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文档简介

2012年生产部工作总结(一) 2012年工作成效:1 生产线产量、效率、不良率,如下表:月份生产总数(SET)效率芯片不良数(PCS)不良率2月199381%3333月599994%17134月538199%120.215月3177100%791.76月4261119%210.547月559082%671.488月730495%280.399月1094390%180.510月565175%960.9511月976195%1351.3汇总5906093%6601.312 车加工生产情况如下表:月份生产总数(SET)效率备注7月742975%8月1517890%9月1082177%10月951962%本月基本上为小批量车加工11月918071%汇总5212775%制程芯片不良率已控制在目标3以内;5 喷码内容及位置已进行标准化作业;完善了制程作业流程(如:激光打标、耐压测试等); 喷码内容标准格式如下:8103615 18W 3000KC38BPE 10D 500MADC36V 2012-10-29制程增加了FQC岗位,且对制程品质的控制起来了明显的效果(制程中的品质异常,能及时反馈与改善;OQC检验产品性能问题相对有所下降。);产线员工相对2011年比较稳定,原因为:薪资结构做出了调整;订单比较饱和;新进人员试用期间把关到位。)2012年新增产品比较多,各单位(PMC、仓库、产线及车加工组)人员都能认真工作,使新品顺利投产。完善了车加工组的制令结案、效率、物料及废料管理。PMC完成了“常用物料”的安全库存管理及制令结案管理。制订了“激光打标机”的保养记录及操作规范。(二) 生产技术改良总结: 贴片品质的提升。 改良方法:网板厚度由0.12MM改为0.18MM; 锡膏使用规范化管理(具体内容详见:锡膏使用规范文件); 回流焊改良=1.传送方式:由链条式改为传送带的方式。 2.根据锡膏特性对回流温度进行规范设置,并一直严格执行。 3.芯片过炉前,使用KIC软件对炉温进行测试,如有异常,及时调整。 芯片及铝基板作业前,进行干燥处理。8302612生产工艺改善。 改良方法:更改了灯体与内环结构及尺寸(详见零件图纸),这样内环锁好螺丝后,将不能压到透镜对芯片造成挤压。 透镜使用“硅铜胶”进行固定。 老化测试时,先用“铁块”压2H,再进行老化。 备注:透镜使用“硅铜胶”固定,铝基板与散热块处必须使用“硅胶片”不能使用“散热膏”。3 车加工零件表面光洁度及8111601外环与灯体生产工艺问题。 改良方法:车床排刀时增加1把“钻石刀”精车零件正面。 8111601外环与灯体原材料不用锯床下料,直接上车床加工,排刀由原来的3把刀2道车加工工序改为5把刀1道工序,程序重新设置。 重大品质事故分析:1 LED灯具短路问题。改善方法:使用“耐压测试仪”进行测试,目前除3014芯片所生产的灯具不测试外,其余所有LED灯具及金卤灯都全部100%进行测试(老化测试前测试)。具体操作详见:耐压测试仪操作规范,文件编号:AJ-WIH-001)。 耐压参数=电流:5MA,LED灯电压:800V、金卤灯电压:1800V。2 格栅LED灯,芯片短路问题。改善方法:要求供应商,更改驱动电压参数(由36V-40V改为18V-28V)。 老化架必须在断电的情况下,连接驱动与灯具接口端子。3 3014芯片的灯条与T5支架,耐压后造成芯片短路问题。 改善方法:3014芯片的灯条,暂不耐压。 3014芯片的T5支架,耐压标准,品管部正在进行试验当中,暂无结果。4 车加工8131607前环,钻孔时报废70PCS。改善方法:车加工钻孔及攻牙,后续也必须做首件。 加强员工对品质意识及品质标准的培训。 车床师傅及生产主管多进行巡查品质状况。安全事故原因分析及改善措施:1 烤UV胶房间发生火灾事帮。原因分析:烤UV胶房间纸皮及杂物太多; 管理人员没有“安全意识”。改善措施:将此房间的所有“着火源”全部清理掉。 有太阳时,粘好的透镜必须到楼顶上进行晒干,不允许用UV灯烤。 2013年开始每月9日,生产主管带领生产所的职员进行巡查,做好安全预防工作。 要求生产部所有的职员必须会使用“消防器材”,不会的进行培训。机器设备保养总结:现状分析:现有机器设备保养记录文件齐全。生产部总体而言,机器设备都在按保养记录文件,对机器进行保养,但不彻底,主要是生产线。车库加工组比生产线保养要做的好。2012年维修费用:2台“广州数控”车床,维修费用大概在2300元左右,喷码机维修费用:700元。 其它设备如出现异常,如果不用更换零件,生产部基本上都能自己完成。改善空间:责任具体到某个人(操作者),未按文件要求去保养者,做相应的处罚。管理人员对机器操作者,专们进行保养方面知识的培训。新手操作机器前,对其进行专业培训,不允许违规操作,正常的操作+良好的保养=机器正常运转。 主管本人也应多深入学习机器设备方面知识,对下属进行技术指导。其它问题点、原因分析及改善措施:1 仓库数据不准确。原因分析:仓库区域地方太小,不够位置摆放物料;仓管员更换频繁,不稳定;样品太多,不易管理;横向部门对仓库的配合不到位。 改善措施:搬厂后可解决仓库区域小的问题; 改善仓库办公条件,设置一个“仓库办公室”,安装空调; 搬厂后,申请多一些货架,实行“货架管理”; 样品按讨论的方案,逐步消化; 与仓库相关的部门多进行沟通,以便仓库管理。2 管理人员不稳定。 原因分析:通过离职人员,反映薪资待遇问题较多; 仓库办公条件差,工作起来太热; 事情太杂,工作忙碌,反映太累; 另外:个人认为,跟公司的企业文化也有一定的关系,人员的不稳定,也说明了公司对他们的吸引力不足。3 样品库存数量多及客退维修问题。原因分析:源头(销售部门)没有进行合理的管控; 客退维修品及样品的生产工作量较大,占生产部门20%的工作时间,在细节上做的不到位;客服部没有起到客服的作用;生产部没有及时安排消库存样品。 改善措施:后续生产部按“样品处理讨论方法”及时进行处理,但这个方法“治标不治本”; 样品生产及客退维修至少要安排3PCS专人,目前只有2人,还需培训1人; 销售1部及2部的样品,应该向外贸部学习(1、下的样品虽然多,但都会出货。 2、样品单下到产线后,很少变动)。 2013年工作规划:1 生产线方面: 拉线增加至3条,须有2名生产组长。 成立1个生技组,负责产线不良品维修、样品的生产、客退品的维修。 增中老化测试架的数量,是现有的2倍。2 车加工组: 培训1名生产助理(车床师傅的助手)。 对车加工治具进行编码、建立清单,规范化管理。 增中2台抛光机,进行五金件的表面抛光。3 仓库的管理: 设立1PCS仓库专用的办公室,装上空调,提升仓库的办公条件。 仓库人员组织架构调整=1名仓库组长、半成品仓1人、成品仓1人、仓库文员1人。 搬厂后仓库实行“标准化5S及货架管理”。4 车加工组的效率提升到85%以上,批量不良率为0。5 生产线效率目标:95%,芯片不良目标:1以内。;6 库存的样品逐

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