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文档简介

技师专业论文工种:维修电工题目:打包机控制系统的PLC控制姓 名: 身份证号: 等 级: 准考证号: 培训单位: 鉴定单位: 日 期: 打包机控制系统的PLC控制 摘要:通过对打包机控制系统程序的进行分析,阐述了PLC控制系统在打包机设备上应用是可行的,并且可大幅度提高设备的可靠性及寿命,有效地降低设备故障率。为同类产品的改造提供了一种投资小、见效快的案例。关键词:打包机 PLC控制 接近开关 电磁阀前言 打包机是现代化生产厂常用设备之一,因控制系统采用继电接触控制系统,经常发生故障,经多次维修仍没有改善,从而给流水线式的生产带来很大的影响。为此公司决定对该控制设备进行升级改造。对有问题的打包机进行升级或改造是提高产品生产效率,降低成本的有效途径之一。(二) 故障原因与分析 我们进入现场观察设备的实际工作状况,询问了操作人员。通过调查我们发现以下几点因素影响设备控制系统的正常工作: 1工作环境差,粉尘过多,容易污染继电器、接触器的触点和衔铁,造成接触不良。2行程开关定位不准-由于动作频繁,行程开关很容易损坏,造成定位不准或不能定位。3维修效率低-由于继电器控制系统线路繁杂,联锁较多,且没有自检功能,发生故障时,检修耗时较多。(三) 改造方案 从以上分析可知,原控制系统已无法满足生产的要求,必需将原控制系统改造成为符合生产环境的新控制系统,新控制系统的功能如下:1. 防尘电柜进气孔加装带滤网的进气风扇,使电柜内形成正压,这样外面的粉尘将无法进入柜内。 2.维修效率高选用PLC及带指示灯的继电器、电磁阀。设备检修时通过观察各器件的指示灯,就可判定故障的大致范围。(四) 主要器件选择1.由于PLC控制有着继电器顺序控制无法比拟的优点,选用三菱FX2N-64MR型PLC为控制核心,对整个电气系统作控制。2.对于转盘定位、供膜检测、割膜检测、供膜装置的上下行程控制部份,选用无触点电感型的接近开关,其型号为E2EX18ME。 3.对于转盘上货物位置检测及货物越位报警部份,选用型号为E3S-CD12光电开关。4.本机气动电磁阀选用SMC的 VF5000系列产品。(五) 控制系统设计I/O分配表1 PLC 接线图2 根据本公司产品的包装要求,打包机控制系统的状态流程图如下:M80024.PLC程序及控制系统原理说明 控制系统分为手动和自动两个部分,PLC一通电,M8002继电器闭合一个脉冲时间使得S0置位。 手动运行程序 将选择开关SA拨到手动位置,X0常开触点闭合,Y0置1,手动指示灯HL10亮,这时可根据需要人工操作设备运行,其程序如下图: 回原点条件 下列条件满足时,Y2置1,回原点指示灯HL2亮,才可以进入自动程序; 转盘上的导轨与固定导轨对齐,转盘定位接近开关SQ9动作,X25常开触点闭合。 压板上升到位,上限位接近开关SQ5动作,X21常开触点闭合。 包装膜夹具将包装膜夹紧。 供膜装置回到最底位,包装膜装置下限位接近开关SQ8动作,X24常开触点闭合。自动运行程序 当回原点指示灯HL2亮时,将选择开关SA拨到自动位置,X1常开触点闭合;按下自动确认按钮SB12,X4常开触点闭合,状态元件S2置1,这时设备进入自动运行状态。进入自动运行状态后,Y1置1,自动指示灯HL1亮;当转盘上无货(此时X26常闭触点闭合),前工位有货时,SQ4光电开关使X20常开触点闭合,使状态S2转移到状态S20。其程序如下图: 进入状态S20后,Y20置1(KM20吸合),前工位的传送带起动,将货传给转盘;同时,Y10置1(KM10吸合),转盘上的传送带起动接收前面的货。当货到达转盘上指定位置后,SQ10光电开关使X26常开触点闭合,使状态S20转移到状态S21。之后,Y20、Y10置0,KM10及KM20线圈失电,前工位及转盘上的传送带都停止。其程序如下图:进入状态S21后,Y12置位(KM12吸合)压板下降将包装盖板压实;3秒后,状态S21转移到状态S22。其程序如下图:进入状态S22后,Y4置1(HA吸合)报警2秒,之后,状态S22转移到状态S23。其程序如下图: 进入状态S23后,Y15置1(KM15吸合)转盘开始慢速起动,同时供膜夹具打开,开始对货物从低处开始打包,转盘转2圈(转盘定位接近开关使X25常开触点闭合2次),状态S23转移到状态S24。其程序如下图: 进入状态S24后, Y15置0(KM15失电)转盘慢速运行结束;同时Y16置1(KM16吸合)转盘开始快速运行(供膜夹具此时保持打开);Y23置1(KM23吸合)供膜装置开始向上运行,对货物从低向高处打包。供膜装置向上运行到高位时,供膜上限位接近开关SQ7使X23常开触点闭合,状态S24转移到状态S25。其程序如下图: 进入状态S25后, Y23置0(KM23失电)供膜装置向上运行结束;转盘保持快速运行(供膜夹具此时保持打开);供膜装置将在高位点对货物缠绕2层包装膜,即转盘转动2圈(转盘定位接近开关使X25常开触点闭合2次)。状态S25转移到状态S26。其程序如下图: 进入状态S26后, 转盘保持快速运行(供膜夹具此时保持打开);Y24置1(KM24得电)供膜装置向下运行,打包机对货物从上到下缠绕1层包装膜,供膜装置下行到位后SQ8接近开关使X24常开触点闭合,状态S26转移到状态S27。其程序如下图: 进入状态S27后, Y16置0(KM16失电)转盘快速运行结束;同时Y15置1(KM15吸合)转盘开始慢速运行(供膜夹具此时保持打开);供膜装置将在低位点对货物缠绕2层包装膜,即转盘转动2圈(转盘定位接近开关使X25常开触点闭合2次),然后状态S27转移到状态S28。 进入状态S28后, Y15置0(KM15失电)转盘慢速运行结束,转盘停止;同时Y12复位(KM12失电)压板下压结束;Y13置1(KM13)供膜夹具将膜夹紧;然后状态S28转移到状态S29。其程序如下图: 进入状态S29后, Y17置1(KM17得电)割膜装置动作将包装膜割断;同时Y11置1(KM11得电)压板上升;Y13置1(KM13)供膜夹具将保持膜夹紧;然后状态S29转移到状态S30。其程序如下图: 进入状态S30后, C1、C2、C3复位,其值为零;Y1置0自动指示灯HL1灭;Y13置1(KM13)供膜夹具将保持膜夹紧;Y3置1卸货指示灯HL3亮请求卸货;当货被卸走时,转盘货到位检测光电管SQ10使X26常闭触头复位,由状态S30返回到状态S2,进入下一循环。其程序如下图:其他 当转盘上的货没有停在指定位置时,SQ1光电传感器使X5常开触点闭合,Y5置1,货越位指示灯HL5亮,同时驱动M8040使PLC程序停止执行下一步。 当包装膜快用完时,SQ2接近开关使X6常开触点闭合, Y6置1, 无包装膜指示灯HL6亮,提示要更换包装膜。 如果割膜器坏,包装膜没有割断,SQ3接近开关使X7常闭触点闭合, Y7置1, 割膜失败指示灯HL7亮,提示要人工剪断包装膜及进行维修割膜器。设备中途停机,可按SB10停止按钮,X2常开触点闭合,程序将自动返回初始状态。(六)结束语 用可编程控制器改造旧打包机的电控系统,在现有企业中是非常实用的技改方案,具有投资省、见效快特点。通过改造后,去掉了原机23只继电器和3只接触器,使电路简化。同时由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示。不仅使故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了方便。 对于流水线生产的企业,在设备密度高、节拍

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