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文档简介
太钢二钢厂不锈钢培训教材-LF分册第六节 LF炉操作上面我们谈了LF炉的很多优点,事物总是一分为二的,LF炉也有很多缺点,表现在:1)运转成本高(与CAS-OB相比)2)作业时间长(与化学提温法相比)3)对钢包有特殊要求(底吹氩必须畅通,上部要有400500mm空间)4) 钢包渣线部位寿命低(一般只有1535次)5)钢包内渣层厚度有一定要求(一般小于60mm)6)还原作业有回磷现象7)对钢水化学成份只能向上调整,灵活性差8)对超低碳钢水而言,有增碳现象,例如不能对工业纯铁钢水进行加热9)不能直接对半钢水进行处理,如需处理先镇静化正因为上述缺点,有的转炉工厂选择了CAS-OB炉或ATO炉。一、 80吨钢包作业工艺流程1)修包工确认钢包底吹氩畅通,将钢包放到转炉出钢车上2)接通底吹氩,在转炉出钢过程中确保底吹氩畅通3)转炉出钢时进行挡渣作业4)在转炉吹氩站确认底吹氩畅通、测渣层厚度、温度。如底吹氩不通改其它方法进行处理(如只进行上吹氩作业或进行RH处理),渣层厚度大于60mm则吊到扒渣机处进行扒渣。5)在电炉跨将钢包放在LF炉过跨车上6)重新接通底吹氩,小气量供气,确认钢包底吹氩畅通渣表面翻花7)将钢包车开到处理位LF炉进行处理8)LF处理完毕后,关闭底吹氩,去掉底吹氩连通管二、 75吨不锈钢钢包作业工艺流程1)从VOD炉过跨车上(在注钢跨)将钢包吊到LF炉车上2)重新接通底吹氩,小气量供气,确认钢包底吹氩畅通渣表面翻花3)将钢包车开到处理位LF炉进行处理4)LF处理完毕后,关闭底吹氩,去掉底吹氩连通管5)将钢包从电炉跨吊到通往3#连铸机的过跨车上三、 80吨钢包LF炉自身工艺流程工艺目的:调温、成份调整、脱硫、去除部分夹杂(一)、机械设备事先检查确认1)确认电极夹持器冷却水退水、导电横臂冷却水退水、电缆冷却水退水、炉盖冷却水退水的水温,水流量正常。2)加料气动闸门灵活好用,处于关闭状态。3)炉盖液压升降系统正常好用,处于提升状态。4)炉盖上的耐火圈完好,安装位置正常。5)启动液压泵,电极液压升降系统正常好用。6)桥架液压摆动系统正常好用。7)钢包车走行系统正常好用,选择开关在主台位。8)启动液压泵,扒渣机液压系统正常好用。(二) 电气设备事先检查确认1)值班电工对主要电气设备检查就绪并确认系统完好。2)高压开关装置(隔离开关和高压断络器)均在断开位置。3)LF炉变压器调压开关和电抗器开关应在所需位置。4)可控硅系统转换开关应处于“手动“位置。5)通电前LF炉上和变压器上不许有人工作。6)通电前电极必须在高位(离开钢水)。(三)、 工艺流程1.钢包车开到处理位2.降下包盖3.送电操作1)首先启动电炉变压器冷却系统(即开启冷却油泵和通风机);2)接通低压控制电源及可控硅系统电源(或启动电机放大机);3)打铃通知炉前操作人员;4)高压装置送电,先合上隔离开关,后合上高压断路器。注意断路器指示灯需由绿灯变为红灯;5)将转换开关放在“自动”位置,观察仪表是否正常。电极自动下降起弧后自动升降保持送电状态。4.加入造渣料后,大功率供电,5.待渣料熔化后,测温,根据终点要求决定供电曲线6.取渣样,观察是否成还原渣,决定加电石7.判定脱氧良好后,取钢样进行分析,决定成份调整,加大底吹氩供气量,钢水表面裸露出钢水后加入合金,加完合金后,减小底吹氩供气量8.取终点样,确认成份进格9.测终点温度,确认进格,交出钢水四、 75吨不锈钢钢包LF炉自身工艺流程工艺目的:调温、保温1) 钢包车开到处理位2)降下包盖3)送电,测温,根据终点要求决定供电曲线,4)取钢样进行分析,决定成份调整,加大底吹氩供气量,钢水表面裸露出钢水后加入合金,加完合金后,减小底吹氩供气量5)取终点样,确认成份进格6)测终点温度,确认进格,交出钢水五、还原渣法操作还原法操作是指氧化渣经还原,炉渣冷却后呈灰白色。减少转炉的氧化渣,是减少赤裸的钢渣直接从空气中吸收氧的先提条件。(不锈钢水无此问题,因为VOD炉交来的就是还原渣)因此要求转炉出钢包中渣厚不大于60毫米,如果大于此数值则必须扒渣。包中残留的氧化渣多时,在造还原渣过程中使用的还原剂多。渣中P2O5会被还原进入钢液,增加钢液中的磷含量,未经还原的初期渣含FeO57左右。造还原渣:向钢液面上加石灰,加入后立即大功率供电,以期尽快形成液态的高碱度炉渣。如渣中氧化铁高可加入电石,立即紧闭炉门保持还原性气氛。即保证炉内压力为微正压力,这时产生的CO从炉门和电极孔的空隙向外冒出有有力的火焰,这表明电石和炉渣中的氧开始反应,炉渣由褐色逐渐变为黄白色,(FeO)在0.50.8%之间。6.6 还原期钢水温度控制还原期钢水温度应高于所炼钢种的熔点约80120。对于含有铬、铝、钛等易使钢水发粘的元素的钢种应取上限。对含有硅、锰、碳等能改善钢水流动性的元素的钢种,应取下限。温度过高,炉渣变黄变稀,脱氧不好,吸收气体多。易使钢产生表面气泡缺陷,并使脱氧剂用量增多。过高温度浇注易使钢产生皮下气泡、裂纹和缩管、成份偏析等缺陷,高温下精炼和浇注加重对炉体和浇注系统耐火材料的侵蚀,增加了非金属夹杂物。低温冶炼,钢与渣流动性不好,渣、钢间的物化反应不能顺利进行。脱氧、脱硫的效果不好。低温浇注易使钢锭造成短尺,重皮,钢锭表面不良等缺陷,影响钢的质量及成材率。七、 调整钢液成分为得到物理、化学性能符合要求的钢,必须调整钢液成分到规格之内,加入铁合金的原则是:(1)不易氧化的元素在还原初期加入如Cu、Ni、Co、Mo、W。易氧化元素在还原末期脱氧良好的情况下加入如V、Nb、Si、Ti、B等。(2)密度大、熔点高的合金加后易沾于包底,应入时应加强氩气搅拌,加的块度要小一些。(3)贵重的铁合金应尽量往中下限控制,以便降低钢的成本。合金元素加入数量按元素收得率计算。调整钢液温度到交出温度:吹氩弱搅拌钢液,测温,两次结果相近时方可交钢。 取样分析钢液成分后,视钢种和经验而定,根据分析结果,调整钢液成分。八、 LF炉冶炼中几种异常情况的处理(一)、 钢中碳高当钢中碳高不能正常交钢时,可处理的方法:(1)回炉(2)改钢种(3)采用冲淡法,在条件允许的情况下,加入低碳废钢降低钢中碳。防止措施:(1)转炉出钢保证包中碳在中、下限。(2)保证渣量,固定还原剂用量,防止电石和碳化硅增碳。(3)必须检查短电极及接头情况,防止电极增碳。(二)、 钢中磷高当钢中磷高不能正常交钢时,可处理的方法:(1)回炉(2)改钢种防止措施:(1)转炉出钢磷要低。(2)包中渣量要少,大于60mm必须扒渣。(3)保证过程温度符合要求,减少回磷。(4)需大量加入合金时,防止合金含磷量超标,致使钢水异常增磷。(三)、 钢中其它元素如锰、铬、钨、硅高(1)锰、铬、钨作为残余元素超过标准时,应根据超出范围采取改钢种。当某些元素明显超标又无钢种可改时,宜做
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