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文档简介
事故案例分析 2017年11月 警钟长鸣 案例一2015年3月18日17时55分 国网宣城供电公司员工赵 男 1970年出生 在110千伏梅林变电站35千伏 段母线故障抢修过程中触电 造成右手右脚被电弧灼伤 一 事故前运行方式110千伏梅林变电站2号主变带35千伏 段母线运行 35千伏I段母线及压变 狮桥341 南极347开关及线路处于检修状态 备用345开关 1号主变301开关 仙霞343开关处于冷备用状态 仙霞343开关柜线路侧带电 35千伏开关柜型号KYN61B 40 5 生产厂家为安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司 于2005年9月投运 警钟长鸣 案例一 警钟长鸣 二 事故经过 2015年3月17日21时28分 宣城公司110kV梅林站35kV 段母线故障 造成1号主变301开关后备保护跳闸 3月18日上午 经变电检修人员现场检查测试后 最终确定35kV狮桥341开关柜A B相 南极347开关柜C相及 母压变C相共4只上触头盒绝缘损坏 并制定了检修方案 3月18日16时00分 宁川运维站值班人员洪 许可工作负责人曹 150318004号变电第一种工作票开工 工作任务为 在备用345开关柜拆除上触头盒 在35kV狮桥341开关柜 南极347开关柜 35kV 1压变柜更换上触头盒 许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项 说明了临近仙霞343线路带电 警钟长鸣 许可工作时 35kV341开关及线路 347开关及线路 35kVI母压变为检修状态 35kV仙霞343开关为冷备用状态 但手车已被拉出开关仓 且触头挡板被打开 柜门掩合 上午故障检查时未恢复 16时10分工作负责人曹 安排章 赵 庹 负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和35kV狮桥341开关柜A B相上触头盒更换及清洗 安排胡 齐 负责35kV南极347及I母压变C相上触头盒更换及清洗 进行了安全交底后开始工作 17时55分左右 工作班成员赵 伤者 在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内 柜内下触头带电 1分钟后 现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前 右手右脚电弧灼伤 当时神智清醒 立即拨打120电话 宁国市人 警钟长鸣 民医院急救车18时40分许到达现场 将伤者送医院救治 开关柜正面开关柜后面 警钟长鸣 三 事故原因及暴露问题这是一起由于安全措施落实不全 监护不到位 现场工作人员安全意识淡泊造成的人员伤害责任事故 1 是工作人员自我防护意识不强 没有认真核对设备名称 编号就打开柜门进行工作 导致误入带电间隔 是事故的直接原因 2 是检修人员擅自改变设备状态 强行打开触头盒挡板 是事故的主要原因 3 是工作许可人在本次工作许可前未再次核对检查设备 未及时发现仙霞343开关已被拉出 误认为设备维持原有冷备用状态 安全措施不完备 警钟长鸣 4 是现场工作负责人没有认真履行监护职责 现场到岗到位管理人员未认真履行到位监督职责 未能掌控现场的关键危险点 是事故的重要原因 警钟长鸣 案例二2015年03月23日09时40分 国网保定供电公司110kV朝阳路变电站1号主变单元春检试验现场 发生一起作业人员误碰10kV带电设备的事故 造成1人死亡 一 事故基本情况1 现场工作任务2015年3月23日 110kV朝阳路站的春检工作内容为 1号主变及中性点避雷器 501开关 501CT 501 3刀闸小车 1号主变10kV侧母线桥及桥避雷器例行试验 1号主变保护周校 1号主变本体端子箱更换黑胶木端子排 512 531保护改定值等 2 停电范围 警钟长鸣 110kV朝阳路站1号主变转检修 1号主变的501开关转检修 拉出501 3刀闸小车 512 531开关转冷备用 其余设备正常运行 110kV朝阳路变电站一次接线图 警钟长鸣 二 事故经过8时20分 变电检修三班作业小组完成安全措施交代 签字确认手续后开工 变电检修三班小组工作负责人张 作业人员陈 孙 进行10kV501主进开关柜全回路电阻测试工作 9时40分 工作人员孙 在柜后做准备工作时 误将501开关后柜上柜门母线桥小室盖板打开 小室内部有未停电的10kV3号母线 触电倒地 其他工作人员立即对其进行急救并并拨打120电话 9时55分 急救车将伤员送至保定市第二医院 12时22分 孙 经抢救无效死亡 警钟长鸣 501开关柜电气示意图501开关柜后部照片 上柜 下柜 触电部位 3号母线 警钟长鸣 三 事故原因及暴露的问题1 作业人员孙 未经工作负责人允许 擅自打开501开关后柜上柜门母线桥小室盖板 碰触带电部位 属严重行为违章 是造成此次事故的直接原因 2 作业现场危险点辨识不全面 现场工作人员对10kV501进线开关柜内母线布置方式不清楚 采取的措施缺乏针对性 3 小组工作负责人没有及时发现并制止孙 的违章行为 未能尽到监护责任 警钟长鸣 案例三2014年8月9日 国网宁夏电力330千伏清水河变电站330千伏清安线因吊车碰线A相故障 线路保护动作跳开3341开关 3340开关未跳开 站内其余五回330千伏线路对侧后备保护动作跳闸 330千伏清水河变电站全停 一 故障前运行方式清水河变330千伏 母并列运行 第一串 清六 线 1号主变 第二串 2号主变 清六 线 第三串 清黄 线 清固 线 第四串 清安线 清固 线 整串运行 清水河变相关330千伏系统接线见图1 警钟长鸣 清水河变330kV系统接线图 警钟长鸣 二 事件经过8月9日9时13分 330千伏清安线发生A相接地故障 清安线差动保护及距离 段保护动作 跳开3341开关 3340开关未跳开 330千伏清六 线 清六 线 清固 线 清固 线 清黄 线对侧线路后备保护动作跳闸 清水河变全站失压 所带110千伏三营变 瓦亭变 西吉变 南郊变 将台变备自投动作 未损失负荷 两条进线均来自清水河变的110千伏高平变 申庄变全停 损失负荷2万千瓦 停电1 8万用户 六盘山热电厂全停 损失出力42 5万千瓦 同时清水河第一风电场24台风机 固原风电场31台风机脱网 9时50分 通过110千伏清南线恢复清水河变110千伏母线运行后 损失负荷全部恢复 至13时18分 警钟长鸣 除清安线外 故障停电设备全部恢复运行 三 事件调查及分析调查组查看了清水河变一 二次设备 检查核对了变电站保护装置信息 故障录波信息 压板投入及保护定值 故障前后负荷曲线 运行方式及负荷应急转带方案 分析了保护动作情况及故障录波报告 调阅了调度监控系统事件顺序记录 事件处理过程录音 查阅了站内调度命令票 操作票 工作票 保护动作情况 8月9日9时13分15秒 330千伏清安线两侧PSL603GAM CSC103C差动保护及距离 段保护动作 宁安变侧跳开3360 3362开关 清水河变侧跳开3341开关 由于清安线保护跳3340断路器出口压板及启动3340断路器失灵压板未投入 警钟长鸣 清水河变侧3340开关未跳开 330千伏固原变清固 线零序 段动作跳开3310 3312 3320 3322开关 750千伏黄河变330千伏清黄 线零序 段动作跳开3330 3332开关 330千伏六盘山热电厂清六 线零序 段动作跳开3310 3312 3320 3322开关 压板未投原因分析 通过调阅操作票发现 2013年7月15日 330千伏清水河变启动330千伏清安线 由于同串330千伏清固 线当时还未建成 本次330千伏清安线启动未投运3340开关 仅投运了3341开关 2013年9月11日 启动330千伏清固 线及3340 3342开关 操作人田 监护人王 值班负责人黄 在操作票填写 审核及执行中仅对清固 线两套保护相关压 警钟长鸣 板进行了核对及投入操作 未对已运行的清安线两套线路保护跳3340开关出口压板及启动3340开关失灵压板进行核对投入操作 在投运后近一年的巡视检查中 运维人员未发现上述压板未投入 警钟长鸣 四 事件原因及暴露问题经现场勘查和对保护动作记录及倒闸操作票等相关资料分析 本次停电事件原因为 事件直接原因 330千伏清安线 374塔大号侧120米处吊车碰线 导致线路A相故障 事件扩大原因 330千伏清安线两套线路保护跳3340开关出口压板 启动3340开关失灵压板未投入 导致清安线故障后3340开关无法跳闸 同时开关失灵保护无法启动 故障不能及时切除 造成清水河变其余五回330千伏出线对侧后备保护动作跳闸 清水河变全停 事件暴露出如下问题 警钟长鸣 1 新设备启动组织管理不力 对改扩建设备投运过程中的危险点分析不到位 风险控制措施不落实 二次设备管理不到位 新设备启动生产准备不充分 未组织相关人员对新投产设备开展针对性技术培训 未及时针对新设备投运组织修订现场运行规程 典型操作票不完善 新设备启动工作方案 相关倒闸操作票编制审核及现场把关不严 2 变电运维管理不到位 变电运维人员业务技能欠缺 工作责任心不强 对设备二次回路不熟悉 倒闸操作票填写 审核过程中未发现保护压板投入遗漏 设备运行巡视质量不高 隐患排查工作不到位 未认真落实公司前阶段二次隐患专项排查工作部署 对二次设备和继电保护装置巡视检查流于形式 警钟长鸣 未及时发现运行设备保护压板未投的严重隐患 3 电力设施保护工作不到位 线路运维单位未及时发现线下施工作业点 线路外力破坏隐患监控不到位 电力设施保护宣传不扎实 群众护线员巡视看护不落实 警钟长鸣 案例四2017年3月23日 国网西藏电力110千伏昌都中心变电站35千伏昌泉线A相故障 引起35千伏昌火 线三相短路 故障越级造成35千伏母线 10千伏母线失压 35千伏四川坝 云南坝变电站及并网昌都电站全停 损失负荷1 5万千瓦 一 故障前运行方式昌都电网与四川电网联网运行 除110千伏柴青线热备用 110千伏澜昌线停电检修外 昌都电网全接线全保护运行 昌都电站2 3 机组发电运行 通过35千伏四川坝 云南坝变电站接入昌都中心变电站 昌都中心站为有人值班站 110千伏 母和35千伏 母均并列运行 10千伏 母分列运行 警钟长鸣 系统接线图 警钟长鸣 二 事件经过3月23日9时33分 35千伏昌泉线A相接地 10 3秒后35千伏昌火I线 电缆线路约200米 对侧电缆头击穿三相短路 2 9秒后 1 2主变高压侧过流 段保护 中压侧过流 段保护动作跳闸 跳开 1主变031开关 2主变032开关 35千伏母联512开关 昌都电厂2 3 机组带35千伏四川坝变电站 云南坝变电站脱网运行 随后2 3 机组记忆过流保护动作跳闸 造成110千伏昌都中心变电站35千伏母线 10千伏母线失压 35千伏四川坝 云南坝变电站及并网昌都电站全停 三 原因分析现场调查发现 2017年1月5日4时49分 35千伏昌火 线 警钟长鸣 发出光纤差动保护通道异常告警信息 保护闭锁 3月23日 昌火 线发生故障 光纤差动保护不能动作 故障无法瞬时切除 昌火 线后备过流保护与 1 2主变高中压侧过流保护定值整定计算错误 时限配合不当 造成 1 2主变后备保护抢先动作 跳开031 032 512开关 事件直接原因 35千伏昌泉线A相接地 引起35千伏昌火 线对侧电缆头击穿三相短路 事件扩大原因 35千伏昌火 线光纤差动保护因通道异常闭锁 线路故障不能瞬时切除 同时线路后备保护与主变高中压侧后备保护定值配合不当 1 2主变高压侧过流 段保护抢先出口 跳开主变高压侧开关 扩大停电范围 警钟长鸣 四 暴露问题 1 设备运维管理不到位 35千伏昌火 线光纤差动保护装置2017年1月5日就发出了通道异常告警信息 但现场一直没有发现 长期无人处置 二次设备和保护装置巡视检查不严不细 35千伏昌火双回线投运以来没有接入自动化系统 调度人员不能实时掌握运行信息 设备运行隐患长期存在 隐患排查治理不到位 2 继电保护管理不严格 保护定值计算 校核 审批全过程存在管理薄弱环节 保护定值单审批把关不严 校核工作不到位 未能及时发现保护定值配合错误 保护装置定检工作开展不力 现场无 1 2主变 昌火 线等相关保护装置检 警钟长鸣 验工作记录 3 安全技术培训不到位 变电运维人员工作责任心不强 设备运行巡视检查流于形式 继电保护 调度运行等岗位人员安全技术培训不到位 业务技能欠缺 保护定值整定 定值现场核查 保护装置巡视各环节工作质量差 层层把关不严 警钟长鸣 案例五2010年8月19日 江西赣东北供电公司所属的集体企业 乐平赣东北新星实业总公司变电工程分公司在赣东北供电公司垱岭220kV变电站改造工程消缺工作中 更换10kV 段母线电压互感器时 发生触电事故 2人当场死亡 1人严重烧伤 伤者经医院抢救无效于8月27日13时死亡 构成较大人身伤亡事故 事故经过 第一种工作票工作内容为 10kV 段电压互感器更换 变电站运行人员未认真审核工作票上所列安全措施内容 只按照工作票所填要求 拉出10kV 段母线设备间隔9511小车至检修位置 断开电压互感器二次空开 在 段母线电压互感 警钟长鸣 互感器柜悬挂 在此工作 标示牌 在左右相邻柜门前后各挂红布幔和 止步 高压危险 警示牌 现场没有实施接地措施 由于电压互感器位置在9511柜后 必须由检修人员卸下柜后档板才能进行验电 见附图1 工作许可人何 与工作负责人徐 等人一同到现场只对10kV 段电压互感器进行了验电 验明电压互感器确无电压之后 7时50分 工作许可人何 许可了工作 工作负责人徐 带领工作班成员何 袁 汪 石 四人 进入10kV高压室 段电压互感器间隔进行工作 工作分工是何 石 在工作负责人徐 的监护下完成电压互感器更换工作 袁 汪 在10kV高压室外整理设备包装箱 警钟长鸣 开关柜内电压互感器安装接线图 警钟长鸣 8时30分 10kV高压室一声巨响 浓烟喷出 控制室消防系统报警 1主变低压后备保护动作 分段931开关跳闸 10kV侧901开关跳闸 值班人员马上前往10kV高压室查看情况 高压室 段电压互感器柜处现场有明火并伴有巨大浓烟 何 浑身着火跑出高压室 在高压室外整理包装箱的袁 汪 帮助其灭火 变电站值班长邓 立即指挥本值员工苏 胡 韩 灭火 但由于室内温度太高 浓烟太大无法进入高压室进行灭火 同时拨打120 119求救 并电话报告赣东北供电公司领导 8时40分左右 现场施工人员和运行人员再次冲入高压室内进行灭火和救人 发现徐 和石 在10kV 段母线电压 警钟长鸣 互感器柜内被电击死亡 8时50分左右 120救护车到达现场 把烧伤的何 送往乐平市大连医院抢救 后转入南昌市江西省第一附属医院进行救治 诊断烧伤面积接近100 深度三级 于8月27日13时医治无效死亡 事故原因及责任分析10kV 段电压互感器柜 警钟长鸣 一 设备生产厂家未与需方沟通擅自更改设计 提供的设备实际一次接线与技术协议和设计图纸不一致 是导致事故的直接原因和主要原因 根据设计要求 10kV母线电压互感器和避雷器均装设在该间隔小车之后 而厂家仅将10kV母线电压互感器接在小车之后 将避雷器直接连接在10kV母线上 在实际接线变更后 厂家未将变更情况告之设计 施工 运行单位 导致拉开小车后 避雷器仍然带电 由于电压互感器与避雷器共同安装在一个开关柜内 检修人员在工作过程中 触碰到带电的避雷器上部接线处 造成人员触电伤亡 是造成本次事故的直接原因和主要原因 警钟长鸣 二 赣东北供电公司安全责任制落实不到位 技术管理不到位 技改工程组织管理不细 管理流程走过场 设计单位工作不实 运行管理不严格 新设备交接验收不规范等问题是造成本次事故的重要原因 1 生产技术管理粗放 责任制不落实 对设计 施工 监理单位存在的问题未及时发现和提出整改要求 运行管理不严格 验收把关不严 在组织对10kV 段母线设备的竣工验收过程中 未能及时发现10kV母线电压互感器柜内一次接线与设计不符的错误 2 电气一次主接线图编制 审核把关不严 不到现场进行核实 仅凭施工设计图为依据编制电气一次主接线 致使现场 警钟长鸣 运行主接线图与10kV母线电压互感器柜内的避雷器一次接线不一致 为事故的发生留下重大隐患 3 设计把关不严 与供货方交底不细 主动与供货方沟通不够 三 施工组织和现场安全管理 技术管理不到位 现场作业过程中危险点分析和控制弱化 安全意识不强是导致事故的直接原因 1 工作负责人徐 直接参加了设备的交接验收和安装 对电压互感器柜内避雷器接线应清楚 但安全意识淡薄 现场作业过程中危险点分析和控制弱化 现场勘查不仔细 未发现同处一室的避雷器带电 作为现场工作的组织和监护者 其直 警钟长鸣 接参与工作 冒险组织作业 工作失职 2 现场施工方案简单 在开关柜安装过程中未能及时发现设备外壳上标示的接线图与施工设计图不一致 在现场到货验收及三级自检过程中 也未能发现10kV母线电压互感器柜内一次接线的错误 3 此次工作的工作票签发人彭 安全责任心差 对现场勘查不够仔细 未发现主接线图与现场实际不相符 避雷器未停电 接地措施不到位 四 变电站管理不严 运行人员责任心不强 设备巡视检查不认真 未能及时发现厂家高压开关柜上接线图与变电站电气一次主接线图不符的问题 工作许可人对设备停电后的验 警钟长鸣 电工作不到位 验电范围不全面 未能验明电压互感器柜内的避雷器带电 且未补充实施接地安全措施 是造成本次事故的直接原因 五 监理单位未能认真履行工程监理职责 在组织对开关柜现场验收及安装施工过程中 监督把关不严 未能发现电电压互感器设备接线错误等安全隐患是造成本次事故的次要原因 警钟长鸣 触电事故现场示意图 安全第一预防为主 案例六2009年8月9日 青海海东供电公司变电运行工区在110kV川口变电站进行线路带电显示装置检查工作中 一名工作人员触电死亡 事故简要经过 2009年8月7日 海东供电公司变电运行工区安排综合服务班进行110kV川口变电站微机五防系统检查及1lOkV 35kV线路带电显示装置检查工作 当日 工区副主任王 签发了一张变电第二种工作票 工作内容为 保护室微机五防机装置检查 室外110kV 35kV设备区防误锁检查 线路带电显示装置检查 计划工作时间为2009年8月9日8时30分 2009年8月9日21时00分 8月9日9时50分 综合服务班班长 安全第一预防为主 该项工作负责人曹 与工作班成员赵 死者 来到川口变电站 10时10分 工作许可人张 办理了由曹 负责的200908004号第二种工作票 并在现场向曹 赵 交代了安全措施 注意事项及补充安全措施后 工作票中补充安全措施为 35kV川米联线线路带电 562隔离开关为带电设备 已在562隔离开关处设围栏 并挂 止步 高压危险 标示牌2块 工作中加强监护 工作只限在110 35kV设备区防误锁及线路带电显示装置处 严禁误登带电设备 工作许可人与工作负责人双方确认签名 工作许可手续履行完毕 工作班成员赵 未在工作票上确认签名 随即两人开始工作 13时15分 两人对川米联线线路高压带电显示装置控制器检查完毕 判断控制器内 安全第一预防为主 MCU微处理机元件存在缺陷且无法消除 曹 决定结束工作 并与赵 一同离开设备区 两人到达主控楼门厅 曹 上楼去办理工作票终结手续 赵 留在楼下 随后 赵 单独返回工作现场 跨越安全围栏 攀登挂有 禁止攀登 高压危险 标示牌的爬梯 登上35kV川米联线562隔离开关构架 13时30分 赵 因与带电的562隔离开关C相线路侧触头安全距离不够 发生触电后从构架上坠落至地面 站内人员发现后立即联系车辆将伤者送往解放军第四医院救治 19时30分 经抢救无效死亡 安全第一预防为主 35kV川米联线562隔离开关构架现场示意图 禁止攀登高压危险 35kV米联线线路侧带电 止步高压危险 止步高压危险 安全第一预防为主 事故原因分析 工作票填写 签发不细致 不规范 安全措施填写不全 违反了 安规 6 3 11 1b 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 的规定 工作负责人未履行现场安全交底确认签字手续 违反了 安规 6 3 11 2 c 工作负责人 监护人 工作前 对工作班成员进行工作任务 安全措施 技术措施交底和危险点告知 并确认每个工作班成员都已签名 的规定 作业人员安全意识淡薄 自我保护意识不强 无人监护的情况下擅自单独返回工作现场 跨越安全围栏 攀登挂有 禁止攀登 高压危险 标示牌的爬梯 违反了 安规 7 5 5禁止越过遮拦的规定 安全第一预防为主 高处作业未使用安全带 违反了 安规 18 1 9 高处作业人员在作业过程中 应随时检查安全带是否拴牢 高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护 的规定 安全第一预防为主 案例七2009年4月8日 安徽蚌埠供电公司220kV凤阳变电站进行断路器倒闸操作过程中 发生带电合接地隔离开关事故 事故前运行方式 220kV风阳变电站l号 2号主变压器正常运行 220kV母线正常运行方式 母联运行 11OkV母联500断路器热备用 501 541 545断路器运行于 段母线 502 544断路器运行于 段母线 540断路器冷备用 543断路器检修 110kV临淮变电站llOkV蚌临线经564断路器送11OkV 段母线 11OkV凤临线经545断路器送110kV 段母线 110kV母联570断路器热备用 安全第一预防为主 11OkV母联500热备用 501 541 545开关运行于 段母线 502 544开关运行于 段母线 540开关冷备用 543开关检修 110kV临淮变电站llOkV蚌临线经564断路器送11OkV 段母线 11OkV凤临线经545断路器送110kV 段母线 110kV母联570开关热备用 安全第一预防为主 事故后运行方式 220kV凤阳变电站110kV旁路540断路器代风临545断路器操作完成 占 段母线 545断路器尚处于冷备用状态时 540断路器跳闸 其余为事故前方式 1lOkV临淮变电站1lOkV备自投动作 跳开凤临线545断路器 合上母联570断路器 1lOkV蚌临线经564断路器带llOkV 段 段母线运行 2009年4月8日 220kV风阳变电站当值值班员吴 监护人 周 操作人 于7时40分进行 540代545断路器运行 545断路器运行转检修 的旁代操作 周 对照完成审核的操 安全第一预防为主 作票 在微机闭锁专用电脑里制作好程序钥匙后 两人在一次模拟图上预演正确 开始操作 9时30分 执行完0904070016操作票前64项 545断路器已转为冷备用 在吴 监护下周 在5453隔离开关线路侧带电设备上确认验电器完好 执行第65项 在110kV凤临线5453隔离开关开关侧验明三相确无电压 吴 站在5453隔离开关南侧进行监护 周 站在5453隔离开关和545断路器之间 复令后开始验电 确认隔离开关开关侧无电 随后周 开始收验电器 吴 走到5453隔离开关的接地开关操作把手前 5450接地开关与54530接地开关操作把手同杆但相差90 接着吴 在未仔细核对设备双重名称的情况下 手持程序钥匙插人5450接地开关的挂锁中 本应插在54530接地开关 安全第一预防为主 挂锁中 但在插入程序钥匙的同时 5450接地开关的挂锁锁鼻和锁身发生断离 程序钥匙语音尚未发出提示声 吴 误以为开锁程序正确 只是挂锁损坏 锁具开启后 周 将操作杆放置到 5450接地开关 操作手柄上 执行第66项 合上110kV凤临线5 4530接地开关 吴 下令 合闸 周 个人安全防护措施齐全 戴绝缘手套 安全帽 穿棉布工作服 绝缘鞋 也未再次确认设备编号随即操作 造成5450接地开关刀口发生弧光放电 540断路器跳闸 人员未受伤 发生事故后 蚌埠供电公司相关部门立即赶到现场进行检查 开展事故调查 处理 8日晚2l时左右 540断路器转热备用 23时25分恢复运行 事故未造成电量损失 同时 对5450接地开关五防锁具进行了 安全第一预防为主 更换 事故原因分析 监护人在操作人验电后 未认真核对设备双重名称 用电脑钥匙与错误的五防闭锁锁具对位 当锁环断落失效时没有仔细查明原因 重新核对操作设备 而是盲目认为对位正确 立即下令操作人操作 导致了误操作 监护人在操作过程中 不仅没有真正把监护职责履行到位 还违章直接参与并实施错误的操作 操作人和监护人均没有认真执行防止电气误操作 把六关 制度 操作人在锁具失效时没有核对操作设备 接受监护人错误的操作命令后自己也没有核对设备位置就盲目操作 安全第一预防为主 微机闭锁系统的日常硬件维护工作质量不高 检查 维护不够全面认真 对于5450接地开关闭锁锁具存在的缺陷没有及时发现并消缺 锁具损坏失去把关作用 案例四2010年8月16日 陕西西安供电局一名职工在浐灞新城客户工地查看10kV高压柜内设备时 柜内最外侧A相母线对其头部放电 导致其触电死亡 事故简要经过 2010年8月16日9时 普华 客户在建工程 未供电 项目部工作人员刘X到西安供电局联系当事人张XX前去进行计量前期勘察工作 按照当日工作安排 张XX与计量中心马X计划去西安市大兴路城市综合改造工作协调领导小组办公室 安全第一预防为主 新装供电客户处工作 于是张XX与刘X初步约定视当天工作完成情况再行联系 14时30分左右 刘X再次来到办公室找到张XX 等至15时左右 张XX与刘X乘该公司车辆前往普华现场 途中15时12分 张XX在车上电话告知班长贾X说自己正前往普华工地 15时40分 勘察完现场后 张XX要求刘X开车送其到浐灞新城工地 到达后 浐灞新城电工阎XX带领张XX来到高压计量柜前 由阎XX打开高压计量柜门 张XX站在柜前俯身察看柜内设备 因设备处于空旷地带 风力较大 大风将柜门向柜体方向吹动 并碰触到张XX 致其身体倒向柜内设备 造成高压计量柜最外侧A相母线对头部放电 导致触电死亡 时间为15时57分 高压计量柜型号为HXGN 12 电压等级为10kV 出厂日期 安全第一预防为主 2010年5月21日 柜内设备的布置由上到下依次为10kV母线 lOkV电流互感器 隔离开关 熔断器 10kV电压互感器 1OkV电气设备相序由外到内依次为A相 B相 C相 10kV母线对地距离最低为1 6m 隔离开关静触头对地距离为0 65m 事故原因分析1 业扩报装管理粗放 验收供电环节存在较大漏洞 新安装设备验收供电前 高压柜母线已带电 违反了验收合格后送电的程序 2 现场工作未履行工作票制度 作业人员工作中随意性大 随便打开带电设备门 3 现场缺乏有效的安全监护 违章行为没有得到有效的制 安全第一预防为主 止 4 大风的情况下未采取防止柜门碰触人体 可能导致现场验收人员身体失控的有效措施 5 验收人员没有与带电体保持足够的安全距离 带电体没有做好有效的防护隔离 案例五2009年5月15日 湖南常德电业局电厂留守处在1lOkV桃源变电站进行lOkV设备年检时 一名工作人员触电死亡 事故简要经过 2009年5月11 15日 湖南常德电业局电厂留守处 原常德电厂为湖南省电力工业局直属单位 1982年经省经委和省电力 安全第一预防为主 局决定划归常德电业局 1983年关停后改为电厂留守处 承担常德电业局所属县电力局110kV变电站的检修工作 按计划对1lOkV桃源变电站设备进行年检 例行试验 5月15日 进行lOkV 段部分设备年检 办理了 开关班0905004 第一种工作票 主要工作任务为 lOkV桃建线314 桃南线312 桃杰线308 桃北线306 桃天线302开关柜小修 例行试验和保护全检 桃南线312 桃杰线308 桃北线306 桃天线302开关柜温控器更换 3X24电压互感器本体小修和例行试验等 5月15日8时30分 桃源变电站运行人员操作完毕 312 308 306 3X24小车开关拉至试验位置 314 302小车开关拉至检修位置 合上3143 1 3123 1 3083 1 3063 1 3023 1接地开关 布置好各项安全 安全第一预防为主 措施 工作许可人罗 在现场与工作负责人谭 进行安全措施确认后 许可 开关班0905004 第一种工作票开工 8时40分左右 工作负责人谭 对易 刚 死者 张 蔡 等9名工作人员进行工作交底 随后开始lOkV 段母线设备年检作业 按照作业指导书分工 易 刚 张 蔡 4人进行开关检修工作 其余人员进行高压试验和保护检验工作 工作开始后 工作负责人谭 安排易 进行312间隔检修 安排刚 进行314小车清扫 随后带蔡 张 2人到屏后 由蔡 用开关柜专用内六角扳手打开302 306 308 312 314等5个间隔的后柜门 由张 进行柜内清扫 谭 回到屏前与高压试验人员交代相关事项 蔡 逐一打 安全第一预防为主 开5个柜门后 把专用扳手随手放在312间隔的后柜门边的地上 随后到屏前协助易 进行312间隔检修 刚 完成314小车清扫工作后 自行走到屏后 移开拦住3X24后柜门的安全遮拦 用放在地上的专用扳手卸下3X24后柜门2颗螺丝 并打开后柜门准备进行清扫 9时06分 发生开关柜内带电母排B相对刚 人体放电 刚 被击倒在开关柜旁 在场的检修人员立即对刚 进行触电急救 并拨打120急救电话 9时38分 刚 经医院抢救无效死亡 事故原因分析1 刚 在未经工作负责人安排或许可的情况下 自行走到屏后 违反 严禁工作人员擅自移动或拆除遮拦和标示牌 安全第一预防为主 这一检修人员应具备的最为基本的要求 自行移开3X24电压互感器开关屏后所设安全遮栏 无视 止步 高压危险 警示 错误地打开3X24后柜门 a 工作人员刚 超越工作范围作业 违反了 安规 6 3 11 4 b 服从工作负责人 监护人 专责监护人的指挥 严格遵守本规程和劳动纪律 在确定的作业范围内工作 对自己在工作中的行为负责 互相关心工作安全 b 作业人员刚 擅自移动或拆除遮栏 围栏 标示牌 违反 安规 7 5 8 禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏 围栏 标示牌 c 工作人员刚 失去监护作业 违反了 安规 6 5 1 安全第一预防为主 工作许可手续完成后 工作负责人 专责监护人应向工作班成员交待工作内容 人员分工 带电部位和现场安全措施 进行危险点告知 并履行确认手续 工作班方可开始工作 工作负责人 专责监护人应始终在工作现场 对工作班人员的安全认真监护 及时纠正不安全的行为 d 现场作业组织混乱 缺乏有效监护 工作票签发人对于多班组 多地点的作业 没有明确分工作负责人或针对屏前和屏后均有工作的情况增设相应的监护人 违反 安规 6 5 3 工作负责人 专责监护人应始终在工作现场 工作票签发人或工作负责人 应根据现场的安全条件 施工范围 工作需要等具体情况 增设专责监护人和确定被监护的人员 安全第一预防为主 案例八2009年2月11日 天津高压供电公司500kV吴庄变电站因接地开关分闸不到位 造成带接地开关合隔离开关 吴庄变电站有500 220 35kV三个电压等级 其中500kV为3 2接线 变电站内共有500kV联变三组 当日3 5号主变压器正常运行 4号主变压器停电检修 事故发生时 正在进行4号主变压器恢复送电操作 事故简要经过 2009年2月10 11日 500kV吴庄变电站按计划进行4号主变压器综合检修 11日16时51分 综合检修工作结束 17时11分 对4号主变压器进行复电操作 进行模拟操作后正式操作 操作票共103项 17时56分 在操作到第72项 合 安全第一预防为主 上5021 l 隔离开关时 5021 1隔离开关A相发生弧光短路 500kV 1母线母差保护动作 切除500kV 1母线所联的5011 5031 5041断路器 现场检查一次设备时发现 502l 17接地开关A相分闸不到位 5021 17接地开关A相接地动触头距静触头距离约lm 5021 1隔离开关A相均压环有放电痕迹 不影响设备运行 其他设备无异常 20时37分 进行复电操作 23时08分 操作完毕 事故原因分析事故直接原因是由于操作5021 17接地开关时A相分闸未到位 造成5021 1隔离开关带接地刀合主刀 引发500kV 1母线A相接地故障 安全第一预防为主 暴露问题 事故直接原因是由于操作5021 17接地开关时A相分闸未到位 造成5021 1隔离开关带接地刀合主刀 引发500kV 1母线A相接地故障 1 操作人员责任心不强 未严格执行 倒闸操作六项把关规定 未对接地开关位置进行逐相检查 未能及时发现5021 17接地开关A相未完全分开的情况 2 5021 l 502l 17隔离开关为沈阳高压开关厂2004年产品 型号为GW6 550IIDW 该产品因操作机构卡涩 5021 17接地开关的A相分闸未完全到位 3 5021 1 5021 17接地开关为一体式隔离开关 5021 l 安全第一预防为主 与5021 17之间具有机械联锁功能 联锁为 双半圆板 方式 经现场检查发现5021 1接地开关A相主刀的半圆板与操作轴之间受力开焊 造成机械闭锁失效 导致带地刀送电 案例九2009年2月27日 河北衡水供电公司220kV衡水变电站进行35kVII母线送电操作时 带接地线送电 事故简要经过 2009年2月27日2l时53分 河北衡水供电公司220kV衡水变电站进行35kVII母线送电操作 合上312断路器时 警铃 喇叭响 35kV母差保护动作跳开312断路器 检查发现35kV301 2隔离开关开关侧接地线未拆除 衡水变电站35kV配电设备为室内双层布置 上下层之间有楼板 电气上经 安全第一预防为主 套管连接 2月27日21时07分 衡水变电站值班员付 马 执行 35kV 母线由检修转运行 操作后 未将拆除的301 2隔离开关母线侧接地线 编号20号 拿走 而是放在网门外西侧 2l时20分 衡水变电站值班员吕 李 执行 35kV母联301断路器由检修转热备用 操作 在拆除35kV母联断路器301 2隔离开关侧接地线 编号15号 时 想当然地认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301 2隔离开关之间 实际挂在l楼的301断路器与穿墙套管之间 二人即来到位于2楼的301间隔前 看到已有一组接地线放在网门外西侧 由于楼板阻隔视线 看不到实际位于1楼的接地线 误认为应该由他们负责拆除的15号地线已拆除 也没有核对地线编号 操作人李 请示变电站领导 即 安全第一预防为主 此项操作的监护人吕 后 输人密码完成五防闭锁程序 并记录该项工作结束 造成301 2隔离开关开关侧地线漏拆 导致合312断路器送电时 带地线送电 事故暴露的问题 1 现场操作人员在操作中未核对地线编号 误将已拆除的301 2母线侧接地线认为是301 2断路器侧接地线 随意使用解锁程序 致使挂在301 2隔离开关断路器侧的15号接地线漏拆 这是造成事故的直接原因 暴露出现场操作人员责任心不强 安全意识淡薄 执行规章制度不严格 习惯性违章严重 态度极不认真 工作极不负责 2 设备送电前 拆除所有安全措施后未清点接地线组数 安全第一预防为主 也没有到现场对该回路进行全面检查 把关不严 是事故发生的主要原因 暴露出相关人员对带接地线合闸的风险认识不足 重视不够 把关不严 3 该变电站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理 致使值班员能够随意使用解锁程序 使五防装置形同虚设 是事故发生的又一重要原因 暴露出该变电站对跳步密码的管理很不严格 防误管理存在严重漏洞 4 操作票上未注明接地线挂接的确切位置 未能引导工作人员到达接地线挂接的准确位置 由于楼板阻隔视线 看不到实际位于1楼的接地线 加之拆除的301 2隔离开关母线侧接地线没有拿走 而且就放在网门前 客观上造成后续操作人员 安全第一预防为主 判断失误 是事故发生的重要诱因 暴露出衡水供电公司在落实上级要求和规章制度上存在层层衰减 层层弱化的现象 案例十2009年3月9日 宁夏银川供电局220kV平吉堡变电站进行吉沙线停电操作过程中 发生llOkV母线带电挂接地线事故 事故简要经过 按检修计划 2009年3月9日8时00分 20时00分 平吉堡变电站吉沙线13113间隔停电 开展更换电流互感器工作 9时56分 吉沙线13113断路器由运行转冷备用完毕 10时19分 操作人陈 监护人王 开始进行吉沙线13113断路器由冷备用转检修操作 10时36分 11OkV母差保护动作 同时 110kVI段 安全第一预防为主 母线所带元件 共铸线13111断路器 吉连二回线13112断路器 吉炼线13114断路器 吉橡线13116断路器 银牵二回线13118断路器 1号主变压器中压侧13101断路器 3号主变压器中压侧13103断路器 1lOkV母联13100断路器分闸 110kVI段母线失压 事故原因分析 操作人陈 监护人王 在进行吉沙线13113 1隔离开关的断路器侧悬挂接地线操作时 监护人王 低头去协助操作人拿接地线 而操作人陈 在没有核对接地线应装设的位置 同时又失去监护的情况下 将6号接地线挂向13113 1隔离开关母线侧B相引流处 引起1
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