高。今年以来我们从以下几个方面着手解决:一是外出参观,改小仓下振动筛孔,由8mm改为6mm,减少出粉量;二是明确操作工责任,杜绝筛分过程中的合格料外跑、外漏现象,保证入炉料不浪费;三是明确炼铁分厂机电副厂长负责定期维护、修补、更换仓下筛网,保证筛网合理使用;四是提高烧结矿结块率,减少出粉率;五是减少生球率,从而减少出粉率。通过以上措施的实施,今年1-12月份两座高炉吨铁出矿粉情况如下:表3 吨铁出粉率统计表 单位(kg/t)月份单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2号炉2912912301811682032082602181833号炉25426525719815416016721619317316517710月份与元月份相比减少出粉 292.85吨,每吨按400元计算,节约11.7万元。2.3.2 加强场地管理,减少浪费为了减少原料浪费,公司对所有的原料存放场地进行了地面硬化,共投资80万元,硬化地面1万余平方米,并安排专门人员负责场地的清理。在焦炭场地,规定了焦炭卸车后立即起堆,防止车辆压碎。场地竖起明显的标志牌,严禁任何车辆压焦,从而减少了焦炭的浪费;为了防止下雨后雨水将精粉冲走,公司在精粉场地的两侧用沙袋堆起了围墙,避免了精粉的损失。3 优化高炉操作高炉操作运行中,有很多影响焦比的因素,正确、合理地进行操作在高炉顺行的前提下,通过长期的生产摸索,找出适宜的基本操作制度,达到了降耗提效的目的。3.1 合理的操作制度,公司根据原燃料逐步改善的情况,及时调整了高炉操作方针,通过适当扩大料批,扩大风口,全风、高风温、高喷煤等措施,从而提高了冶炼强度,改善了煤气利用率,CO利用率比过去提高了3%。3.2 强化高炉操作管理积极实施低Si冶炼措施,通过加强高炉操作管理,逐步降低冶炼时生铁中的含Si量,为降低焦比创造了条件。2005年以来两座高炉生铁平均含Si量如下:表4 生铁含Si统计表月份单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2号炉0.71%0.76%0.49%0.67%0.57%0.83%0.58%0.59%0.72%0.62%3号炉0.80%0.78%0.59%0.52%0.60%0.57%0.56%0.55%0.53%0.58%0.69%0.58%实施低Si冶炼,经验表明,Si每降低0.1%,可降低焦比4-6Kg/吨铁,按5Kg/吨铁计算,2#炉3月份比元月份降低0.22个百分点,可降焦比11 Kg /吨铁。4月份1-5号2#高炉不正常,故Si高于3月份。3#炉4月份与元月份相比降低0.28个百分点,可降低焦比14Kg/吨铁,每月可节约35.25万元。3.3 加强煤气管理,确保高炉热风温度保持在较高水平目前3#高炉热风温度一直保持在970以上,2#高炉虽然正在更换热风炉的耐火球,但风温也不低于980,等到耐火球更换完毕后,预计风温将达到1060以上,将较大提高高炉的冶炼性能。提高风温对高炉降低焦比至关重要,理论上讲每提高100风温可以降低焦比15Kg/吨铁,三月份2#高炉风温为1070,比元月份提高了90,降低焦比13.5 Kg/吨铁,减少焦炭消耗229.5吨,节约23万余元。3.4 积极实施小高压操作,提高煤气利用率。对高炉炉顶实施小高压操作能延长煤气在炉内的滞留时间,增大煤气和原料的间接还原力度,使焦比得已降低。原来两座高炉的炉顶压力分别为40Kpa和21Kpa,混合煤气CO2分别为11.3%和10.5%。目前,两座高炉的炉顶压力已分别达到了53Kpa和23Kpa,混合煤气CO2分别达到13.4%和11.2%,间接还原率得到提高。3.5 加强高炉操作根据原燃料波动情况及时调剂炉况,在保证生铁质量的前提下,尽量降低炉渣碱度,2005年以来两座高炉的炉渣碱度如下:月份单位表5 炉渣碱度统计表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2号炉1.071.071.071.081.081.081.081.071.081.073号炉1.061.061.051.081.071.081.091.071.071.071.071.07降低炉渣碱度对高炉降低焦比也是非常重要的,理论上讲每降低0.1炉渣碱度,可以降低焦比15Kg/吨铁。04年我们公司的炉渣碱度均在1.15左右,2005年2月份以来,两座高炉的炉渣碱度均控制在1.10以下,平均为1.07左右,比以前降低0.08,降低焦比12Kg/吨铁,每月减少焦碳消耗312吨,节约30余万元。3.6 严格机电设备管理机电设备的正常运转是高炉正常生产的基础,因此为加强机电管理,2005年我们提出了“向机电要效益”的口号,严格实行了班检点检制度,加强了设备的日常维护,将机电事故消灭在了萌芽状态,保证了机电设备的正常运转,使我公司高炉休风率较以前大为降低。2月份以来,3#高炉休风率平均为0.6%,创历史最好水平,比04年12月的0.9%降低0.3个百分点,确保了高炉正常生产。目前,我公司机电设备事故率已创历史新低。表6 休风率统计表 %月份单位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2号炉1.861.7312.302.181.651.971.501.482.471.513号炉1.9930.2350.8500.9001.5560.4691.1470.860.1391.2000.362.69注: 3月份2号炉进行小修,更换炉顶设备。3.7 积极使用好富氧高炉使用富氧能够提高冶炼强度,使生铁产量有较大提高。2005年4月21日,金石公司将相邻的鹏泰公司制氧站剩余的氧气引入两座高炉后,高炉冶炼强度明显提高,两座高炉产量均有不同程度的提高,尤其179m3高炉使用富氧后,产量提高了10%,为金石公司日产生铁破千吨奠定了基础。两座高炉每月可多生产生铁2000多吨,降低了生铁制造成本,经济效益明显。4 技术改造项目见成效在集团公司的大力支持下,我公司的喷煤和竖炉球团均于2005年初完工,两个项目建成后,很快实现了达产,并显现出了很好的经济效益。4.1 喷煤项目我公司的喷煤车间设计能力为喷煤量100Kg/吨铁,2005年3月12日,喷煤量就达到了112Kg/吨铁。经验数据表明:1吨煤可代替800公斤焦炭。经测算,喷煤车间的利润增长点为喷煤比42Kg/吨铁,煤比越高,效益越大。目前,我公司喷煤水平还属初级,喷煤比100Kg/吨铁,仅此项每月效益可达50万元,待熟练掌握喷煤技术后,煤比可达120Kg/吨铁以上,每月效益将达到60万元以上。4.2 竖炉球团项目高炉生产炉料结构中,有不低于20%的酸性球团用于调整炉渣碱度,过去这部分都是外购的,而外购球团都是煤烧的土球团,不仅品位低,而且生球多、含粉大,严重影响高炉的顺行,崩、悬料等炉况失常事故经常发生。2005年4月9日,经过20天的试生产,竖炉日产球团已达800多吨,达到了设计能力,并且生球率、强度、含粉率都达到了技术要求,结束了我们长期外购球团的历史,而且高炉炉况有了很大的变化。自4 月6日开始使用自产球团以来,两座高炉崩、悬料事故明显减少,炉况顺行,焦比也有明显降低,产量也随之提高,目前,生铁日产量稳定在1050吨-1100吨。以前我们外购球团的含粉率多在10%以上,高的近30%,而我们自己生产的球团含粉率平均小于4%,现在仅减少含粉一项,每月相当于增加球团1000吨左右,节约采购资金100万元以上。这两个项目的建成和顺利投产,满足了高炉生产的需求,保证了高炉生产的稳定顺行,各项生产技术指标有了明显提高,使生铁制造成本大为降低,提高了我公司抵御市场风险的能力,并为我公司每年增加一千多万元的经济效益。5 制定奖励政策5.1 为了切实做好降耗提效工作,调动全体职工的积极性,公司在劳动竞赛办法中专门制定了关于降低焦比的奖励措施,该措施的施行,激发了各级管理人员和一线职工降耗提效的主动性和创造性,促进了此项工作的深入开展。5.2 针对喷煤车间投产初期,高炉操作人员认识起点低,对使用喷煤积极性不高的现

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