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文档简介

检修无票作业 机组断油烧瓦 【简述】 2003年5月31日, 华阳发电厂因检修人员无票作业,导致了2号300mw机组断油烧瓦。2003 年5 月31 日15时42 分,#2 机组负荷 300mw,#2 炉 a、b、c、d磨煤机运行,e磨煤机备用。a、b 汽泵运行,电泵备用。a 凝泵运行,b 凝泵备用。a 凝升泵运行,b 凝升泵备用。a、b 循环水泵运行。主油泵带润滑油系统运行,高压调速油泵、交直流润滑油泵备用。b 空侧密封油泵运行,a 空侧密封油泵、直流油泵备用。b 氢侧密封油泵运行,a 氢侧密封油泵备用。aeh 油泵运行,beh 油泵备用。发电机氢压 0.28mpa。#2 高厂变带厂用电,#1 启备变备用。#1 炉爆管停炉抢修。【事故经过】5月30 日17时10 分,运行人员巡检发现“#2机主机冷油器切换阀手轮密封套漏油严重”,记缺陷,要求检修消缺。5 月 31 日 7 时 52 分,检修处理后申请验收该缺陷。5 月 31 日 15 时 09 分,运行人员发现仍然漏油,没有同意验收。检修继续处理(网上消缺)。5月31 日15时10分左右,检修人员继续处理漏油缺陷。15 时42分38秒,#2汽轮机突然跳闸,首出信号“润滑油压低”,主机交、直流润滑油泵联启,润滑油压回升至 0.11mpa。高中压主汽门、调门、高排逆止门联关。炉 mft 动作,a、b 一次风机、a、b、c、d 磨煤机跳闸,燃油速断阀关闭。炉安全门动作。“程跳逆功率”、“逆功率保护”未动作。5月31日 15 时 43 分左右,检修人员打电话通知运行人员“快停#2 机”,另一名检修人员跑步去集控室告诉运行人员,同时通知消防队。15 时 43 分 32 秒,手启空侧直流油泵。15 时 43 分 06 秒,手动将 6kv 厂用电切至#1 启备变带。15 时 43 分44秒,手动断开崤 222开关,解列#2发电机。15时44分18秒,手动启电泵。15时45 分,值班人员发现主油箱油位急剧下降。从曲线查,15时 42分41秒,油位-89mm;15时 43分13秒,油位-340mm(热工测量最低限)。15 时44分13秒,主机润滑油压开始下降,15 时 45 分 37 秒,油压到 0mpa。15 时 45 分 32秒,转速2500r/min,瓦温由60开始上升。15时46分02秒,转速 2350r/min,瓦温上升至160 (满档)。 15时45分50秒,主机轴承振动至满档(150um 满档),轴承冒烟,立即进行事故排氢灭火,同时充 co2。15 时 46 分 24 秒,手动开启真空破坏门,停b真空泵运行,当时转速 2256r/min,当时真空88.35kpa(das画面)。关闭所有通向凝汽器的疏水,因主机真空下降缓慢,退主机汽封。15时46分,值长令拉开崤 222甲刀闸,解备厂 62a、厂 62b开关。15时 48分11 秒,氢压(0.28mpa)开始下降,15时 53分05 秒,氢压到零。15时48 分35秒,a空侧交流密封油泵联启。15时50分10秒,关闭电动主闸门。15时 50分14秒,a氢侧交流密封油泵联启。15时51分42秒,汽机转速到零。15时 54分11秒,空侧密封油压到零。15 时 56 分,停止直流润滑油泵、交流润滑油泵运行。15时 58 分 48 秒,停止空侧直流密封油泵、a、b 氢侧密封油泵、a、b 空侧密封油泵运行。16时36 分,停a凝泵运行。16 时42分,停a凝升泵。17时30分,切换阀处理完。18 时40分,油位补至0位。20时30分,回油窗处理完。20时42 分,启直流润滑油泵。向系统充油,油箱油位降至-337 毫米,同时发现#9 瓦回油管道泄漏,停直流油泵。补油,处理#9 瓦管道泄漏。20时56分处理好。油位补至-50mm,启直流润滑油泵。21时03 分,启主机交流润滑油泵,停直流润滑油泵。21 时 12 分,启 b 顶轴油泵,开始手动盘车。6 月 1 日 5 时 34 分,转子盘转180度。截至 6月2日11 时35分,转子已盘转3圈。【原因分析】 1.“两票三制”管理松懈,致使出现无票作业,“打招呼”工作等习惯性违章现象。违反了电业安全工作规程(热力和机械部分)第二章“热力机械工作票制度”第70条“在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度”的要求。对同一项检修工作两次无票进行工作,可见“两票三制”的管理流于形式。2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理环节上分类不明确,责任未落实。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷处理、缺陷验收工作流于形式。3.技术管理存在盲点,消缺工作不及时。对重要设备缺陷存在产生的危害缺乏足够的认识。事故发生时,逆功率保护装置拒动。虽然成套逆功率保护、逆功率保护由于原理性缺陷,从机组投产基本没有正确动作过。对于保护装置不能正确动作,有关专业技术人员和领导都十分清楚,但对于保护拒动后不能及时解列机组所产生的危害,没有认真进行分析。更没有制定技术措施和培训运行人员。以至于在低油压保护动作后,因逆功率保护拒动,扩大了事故。4.人员责任心差,习惯性违章操作。检修人员侥幸心理,凭经验工作。违反了防止电力生产重大事故的二十五项重点要求第 10.2.2条“油系统进行切换操作(如冷油器、辅助油泵、油滤网等)时,应在班长的监护下按操作票顺序缓慢进行操作,操作中严密监视润滑油压的变化,严防切换操作过程中断油”的要求。运行人员现场把关不严,对无票工作不仅未提出质疑,加以制止,反而给予默认,无形中怂恿了检修无票工作。5.设备特性不熟,无危险点分析预控措施。在工作开始前,检修维护人员只是将切换阀的图纸找出来看了看,没有进行细致地研究和分析,无作业指导书,更没有制定针对性的危险点预控措施,致使异常扩大,轴瓦烧损。6.运行规程修改不及时。机组运行后,集控运行规程还没有颁布,运行人员仍使用原专业规程。且汽机专业与电气专业规程的某些相关部分互相冲突,致使事故处理时,专业之间缺乏一致性,拖延了事故处理的时间。7.培训工作缺乏针对性、有效性。运行人员对机组“低油压保护”的原理不熟悉,在低油压保护动作,汽轮机跳闸,逆功率保护拒动的情况下,运行人员仍按照习惯倒厂用电,未能作出正确判断,发电机被电网拖动运行了 66 秒,才切开主开关,导致了事故的扩大。【防范措施】 1.加强管理,提高人员责任心。对设备管理、“两票三制”管理、技术管理、现场管理要重心下沉、关口前移,针对现场存在的安全隐患,及时予以消除或者制定相应的防范措施,真正做到防微杜渐。实施“一级对一级管理,一级对一级负责”的管理,使安全生产责任制真正落实到位。2.严格执行“两票三制”,杜绝习惯性违章。严格按照运行规程和防止电力生产重大事故的二十五项重点要求规定工作。消除自以为是,侥幸心理,怕麻烦,图省事的习惯性违章行为。开展反习惯性违章活动,规范作业指导书和危险点分析卡,使安全生产在控、可控。3.加强培训工作,注重培训工

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