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文档简介
KFV-50NS自吸式浮选机的应用与分析 ( 安徽恒源煤电股份公司恒源煤矿选煤厂 安徽省淮北市 235162 )摘要:本文根据现场实际操作和相关的化验数据,介绍了自吸式浮选机的结构、技术参数、及工作原理,以及在生产过程中影响浮选机应用效果的因素及采取的相应措施,对存在的问题提出改进建议。关键词:自吸式浮选机,灰分,入浮浓度,入浮压力,回收率。1、 概况细粒煤的分选在煤炭工业中发挥着越来越重要的作用,成为洁净煤技术发展的重点之一,是综合利用煤炭资源和环境保护的有效途径。浮选作为煤泥分选的主要选煤技术,仍需在理论和实践上进一步完善。 恒源煤矿选煤厂原设计能力0.9Mt/a,技改后年入洗量达到1.5 Mt/a。选煤工艺也由原来的“预先脱泥有压重介+浮选”改为“不脱泥无压重介+煤泥中介+浮选” 。由于目前选煤厂每天入洗原煤达5000t以上,原煤中0.5mm煤泥占21%,含量约1050t,采用直接浮选工艺,即重介精煤磁选机尾矿直接进入浮选系统,有时由于煤质较差,浓缩压滤设备处理能力有限,浮选效果直接影响后续的浓缩压滤,进而影响了正常的生产。浮选工艺流程见图一2、 KFV-50NS自吸式浮选机的结构特征和技术参数(1) 结构特征:KFV-50NS自吸式浮选机由圆锥形浮选槽体、尾矿管、空气反应器和分配盘组成。附属设备有浮选入料泵及变频器等。(2) 技术参数:型号:KFV-50NS用途:-0.5mm煤泥分选高度:7500mm直径:5500mm入料浓度要求:60100g/l入料压力要求:0.200.24Mpa处理能力:8001000/h厂家:德国KHD洪堡威达克股份有限公司(3) 工作原理:加入了浮选药剂的浮选入料经泵以一定的压力给入到浮选机,浮选入料经过空气反应器,在其中形成一定的负压,进而空气反应器从进气管中吸入空气,与浮选入料进行充分的混合之后,经分配盘均匀的把浮选入料给入到浮选机槽体,进入槽体之后,入料中的空气又重新膨胀、析出、上浮形成许多微小气泡,在浮选药剂的作用下完成浮选过程,形成了一定厚度的泡沫层,由于继续给料,随着液面的上升,泡沫层从溢流堰流出进入浮精桶。3、 影响工艺效果的因素及相应措施通过在实际生产过程中的摸索,发现入料浓度、入料压力,空气反应器中“T”型头的堵塞状态、进气量、药剂制度及后续浮精的处理对浮选效果均产生不同的影响,而且这些因素的不同组合所产生的影响也存在区别。31 入料浓度的影响与措施在生产过程中,直接浮选工艺的入料直接受到重介系统的影响,且影响非常明显和快速。由于现阶段井下原煤性质变化较快,煤泥性质极不稳定,煤泥含量忽高忽低,直接影响了浮选的入料浓度。入料浓度对浮选效果的影响,见表一。表一、入料浓度与浮精灰分、尾煤浓度及灰分的关系入料浓度浮精灰分尾煤浓度尾煤灰分10910.857835.6010610.767434.3811911.247034.82869.864547.269910.215243.1811511.306036.1212211.436835.47从表一可以看出,在不补加清水的情况下,入料浓度多数都过大,入料浓度过大,浮精灰分和尾煤浓度均偏高,尾煤灰分偏低。直接影响了浮精的回收率,并且对尾煤的浓缩压滤带来了更大的负荷。针对入料浓度对浮选效果的影响,我们制定了相应的工作程序,严格控制浮选的入料浓度,尽量关小一次浮选的尾矿回料阀,给浮选入料桶内补加清水,降低入浮浓度、增加矿浆的处理量,优化浮选效果。经实际生产操作,在小时量不变的情况下补加清水时,入料浓度能控制在109g/l以下,浮选入料泵负荷时有过大,为此,必须调整煤量,把入料浓度严格控制在100g/l以下。另外精煤筛筛缝磨损严重时经常出现浮选跑粗现象,但实践证明,由于其独特的结构特点,气泡和颗粒间的高动能及上升流的设计完全解决了跑粗的问题,因此KFV-50NS自吸式浮选机的实际入浮粒度上线略大于0.5mm,在保证浮精灰分的前提下,适当加大浮选药剂,入料里面的粗煤泥能很好的浮出,尾矿无跑粗现象。细泥含量高时,我们通过控制入洗原煤小时量降低入浮浓度,并把平时一段加药方式改为两段加药的方式进行浮选。32 入料压力的影响与措施KFV-50NS自吸式浮选机的入料压力决定了空气反应器的最大进气量,也决定了入料矿浆在浮选槽体的停留时间及泡沫层的质量及回收率。当入料压力过低时,入料在槽体的停留时间相对较长,泡沫层厚度较厚且发实,由于没有刮泡装置,浮选精煤不能及时从溢流堰排出,越压越实,同时也降低了二次富集作用,使得一些高灰尾矿也掺杂在泡沫层中,污染了浮精质量,形成恶性循环,因此浮精灰分偏高,尾矿灰分偏低,尾矿浓度增加,回收率大大降低,浓缩压滤负荷增加。而且尾矿管易堵塞,造成浮选跑水,影响正常生产。当压力过高时,由于压力越大,入料量越大,浮选槽体的液面随之升高,为了达到较好的浮选效果,给入足够的空气,必须开大进气阀,此时就会出现泡沫层翻花现象,形成的泡沫层被破坏,甚至无法形成泡沫层,同时出现浮选跑水现象。因此,入料压力是KFV-50NS自吸式浮选机操作控制过程中一个非常重要的技术参数。在实际生产过程中,分流量、煤泥含量变化等均对这一重要参数有很大的影响。经过实践发现,入料压力控制在0.160.26Mpa之间均能达到比较理想的效果。打分流或煤泥量大时,压力基本控制在0.220.26Mpa,此时槽体的液面较高,泡沫层较薄且料较稀,此时可根据液面高度降低尾矿管高度,将泡沫层控制在15cm左右。根据泡沫层气泡的大小来控制进气量。当无法满足入料压力时,可适当开大些一次浮选的回料阀及向入料桶内补加清水,压力基本控制在0.160.24Mpa,通过调节尾矿管的高度基本上把泡沫层厚度控制在15cm左右。由于自身入料压力的要求,矿浆垂直向下输送到浮选机底部的矿浆分配盘中,然后改变方向,垂直向上快速喷射出去,矿浆在槽体内的停留时间比其他机械搅拌式浮选机较短, 入料的不稳定可以通过快速调整浮选机的工艺参数(如进气量、泡沫层厚度、入料压力)来解决,在操作方面要比机械式浮选机方便、快捷、准确。操作和浮选过程也相对较稳定。33空气反应器中“T”型头有无堵塞的影响 KFV-50NS自吸式浮选机的空气反应器中含有一个“T”型头,均匀分布了几十个25mm的小孔,“T”型头的四周嵌有几十个小孔与进气管连接,入料以一定压力经过这些小孔输入到浮选机底部的矿浆分配盘中,在此过程中空气反应器内产生负压,四周的小孔从进气管吸入空气。在实际生产过程中,由于筛面磨损严重,筛缝变大或筛板磨烂等原因,致使一部分25mm的粗颗粒精煤进入到浮选入料中,这些颗粒在经过空气反应器时,无法通过“T”型头下的孔,当大量的25mm的颗粒堆积在“T”型头四周时,就会把孔堵塞,因此,经过空气反应器的入料和压力均减少,其所产生的负压也随之减少,进而影响了进气量,甚至进气管内无负压,浮选入料经过进气管喷出,即使入料泵调大输送压力,也无法进行浮选,此时浮选机常出现尾矿管堵塞,浮选跑水,必须停掉浮选系统,将浮选入料直接进入浓缩系统,并通知机工拆卸“T”型头,造成极大的经济损失。所以在操作过程中,为了防止“T”型头堵塞现象,必须把好浮选入料关,为此在浮选入料桶上方加设了一个5mm方孔的网子,防止精煤磁选机跑粗时,大块进入浮选系统。34进气量的影响 在保证其他情况不变的情况下,进气量直接影响着浮选效果,当进气阀开的过小时,进入矿浆的空气不足,使得矿浆无法与空气很充分的混合,而且在槽体重新膨胀析出时,无法形成足够比表面积的微小气泡。由于矿浆在槽体的停留时间很短,一部分精矿还没等矿化气泡形成就从尾矿管流走。而且槽体里面形成的泡沫层发死无动能,不能及时从溢流堰流出,影响着浮选回收率。反之当进气阀开的过大时,泡沫层无法形成微小气泡,气泡过大,从而降低了气泡的总比表面积,反而降低了回收率,此外进气阀开的过大,槽体内会翻花严重,把形成的泡沫层重新打乱,甚至无法形成泡沫层。在实际的生产过程中,通过观察泡沫层有无发死现象、翻花现象及气泡过大现象,及时调节进气阀的开关度。35药剂制度的影响由于其自身的结构特点,KFV-50NS自吸式浮选机无需在其旁边专设一个浮选药剂搅拌桶,而是从浮选药剂桶里面直接把药剂加入到浮选入料桶内。我选煤厂使用的是复合浮选药剂,采取一点加药方式加药。根据浮选效果的好坏,增减药剂用量。实践表明,浮选入料为700/h,每小时浮选药剂用量在1825公斤范围内,由于入料和空气经过空气反应器时,两者之间的动能较大,高能量的紊流加强了气泡的结合力,同时也增强了空气的弥散和分布。混有空气的矿浆在底部分配盘喷射出时,空气重新膨胀析出,在浮选药剂的作用下,矿化作用非常理想,浮选药剂的控制也较容易控制。36 其他优点综上所述,KFV-50NS自吸式浮选机具有以下优点:1、 在浮选机前无需专门设置添加药剂的搅拌桶。2、 最多不超过两段的设计,若采用机械搅拌式浮选机达到同等的浮选效果则需要610槽。3、 单机处理能力大(5500mm的直径,单机处理能力可达8001000/h)4、 工艺简单操作容易。5、 由于对浮选入料变化的适应性强,可入浮固体含量较少浓度较低的浮选入料,同时也可以满足浓度较高的入料,适应范围较广。6、 与机械搅拌式浮选机相比,浮选精矿浓度较高,基本上可达到350g/l,对后续的脱水工艺减轻了不少负担。另外,KFV-50NS自吸式浮选机中无任何运转部件,空气反应器采用新型的耐磨材料,降低了设备的消耗及维护保养,而且能耗非常低,占用空间少。4、 存在的问题及改进1、KFV-50NS自吸式浮选机停止运行之后,由于自身槽体容积较大,里面囤积煤泥较多,下次重启浮选系统时,反冲槽体及尾矿管里面的料非常麻烦,而且每次都需要放掉大量的料,增加了其他的工作,因此,我们制定了严格的操作工序,每次停车时,先停掉重介系统,筛面喷水延迟十分钟再停,对浮选系统补加清水,稀释槽体里面的矿浆浓度,现已基本上解决了这一问题。 2、当精煤磁选机跑粗时,如果不能及时解决,一些25mm的大块进入到浮选入料中后,经常出现“T”型头堵塞现象,必须停掉浮选系统,拆卸“T”型头,造成极大的经济损失。为此,在浮选入料桶上方入料处增设一网孔为5mm的过滤网。及时清理和更换过滤网,并加强了脱介筛的检查力度,及时地更换筛板。 3、空气反应器中的垫子磨损较快,如果不技术更换,进气管无法进气且部分浮选入料未通过空气反应器而从进气管喷出。平均每两个月就要更换一次垫子。5、 总结1、KFV
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