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总结范本:_电气制造公司工作总结姓名:_单位:_日期:_年_月_日第 1 页 共 7 页电气制造公司工作总结新的一年即将过去,在这辞旧迎新之际,回顾个人工作历程,总结并自我反思,有利于在新一年的工作中有更好的表现并可挖掘个人潜能,以便更好地为公司服务,(现自我评论如下:)(现将总结归于以下几点:)现总结如下:一、工作概况:我于xx年9月进公司,虽然来公司只有几个月,我自信自己可以担当现任岗位。有几年制造行业的工作经验,对制造业有一定的认知:从图面设计到产品交样,参加方案讨论、制图、跟进加工、调试报告整理等,因此对结构设计一职,我相信自己的能力。但是公司是以电气制造为主,这对于我来说是薄弱环节,我给自己施加了压力,不仅在结构设计上提高自己,对电气知识也要充实自己,以不愧为公司设计员一职。在这几个月中,我服从工作安排,设计了UPS电池机柜、交直流机柜、输入输出机柜;修改了xx系列机柜;xx系列机柜;xx系列机柜等及辅助性图面设计。凭借同事的指导和自己的努力,能及时完成工作内容,并与制造商有了多次交流,力求机柜保质交付使用。主动跟进机柜装配过程,发现问题,即时改图并发给制造商。并与操作者进行互动,从操作者所提问题核实可否进行改良,再进行图面整理。在这段时间里,通过同事的协助和个人努力,我对公司的产品有了进一步的了解和认知。对结构问题有了一定的分析与处理能力,做到一个设计员应尽职责。在这段时间里我有进步,也存在不足之处:图纸尺寸错标、漏标;数量标示不明之类的低级错误,(甚至还曾犯过低级错误,)这对于我本人是一件很羞愧的事,我会引以为戒,并加以杜绝。终上所述,在这段时间里我有进步,也存在不足之处,另新的一年即将过去,在这辞旧迎新之际,回顾这几个月的工作历程,总结并自我反思,有利于在新一年的工作中有更好的表现并可挖掘本身潜能,以便更好地为公司服务,(现自我评论如下:)(现将总结归于以下几点:)现将总结归于以下几点:二、个人缺点:1、固执己见,悟性偏差,属于后知后觉型;对于自己熟悉的事宜,潜意识不太接受别人的建议,事后会自我反思,并进行考良,再择善而从;2、不善言词,略有自卑,敬畏有才能型;专业行业内如有不明之处,表达会词不达意,更会对有才能类型者产生敬畏心理,反而会去求教其他人,甚至不惜于自己耗大量的时间去研究;3、心行不一,管理意识不能运用自如;私下里我会用多年的从业经验及培训知识要求自己:换位思考让我对自己的工作方式很不满;(对事不对人潜意识里的我发觉自己不太容易做到。)管理模式中有三点关于做事方式:一是等事做;二是要事做;三是找事做,我时常在找事做,偶尔也会要事做,但也常常在等事做。(但这三点在收效过程中,)(我却总得不到应有的满足,我根本)(无法表达出我应该做事的效率。)做事效率不能尽善表达。三、个人展望:(1、结合自己的缺点,我申请外界能给我施加一定的压力,抑制惰性滋长,变缺点为优点(,使我的潜能最大化;虽然我会自我施加压力,但本身的惰性会潜滋暗长)1、个人观点,三维图能直观地反映结构是否合理,各制造业已逐步形成三维制图为主,二维图为辅的市场,已初步开始实施三维制图。2、目标有限元分析:这是一套仿真软件,它的优点是:a、增加产品和工程的可靠性;b、在产品的设计阶段发现潜在的问题c、经过分析计算,采用优化设计方案,降低原材料成本d、缩短产品投向市场的时间e、模拟试验方案,减少试验次数,从而减少试验经费此软件涉及知识面广,如果有机会期望能组织培训。这是当下设计者应该具备的一项技能,此软件涉及知识面广,有材料力学、流体力学、传热学、电磁学、声学等,我(现在的知识面不但)要重温以前的理论力学,还要在原知识的基础上提升(在知识储备上我已意识到自己的压力,)(我的)目标是尽快拥有此项技能,能与时俱进。(材料力学与理论力学,并结合理论与实践加以提升,自学可能缓慢,)(但拥有此项技能是我目前的目标。)第 4 页 共 7 页电气助理工程师年终总结时光飞逝,自xx年4月进入天津市无缝钢管厂以来已经一年多了,这段时间我始终都是在专用管分厂进行实习的。在这里我学习到了很多东西。在领导的安排下我先是在电工工段实习,然后于今年3月份调入电气组。在这段时间里,我在老师傅的带领下,结合之前在学校学习的理论知识,对我厂的钢管生产基础理论有了更深层次的了解,对生产工艺流程有了更进一步的认识,对外围设备和基础电路也愈加熟悉了。xx年4月,我正式进入无缝钢管厂专用管分厂,直接进入电工工段进行实习,由于刚进厂的时候对于设备和线路还不是很熟悉,所以主要是跟随师傅熟悉环境,了解外围的电路及电气设备,以及轧制的工艺流程的各个细节。在经过了长时间的实习之后,今年3月份我以优秀的表现进入了电气组继续我的工作和学习。在部门领导的关怀和带领下,也为了确保生产和提高效率,我们经常要做一些小的改造和创新。在参与这些项目的同时我也在不断的积累经验、增长见识。比如说,穿孔p1操作台和操作室距离并不远,但是在生产过程中一线操作工经常要两边跑,就是因为p1操作台根本无法实施控制,而只能在操作室进行控制。为此我在部门领导的带领下,对p1操作台的故障进行了排查,最终发现是连接两端的网线被废弃轧制工具砸断了,正好仓库还没有这个型号的网线,于是我们尝试用红黑麻花网线替代它,最终实现了p1操作台的正常使用,保证了生产的效率。再有,水压机操作台,停料处有料的时候被测料是不能翻料的,可是相反的结果出现了,只有停料处有料的时候才能翻料否则就不能翻料。测水压的过程是用plc和接近开关控制的,可是在程序上找不到任何毛病,于是我们便在接近开关处进行查找,最终我们发现翻料处有一个接近开关坏了,在更换了之后最终恢复正常。ASSEL作为轧制过程中最重要的步骤之一,与最终成品品质有着莫大的关系。所以我们在此处的改造也是比较多的,经常要根据具体情况做出相应的调整。最近的新产品219系列是以往我们从来都没有生产过的,在工艺组做出计划和改革方案之后,我们也对轧制过程做了细致的分析,我们一改往常的轧制速度,将轧制速度降低,避免速度过快造成毛管过弯而造成卡管现象,以保证钢管可以顺利的通过主机。在轧制出来之后,要用地滚把高温的钢管带到常化链床上,可是由于温度过高经常会对钢管造成创伤,影响管子的品质。针对这一问题,我们特别在ASSEL主机的一侧加了两台风扇,轧制完成之后,稍加冷却后再将其用地滚拖出来,保证了管子的质量。辊道作为生产过程中的基础设备经常会被损坏,尤其是减速箱和电机都很容易损坏,这就要求电机是极其稳固的,不能伴随着运转而大幅度摆动,为此我们研究在电机下面加一个底座并用支座与其焊接,这样就可以达到固定的效果,减少电机因摆动而造成的损

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