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文档简介

提高冬季箱梁施工合格率陕西路桥集团有限公司第四工程公司发布人:姚永乐一、工程概况石窑上大桥左幅桥跨径组合为2330m,交角90,中心桩号为K22+225.15,桥梁起点桩号K21+877.900,终点桩号K22+572.400,桥梁长694.5m;右幅桥跨径组合为2430m,交角90,中心桩号为K22+240.15,桥梁起点桩号K21+877.900,终点桩号K22+602.400,桥梁长724.5m, 30米箱梁共188片。此项目位于陕西北部,冬休期长达五个月,属于抢险工程。为了保证工期项目决定冬季施工。二、QC小组概况QC小组名称神盘项目冬季混凝土质量小组TQC教育人均30小时类型现场型组建时间2011.10.15组长程太行小组人 数6人课题名称提高冬季箱梁施工合格率活动时间2011年11月-2012年4月姓名性别文化程 度职务小组职务组内分工程太行男本科总工程师组长组织策划姚永乐男大专生产副经理副组长组织活动李锋男大专工程部长组员组织实施王满涛男大专质检部长组员组织活动邵波男本科现场技术员组员组织实施乔亚兵男大专实验室副主任组员组织实施序号检查项目频数累计频数频率(%)累计频率(%)1混凝土强度低222251512混凝土外观质量差123428793混凝土截面尺寸偏差4389884混凝土构件轴线位置偏差3417955混凝土表面平整度差24351006合计4343100100三、选题理由1、30米箱梁施工是桥梁的重要环节,神盘项目30米箱梁188片。2、根据双代号网络图,冬休三个月箱梁预制完成时间为6月底,业主要求5月底完成,完成任务必须经行冬季施工。3、根据对上个项目冬季箱梁施工资料调查合格率为90%,通过本次QC活动,为以后类似地区冬季箱梁施工积累经验四、现状调查在冬季进行混凝土施工时,由于气温低于混凝土施工的受冻临界温度,对混凝土的施工必须采取系统管理,才能保证混凝土的强度及其耐久性,提高混凝土工程的成型质量。QC小组对项目内部几个箱梁混凝土冬季施工情况进行了调查,找出了冬季混凝土施工过程中常见的一些质量问题,共检查500点,其中不合格点数为43点,占总检查数的8.6%,合格率91.4%,调查结果分析如下:根据调查表做出排列图:通过排列图我们可以直观的看出,混凝土强度低与混凝土外观质量差两项质量问题的累计频率为79%,是造成冬季混凝土施工质量问题的主要因素。五、确定目标和可行性分析1.目标值确定: 我QC小组成员通过对现状调查结果进行分析,并结合工程创优目标,确定本次QC活动的目标值: 确定目标值 控制箱梁冬季混凝土强度低,外观质量差两项问题,使两项不合格点数减少47%,不合格点数为(22+12)*47%=16,使冬季混凝土施工质量不合格点总数为:(16+4+2+3)=25点,从而使冬季混凝土的质量的合格率提高到:(500-25)500100% = 95% 确定目标值:冬季箱梁施工合格率由活动前的91.4%达到95% 。2.可行性分析1、小组成员具有较高的理论及技术水平,技能素质有保障。同时本小组成员曾多次参与QC小组活动,攻关能力较强。2、编制了切实可行的专项施工方案、项目创优计划书。3、项目领导高度重视,在资金、技术、人员方面给予充分的支持。六、原因分析及要因确认1.目标确定后,我们小组成员对现状调查统计表中的两项主要质量问题进行了全面分析和研究,运用头脑风暴法得出以下关联图:2.要因确认根据以上关联图,我们QC小组召开会议,对确定的13个末端因素逐一进行了认真的分析,确认过程下:序号末端原因确认内容确认方 法标准确认人确认时间1人员培训不到位现场是否进行了人员培训现场调查项目部人员培训率100%姚永乐2011.11.32未严格按照配合比施工是否严格按照配合比通知单进行混凝土搅拌,材料是否车车过秤现场调查严格按照配合比进行施工乔亚兵2011.11.53水泥,外加剂,骨料等原材料进场不合格对进场原材料进行检查现场调查确保粗细骨料中无冰雪杂质,水泥及防冻剂质量合格乔亚兵2011.11.54运输距离远,运输车辆未包裹搅拌站距现场距离,及混凝土罐车是否进行了保温措施现场调查保证混凝土出机温度不低于10王满涛2011.11.4序号末端原因确认内容确认方法标准确认人确认时间5混凝土粗细集料和水温度低对水,粗细骨料搅拌温度是否进行了监控现场调查保证混凝土出机温度不低于10邵波2011.11.76混凝土保温养护差检查是否采取了冬季混凝土养护措施现场调查混凝土达到受冻临界强度前温度不得低于0,内外温差不大于15 李锋2011.11.77保温材料不到位检查现场的保温材料购置情况现场调查编制详细的冬季施工物资采购计划表,保温材料满足冬季施工要求邵波2011.11.4序号末端原因确认内容确认方 法标准确认人确认时间8混凝土测温工作不到位现场是否按照冬施要求进行严格的测温工作现场调查现场设置专门的测温工作人员,测温记录详细真实邵波2011.11.59拆模过早检查是否存在拆模过早现象现场调查墙体模板在砼强度达到1.2Mpa后开始松螺栓,在混凝土温度降至5,强度达4Mpa即可拆除,梁、板模板待混凝土强度达到100%方可拆除模板及支撑。邵波2011.11.510混凝土振捣间距,分层浇筑混凝土厚度过大混凝土振捣严格按照经行振捣,振捣间距分层厚道符合要求现场调查振捣间距合理,浇筑厚度控制在30-40CM之间,遵循快插慢拔的原则。邵波2011.11.711脱模机涂刷不均匀检查脱模机涂刷情况现场调查模板要求均匀涂抹脱模剂邵波2011.11.612模板表面不平整对现场模板加工质量经行检查现场调查根据设计构件尺寸安装,其安装平整度偏差控制在3mm以内,保证结构构件合模质量。姚永乐2011.11.713温度太低测定混凝土内外温差5c. 现场调查室外温度太低,混凝土内外温度相差15 姚永乐2011.11.7(二)确认过程确认一确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场了解并查看资料现场是否进行了人员培训项目部人员培训率100%程太行2011.11.3 验证结果:检查项目部培训记录资料,在冬季施工前,项目部已组织工人进行了培训,培训率达到了100%。项目部设有质量、安全宣传栏,经过与工人的交流,工人的质量安全意识较强,技术水平较高。结论:人员培训不到位不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认二确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场了解并查看资料是否严格按照配合比通知单进行混凝土搅拌,材料是否车车过秤严格按照配合比进行施工乔亚兵2011.11.5.验证结果:配合比由榆林市公路局检测中心经过多次试配提供,现场施工严格按照配合比通知单进行混凝土搅拌,混凝土拌合机电脑控制拌合料比较精确。结论:未严格按照配合比施工不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认三确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查对进场原材料进行检查确保粗细骨料中无冰雪杂质,水泥及防冻剂质量合格 乔亚兵2011.11.5 验证结果:项目部由材料员和质检员负责对粗细骨料及水泥的进场和检验,并且每批进料都出具检测报告单,确保工程使用的原材料质量合格。 结论:水泥,外加剂,骨料等原材料进场把关不严不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认四确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查是否采取了冬季混凝土养护措施混凝土达到受冻临界强度前温度不得低于0,内外温差不大于15 李锋2011.11.7 验证结果:通过对现场冬施情况进行检查,发现施工层未采取彩条布进行遮挡,大模板未进行保温,混凝土浇筑完毕后未及时进行覆盖保温, 并且保温部位只采用一层阻燃草帘被进行覆盖,混凝土冬季养护措施不到位。结论:混凝土养护措施不到位是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查对水,粗细骨料搅拌温度是否进行了监控保证混凝土出机温度不低于 10邵波2011.11.7 验证结果:到搅拌站现场进行调查,搅拌站严格按照冬季混凝土搅拌方法进行混凝土搅拌,搅拌前对粗细骨料、搅拌用水等进行加热,满足规范要求,根据热工计算结果,能够保证混凝土出机温度不低于10。结论:混凝土搅拌养护温度无法保证不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认五确认六确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查搅拌站距现场距离,及混凝土罐车是否进行了保温措施保证混凝土入模温度不低于 8王满涛2011.11.4 验证结果:从搅拌站到施工现场运输时间不足10分钟,并且运输罐车进行了保温覆盖,混凝土运输过程中热量散失有限。结论:运输距离远,保温措施不到位不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认七确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场检查检查现场的保温材料购置情况编制详细的冬季施工物资采购计划表,保温材料满足冬季施工要求。 邵波2011.11.4 验证结果:检查项目部冬季施工物资采购计划表 ,并对现场保温材料进行了核实,保温材料满足冬季施工要求。结论:保温材料不到位不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认八确认方法确认内容确认标准确认人确认时间调查分析并查看资料现场是否按照冬施要求进行严格的测温工作现场设置专门的测温工作人员,测温记录详细真实。邵波2011.11.5 验证结果:对项目部测温工作进行调查,温度计配备齐全,但测温工作人员少,无法满足测温要求,混凝土养护温度无法真实体现,测温记录不具体。 结论:混凝土测温工作不到位是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认九确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查是否存在拆模过早的现象墙体模板在砼强度达到1.2Mpa后开始松螺栓,在混凝土温度降至5,强度达4Mpa即可拆除,梁、板模板待混凝土强度达到100%方可拆除模板及支撑。 邵波2011.11.5验证结果:通过调查,项目部为了赶进度,未严格控制混凝土拆模时间,存在拆模过早现象。结论:拆模过早是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认十确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查混凝土振捣严格按照经行振捣,振捣间距分层厚道符合要求振捣间距合理,浇筑厚度控制在30-40CM之间,遵循快插慢拔的原则。邵波2011.11.7 验证结果:通过现场调查,混凝土振捣工振捣质量良好,质量意识较强,能够掌握混凝土振捣方法,严格按照技术交底要求进行振捣,无漏振,过振现象。 结论:混凝土振捣间距,分层浇筑混凝土厚度过大不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认十一确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查检查模板脱模机涂刷情况模板要求均匀涂抹脱模剂邵波2011.11.6 验证结果:通过调查,现场设置专门人员对模板进行满涂脱模剂,脱模剂涂抹均匀,避免了拆模时对混凝土表面的破坏。 结论:脱模剂涂刷不到位不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认十二确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查对现场模板加工质量经行检查根据设计构件尺寸安装,其安装平整度偏差控制在3mm以内,保证结构构件合模质量。姚永乐2011.11.6 验证结果:由于项目部所采用的模板部分为旧模板,模板过旧变形导致拼缝过大,存在漏浆,涨膜现象。结论:模板质量差是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。确认十三确认方法确认内容确认标准确认人确认时间现场调查测定混凝土内外温差5c. 室外温度太低,混凝土内外温度相差15 姚永乐 2011.11.7 验证结果:今年冬天普遍低温,但是采用综合蓄热法对混凝土进行保温养护,能够控制混凝土内外温差15。结论:温度太低不是影响冬季混凝土施工质量的主要原因。通过现场调查,现场试验、验证等方法,对分析出来的13项末端原因进行了分析,最终确定影响混凝土强度低及混凝土外观质量差的主要原因共4项。七、制定对策序号要因对策目标措施地点完成时间责任人1混凝土保温养护差加强混凝土养护覆盖确保混凝土养护温度得到控制。1.购置工程专业棉帆布对混凝土经行覆盖2.增加蒸汽锅炉,在箱梁底座周围设置蒸汽管道施工现场2011.11.12程太行2混凝土测温工作不到位加强测温人员保证数据真实准确性为混凝土冬季施工提供准确,详细的温度记录。1.安排专职测温人员进行测温工作2.对其进行测温培训工作。施工现场2011.11.12姚永乐3拆模过早严格控制按照冬季施工组织要求满足混凝土正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定。1.现场制作同条件养护试块,根据试块强度决定拆模时间。2.购置新的模板,满足模板周转需求。施工现场2011.11.13李锋4模板表面不平整对模板重新整改达到设计要求根据设计构件尺寸安装,其安装平整度偏差控制在2mm以内,保证结构构件合模质量。制定合理的模板加工方法,并严格按照方法进行加工,加强对质量的检查工作。施工现场2011.11.13王满涛八、对策实施实施(一)加强混凝土施工养护覆盖 箱梁混凝土浇注完毕后,由于密布横向钢筋,采用保温棉被覆盖严密保温,并通蒸汽管。 拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。 保温帆布覆盖 安装蒸汽养生锅炉实施(二)加强测温人员保证数据真实准确性1.测温工作由专职试验员负责,并对其进行测温培训,培训合格后方可上岗。 2.测温工作严格按照方案要求进行,测温时间和测温值应详细记录,整理归档。 3.项目部质检人员和现场技术负责人每天要检查测温记录。每片箱梁停止测温后,由技术负责人审阅签字后交总工审阅,及时归档,以备检查。发现问题及时汇报,以采取必要的措施。 4.测温人员应随时与搅拌站、保温人员保持联系,如发现混凝土温度或保温不当引起温度急剧变化或降温过快等情况,应立即向项目技术负责人汇报进行处理。实施(三)严格控制按照冬季施工组织要求1. 砼拆模严格以同条件试块试压结果为依据,并经技术负责人签字批准。 2.箱梁模板在砼强度达到50%后开始松螺栓,梁、板模板待混凝土强度达到75%方可拆除模板。 3.箱梁模板拆除后,混凝土表面加保温棉覆盖,并通蒸汽养生以保证混凝土缓慢冷却。实施(四)对模板重新修改达到设计要求模板的加工质量直接影响到模板的安装质量,在施工前,本小组认真熟悉图纸,并结合相关规范要求,制定了模板加工方案。 1.规划模板加工场地,选调专业加工人员,工程所需模板均采用统一修改。 2.选用优质钢板,对模板有瑕疵部位应在加工前进行有效的修补。 3.所有模板的加工均须按设计尺寸进行加工,并事先做好放样划墨工作,模板的接缝应加工顺直,最大偏差控制在2mm以内。模板间的螺栓按设计要求拧紧上全,确保有足够刚度和稳定性。 4.模板的加工由专业工长专职管理,对模板的加工质量跟踪检查,进行全过程控制。 5.模板支立完成后,由监理、技术、质检共同检查合格后方可进行混凝土浇筑施工。 九、效果检查 小组于2011年3月会同建设单位,监理单位对活动后的混凝土施工质量进行了检查,共检查400个点,不符合要求的13个点,合格率达96.7%,具体见下表:序号检查项目检查点合格点数合格(%)1混凝土强度80801002混凝土外观质量8076953混凝土截面尺寸807897.54混凝土构件轴线位置8076955混凝土表面平整度807796.26合计40038796.7小组活动前后混凝土冬季施工质量合格率显著提高QC活动效果图 1、通过QC小组活动,为公司及项目部培养了一批敢于

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