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文档简介
降本增效总结今年以来,面对油气生产严峻的形势, 马北试采作业区高度重视, 结合自身实际,改革创新, 大力挖掘作业区内部潜力,通过加大节能降耗、成本控制、技术创新等力度, 全面加强经营指标管理考核办法, 营造良好氛围,进一步增强全员节约意识、责任意识和执行能力,全 力推动 2016 年各项工作的落实。具体工作开展情况如下: 一、参数优化1、设备运行参数优化:加热炉炉温:对水套炉参数进行调解,一季度气温比较低,根据 作业区安排对场站15 台水套炉的温度进行了调节,将温度从原来的55分三次调整至70(根据现场情况每次增加5,防止由于温度变化太快对管线正常运行造成影响),确保管线平稳运行,降低劳 动强度,减少管线解冻次数,降低甲醇用量,为天然气处理撬正常运 行提供保证。电磁加热装置、集肤加热装置:对单井电磁加热装置(7)台、集肤加热装置 ( 3 台)参数进行优化, 提高加热温度, 从原来的 35 增加至 60,确保油气井生产正常运行, 降低劳动强度, 从原来的 3 天扫一次管线改为现在的一周到两周扫一次, 提高单井生产时间, 增加安全系数, 累计增加耗电 1 千余度, 减少甲醇用量 1 吨多,加热炉和加热装置累计增效 1 万余元。抽油机调冲刺:前阶段共调整抽油机冲次6 井次,其中,马 8-1-可编辑修改 -井、马北 18 井等 5 井调小冲次后,共计节约用电约 1100 度;马八2-10 井、马八 3-2 井等调大冲次增加排液量后,平均日耗电增加 12度,日增产原油 0.9 吨,效益较明显。抽油机平衡率调整: 经过调整,其中,马八 3-2 井平衡率由 68.5% 提升至 99.7% ,马八 3-4 井平衡率由 78.3% 提升至 94% 。其余井的平衡率调整正在进行中。根据单井运行情况及时对抽油机变频器进行参数优化和维护保养,减少油井因变频器原因的停产现象,提高抽油机工作效率。天气变暖时把单井的电热带拉掉,省电。室内灯光晚点开早点关,累计节电 1 万度。2. 照明时间调整:注采站部分室内照明更换节能灯,降低耗电和维护成本, 生产照明由原来的晚 7 点统一启动改为现在只启动常去的房间,不常去的只在巡检时启动,减少不必要的浪费,办公室做到人走灯灭,离开时关 闭电脑、打印机电源灯。由于日照时间减少,作业区生活照明系统时 间也相应的延长了,作业区制订了相应的对策。将原来的一次照明, 分解为两次照明,具体做法为:原来的照明时间为晚8点启到早8点停,照明时间为12 小时,改为现在的晚7 点启至晚 11 点停,凌晨 3 点启至凌晨 4 点停,照明时间为 5 个小时,减少了 7 个小时,提高了工作效率,每盏灯按 250w 计算,共 6 盏累计每天节电 10.5度,累计节约电 1000 度。3. 压缩机运行参数优化:调整马东增压压缩机参数,将进气压力由 1.2mpa升至 1.4mpa ,增加伴生气回收4000 余方每日, 减少马东集油集气站伴生气浪费,累计增气 40 余万方。调试天然气净化撬丙烷压缩机参数,合理控制丙烷加注量,杜绝丙烷浪费的同时使其达到制冷要求。并配合调整净化撬进出口压力温度、乙二醇注入量,达到干气外输的目的。4. 流程改造节约用化学药品:乙二醇:天然气净化处理撬精馏塔排污阀门漏,对其进行封堵, 杜绝了乙二醇从排污漏失。 维修乙二醇贫液储罐出口阀门。更换净化撬精馏塔水蒸气出气管线过滤滤芯,提高再生乙二醇浓度, 降低乙二醇使用量。每月减少乙二醇使用量2 桶,节约成本 0.55 万元。丙烷:检查整改跑冒滴漏点,合理控制丙烷储罐液位,减少丙烷使用量。冷冻机油:严格按照启停机规程操作,检查排污阀门关闭程度,及时清洗机油滤芯,按期回收机油,减少冷冻机油使用量1桶,约1.8 万元。甲醇:净化撬上按时按点检查上下游压力,及时更新数据,发现 异常先采取放空排液、 打开气气换热旁通等方法, 基本杜绝了在撬上下游管线注醇解堵。二、修旧利废:1、3 月 22 日,马八 2-11 井利用废旧材料进行流程连接,节约三通油嘴套、弯头、短接、取样阀门、压力表截止阀等材料约人民币3000 元。3 月 26 日利用报废电脑的零部件修复办公电脑一台,约节省人民币 500 元。2、维修注采站注水泵1 泵次,维修马东注水泵2泵次,减少机泵维护成本。节约1.5 万元。3、维修天然气净化处理撬空冷系统空冷器电机皮带,利用原发电遗留电机皮带替代空冷器皮带。4、马东集气站3#、4# 水套炉减压阀两个,膜片坏,从报废材料找的配件,电磁阀两个,节约0.5 万元;从报废材料找的配件,节约0.45 万元。5、气站 1 号水套炉进气阀门1 个,从报废材料找的配件,电动阀一个,从报废材料找的配件,增加效益3000 元。6、油站 0 号、1 号、2 号水套炉电磁阀,电动阀两台,班组自助修复。7、对马东的沙石路面尽量在拐弯的时候降低车速,减小轮胎磨损,延长轮胎使用时间。 在上井作业前对作业任务进行分析,做好工具的准备工作,避免开车反复往返拿取工具,降低了油耗成本。8、对车辆进行日常检查,避免缺油、水等引起的车辆问题,一些小问题就自己解决,减少维修费用。9、注采站部分暖气管线阀门断裂,利用废旧的暖气管线阀门,更换暖气阀门 4 只,管线 2 段,恢复暖气供给,节约300 元。10. 节约纸张:在打印非正式资料时,使用收集可再利用纸张打印。11. 注采站利用废旧管线连接装水栈桥排污管线,节约300 余元12. 注采站修理一体化彩钢房房门,节约1500 余元。13. 注采站修理套扣机一台,节约2000 余元。三、精细注水注水方面:注够水: 按照厂生产部署要求, 截止 5 月 4 日,马北试采作业区共完成注水 15889 方。其中马北一号开井1 口,共计注水 8249 方。马北八号开井 3 口,共计注水 7640 方。注好水:一是通过注水系统的不断完善及水质加密监测,有效提升回注水质标准; 二是加强注水井管理, 通过洗井等维护手段不断改善井筒注水环境,保障注水系统运行良好。精细注水:2016年,作业区按照开发部门要求,继续坚持分区域注水开发技术政策, 结合马北八号区块区域储层物性及开发动态特征,持续优化分区域的开发技术政策。目前,注水工程运行正 常,作业区正在进行注水井周边生产井的取样与水质送检,共计送检10 井次,以正确评估注水效果。生产井精细管理方面:(1)资料管理:截止5 月 5 日,作业区共进行油井含水化验约900 井次,测取示功图动液面约180井次,测取油井单产约850 井次,测取气井单产约250 井次。( 2)动态分析管理:截止5 月 5 日,作业区共计进行队级动态分析8 次,分析生产井 169 井次。其中,提出检泵措施5 井次,调参措施9 井次。( 3)机采效率管理:截止5 月 5 日,今年作业区共组织进行平衡率测试 4 次,测取抽油机井平衡率76 井次,通过热洗、调平衡手段提高机采效率 9 井次。( 4)泵效管理:作业区通过动态分析以及现场摸排,制定并实施措施,在5 口生产井上收到了较好效果。其中,通过调整生产参数,马8-1 井的泵效提高了17.3% ,马八 2-12 井泵效提高了 22.1% ,马北 15 井泵效提高了 12.9% 。通过检泵等维护手段, 马北 122 井泵效从检泵前的6.7% 提升至 42.1% ,马八 3-12 井泵效由检泵前的 0 提升至 29.6% 。( 5)设备管理:针对采油设备,作业区通过加强巡检、隐患整改、定期维护努力提高设备效率。作业区坚 持“巡、检、察”结合,今年前阶段共计开展小班级别巡查 122 次,班组级检查 17 次,作业区级检查5 次。其中,排除如马八2-14井抽油机中轴承座连接螺栓松动、马八2-10 井抽油机底座螺丝松动等较大安全隐患 4 处,整改如马八 2-9 井抽油机有油污、 马 8-1 井尾箱配重块有晃动等常见故障23 处。配合上级下发便函,及时调整马东注水泵频率及单井注水量, 实现精细注水目标。四、成本管理成本费用控制方式逐步由单纯的总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。作业区严格各项费用管理,切实提升资产管理效率。( 1)物资管理。作业区对库存进行清理规划,使材料配置更趋向于“合理化、规范化”。妥善处理了部分库存材料往来不清、归口不明等问题,大力降低库存,减少资金占用,优化盘活了材料。截止4月与去年 12 月相比,作业区库存下降5.12 万元。( 2)加强预算控制。为了提高成本支出的准确性,作业区及时把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析,诊断可能存在的综合因数,使前阶段的预测水平同去年比有了明显的提高。( 3)成本分析。作业区严格生产材料计划审批程序,实行“先平库、后上报”的原则,保证材料计划符合生产实际,积极进行协调盘 活物资,与库存结合更紧密,不造成材料的积压及浪费,确保材料可 以及时有效地做到充分利用,达到降低材料费用。 做到每月都详细的计算各项指标完成情况, 不断开展成本支出后效果评价,总结当月作业区成本支出的特点规律, 并对下月的成本支出进行预估算,不断优化成本使用效率。并坚持进行分析总结,用数据说话,找出成本使用 出现异常的原因,为厂提供详细的财务资料。回顾 2016 年的前阶
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