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2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯2010-03-09 来源: 印染在线点击次数:1130 关键字: 2 3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯 2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯是一类重要的活性染料中间体,传统工艺以对氨基苯甲酸与草酸二乙酯为原料,经乙酸酐、酰化、硝化、硫化钠还原、缩合环构合成2,3-二氯喹喔啉-6-羧酸,继而以氯化亚枫为氯化剂,制备2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯,反应放出大量二氧化硫、氯化氢等腐蚀性气体,环境污染大,氯化效率低,氯化收率仅为60%。新工艺采用对氨基苯甲酸与草酸二乙酯为原料,经草酸二乙酯胺酰化、硝化、催化加氢、缩合环构合成2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸,继而以三光气为氯化剂,制备2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯。和传统工艺比较,剔除了另外加入的氨基保护基团,避免了废酸的排放;采用了催化加氢工艺避免了还原固体废弃物的产生,特别是采用了光气为氯化剂,氯化效率提高到82%,但光气是剧毒气体,危险性大,改用三光气为氯化剂,安全性好,同时避免了氯化亚砜氯化排出的二氧化硫废气,提高了2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯的收率,氯化效率大大提高,达到80%。新工艺在合成中避免了大量废酸、废气、固体废弃物的排放,使得该工艺为对环境比较友好的绿色化学工艺。1实验部分1.1试剂、实验仪器及分析仪器 对氨基苯甲酸(工业级),草酸二乙酯 (CP级),氯化亚砜(CP级),三光气(工业级)。 78-lA磁力加热搅拌器(78-IA),高压反应釜(WDF),强力电动搅拌机(JB90-D),SHB-型循环水式多用真空泵 (SHB-III)。FTIR1730红外光谱仪,BrkerARX-500NRM色谱仪1.2实验步骤1.2.1 2,3-二羟基喹喔啉-6-竣酸的合成6.85g对氨基苯甲酸与27g草酸二乙酯混合,油浴加温到180搅拌反应15小时,冷却到室温,结晶物用100ml乙醚洗涤,空气中晾干得11.7g中间体(I),熔点257-260。元素分析:C实测值55.7%(理论值55.7%),H实测值4.8%(理论值4.7%),N实测值5.9%(理论值5.9 %)。以55g浓度87%的H2S04为溶剂,搅拌下加入11.6g 中间体(I)混合均匀,冰浴控温度10,滴加9.6g混酸,反应1小时后,将反应物料加入到l00ml冰水混合物中。过滤、干燥后得12.9g中间体(II),收率92%。熔点217-221。元素分析:C实测值47.0%(理论值46.8%):H实测值3.8%(理论值3.6%),N实测值9.9%(理论值9.9%),NO2 实测值16.55%(理论值16.3%)。 58.4g中间体(II)和98%的乙醇400ml混合加到1L 高压反应釜中,再加入lg10%的钯碳催化剂。在75 ,2.5Mp下反应到氢压不再下降为止,冷却出料, 过滤。用稀的氢氧化钠溶液处理后,过滤,调pH中性,再洗涤,干燥得2,3-二羟基喹喔啉-6-竣酸23g。熔点310-315。元素分析:C实测值52.2%(理论值52.4%),H实测值2.9%(理论值2.9%),N实测值9.8%(理论值9.9%),O实测值34.5%(理论值34.1%)。1.2.2 2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯的合成1. 5g2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸及三氯乙烯15ml,二甲基甲酰胺0.6ml混合,4.5g三光气溶于10ml三氯乙烯,在回流下2小时内滴加完毕,继续回流反应4小时,过滤去除不溶物,减压蒸除过量溶剂,残留物用12ml环己烷萃取回流20分钟,蒸除7ml环己烷,趁热过虑去除不溶物,冰水冷却滤液,析出淡黄色2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯固体1.57g,经重结晶后为白色固体,产率80%,熔点113-113.5。元素分析:C实测值41.22%(理论值4134%),H实测值1.16% (理论值1.12%),N实测值10.71% (理论值10.75%),IR()3060,3040,1775,1580,1440,1280,1195,1030,1010,960,870,840。NMR(10-6)H5(d.H.896),H8(d.H.842),H7(m.H.824). 2结果与讨论由前期实验结果可知第一步中间体2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸的合成收率比较稳定,第二步氯化反应中三光气用量、溶剂极性及环己烷蒸出量这三个因素对 实验结果影响比较大,因此,着重讨论三光气氯化反应。. 2.1三光气加入量和溶剂极性对氯化反应的影响用1.5g 2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸为原料,加入0.6mlDMF,以15ml三氯乙烯为溶剂,分别用1.5g、3.0g、4.5g、6.0g 三光气溶于10ml三氯乙烯,在回流条件下,滴加2小时,反应4小时,实验结果见下表三光气加入量g 1.5 3.0 4.5 6.0产量g 1.15 1.30 1.35 1.25以15ml氯苯为溶剂,分别用1.5g、3.0g、4.5g、6.0g三光气溶于10ml三氯乙烯,在回流条件下,滴加2小时,反应4小时,控制温度为86,实验结果见下表三光气加入量g 1.5 3.0 4.5 6.0产量g 0.80 1.00 1.20 1.15 经计算1.5g2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸,所需三光气理论用量为2.16g。实验表明,反应速度受三光气浓度影响,以三氯乙烯为溶剂,随三光气增加,产量增加,当三光气为3g时产量达到1.30g。此后,产量较为恒定,三光气为4.5g时,产量达1.35g。三光气继续增加,因其较强还原性,导致副反应增加,收率下降。以氯苯为溶剂,反应也在三光气用量为4.5g时达到最优。因为该反应是SNI亲核取代反应,溶剂极性大,有利于反应进行,溶剂用三氯乙烯收率较高。2.2环己烷蒸出量对氯化收率的影响 以1.5 g 2,3-二羟基喹喔啉-6-羧酸为原料,加入0.6mlDMF,15ml三氯乙烯,4.5 g三光气溶于10ml三氯乙烯,在回流下2小时内滴加完毕,继续反应4小时,在后处理中用12ml环己烷萃取回流20分钟,蒸出环己烷0,3,5,7,8ml,实验结果见下表蒸出环己烷ml 0 3 5 7 8产量g 1.35 1.4 1.45 1.55 1.65熔点 113-113.5 113-113.5 113-113.5 113-113.5 109-112 从表中数据可以看出,当蒸出环己烷的量从0ml 7m1时,2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯产物的量在不断增加, 当蒸出8ml环己烷时,产量得到进一步的提高,但产品熔点下降,这表明蒸出8ml环己烷时杂质开始大量析出o3结论2,3-二氯喹喔啉-6-羧酰氯的合成新工艺剔除了另外加入的胺基保护基团,避免了废酸的排放;采用了催化加

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