




已阅读5页,还剩17页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 / 22铝电解技术总结1、熔度:有两种或更多的晶体组成的混合熔体,在冷凝时有一个固定的初晶温度,即熔度2、电导率:指长 1cm,截面积 1cm2 的体积的熔体的电导,也称比电导 3、离子迁移数:某种离子输送电荷的数量,或输送电荷的能力4、近程有序规律:根据液体与固体结构相似的理论,晶体在略高于起熔点的温度下,仍然有不同程度地保持着固态质点所固有的有序排列 5、热分解:冰晶石熔化时进程有序排列破裂程度6、分解电压:维持长时间稳定电解,并获得电解产物所必需外加在两极上的最小电压理论分解电压等于两平衡电极电位之差 7、润湿角:又称接触角,是液滴曲面切线与所接触的固相表面的夹角8、临界电流密度:指在一定条件下,电解槽发生阳极效应时的最低阳极电流密度 9、效应系数:每昼夜发生阳极效应的次数10、铝的电化当量:在电解槽通过 1A 电流并经 1小时后,理论上阴极应析出铝的克数11、电流效率:当电解槽通过一定的电量时,实际产铝量与理论产铝量之比。 12、极距:极距是指阳极底掌到阴极铝液镜面之间的距离2 / 2213、电能效率:生产一定数量的金属铝,理论上应该消耗的能力和实际上消耗的能量之比 14、理论电耗率:单位产铝量理论上所需要的能量15、理论电耗:为了使电解过程连续而稳定的进行,理论上所应付出的最低电能 16、电解槽的能量平衡:指电解槽单位时间内外部供给它的能量与它本身在周围环境进行物质交换与能量交换过程中所消耗的能量之间的平衡。A供=A 消 17、温度基础:能量平衡计算的基准温度,或参照温度1、黑色金属:Fe、Cr、Mn,有色金属:包括除黑色金属之外的所有金属,分为:重金属、轻金属、贵金属、稀有金属。 2、电解槽是电解炼铝的核心设备。3、在铝工业生产初期,电解槽采用小型预焙阳极,这跟当时电极工业的生产状况相适应。自焙阳极的采用,标志着铝电解槽结构型式发展的第二个阶段;预焙阳极电解槽的现代化是铝电解槽发展的第三个阶段。4、阳极结构所经历的顺序大致是:小型预焙阳极侧部导电自焙阳极上部导电自焙阳极大型不连续预焙阳极及连续预焙阳极中间下料预焙阳极。5、冰晶石氧化铝熔盐电解法炼铝工艺分为两大组成部分:原料的生产、金属铝的电解生产。预焙槽的结构主要可分为:阳极装置、阴极装置、3 / 22导电母线系统。7、铝电解槽系列和电解厂房:在铝电解生产中,是将许多同一类型的电解槽串联起来,组成电解系列的,每台电解槽的电流均相等。系列中的电解槽既可横向排列,也可为纵向。即可设置双行,也可设置单行。9、一般说来,在纯盐熔体中添加其他化合物,都将使其初晶温度降低。这是由于纯盐化合物添加了其他化合物混合熔体后,化合物中的质点产生相互作用,削弱了原来质点间的相互作用之故。10、在铝电解生产中,电解质铝液界面张力增大,有利于铝液镜面的收缩,使铝的溶解损失减少,从而提高电流效率。许多研究表明,往电解质中添加 CaF2 和 MgF2 可使铝损失降低。11、能降低熔体表面张力的物质称为表面活性物质,反之则为非表面活性物质。 12、润湿角越大,润湿性越差,界面张力大;润湿角越小,润湿性越好,界面张力小。13、铝电解质的离子迁移是靠 Na+来传递的。14、远程序:AlF+63- 与 Na 之间的交替排列,延伸到较远距离的质点排列的一种规整性。Na+与 F-距离为。15、理论分解电压=两个平衡电极电位之差值,亦4 / 22即分解电压在数值上等于这两个电极所构成的原电池的电动势。实际分解电压等于两个非平衡电极电位的差值。16、阳极过电压:阳极反应的反应过电压、阳极电阻过电压、浓差过电压、势垒过电压。17、铝电解槽上电流效率的降低主要原因:是由于已电解出来的铝又溶解或机械混入到电解质中,并被循环着的电解质带到阳极空间或电解质表面为阳极气体中的 CO2或空气中的氧所氧化。18、铝损失的机理分为:溶解、扩散、氧化三个步骤。 19、电解温度每降低 10 摄氏度,电流效率提高约%。20、电能效率=电压效率电流效率。由于在一定条件下,理论电压是常数,因此,电能效率只能随着电流效率与电解槽平均电压而变。21、加料的目的:保持电解质中氧化铝浓度稳定。加料的要求:勤加工,少下料。加料的好处:氧化铝熔解快,槽里不会产生沉淀; 可均匀保持低氧化铝浓度,提高电解质的导电率; 使电解槽中的温度波动小,保持电解槽平衡操作; 4)减少阳极效应的发生,使效应系数减少到以下。22、出铝:按照出铝进度表出铝。每次取出的铝量差不多等于该期内产出的铝量。电解槽在出铝之后通常保留一定厚度的铝液层。5 / 22出铝周期:每两次出铝之间的时间中型槽一般为 1-2 天,大型槽每天出一次。出铝设备:真空抬包 23、铝电解槽的常规作业:加料、出铝、阳极工作。24、铝电解槽的全部生产过程包括三个阶段:焙烧、启动、正常生产。 25、新电解槽的焙烧方法:电焙烧、铝液焙烧法、燃料焙烧法。 26、新电解槽的焙烧目的:新槽在投入生产之前先要焙烧,其目的在于焙烧阳极以及加热阴极,达到预定温度,以利于下一步的启动操作。27、铝电解槽启动的任务:是在槽内熔化电解质,同时开始电解。 28、铝电解槽启动方式有:干式启动、常规启动29、干式启动:适用于启动新系列中的头几台槽,当时电解厂房内尚无现成的熔融电解质可供使用,只好在本槽内熔化所需的全部电解质。30、常规启动:在开始时往槽内倒入从其他槽中取出的熔融电解质,以加速启动过程,并缩短启动时间。32、阴极副反应:铝的溶解及损失,钠离子的析出。33、阳极副反应:阳极气体的二次氧化作用,阳极过电压,阳极效应。 34、添加剂:以冰晶石为基本成分,向其中加入的其他成分,叫添加剂。 35、密度:为了能使电解质与铝液很好的分离,要求两者的密度差要大于/cm36 / 22. 36、铝电解用炭素材料主要包括:阳极糊、预制阳极块、侧部炭块、底部炭块。 37、生产碳素阳极的原料:骨料、粘结剂。38、由图 81 知,炼铝所用原料:直流电、冰晶石、氧化铝、氟化盐、炭素材料。 三、解答题1.铝电解对电解质的要求:电解质的熔度要低。即能保持铝为熔融状态又不要超过其熔点太多,否则,能耗大;电解质对氧化铝的溶解度要大。可以使电解过程的操作简便,减少病槽;电解质的导电性要好。才能大幅度地降低能耗,提高电流效率,多产铝;电解质对铝的溶解度及损失要小。 2.霍尔埃鲁特法基本原理:在电解温度下,冰晶石及氟化物呈熔化状态,加入的氧化铝 Al2O3 溶解于其中,形成熔融的电解质。熔融电解质是装在电解槽的槽膛内,炭素阳极部分沉于电解质中,阳极底掌与炭素阴极上的一层熔融的铝液保持一定的距离,生产时铝液便成为实际的阴极。直流电流通过阳极经过电解质层,由阴极导出,进行电解,此时,氧化铝被分解,在阴极上不断地产出铝,阳极上不断地有阳极气体排出,这样,Al2O3 不断地消耗,Al 不断地生成。Al2O3 + = 2Al + 优点:冰晶石中不存在析出电位比铝更正的元素,7 / 22这样可避免其他金属离子在阴极上放电而降低铝的质量;熔融的冰晶石易于溶解氧化铝;氧化铝的熔点为 2030,而 Al2O3 与 Na3AlF6 形成熔体后,其初晶温度降为930980;熔融的冰晶石或冰晶石氧化铝熔体具有较小的密度;有较合适的粘度;具有较好的导电性;氧化铝冰晶石熔体不与槽内村起电化学反应;在电解温度具有较小的挥发性。缺点:Al2O3Na3AlF6 熔体这种电解质的初晶温度较高;导电性还不够好;腐蚀性较强;劳动条件较差,污染较严重;单位面积产能较低。3.铝电解生产对电解质性质的要求:1、密度:铝与电解质之间的密度要大于/cm3,例如 950时,铝液的密度为/cm3,电解质的密度应小于/cm3。 2、导电度:大。3、表面性质:铝液与阴极炭块之间的界面张力要大,湿润角大,湿润性差;铝液与电解质之间的界面张力要大;电解质与阳极炭块之间的界面张力要小,湿润角小,湿润性好;铝液与侧面炭块之间的界面张力要大;电解质与侧面炭块之间的界面张力要大。4、粘度:适当。5、蒸气压:蒸气压要小一些。6、迁移数:某种离子迁移数要大,整个电解质导8 / 22电性能好。 7、铝在电解质中的溶解度要小。8、电解质中钠离子浓度不能太高。9、电解质的熔度要低,在氧化铝中加入冰晶石可降低温度。 10、结壳要松软,便于加工。注意:7、8、9、10 是工业铝电解槽采用酸性电解质的原因,铝电解分子比是指在电解质溶液中,NaF 与AlF3 的摩尔之比。 5.处于正常生产状态的电解槽的外观特征有:火焰从火眼强劲有力地喷出,火焰的颜色为淡紫蓝色或稍带黄线;槽电压稳定,或在一个很窄的范围内波动;阳极四周边电解质“沸腾”均匀;炭渣分离良好,电解质清澈透亮;槽面上有完整的结壳,且疏松好打。 6.铝电解生产中向电解质加入添加剂的目的是:为了改善原有电解质性质,满足生产过程对电解质性质的要求。对加入的添加剂的基本要求:在电解过程中不被电解成其他组成元素而影响铝的质量。添加剂应能对电解质的性质有所改善。它的吸水性和挥发性要小,即加进前含水量要少,因为水会发生如下反应:2Na3AlF6 + 3H2O = Al2O3+ 6NaF + 6HF 2AlF3 + 3H2O = Al2O3 + 6HF 2NaF + H2O = Na2O + 2HF 对 Al2O3 的溶解度不能有较大的影响。来源广泛且价格低廉。9 / 22阳极效应的去除:在生产实践中,只要向电解质中添加一定量的 Al2O3,电解质的润湿性便又恢复到正常水平,在人为的帮助下,如刮底掌、搅动铝液冲刷阳极底掌、下降阳极等方法,排出气泡阳极效应便告熄灭。阳极效应的优缺点:优点:阳极效应的发生意味着电解质中 Al2O3 含量已经很低,说明电解槽工作在正常进行;利用阳极效应来清楚熔体中的碳渣,烧平阳极底掌,溶解槽底沉淀。缺点:阳极效应的发生造成电解质的过热和挥发损失增加;导致了系列电流的降低;增加了额外的电能消耗。工业铝电解槽阳极电流密度一定,当电解质中Al2O3 浓度减少到%,变超过了临界电流密度,于是发生阳极效应阳极效应的作用:造成电解质过热和挥发损失的增加;导致了系列电流的降低;增加了额外电能的消耗;阳极效应的发生意味着电解质中氧化铝的含量已经很低,说明电解槽工作在正常进行;利用阳极效应清除熔体中的炭渣,烧平阳极底掌,溶解槽底沉淀。9.为什么要调整分子比:因为电解质分子比在变动:在启动期,从熔化到正常生产,分子比减小的,主要是炭素材料内村吸收分子比高的组分,使得 NaF 减少。在正常生产期,分子比变化增大,AlF3 减少,使得分子比增大。 10 / 223H2O + 2Na3AlF6 = 6HF + Al2O3 + 6NaF 3Na2O + 2Na3AlF6 = Al2O3 + 12NaF3CaO + 2Na3AlF6 = Al2O3 + 3CaF +6NaF调整方法:一般用加 AlF3 来降低分子比,用加Na2CO3 或 NaF 来提高分子比。 10.影响 Na+与 Al3+析出电位的因素:分子比要小些电解温度要低些尽可能大的氧化铝浓度良好的传质条件,防止 Na+在阴极上大量积累。 11.研究电解质熔度的意义:电解过程的温度至少应该高出电解质的熔度 2030,是与电解质的组成相联系的,铝电解过程的的温度一般为 950左右,比铝的熔点高了很多,如果铝电解过程的温度能够降低,对于降低电能消耗,减少电解质的损耗,延长设备的寿命都有好处。12.工业铝电解槽的电能消耗分配:补偿反应过程吉布斯自由能变化所消耗的能量补偿反应过程的束缚能所消耗的能量补偿反应物由室温 t1 升高到电解温度 t3 的热函变化所消耗的能量补偿铝电解槽向周围空间的热损失所消耗的能量补偿体系内电解槽外母线的热损失所消耗的能量13.加料的好处:1 氧化铝熔解快,槽里不会产生沉淀 2)可均匀保持低氧化铝浓度,提高电解质的导电率 3)使电解槽中的温度波动小,保持电解槽平稳操作 4)减少阳11 / 22极效应的发生,使效应系数减少到以下。14、为什么电解铝盐水溶液在阴极上得不到铝:因为铝属于轻金属,具有很强的活泼性,用传统的 C 还原和水溶液电解都不能制取符合工业要求的金属产品,只能采取用非水溶液电解质或者其他方法才能得到金属,这样的电解质主要是熔盐。15、电流效率降低的原因:铝的损失:已电解出来的铝又溶解或机械混入到电解质中,并被循环着的电解质带到阳极空间或电解质表面为阳极气体中的 CO2 或空气中的氧所氧化。2)其他离子放电:这里主要是钠。电流空耗:铝离子不完全放电:漏电:密度、浓差过电压、添加剂、电解质的组成、温度 16. 电解温度、电解质组成、极距、电流密度和铝液高度对电流效率的影响: 电解温度升高时铝在熔体中的溶解度增大,熔体的黏度变小则电解质的循环速度将增大,意味着扩散层的厚度变小;扩散系数 D 也随着温度的升高而增大;因此,电解温度升高,q值增大,意味着铝的二次反应加剧,铝的损失增大,电流效率降低。电解质组成:所谓电解质成分主要指电解质的酸度与电解质中 Al2O3 浓度而言。在摩尔比以上,电流效率随摩尔比的降低而增加;电解质摩尔比过低,使生成低价铝的反应增强,这对电流效率不利,目前,工业铝电解质的摩尔比一般波动于之间。12 / 22极距:随着极距的增大,电解质搅拌强度减弱,使扩散层厚度增大使铝损失减少,电流效率提高;电流密度:随着阴极电流密度增大,电流效率增大;随着阳极电流密度的增大而使电流效率降低。铝液高度:铝是电、热的良导体,它的存在,能将阳极下部多余的热量从电解槽四周导出去,使电解质的温度趋于均匀。同时能降低铝液中的水平电流,使铝液趋于平静,而使电流效率提高。电解车间工作总结总结 2016 瞻望 2016 “长期稳定高效”是我从事电解工作以来的指导思想。做为车间负责人我仍然是以这种思想去指导车间工作,在电解稳定的基础上逐步提高电效。2016 年受国际金融危机影响,铝价格一度下降,利润空间越来越小,为此集团提出了“节能降耗,苦练内功”的口号,从各个细节着手,抓好生产指标,降低生产成本。现将 2016 年工作情况及 2016 年的工作计划汇报如下:一、电解生产方面:按公司制定的工段考评制度对电解工段长进行考评,各项技术条件得到较好保持,五六月份虽然停限电次数较多,但车间和工段都采取了积极的应对措施,总体影响不大。2016 年共产原铝 73585 吨,电效平均%,碳耗平均,氟化铝吨。13 / 22二、车间设备管理方面2016 年车间共大修电解槽三台,较 XX 年少修两台,大修的三台槽均是阴极内衬破损而停,三台槽平均停槽出铝量吨,平均运行时间 2175 天,比 XX 年停槽运行时间延长了 406天,槽上部设备全年运行正常,抬包设备维护正常。三、综合工段优化管理,开辟节能降耗新局面综合工段积极配合电解工段完成各项任务,为了更好的提高槽罩的维修率,给工段配备了一台氩弧焊机,节约了人力物力,降低了维修费用,综合工段一年内的时间针对烟气外冒情况多次进行想办法解决,通过对槽周围的三角板布条,导杆周围加装布条的方法,起到了一定的效果后期经生产处张处长的安排改为了四面围绕可拿式的方式进行治理,通过对一个工段的调整来看,烟气治理效果很好,车间已安排在 2016 年元月底前将剩余电解槽导杆密封全部安装完。节能降耗上从真空包的改造上节约了一定的费用,槽上部打壳气缸上也做了细小的改动,即启到了修旧利废,又启到了节约的目的,因为车间运行时间长,短路口周围的绝缘板毁坏的较多,针对此情况车间和综合工段人员多次想办法最后制订了将风格板调均匀用对角焊接钢棍头进行固定的方法,即加大了风格板与母线之间的距离,又节14 / 22省了新绝缘板的投入,谨次一项可约 5 万元。四、现场安全管理通过到广西参观学习后,车间全面推行 5S 标准化管理,从办公室、值班室、到物料排放,卫生死角全面整理,做到长期保持,在车间的督促下,各工段认真执行,加大检查力度,各方面保持到位,安全标准化管理工作在生产处指导下经过几个月的筹备制作,各项工作已完成并通过了安监局的检查验收。五、不足之处:1、2016 年在应对原村物料质量不稳定上调整技术条件还不够及时。 2、2016 年在电解指标上完成的不理想,还有更好的节能降耗工作没有开发。3、2016 年车间出现了四起工伤事故,车间负有管理责任,说明车间的宣传监督、检查工作做的还有差距。2016 年的工作目标计划:在 2016 年工作的基础上,力争将 2016 年的各项工作开展好,现将 2016 年的工作目标计划作以分解:在槽龄逐渐延长的基础上,根据电解槽的运行情况进行大修。在不继续强化电流的情况下全年力争完成 74000 吨原铝,电流效率计划完成全年平均%,力争 94%,碳耗全年计划平均完成 475/t-Al,力争完成 473/t-Al,氟化铝单耗计划全年平均完成 25/t-Al,力争完成 23/t-Al,吨铝可比15 / 22交流电耗保持在 13150kwh/t-Al 以下,效应系数全年平均保持在以下,烟气治理要有一定的效果,车间将根据总目标分解到各工段,给各工段定出明确的任务量,同时出根据槽龄与停槽数量分别定出要求,做到责任明确,各工段结合实际生产定出一年的工作目标与计划,为完成车间的总目标而努力奋斗。2016 年的管理动力:首先要吸取 2016 年工作中的各项教训,努力改善工作条件,开拓视野,安全是今年工作的重中之重,决不能像 2016 年那样接连出现工伤事故,要认识到管理好坏的区别,只有吸取教训,总结经验,认真检查摇头晃脑安排预防,才能未雨绸缪防患于未然,在 2016 年的工作中杜绝发生一起工作事故。电解槽的监控工作上要针对 6 年以上的槽子实施全面的监控,减少或杜绝整改事故的发生,尽量延长槽龄,为公司创造效益。技术方向的管理,要在现有的基础上大胆创新,克服原材料质量不稳定带来的影响,调整好技术方向,保证好电解槽的长期稳定,减少往年出现的小波动,并从节能的方向考虑,如何来降低电耗,减少氟化铝的投入量,从降低碳耗方面入手,要做到以最少的投入来换取最大的产出,要从长远的角度出发,认真总结工作中超过的每一上不,让失误过的不再回头,让新生的问题彻底解决,多研16 / 22讨技术上的难题,多克服突发的异常问题,来做到共同学习共同进步。节能降耗上,在去年的节能创新的思路上和行动上继续走下去,变废为宝,要注重到每一点细节上去,将更换出的残极凡是能够再利用的全部留出,安排重新使用来充分的降低碳耗,氟化铝添加后撒上层热料进行覆盖,减少挥发,提高利用率,烟气治理上加大对导杆及槽罩的密封,减少烟气外排,提高烟气的回收率,即节省原料,又净化了车间工作环境。平日多要求综合工段以预防故障为主,尽量组装成品,多报配件,少报成品,减少中间差,总之节能工作要长期的抓下去,长时间的集结,就会产生可观的经济效益。现场管理工作,制定出今年的工作标准,现场要坚持保持 5S 标准,区分必须品和非出须品,养成牌物相符的习惯,将现场布置规划的井然有序,给员工创造舒适的工作环境,多向同行学习,改进自己的不足,将现场工作抓到位。人员管理工作,首先要以身作则,严以律己,认真抓好考勤工作,率先带头减少休班时间,多与班段长研讨学习,多摘现场培训,要培训好人才,给每位干部找出一个发展的舞台,针对车间人员流动性大的情况,必须做好员工思想工作,人员越稳定工作越容易开展,员工培训上17 / 22结合职教科课程,适当插入车间应用的学习内容,做到随学随用,普及业务知识,增加知识面。2016 年的工作中我们还存在许多不足,2016 年的工作目标还需要车间干部职工的共同努力,公司领导的大力支持,作为车间负责人我仍将遵循长期稳定高效为原则,有信心和决心来干好今后的工作,并随时完成公司领导安排的各项任务,在以后工作中出现的不足,恳请领导给予批评指正。最后,祝公司在新的一年里管理再上新台阶,业绩更上一层楼,为技术先进铝电航母再立新功。2016 年上半年电解车间工作总结及下半年工作打算2016 年上半年生产相关数据2016 年上半年车间将计划指标与实际生产紧密结合,秉承“稳定、提高、健康发展”公司工作总体思想,全车间通过发动生产一线,集广义纳百言,为车间生产提意见说想法的模式,通过车间管理、技术、员工共同的努力,循序渐进的组织进行车间上半年工作。一、以生产指标为导向,寻求电铜生产的稳定年初受原料情况影响,前两个月均在 270 A/m2 电流密度下进行生产,车间于 2 月 4 日才开始升电流生产,电流密度由原 270 A/m2 升至 276A/m2, 8 日升至18 / 22280A/m2。随后六万尝试进行再次升高电流密度生产,先后分四次稳定提升电流,于 2 月 23 日升至 290 A/m2,截止 6月初六万已稳定 290 A/m2 电流密度生产 95 天,电铜生产槽电压、电铜质量等工艺参数得到较好的控制,实现了高电流密度最长时间的尝试性生产成功。1、综合电单耗方面上半年电单耗为 Kwh/t 较去年同期 kwh/t 升高/t,6 月份电解大修,若扣除 6 月份数据,1-5 月电单耗为 Kwh/t,针对综合电单耗升高车间积极组织人员进行多方查找总结分析出两点主要影响原因。第一、高电流密度作业增加电耗。首先统计今年与2016 年动力电消耗情况,其变化幅度较小,排除动力电对综合电耗增幅影响。其次经上图表统计发现,自二月升电流密度以来,车间综合电单耗持续走高,且居高不下。而今年车间电流密度高于 2016 年同期约 10 A/m2,6 万也首次维持 290 A/m2 电流密度近 4 个月,再对比 2016 年 3、6万电耗情况看,6 万 290 A/m2 电流密度生产的电耗高于 3万 280 A/m2 电流密度生产的电耗,经以上对比分析发现,高电流密度作业其电量消耗增加明显,直接影响综合电耗。第二、电效降低影响产量,从而升高电耗。自三月19 / 22以来,车间电流效率持续走低,较原 97%电流效率降至3、4、5 月 92%,电效的降低直接影响产量降低约 1800t。产量的降低,使综合电单耗升高 9 Kwh/t。车间自 3 月份以来针对电效降低情况,积极采取措施,首先对电解槽跑冒滴漏及设备老化现象进行查找,查找发现,三万槽体老化结晶严重,且槽底有渗漏现象,而六万槽底结晶较轻,只存在个别漏电现象,但通过测电仪器进行槽体和母线漏电现象的测量,并未发现严重漏电现象,其次进行了工艺参数的调整,如电解液铜离子浓度调整,即铜离子浓度由原来的 50g/l 调制 55g/l 左右观察电效情况;还进行了电解液循环量的调整,循环量也由原来的 18L/min 调整至 30L/min,以查找铜离子浓度与电解液流量是否是影响现车间电流效率低的原因。两项调整均为发现对电效影响较小,车间并在此同时严抓生产操作,从阴阳极入槽、短路排查、槽面水喷淋进行管理控制,多方面举措的同时实施,均未缓解电流效率低的影响。经多方排查,车间现初步怀疑是 3 月以来部分进口粗铜生产出的阳极板对生产影响,因为车间电效也是自三月以来下降,且综合电单耗也呈上升趋势,与进口粗铜消耗时间基本吻合。而早在 XX 年车间经历过进口粗铜生产阳极板所带来的电铜生长质量差,添加剂消耗量大的生产大面积波动现象,那次质量波动持续半年之久。除电效下降20 / 22以外,车间具体表现还有,添加剂消耗量增加,明胶加入量较以前每吨铜升高 2-3g,硫脲量每吨铜也相应升高 1-2g,槽电压较正常生产水平升高 3V 左右,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年中考一模 模拟卷 数学(湖南卷)(参考答案及评分标准)
- 南京理工大学《基础教育热点问题研究》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 西安工业大学《病原微生物与免疫学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 宜昌科技职业学院《中国民间美术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 探索诗歌的艺术手法与审美价值:八年级语文课本教案
- 河北科技师范学院《现代生物学实验2》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 武汉科技职业学院《全球化与地方发展》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 黑龙江冰雪体育职业学院《基础生物信息学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 甘肃农业职业技术学院《资产评估学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 广州体育学院《英语视听》2023-2024学年第二学期期末试卷
- SA8000:2014社会责任-中文
- 化工企业安全管理评估手册 依据化工过程安全管理导则AQ3034-2022
- 四年级如何进行有效期末复习课件
- 北京开放大学《集装箱班轮运输业务与法律》终结性考试复习题库(附答案)
- DB32/T 4700-2024 蓄热式焚烧炉系统安全技术要求
- 肿瘤医院推广方案
- 公路混凝土桥梁火灾后安全性能评定技术规程
- 公路工程安全风险辨识与防控手册
- 药品共线生产质量风险管理指南
- 海南大学本科毕业论文正文范文
- XX跨境电商公司运营人员晋升及淘汰制度方案
评论
0/150
提交评论