脱硫效率及氯离子高分析.doc_第1页
脱硫效率及氯离子高分析.doc_第2页
脱硫效率及氯离子高分析.doc_第3页
脱硫效率及氯离子高分析.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

脱硫效率及存在的问题分析1、两台炉的主要参数:名称负荷脱硫效率入口硫出口硫烟气量供浆量PH#1炉276MW97.5%1103mg/Nm327 mg/Nm3761Km3/h5m3/h5.26#2炉276MW91.5%1123 mg/Nm395mg/Nm31003 Km3/h6m3/h5.50从以上数据看出,目前#2炉脱硫效率较#1炉严重偏低,运行的浆液循环泵均BC泵。2、脱硫效率分析综合#1、#2炉进行比较,影响脱硫效率的因素为:入口含量量,浆液成分,浆液的PH和密度,工况及设备状态。1)经询问值长,最近入口含硫量在数据中已有体现,无明显偏差,可以排除此方面的影响。2)浆液成分:由于#1、2炉主机控制的不一样,特别是飞灰和投油时产生的油膜对我脱硫浆液产生较大的影响,而且会直接包裹石灰石和亚硫酸盐晶体表面,阻止反应,降低石膏浆液品质,堵塞吸收塔内部的喷嘴。今天上午检查发现,#2吸收塔溢流口(溢流管顶部的小孔引出的PVC管)出来的浆液有大量的黑色泡沫,可能是形成油膜。#1吸收塔则相对较少,可能由此影响了CaCO3和SO2之间的反应,需检查化验。3)浆液的PH和密度,吸收塔浆液的PH最近控制在5.1至5.6之间,#2吸收塔的PH由于脱硫效率底PH控制稍高,但没有达到抑制石灰石溶解的值,密度目前控制较低,因浆液内的氯离子高,加大废水的额投入量,增加了石膏脱水时间,在停运脱水系统时吸收塔密度基本在1115左右,就化验结果看最近一次的石膏中含CaCO3为1.82%(3月9号数据,建议每天都要化验此数据),超过1.5%,可能浪费石灰石,使浆液中的CaCO3含量减少,抑制了反应。4)工况及设备状态,目前#2炉已经取消了增压风机,#2炉烟气温度为113,#1炉烟气温度器103,因石灰石与SO2是一个放热反应,温度越高对反应有抑制作用,但此项的影响较弱。预想可能造成脱硫效率低的原因为#2炉浆液循环泵的喷淋效果不好,不能形成适当的面积的水雾或由于其他原因造成喷淋的浆液减少,循环的时间增加进而液气比下降,使浆液和烟气不能完全接触,造成带硫烟气逃逸。今天进行了将#2炉B浆液循环泵切换为A浆液循环泵的试验,负荷为280MW时切换为A泵后的脱硫效率在90至92%之间,由于A浆液循环泵的排放阀内漏,切换回B循环泵,安排排放阀更换,明天再进行一次试验,可初步判断出循环泵的喷淋效果。另氧化空气量也会对脱硫效率有影响,鼓入足够的氧化空气量使亚硫酸氢根氧化为硫酸根,反之如氧化空气量不足,亚硫酸氢根氧化迟缓,会阻碍SO2的吸收造成脱硫效率偏低,目前#1炉氧化风量为6050m3/h,#2炉氧化风量为5860m3/h,相差不大,但是氧化风机的出口压力差别较大,目前#1、#2吸收塔液位均为6.3米时,#1炉氧化风机出口压力为61.6Kpa,氧化风机电流为20.25A,#2炉氧化风机出口压力为69.8KPa,氧化风机电流为22.15A。需检查,汇报许工通知热控明天将两台氧化风机的压力表互换。3、钙硫比(摩尔比),从#1机3月13号启机开始,#1、#2炉使用的石灰石为963.9T,脱除的SO2为311.72T(DCS上#1炉为75.32T,#2炉的为236.4,#1、#2炉偏差太大,脱除量应差不多,#1炉的偏小需检查修正)。这段时间的石灰石平均含钙量为49.5%,换算成CaCO3为含量88。39%,即CaCO3含量为963.9*88.39%=852.02T。钙硫比(摩尔比)=(852.02/100)/(311.72/64)=1.74.如果按#2炉脱除的SO2计算共脱除236.4*2=478.6T钙硫比(摩尔比)=(852.02/100)/(478.6/64)=1.14.而合理值为1.05至1.1之间,从钙硫比可以看出我们的石灰石消耗过多,其中可能有没有和浆液充分反应的原因,间接的说明了浆液循环泵的效果(可能A、B、C循环泵的效果都受影响)4、氯离子:最近实验数据的氯离子为#1吸收塔:25518,#2吸收塔:27049。氯离子的来源主要影响有三个方面:煤种影响,工艺水影响,石灰石影响,外排量。排出的主要途径为外排废水。分析:工艺水和石灰石影响应可以排除,工艺水中氯离子含量应不超过100ppm。从2月20号#1调停后#2吸收塔氯离子迅速上升,采取加大外排废水后下降为20000左右,3月12号#1炉启动后两台吸收塔浆氯离子又开始上升,从整个过程来看,推断可能使得氯离子上升的因素为煤种影响和工况影响,假设如果电厂是在#1炉调停那段时间换的煤种,可能在短时间内使得氯离子就迅速上升,而我们加大排放量后氯离子开始回落,当#1机组启动后,由于是两台炉同时运行,氯离子的总量是单台炉的两倍,而我们外排的废水量还是和处理#2炉单炉氯离子高时的排放量一样,所以两台炉浆液一混合,氯离子的增加量大于外排量,使得两台塔氯离子综合上升。目前每天外排的废水量为65m3左右,吸收塔液位6.5米计算单台塔浆液量为734m3,两台塔浆液置换一次需734*2/65=22.6天(石子原因,氯离子是不是从那时候上来的),如假设成立,具体处理措施还需要从废水外排着手,增加排放量。我们目前澄清池较小,如果把现场其他设施如原来的废水存储箱利用起来,在澄清池前来一次初级澄清,再由初级澄清的水排入澄清池,则可以加大废水的排放量,希望大家共同探

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论