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文档简介

10#、12#楼停工整改方案一、原因分析: 由于10#、12#楼混凝土浇筑后墙体、门窗洞口多处出现严重胀模,现对该问题进行原因分析: 1、现场没有按照施工方案进行搭设 1)、穿墙螺栓没拧紧,导致模板拼缝处错台和胀模。 2)、次龙骨间距过大。 3)、主龙骨有用木方代替的现象,过门口钢管没有贯通。 4)、有些主龙骨用短钢管拼接。 5)、阳角加固措施没按方案要求用钩头螺栓拉结,而是用的步步紧拉结,导致阳角处胀模。 6)、阴角处加固对拉螺栓的起步位置过大,导致阴角处胀模。 7)、门洞口处模板没有按照方案采用定型模板,导致洞口胀模。 2、原定地上部分模板使用大钢模,但是大钢模厂家在加工过程中出现一些问题,使得10#、12#大钢模不能按时进场,因此对已加工好的4栋楼按原计划使用大钢模,对10#、12#未加工好的两栋楼暂时使用木模施工,但是模板施工队伍还是大钢模的队伍,所以在施工木模水平上存在差距。另外由于甲供搅拌站频繁更换、经常出现供灰间断及延迟现象,致使现场窝工严重,大批技工因此退场,现已过招工期,后补充的工人技能参差不齐,无法满足木模整体施工的要求。二、胀模处理措施:现对现场出现胀模的地方进行整改,具体措施如下: 1、先用线坠吊垂直度,看胀模多少,包括门窗洞口,并弹出墨线。 2、胀模小于5mm的部分,用角磨机磨平。3、胀模超过5mm的部分,将胀模部分的混凝土剔除,并剔入标准面1公分。采用搅拌站原浆水泥和对应沙子,再加入对应的107胶,按一定比例搅拌,由专业修补人员将剔深的1-2公分抹平至标准面,抹平压光后刷一层养护剂,随后粘贴一层塑料薄膜,待强度达到可以打磨时,使用角磨机将表面不平整的部分进行打磨,使得表面和原墙颜色一致。三、胀模预防措施:1、穿墙螺栓的位置严格按照方案执行,底排穿墙螺栓距结构地面不大于200mm,随后向上连续三排竖向间距不大于400 mm,再往上竖向间距不大于600 mm,顶排穿墙螺栓距顶板底距离不大于300mm。水平间距均为600 mm。(详见附图)2、剪力墙根部加设一排顶模棍,顶模棍距结构地面23cm,采用C12水平间距600,长度同墙厚,两端与墙边平齐。再在离每根穿墙螺栓5cm范围内加设一根混凝土条形垫块,以顶住模板。(详见附图)3、丁字墙靠近拐角处第一根穿墙螺栓离拐角角点距离不大于300。(详见附图)4、梁两侧立杆离梁侧面距离不大于350,梁底中部加设一根立杆,立杆间距同满堂架立杆间距。(详见附图)5、木模施工时,门窗洞口处除加设水平支撑外,还应在梁跨中加设一道立杆,在洞口角部加设斜撑。其做法参照大钢模施工方案中门窗洞口定型模。如下图:四、管理措施:1、将10#、12#木工施工班组退出施工现场,从其他工地调一批有经验且技术水平较高的施工班组进场。2、项目部立刻组织召开现场会,查找原因,确定整改方案,10#楼整改负责人为生产经理郎建兴、12#楼整改负责人为质量总监张育红。3、施工队立刻增派技术水平较高的修补队伍,对10#及12#楼进行整改,10#楼由冉宗瑜进行负责,12#楼由高文海进行负责。4、此事公司高度重视,公司派项管部经理亲自到现场进行监督与指导。 5、从即日起将整改措施编制成方案交底,对总包各部门及劳务管理人员,认真进行方案交底,并在以后的施工中严格按照交底措施进

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